陳小軍
(霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司, 山西 呂梁 033102)
霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司木瓜煤礦S10-1011 巷設(shè)計長度為1 817.4 m,根據(jù)巷道圍巖力學(xué)性質(zhì)及用途,確定巷道斷面形狀為矩形,毛寬5 600 mm,凈寬5 400 mm,毛高4 100 mm,凈高4 000 mm,班循環(huán)進(jìn)尺為2 000 mm。系統(tǒng)巷設(shè)計長度總計133.5 m,其中回風(fēng)系統(tǒng)巷道80.5 m,運(yùn)輸聯(lián)巷50.3 m。工作面位于南區(qū)左翼下組煤準(zhǔn)備大巷南側(cè),上部為實(shí)體煤巖層,以北為南區(qū)左翼下組煤準(zhǔn)備大巷,以南為實(shí)體煤,掘進(jìn)末端接近礦井井田邊界,以西為實(shí)體煤,以東為實(shí)體煤。S10-1011 巷工作面標(biāo)高范圍在+858~+888 m,地面標(biāo)高范圍+1 033~+1 190 m,蓋山厚度為187~270 m。S10-1011 巷布置在石炭系下統(tǒng)太原組的9 號與10 號煤合并層中,9 號煤層厚度為3.85~4.15 m,平均厚度4 m,10 號煤層厚度為1.4~1.52 m,平均厚度1.46 m,9 號煤與10 號煤層夾矸厚度為0.5~0.88 m,平均厚度0.69 m,傾角5°~9°,平均7°,煤巖層賦存較穩(wěn)定。
采用綜掘機(jī)進(jìn)行割煤→由鏟板裝煤上一運(yùn)溜子→一二運(yùn)皮帶→10-1011 巷一部皮帶機(jī)→二部皮帶→二盤區(qū)一部皮帶→二盤區(qū)二部皮帶→采區(qū)皮帶→主斜井強(qiáng)力皮帶。
礦井銜接緊張,出矸系統(tǒng)相對復(fù)雜,掘進(jìn)任務(wù)壓力較大,各隊組在主線皮帶開啟時間段都急于出矸,同時間內(nèi)排矸量大,造成主線皮帶經(jīng)常性灑煤、斷帶、超負(fù)荷等故障,外加上級單位檢查停機(jī)嚴(yán)重影響排矸正常掘進(jìn),從而出矸困難成為制約木瓜煤礦單進(jìn)水平的突出問題;在掘進(jìn)過程中當(dāng)不能正常出矸時,工人常將矸石通過人工搬運(yùn)至巷道迎頭兩幫,勞動強(qiáng)度大、效率低、安全系數(shù)低,常有因搬運(yùn)矸石造成工人磕碰現(xiàn)象;正規(guī)循環(huán)率低于30%,月進(jìn)80 m左右;礦井考核力度大、工人工資水平偏低,掘進(jìn)隊伍員工流失嚴(yán)重。
分階段性分隊組進(jìn)行排矸;每天在檢修班安排專門的檢修隊伍對沿線皮帶進(jìn)行檢修維護(hù),安排一支專門的掘進(jìn)隊組對沿線皮帶進(jìn)行清理;加大檢修維護(hù)考核力度。
通過增加人員隊伍,加大考核力度的方法對解決此問題治本未治根,雖然有點(diǎn)效果,但不是很明顯,排矸困難問題一直以來困擾木瓜煤礦掘進(jìn),影響單進(jìn)水平的提高。
針對以上問題,木瓜煤礦經(jīng)常組織工程技術(shù)人員開研討會,安排外出參觀考察學(xué)習(xí),但無果。經(jīng)過多次研討最后研究設(shè)計了儲矸倉新理念。儲矸倉由采面淘汰的機(jī)架、刮板及大鏈、電機(jī)逆止裝置、10 cm厚的鋼板組成[1]。儲矸倉規(guī)格(長×寬×高):16 270 mm×1 760 mm×1 700 mm,儲矸量理論計算約72 t,實(shí)際儲矸量約65 t。巷道斷面形狀為矩形,毛寬5 600 mm,凈寬5 400 mm,毛高4 100 mm,凈高4 000 mm,班循環(huán)進(jìn)尺為2 000 mm,一個循環(huán)煤量約56 t。
儲矸倉的儲矸量及寬度長度可結(jié)合掘進(jìn)工作面當(dāng)班的正規(guī)循環(huán)出矸量進(jìn)行靈活應(yīng)用設(shè)計,由礦生產(chǎn)科進(jìn)行設(shè)計儲量、寬度、長度繪圖,機(jī)電科配合設(shè)計提供合理的電機(jī),最后由礦機(jī)分廠進(jìn)行加工調(diào)試運(yùn)行[2]。
儲矸倉應(yīng)用理論:將儲矸倉安置于靠近工作面的排矸運(yùn)輸系統(tǒng)中,當(dāng)工作面出矸時通過遙控點(diǎn)動開起儲矸倉,將矸石由儲矸倉機(jī)尾向機(jī)頭運(yùn)輸?shù)倪^程進(jìn)行儲矸,因儲矸倉安裝于靠近工作面的運(yùn)輸系統(tǒng)中[3],所以儲矸倉外圍沿線運(yùn)輸系統(tǒng)的開啟與否不會影響工作面的排矸。儲矸倉的應(yīng)用很好地解決了排矸困難影響掘進(jìn)的問題。
先期儲矸倉只適合安裝于靠近工作面皮帶機(jī)頭,為固定式安裝,儲矸時由于工作面皮帶隨著掘進(jìn)距離不斷延長,造成儲矸時與工作面溝通不夠靈活,后期通過應(yīng)用進(jìn)一步優(yōu)化為可移動式儲矸倉,即在儲矸倉底加裝兩部履帶電機(jī)牽引行走移動,機(jī)頭機(jī)尾各一部履帶,木瓜煤礦稱其為可移動儲矸倉,見圖1。
圖1 移動儲矸倉圖
當(dāng)掘進(jìn)工作面為近水平煤層時,可將儲矸倉安裝于工作面皮帶機(jī)尾及綜掘機(jī)之間,儲矸時方便與工作面聯(lián)系溝通,電機(jī)牽引履帶行走,跟隨綜掘機(jī)前移,更有利于儲矸倉的應(yīng)用,其次將儲矸倉與皮帶機(jī)尾通過油缸連接,在工作面延伸皮帶時由儲矸倉提供動力拉動工作面皮帶機(jī)尾從而進(jìn)行工作面皮帶的延伸。原先綜掘機(jī)利用鋼絲繩拉拽膠帶輸送機(jī)機(jī)尾存在一定的安全隱患,需要掛繩、拆繩、機(jī)尾固定、調(diào)整等工藝流程繁瑣[4]。單次延長皮帶時間由30 min縮短為10 min,進(jìn)一步提高了掘進(jìn)效率,見圖2。
當(dāng)工作面傾角大于18°時,將儲矸倉安裝于工作面皮帶機(jī)頭前進(jìn)行儲矸,見圖3。
圖2 近水平煤層時儲矸倉位置圖
圖3 煤層傾角大于18°時儲矸倉位置圖
儲矸倉在木瓜煤礦掘進(jìn)工作面已成功應(yīng)用兩年,成為掘進(jìn)工作面的必要裝備,因其具有成本低、材料便于尋找、故障少、可重復(fù)利用的特點(diǎn),成功地解決了出矸困難影響單進(jìn)的問題,對于出矸影響單進(jìn)的礦井儲矸倉有很好的推廣使用價值。
掘進(jìn)工作面通過儲矸倉的投入使用,隊組分時間段進(jìn)行出矸,措施得力,隊組不再為排矸發(fā)愁著急,當(dāng)沿線皮帶無法排矸時可以利用本工作面的儲矸倉進(jìn)行儲矸。儲矸倉的投入使用首先很好地解決了出矸困難影響單進(jìn)的問題,正規(guī)循環(huán)率由原來的30%提高到80%以上,月進(jìn)由80 m 提高到200 m;其次減輕了人員搬運(yùn)矸石至巷幫的勞動強(qiáng)度,減少了員工因搬運(yùn)矸石造成的磕碰;最后,儲矸倉減少了沿線的皮帶故障,減輕了維運(yùn)隊員工的勞動強(qiáng)度及人員數(shù)量,真正起到了減人提效的目的,為木瓜煤礦掘進(jìn)工作面的高效高產(chǎn)提供保障。