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        龍口20MW機(jī)組事故停機(jī)的原因分析與解決方案

        2020-10-21 03:11:08趙喜波
        水利建設(shè)與管理 2020年9期
        關(guān)鍵詞:故障

        趙喜波

        (黃河萬家寨水利樞紐有限公司,山西 太原 030000)

        龍口水電站容量為20MW的機(jī)組非調(diào)峰期間向河道泄放基流,參與系統(tǒng)基荷運(yùn)行,其額定轉(zhuǎn)速為136.4 r/min,機(jī)組轉(zhuǎn)速測控裝置實時反映水輪發(fā)電機(jī)組的轉(zhuǎn)速運(yùn)行工況,將機(jī)組各轉(zhuǎn)速點輸出信號上送至監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī),為機(jī)組自動開機(jī)、停機(jī)、緊急事故停機(jī)流程、機(jī)械事故停機(jī)流程、水機(jī)保護(hù)提供重要判斷依據(jù),可靠性要求相對較高。

        1 事故經(jīng)過

        2017年10月26日11時43分38秒,龍口水電站20MW機(jī)組轉(zhuǎn)速大于115%ne(J6接點)動作,機(jī)組調(diào)速器主配拒動,機(jī)組啟動緊急事故停機(jī)流程甩負(fù)荷后停機(jī),甩負(fù)荷前有功功率20MW,無功功率1Mvar。當(dāng)事件發(fā)生后,當(dāng)值值長根據(jù)報警信息,迅速令運(yùn)行值班人員檢查發(fā)電機(jī)層機(jī)組保護(hù)裝置、現(xiàn)地控制單元、測速裝置有無異常,并監(jiān)視機(jī)組轉(zhuǎn)速變化情況,防止風(fēng)閘提前投入。現(xiàn)場檢查機(jī)組事故停機(jī)流程執(zhí)行完畢,保護(hù)裝置、測速裝置、現(xiàn)地控制單元未發(fā)現(xiàn)異常;現(xiàn)場檢查機(jī)組滅磁開關(guān)跳閘、出口開關(guān)跳閘;調(diào)速器系統(tǒng)、水車室無異常。

        2 事故原因分析

        檢修人員接到通知到達(dá)現(xiàn)場后,立即對測速裝置及緊急事故停機(jī)動作情況進(jìn)行了檢查,緊急事故停機(jī)前,機(jī)組帶有功P=19.9046MW,無功Q=0.250MVar;機(jī)組在停機(jī)狀態(tài),出口開關(guān)、機(jī)組滅磁開關(guān)均為跳閘狀態(tài);發(fā)變組保護(hù)裝置無保護(hù)動作電氣事故信號;轉(zhuǎn)速測控裝置轉(zhuǎn)速為0.00ne,檢查過程中突然黑屏無顯示;現(xiàn)地控制單元2號柜內(nèi)水機(jī)回路停機(jī)繼電器點亮;調(diào)取監(jiān)控系統(tǒng)歷史曲線,事故前機(jī)組出口電流、電壓、頻率無異常波動。監(jiān)控系統(tǒng)一覽表及歷史曲線如圖1、圖2所示。

        圖1 監(jiān)控系統(tǒng)事故一覽表信息

        圖2 監(jiān)控系統(tǒng)歷史曲線

        根據(jù)現(xiàn)場情況,逐步分析原因如下:

        檢查一:機(jī)組緊急事故停機(jī)流程是由轉(zhuǎn)速115%ne接點上送至監(jiān)控,引起的監(jiān)控下位機(jī)流程啟動。

        檢查二:進(jìn)行縱向?qū)Ρ龋瑢Σ煌恢玫霓D(zhuǎn)速和測頻信號進(jìn)行對比,確認(rèn)轉(zhuǎn)速115%ne信號動作來源。查詢監(jiān)控系統(tǒng)一覽表及歷史曲線,轉(zhuǎn)速裝置上送監(jiān)控的模擬量測頻信號的曲線呈上升趨勢,而機(jī)組出口電壓、機(jī)組測頻均無變化。

        檢查三:在事故停機(jī)流程執(zhí)行中,因監(jiān)控執(zhí)行過程中,缺失低轉(zhuǎn)速檢測信號,導(dǎo)致機(jī)組無法正常停機(jī),追查轉(zhuǎn)速信號來源為測速裝置,確認(rèn)轉(zhuǎn)速裝置接點輸出異常。

        現(xiàn)場檢查分析判斷并剖析事故原因發(fā)現(xiàn),故障點均指向轉(zhuǎn)速測控裝置故障,因其轉(zhuǎn)速115%ne接點誤動,導(dǎo)致機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)執(zhí)行緊急事故停機(jī)流程后停機(jī),此為事故停機(jī)的直接原因。

        3 事故損失

        事故造成一套機(jī)組轉(zhuǎn)速測速裝置損壞,機(jī)組執(zhí)行停機(jī)流程正常,機(jī)組主要部件未受到損傷,總計材料費(fèi)用約1.3萬元。

        4 暴露的問題及防范措施

        4.1 加快技術(shù)改造

        發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速是一個非常重要的指標(biāo),轉(zhuǎn)速測控裝置是機(jī)組控制和水機(jī)過速保護(hù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),保障著機(jī)組的安全運(yùn)行,為防止該事件重復(fù)發(fā)生,本著“預(yù)防為主”的原則,應(yīng)對龍口水電站20MW機(jī)組轉(zhuǎn)速測控裝置進(jìn)行換型改造。

        4.2 加強(qiáng)備品備件管理

        本次事件發(fā)生后,因現(xiàn)場發(fā)生故障裝置有備品備件,故緊急搶修過程比較順利,在很短的時間完成了相關(guān)試驗并恢復(fù)了備用,故備品備件管理在設(shè)備應(yīng)急管理中起著重要的作用。為加強(qiáng)備品備件管理,應(yīng)采取的防范措施如下:對重要設(shè)備的備品備件及時梳理,及時補(bǔ)充備件計劃,對有缺失或過期的備件及時補(bǔ)充。

        4.3 抓好日常巡檢維護(hù)

        加強(qiáng)主設(shè)備巡檢力度,加大消缺力度,避免主設(shè)備缺陷發(fā)展為隱患,日常巡檢工作中,要及時觀察機(jī)組關(guān)于轉(zhuǎn)速的監(jiān)測量,進(jìn)行有效的對比,確認(rèn)設(shè)備可靠運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速模擬量的異常或轉(zhuǎn)速接點的誤動現(xiàn)象,及時作出處理,防止事故擴(kuò)大。

        5 解決方案

        為防止該事件重復(fù)發(fā)生,結(jié)合現(xiàn)場其他機(jī)組轉(zhuǎn)速裝置的使用情況,將事故機(jī)組使用的轉(zhuǎn)速測控裝置進(jìn)行換型改造,新轉(zhuǎn)速測控裝置的測量輸入源在原有一路齒盤一路PT兩路基礎(chǔ)上,新增一路齒盤輸入,即一路PT信號和兩路齒盤輸入;換型后裝置為雙電源供電,即一路交流和一路直流;為防止裝置故障引起開停機(jī)時流程的執(zhí)行問題,將程序進(jìn)行優(yōu)化處理,將故障的風(fēng)險進(jìn)一步降低。

        5.1 測控元件優(yōu)化

        20MW機(jī)組轉(zhuǎn)速測控裝置設(shè)備陳舊,故障發(fā)生率較高,測頻精度不高,將轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級改造為SPCT系列裝置,采用兩路齒盤測量傳感器和一路PT作為信號源。

        5.1.1 電源回路優(yōu)化

        原轉(zhuǎn)速測控裝置僅一路交流電源供電,且與柜內(nèi)其他裝置電源共用,現(xiàn)將該裝置的電源于該盤柜內(nèi)其他設(shè)備的電源分離,即一路交流電源和一路直流電源分別獨立供電。

        5.1.2 輸入信號源冗余及二次接線優(yōu)化

        5.1.3 報警信息完善

        換型后的轉(zhuǎn)速測控裝置具有傳感器斷線閉鎖、傳感器故障功能,可將傳感器回路存在的異常工況實時上送至監(jiān)控系統(tǒng),且測控裝置上電、掉電接點不誤動。

        5.2 流程優(yōu)化處理

        5.2.1 監(jiān)控系統(tǒng)上下位機(jī)測點定義描述優(yōu)化

        按原設(shè)計定值,相應(yīng)的監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī)數(shù)據(jù)庫及下位機(jī)觸摸屏的對應(yīng)測點定義描述均修改,并保持一致。在不改變原來轉(zhuǎn)速接點含義的基礎(chǔ)上,簡化報警輸出,方便運(yùn)行人員監(jiān)盤查看。

        5.2.2 監(jiān)控流程的防誤閉鎖

        在監(jiān)控流程中,轉(zhuǎn)速信號直接影響機(jī)組開機(jī)、停機(jī)流程,為防止因裝置故障而影響機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)正常的流程下發(fā),在流程中增加防誤閉鎖,防止轉(zhuǎn)速裝置接點誤動作引起機(jī)組風(fēng)閘過早加閘或水車室鎖錠過早投入等意外情況,擴(kuò)大損傷發(fā)電機(jī)組制動系統(tǒng),使機(jī)組事故擴(kuò)大。

        因此執(zhí)行防誤閉鎖程序,在流程中增加合適的時間。通過程序的處理,降低了事故擴(kuò)大的可能。監(jiān)控下位機(jī)程序的優(yōu)化結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 監(jiān)控下位機(jī)程序優(yōu)化

        5.3 改進(jìn)措施后效果

        實施效果一:新增一路齒盤測速探頭,將原來的單根角鋼更換為槽鋼(見圖4),固定探頭的支架更加緊固,測量的源頭更可靠。

        更有一個企業(yè)借助電商模式積極地?fù)肀ЫK端市場,他們組建自己的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺,甚至“割肉”舍棄部分原有渠道,下沉終端,與有實力的種植平臺對接、合作,將產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)有效結(jié)合形成合力。這種合作模式,在我國當(dāng)下的農(nóng)村市場中極具生命力和活力。正如全國農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心首席專家高祥照所言:“服務(wù)是農(nóng)資行業(yè)永恒的主題,只不過隨著農(nóng)業(yè)新形勢的發(fā)展,服務(wù)的內(nèi)容和方式在發(fā)生變化。重新構(gòu)架服務(wù)模式需要整個行業(yè)付諸實踐和努力?!?/p>

        圖4 工作人員檢查傳感器固定架構(gòu)及間隙測量

        實施效果二:電源回路由原來的交流供電,更改為兩路直流電源供電,可靠性明顯提高,且輸出回路化繁為簡??刂苹芈返膬?yōu)化(見圖5),消除了潛在的寄生回路隱患,方便檢修人員維護(hù)。

        圖5 獨立電源開關(guān)及控制回路優(yōu)化前后對比

        實施效果三:監(jiān)控執(zhí)行流程更加嚴(yán)謹(jǐn),模擬量輸出更加穩(wěn)定(見圖6),簡報信息更簡潔,方便運(yùn)行人員巡檢和監(jiān)盤。

        圖6 轉(zhuǎn)速測控回路優(yōu)化前后監(jiān)控上位機(jī)轉(zhuǎn)速曲線對比

        實施效果四:監(jiān)控執(zhí)行流程中增加轉(zhuǎn)速防誤閉鎖,確保機(jī)組在執(zhí)行事故動作流程的過程中,仍能保持機(jī)組機(jī)械設(shè)備的正常動作,而不會出現(xiàn)事故擴(kuò)大等情況。

        5.4 投運(yùn)試驗

        設(shè)備更新完畢,需要進(jìn)行模擬水輪發(fā)電機(jī)組開機(jī)、停機(jī)、事故停機(jī)等流程試驗,靜態(tài)驗證設(shè)備的可靠性,在機(jī)組靜態(tài)檢修工作全部結(jié)束以后,進(jìn)行水輪發(fā)電機(jī)組的真機(jī)動態(tài)試驗,在保障安全的情況下,手動開機(jī)組導(dǎo)葉,使機(jī)組輕微地轉(zhuǎn)動即可,驗證探頭的安裝間距是否滿足要求,固定部件與轉(zhuǎn)動部件有無接觸摩擦,各部件檢查無異常后,繼續(xù)增加導(dǎo)葉開度,觀察測速環(huán)節(jié)運(yùn)行正常后,方可執(zhí)行正常自動的開機(jī)和停機(jī)流程,注意如果探頭與齒盤間距調(diào)整不當(dāng),水輪機(jī)組的轉(zhuǎn)動慣性將會破壞測速探頭并造成設(shè)備損壞。

        6 應(yīng)急處置預(yù)案

        a.當(dāng)事件發(fā)生后,應(yīng)迅速檢查發(fā)電機(jī)層測速裝置及機(jī)組相關(guān)設(shè)備,并監(jiān)視機(jī)組轉(zhuǎn)速變化情況。

        b.將機(jī)組導(dǎo)葉切為手動方式運(yùn)行,風(fēng)閘制動需要手動操作,防止風(fēng)閘提前投入。

        c.檢查調(diào)速器系統(tǒng)、水車室、流程的正常執(zhí)行情況。

        d.檢修人員對故障部位進(jìn)行檢查,并及時消除故障。

        7 結(jié) 語

        通過對機(jī)組測頻的硬件設(shè)施以及控制流程進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,提高了20 MW水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速測頻鏈路的運(yùn)行可靠性和穩(wěn)定性,保障了發(fā)電機(jī)組非調(diào)峰期間河道的正常泄放基流,消除了因測控回路故障引發(fā)的機(jī)組嚴(yán)重事故隱患,保障了龍口電站水輪機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,為電網(wǎng)的穩(wěn)定作出了重要貢獻(xiàn)。

        8 思考及建議

        a.焊接固定工作應(yīng)注意人員安全,防止人員高空墜落,防止工器具高空墜落。

        b.齒盤間隙調(diào)整須由專業(yè)人員進(jìn)行。

        c.試驗過程必須有人監(jiān)護(hù),出現(xiàn)突發(fā)情況須緊急關(guān)閉機(jī)組進(jìn)水口導(dǎo)葉。

        d.機(jī)組試運(yùn)期間,禁止一切有關(guān)人員在水力機(jī)械轉(zhuǎn)動部件上工作。

        e.加強(qiáng)主設(shè)備巡檢力度,加大消缺力度,避免主設(shè)備缺陷發(fā)展為隱患。

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