亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        板坯連鑄機火焰切割工藝優(yōu)化

        2020-10-21 01:31:00
        河南冶金 2020年4期
        關(guān)鍵詞:切機鑄坯毛刺

        張 敏 鐘 鵬 徐 鋼

        (馬鋼股份公司)

        0 前言

        隨著鋼鐵行業(yè)同質(zhì)化競爭愈加激烈,不斷降低成本、提高鑄坯品質(zhì)是各大鋼鐵企業(yè)增強競爭力的工作重點,也是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在世界領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展的必然趨勢。在連鑄生產(chǎn)中鑄坯切割是一個重要的環(huán)節(jié),其目的是將鑄坯切割成定尺,以滿足后道工序裝爐條件和客戶產(chǎn)品卷重的要求。因此,為確?;鹧媲懈顧C的穩(wěn)定,要求火焰切割機必須具備以下優(yōu)異性能:切割可靠性高,確保鑄機順利生產(chǎn);切割面平滑,掛渣少,為軋鋼工序提供無毛刺的坯料;割縫盡量小,以減少金屬切割損耗;氧、燃?xì)庀纳?,?jié)能減排。

        馬鋼連鑄火焰切割機自從2007 年運營以來,一直存在割縫大、割面不齊、割縫下部掛渣嚴(yán)重等缺點。割縫大和割面不齊(需下線修整)都會造成鑄坯成材率低,掛渣嚴(yán)重時,毛刺去除不干凈,經(jīng)常會造成熱軋卷異物壓入,卷子降級改判。通過改造及工藝優(yōu)化,解決了上述問題。

        1 原工藝條件存在的問題

        自2007 年投產(chǎn)至2011 年,馬鋼一直采用自產(chǎn)高焦煤氣作為火切機燃?xì)?,盡管在維護和管理方面采取了多項措施,但是火焰切割情況仍不夠理想。主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

        (1)割縫寬度在 8 ~ 10 mm,偶有近 12 mm的割縫出現(xiàn)。對比同行業(yè),先進企業(yè)的割縫一般為4 ~6 mm。割縫較大,切損較大,減少了金屬收得率;

        (2)切割面有上部塌邊、下部掛渣現(xiàn)象(如圖1 所示),割縫過大勢必會產(chǎn)生過多的熔渣,造成毛刺過大,降低了去毛刺機的有效去除率;

        (3)采用煤氣作為燃?xì)饨橘|(zhì),雜質(zhì)多,火切機管路堵塞故障多發(fā),割嘴、止火器和減壓閥備件消耗多,時有因火切機故障導(dǎo)致鑄機停機發(fā)生。

        圖1 煤氣切割后的鑄坯割縫形貌

        2 原因分析

        火焰切割是一個熱加工過程,給火焰切割提供能量的主要是鑄坯切割時自身燃燒產(chǎn)生的熱量。在切割鑄坯時,燃?xì)馊紵A(yù)熱鑄坯,鑄坯表面局部溫度升高到燃點溫度,此時鋼與高速氧氣噴嘴噴出的氧氣產(chǎn)生燃燒從而切開鑄坯。

        火焰切割的條件:(1)金屬預(yù)熱到燃點溫度,與氧氣燃燒;(2)燃點必須低于熔化溫度,不同含碳量鋼種的燃點和熔點如圖2 所示(例如含碳量 0.1% 的鋼,燃點在 1 155 ℃,熔點在 1 526 ℃);(3)氧化物的熔化溫度必須低于被切割金屬的燃點溫度;(4)燃燒熱盡可能高。

        圖2 不同含碳量鋼的燃點溫度曲線

        實驗發(fā)現(xiàn)火焰切割是靠鐵氧化為主要作用(約占2/3),熔化作為輔助作用(約占1/3)的。根據(jù)上述火焰切割的機理可以發(fā)現(xiàn),影響切割表面質(zhì)量的因素主要包括燃?xì)夥N類、切割氧氣純度、壓力、流量、氧流形狀、切割速度、角度、火焰調(diào)整、預(yù)熱火焰能率、割嘴與鑄坯距離等。

        3 采取措施

        3.1 介質(zhì)改造

        馬鋼現(xiàn)場有兩種氣體作為選擇,一種是現(xiàn)階段切割使用的轉(zhuǎn)爐煤氣,雜質(zhì)多,容易導(dǎo)致管路和噴嘴堵塞,造成切割面不均勻;另一種是天然氣,天然氣作為燃料時,燃燒速度慢、熱值適中,切割連鑄坯非常適合。

        為了清除現(xiàn)場煤氣的雜質(zhì),對煤氣管道進行了改造,增加了兩套400 目的過濾器,但是使用效果并不理想,難以有效去除細(xì)小的顆粒雜質(zhì),未能從根本上解決管路堵塞問題。引進天然氣作為切割燃?xì)猓鹎袡C狀況明顯得到改善。天然氣屬于潔凈能源,幾乎沒有雜質(zhì),介質(zhì)管路、閥件的堵塞故障大大降低,割嘴孔道內(nèi)壁結(jié)垢的現(xiàn)象基本消除;切割面平整,割縫的平均值由原來的10 mm減小到8 mm 左右,顯著減少了切損。

        3.2 切割操作參數(shù)對切割的影響

        馬鋼內(nèi)部氧氣為管道氧,純度是不可控因素。但是,切割氧氣壓力、切割速度、火焰調(diào)整和割嘴到鑄坯的距離作為可控因素,其直接影響火焰的尺寸和溫度,進而影響割縫的表面質(zhì)量和割縫大小。

        3.2.1 氧氣壓力對切割速度的影響

        切割氧氣壓力對切割質(zhì)量有很大的影響。過低,會使切割過程中的氧化反應(yīng)減慢,切割產(chǎn)生的氧化物熔渣吹不掉,在割縫背面形成難以清除的熔渣粘粘物(毛刺),甚至不能將鑄坯割穿。

        隨著切割氧氣壓力的增加,氧氣流量增加,氧化反應(yīng)速度加快,切割厚度也隨之增加。但壓力增大到一定值,切割厚度達到最大值后,再增加壓力,切割厚度反而會減小。同時,過大的切割氧氣壓力并不能提高切割速度,反而會使割縫變大,切割斷面質(zhì)量下降,掛渣難清,增加了切割后毛刺的去除難度。

        不同割嘴在不同切割氧壓力下的切割速度如圖3 所示。由此可見壓力過小或過大對切割速度都有影響。

        圖3 氧氣壓力對切割速度的影響

        3.2.2 氧氣流量對切割速度的影響

        以12 mm 鋼板切割為例,隨著氧氣流量的增加,切割速度會增加,但超過一個臨界值后切割速度反而會降低,如圖4 所示。因此,對于板坯來說存在一個最佳氧流量,此時不但切割速度最高,而且切割質(zhì)量也最好。

        圖4 氧氣流量對切割速度的影響

        3.2.3 鑄坯溫度對切割速度的影響

        在使用一種割嘴時,燃?xì)?、氧氣參?shù)一定時,切割速度與鑄坯溫度和成分有關(guān)。FRAMAG 公司在火切機操作手冊里給出了目前使用割嘴與鑄坯溫度相對應(yīng)的切割速度如圖5 所示。

        圖5 不同鑄坯溫度對應(yīng)的切割速度

        在操作中,操作工可以根據(jù)鑄坯實際溫度、厚度進行選擇調(diào)整。目前生產(chǎn)230 mm 厚度的鑄坯時,切割溫度約在800 ℃,根據(jù)圖5 理論切割速度約為430 mm/min。

        3.2.4 鑄坯成分對切割速度的影響

        現(xiàn)場跟蹤發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)不同鋼種時,切割速度需要根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行調(diào)整,尤其是切割高Cr鋼時,Cr 含量高達4.7%,割速慢而且煙大。研究發(fā)現(xiàn),鑄坯含碳量對切割速度的影響較大,其他對切割速度有影響的成分是:錳Mn、鎳Ni、鉻Cr、鏌Mo、釩V。合金元素對切割速度的影響可以折合為碳的影響量,引入碳當(dāng)量的值,把所有元素的影響折合為單純碳的影響,公式為:

        不同碳當(dāng)量下合適的切割速度如圖6 所示。

        圖6 碳當(dāng)量對切割速度的影響

        目前馬鋼四鋼軋板坯連鑄主要生產(chǎn)的鋼種及碳當(dāng)量見表1。

        表1 常見鋼種碳當(dāng)量

        現(xiàn)場結(jié)合圖6 和表1 選取合適的切割速度,例如低合金鋼的碳當(dāng)量為0.38,約等于0.4,選取的切割速度約為理論切割速度的93%,實際切割速度約為400 mm/min;超低碳鋼的碳當(dāng)量為0.07,選取的切割速度約為理論切割速度的98%,實際切割速度約為 421 m/min。

        切割速度直接影響切割的穩(wěn)定性和質(zhì)量。過快,使切割面產(chǎn)生凹陷和掛渣的缺陷,甚至不能切透,致使切割中斷,無法將鑄坯切斷。過慢,導(dǎo)致切面上部融化塌邊,下緣產(chǎn)生圓角,割縫過大,向下排出的氧化熔渣和熔化金屬形成大的毛刺,給毛刺清除帶來困難。

        速度的降低會明顯增加介質(zhì)的消耗。切割速度可以根據(jù)熔渣從切口排除的狀況進行判斷并調(diào)整。正常的切割過程切割氧流相對垂直的割槍來說稍微偏后一個角度,對應(yīng)的位移成為后拖量,可以根據(jù)這個量來判斷切割速度是否合適。

        3.3 火焰的影響

        火焰分為氧化焰、中性焰和還原焰,如圖7 所示。

        圖7 不同狀態(tài)的火焰區(qū)分

        正?;鹧娴奶卣魇窃谄溥€原區(qū)沒有自由氧和活性碳,有三個明顯的區(qū)域,焰芯有鮮明的輪廓,切割效果最好。氧化焰是在氧氣過剩的情況下產(chǎn)生的,其焰芯呈圓錐形,長度明顯縮短,輪廓也不清楚,亮度是暗淡的。如果使用氧化焰進行切割,將會使切割質(zhì)量明顯惡化。還原焰是在天然氣過剩的情況下產(chǎn)生的,其焰芯沒有明顯的輪廓,其焰芯的末端有綠色的邊緣,按照這綠色的邊緣來判斷有過剩的燃?xì)?;還原區(qū)異常的明亮,幾乎和焰芯混為一體;外焰呈黃色。當(dāng)天然氣過剩時,火焰發(fā)黃,這是由于火焰中天然氣燃燒缺乏必需的氧氣造成的。

        預(yù)熱火焰的能量大小與切割速度、切口質(zhì)量密切相關(guān)。隨著板厚增大和切割速度的加快,火焰的能量也應(yīng)隨之增強,但又不能太強,尤其在割厚板時,金屬燃燒產(chǎn)生的反應(yīng)熱增大,加強了對切割點前沿的預(yù)熱能力。這時,過強的預(yù)熱火焰將使切口上邊緣嚴(yán)重熔化,塌邊;太弱的預(yù)熱火焰,又會使鋼板得不到足夠的能量,減低切割速度,甚至造成切割過程中斷。預(yù)熱火焰的強弱與切割速度的關(guān)系是相互制約的。一般來說,使用中性焰可以獲得較好的切割質(zhì)量?;鹧娴暮线m長度是板厚的1.2 倍以上。通過多次的實驗得出了合理的參數(shù)設(shè)定值,具體見表2。

        表2 火切機介質(zhì)參考壓力

        3.4 割嘴高度的影響

        過高和過低的割嘴高度都會對切割質(zhì)量造成影響。割嘴高度過高,會造成切割風(fēng)線不夠集中,割縫大;過小容易濺渣回火。通過摸索發(fā)現(xiàn),切割氧氣壓力大小的不同,對距離的要求也不一樣。在使用較低壓力時,適當(dāng)調(diào)小高度可以得到高壓力同等的效果。一般取80 ~100 mm 的距離,可以適當(dāng)?shù)慕档颓懈钛鯕鈮毫?,降低氧氣消耗,一般?0.85 ~ 0.90 MPa。

        3.5 優(yōu)化割嘴

        優(yōu)化割嘴內(nèi)腔形狀,選用性能更好的割嘴。采用拉瓦爾噴管型割嘴,可以將切割氧氣流加速到超音速狀態(tài),控制切割氣流的現(xiàn)狀,減小割縫寬度。

        通過選用合適的割嘴減小割縫寬度是行之有效的。目前使用的PB0400N 割嘴過大,此型號割嘴適合切割厚度在400 mm 左右的鑄坯,而馬鋼現(xiàn)場鑄坯厚度在 230 mm 和 250 mm,拉速1.2 m 左右,選用PB0300N 的割嘴就可以滿足使用要求。

        PB0400N 與 PB0300N 割嘴對比如圖 8 所示,切割氧氣窄喉截面直徑由4 mm 同比例縮小到3 mm。重新選型后的割嘴經(jīng)過試用后效果明顯提升,割縫寬度能夠達到5 ~7 mm。

        圖8 不同孔徑的割嘴對比

        5 改造效果

        圖9 優(yōu)化后的割縫和切割面

        通過介質(zhì)改造和切割參數(shù)的優(yōu)化、噴嘴改型后,割縫與以前相比有了明顯改善。割縫寬度目前穩(wěn)定控制在5 ~7 mm,大約每年可減少689.6萬元的割損。同時割縫的減小,氧化和融化的金屬減少,切割渣毛刺隨之減少,明顯提高了去毛刺機的毛刺去除率,降低了去毛刺機的負(fù)載,減少了錘刀損耗,如圖9 所示。在使用天然氣的前期,壓力調(diào)整較高,一般在0.08 ~0.1 MPa 左右。通過攻關(guān)活動開展降低為0.4 ~0.6 MPa。在同樣的通徑下壓力的降低意味著流量也相應(yīng)減少,降低了燃?xì)獾南?。?jù)港華燃?xì)馓峁┑臄?shù)據(jù)到2019 年12 月為止共計消耗燃?xì)?5.6 萬m3,合計生產(chǎn)鑄坯約830 萬噸,折合噸鋼消耗燃?xì)饧s0.12 m3。這一數(shù)據(jù)達到先進企業(yè)的指標(biāo)。

        猜你喜歡
        切機鑄坯毛刺
        考慮風(fēng)電機組頻率保護的送端電網(wǎng)有序高頻切機策略
        一種鑄鐵鉆孔新型去毛刺刀具的應(yīng)用
        基于SolidWorks橋式切機建模與仿真研究
        石材(2020年7期)2020-08-24 08:28:04
        低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼鑄坯長度方向上T.O和夾雜物的分布規(guī)律研究
        一種筒類零件孔口去毛刺工具
        2018全國連鑄保護渣及鑄坯質(zhì)量控制學(xué)術(shù)研討會召開
        山東冶金(2018年5期)2018-11-22 05:12:14
        可抑制毛刺的鉆頭結(jié)構(gòu)
        新型銅合金化學(xué)去毛刺劑的研制
        采用倒角坯改善鑄坯邊直裂缺陷的研究
        上海金屬(2016年2期)2016-11-23 05:34:40
        基于風(fēng)險量化的孤網(wǎng)高頻切機協(xié)調(diào)優(yōu)化
        久久人人做人人妻人人玩精 | 熟女少妇丰满一区二区| 久久综合国产精品一区二区| 久久不见久久见免费影院| 成人免费网站视频www| 国产成人一区二区三区高清| av一区二区三区综合网站| 秋霞在线视频| 久久精品国产亚洲av麻| 国产成年无码aⅴ片在线观看| 青青草视频视频在线观看| 国产区精品一区二区不卡中文| 最新国产av无码专区亚洲| 国产国拍亚洲精品永久69| 国产一区二区三区口爆在线| 亚洲欧美日韩另类精品一区| 久久久精品久久日韩一区综合 | 荡女精品导航| 国产免费人成视频在线观看播放 | 一本大道色婷婷在线| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 日本一区二区三区清视频| 色婷婷亚洲一区二区三区 | 亚洲国产精品午夜电影| 久久久精品少妇—二区| 国产色欲av一区二区三区| 乱码午夜-极国产极内射| 蜜桃av多人一区二区三区| 亚洲97成人在线视频| 成l人在线观看线路1| 欧美在线日韩| 久久久免费精品国产色夜| 精品久久久久久无码专区 | 国产欧美日韩一区二区三区| 欧洲综合色| 国产一区二区在三区在线观看| 国产精品免费一区二区三区四区| 久久久久国产一区二区三区| 国产精品nv在线观看| 亚洲综合一区二区三区天美传媒| 国产精品v欧美精品v日韩精品 |