王美俊
(大同煤礦集團(tuán)軒崗煤電有限責(zé)任公司梨園河煤礦, 山西 忻州 036701)
井下帶式輸送機(jī)是煤礦井下運(yùn)輸?shù)闹饕餍?,而帶式輸送機(jī)式的膠帶在長期使用過程中頻頻出現(xiàn)磨損、劃傷和斷裂現(xiàn)象[1]。因此,為保證煤礦正常的生產(chǎn)安全,需定期更換膠帶。目前,煤礦井下采用機(jī)械更換膠帶較少,人工更換膠帶占多數(shù)。由于井下巷道空間操作空間有限,人工更換膠帶作業(yè)時間長以及操作安全系數(shù)低,間接造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失等問題,嚴(yán)重制約了煤礦的高效生產(chǎn)[2]。因此,本文對換帶系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化與改進(jìn)。
帶式輸送機(jī)主要是依靠膠帶與物料之間的摩擦力進(jìn)行運(yùn)輸,而膠帶則是帶式輸送機(jī)承載和運(yùn)輸物料的重要載體。此外,帶式輸送機(jī)還存在著膠帶與托輥、膠帶與驅(qū)動滾筒之間的摩擦,在煤礦的長期生產(chǎn)使用中將會導(dǎo)致膠帶的磨損,尤其在頂板狀況不好時,頻頻出現(xiàn)部分矸石拉出直接導(dǎo)致皮帶帶面劃傷、鋼絲繩出現(xiàn)銹蝕和斷裂現(xiàn)象[3]。上述情況為帶式輸送機(jī)皮帶運(yùn)行埋下了安全隱患,縮短了膠帶的更換周期。為了保證皮帶安全運(yùn)行,必須對膠帶進(jìn)行定期更換。由于帶式輸送機(jī)設(shè)備周圍狀況的復(fù)雜性以及井下巷道空間的局限性,使得更換膠帶的工作復(fù)雜繁瑣。因此需要對舊皮帶進(jìn)行定期更換,以提高生產(chǎn)的安全性。目前,煤礦井下更換膠帶的方法為人工更換,而后將新膠帶鋪設(shè)到輸送機(jī)上將新舊接口使用熱硫化方法對接[4]。由于帶式輸送機(jī)安裝長度過長、巷道坡度較大、膠帶本身很重,人工將膠帶安全傳送至輸送機(jī)頭部,并硫化接頭及開機(jī)試運(yùn)行,該過程人工作業(yè)最短需要七個工作日才能順利完成,在此期間工作面必須處于停產(chǎn)狀態(tài)。因此,本文設(shè)計了一種帶式輸送機(jī)換帶裝置并進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用。
本文基于機(jī)電液一體化技術(shù)所設(shè)計的換帶系統(tǒng)如圖1 所示,該系統(tǒng)主要由換帶裝置、液壓泵站以及電控柜組成。該系統(tǒng)從履帶行走系統(tǒng)獲得靈感,設(shè)計了由液壓泵站提供動力源的換帶裝置,該裝置由傳帶結(jié)構(gòu)、機(jī)架支撐結(jié)構(gòu)、導(dǎo)向結(jié)構(gòu)以及壓緊油缸構(gòu)成,并通過電控柜進(jìn)行智能控制,可實(shí)現(xiàn)快速自動換帶。帶式輸送機(jī)吸收了履帶運(yùn)行平穩(wěn)、速度快、接觸面積大的特點(diǎn),在液壓缸所提供張力下,履帶被壓緊,進(jìn)而通過液壓馬達(dá)減速器進(jìn)行驅(qū)動,而舊帶則通過履帶與舊帶之間的摩擦力進(jìn)行回收。為了及時回收利用舊帶,在帶式輸送機(jī)的尾端設(shè)置有卷簾器,使得帶式輸送機(jī)在整個換帶過程中無需停機(jī),大大縮短了帶式輸送機(jī)換帶的時間。
圖1 帶式輸送機(jī)的換帶工藝圖
目前,我國大多數(shù)煤礦井下的液壓泵站均采用手動控制或自動控制,兩者均可實(shí)現(xiàn)收帶、換帶的全部功能[5]。本文所設(shè)計的換帶裝置采用由液壓泵站、輸送管道等部件構(gòu)成的液壓系統(tǒng)提供動力,該系統(tǒng)將電能轉(zhuǎn)化為壓力能,然后再轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,滿足換帶裝置的能量需求。換帶裝置的液壓系統(tǒng)分為壓緊系統(tǒng)與傳帶系統(tǒng),這兩個系統(tǒng)共用一個動力源,可通過相應(yīng)的元件可實(shí)現(xiàn)直線與旋轉(zhuǎn)運(yùn)動。
液壓回路主要通過傳帶回路與膠帶壓緊回路進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。傳帶回路在履帶壓緊膠帶后,通過馬達(dá)旋轉(zhuǎn)將膠帶與履帶之間的摩擦力轉(zhuǎn)化為動力。此回路通過電磁閥裝置連接液壓馬達(dá)的進(jìn)油口,并在進(jìn)油路上安裝調(diào)節(jié)閥控制液壓油的流量。膠帶壓緊回路通過升降控制履帶裝置實(shí)現(xiàn)夾帶與松帶的完成,此回路通過電磁閥裝置連接液壓雙向鎖緊閥進(jìn)入油缸,并使得壓緊膠帶保持原位不動。
本文設(shè)計的帶式輸送機(jī)換帶系統(tǒng)屬于液壓和電氣綜合控制的機(jī)械套系統(tǒng),因此絕大多數(shù)元件依靠電氣系統(tǒng)進(jìn)行控制,其中包括液壓油缸、電動機(jī)、液壓馬達(dá)的啟停。由于煤礦井下的特殊環(huán)境,需要將電氣系統(tǒng)布置于運(yùn)輸巷道內(nèi),且所有電氣元件均需防爆。因此,在電氣系統(tǒng)在設(shè)計時必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB 3836.1《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第一部分:通用要求》和GB 3836.2《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第二部分:隔爆型“d”》的規(guī)定[6]。由于上述液壓控制系統(tǒng)中有兩個液壓泵,因而配備了兩臺隔爆型電動機(jī)、一臺防爆開關(guān)以及隔爆型電控柜,實(shí)現(xiàn)對電動機(jī)的啟停控制。
本文基于全球最好用且使用最廣的三維建模軟件——SolidWorks 建立帶式輸送機(jī)的換帶裝置模型,對換帶系統(tǒng)的可行性進(jìn)行分析。首先通過SolidWorks 的草圖功能完成零部件的建模,給出了如圖2 所示的具體流程圖、如圖3 所示的架體底座三維模型以及如圖4 所示的鏈輪三維模型。
圖2 零部件建模流程圖
圖3 架體底座三維模型
圖4 鏈輪三維模型
在三維零件圖建好之后,利用Solid Works 軟件中自底向上的方法建立裝配體。自底向上與自頂向下的方法是建立裝配體常用的方法,但前者是將已完成的零件通過添加位置與裝配約束構(gòu)成裝配體,而后者是從一個空裝配體開始,將已完成的零件插入裝配體中。本文由于零配件較多,因此采用自底向上的方法建立裝配體,裝配好的換帶裝置模型圖如圖5 所示。
圖5 換帶裝置裝配圖
通過對帶式輸送機(jī)換帶系統(tǒng)進(jìn)行建模,使用ANSYS 軟件進(jìn)行有限元仿真分析。有限元分析方法是一種進(jìn)行靜、動態(tài)特性分析時用的一種矩陣分析方法,最早應(yīng)用于結(jié)構(gòu)力學(xué),其基礎(chǔ)是變分原理和加權(quán)余量法。將已經(jīng)構(gòu)建好的換帶裝置三維裝配圖導(dǎo)入ANSYS 軟件進(jìn)行優(yōu)化分析,如表1 所示,在材料允許值的范圍內(nèi),可以看出換帶裝置的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)在優(yōu)化前后的最大位移、最大應(yīng)力、最大應(yīng)變以及最小安全系數(shù)幾乎沒有任何變化,但是其質(zhì)量從189.35 kg 降為103.65 kg,優(yōu)化效果明顯。由此可見,在最大應(yīng)力與最大應(yīng)變幾乎毫無變化的情況下,作用力與效果并未衰減,承受強(qiáng)度也未改變,但卻大大節(jié)約了使用材料,減輕了換帶裝置初始設(shè)計時的重量,在保證安全運(yùn)行的情況下,降低了經(jīng)濟(jì)成本。與此同時,對換帶裝置進(jìn)行運(yùn)動學(xué)仿真分析。由于帶式輸送機(jī)在整個換帶運(yùn)行過程中需要進(jìn)行壓帶以及拉舊帶送新帶等過程,通過ADAMS 進(jìn)行模擬實(shí)際的運(yùn)動學(xué)仿真分析,分析換帶系統(tǒng)在運(yùn)行過程中各部件的受力,位移、速度、加速度、接觸力等曲線,通過分析這些曲線進(jìn)而驗(yàn)證了帶式輸送機(jī)換帶系統(tǒng)的可行性以及正確性,為換帶系統(tǒng)以后的優(yōu)化做準(zhǔn)備。
表1 換帶裝置優(yōu)化前后結(jié)果分析表
本文所設(shè)計的帶式運(yùn)輸機(jī)換帶系統(tǒng)主要是為了改善井下帶式輸送機(jī)換帶時間長、換帶工作量大、操作安全系數(shù)低等問題。因此,為了發(fā)現(xiàn)應(yīng)用過程中的問題,進(jìn)一步完善裝置的設(shè)計,最終將所研究的換帶系統(tǒng)在某煤礦的膠帶運(yùn)輸巷進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用。該煤礦安裝有主斜井提升系統(tǒng),井筒斜長1 320 m,膠帶強(qiáng)度為40 MPa,長度1 304.5 m,傾角16°,速度為3.15 m/s;此外,安裝有運(yùn)輸能力900 t/h 的鋼絲繩芯膠帶輸送機(jī),該輸送機(jī)采用雙滾簡分別驅(qū)動作為其驅(qū)動系統(tǒng),并配備有三臺同等功率的電機(jī),安裝長度為250 m,膠帶為尼龍膠帶[7]。該煤礦未采用換帶系統(tǒng)之前,換帶周期約為三個月,每次更換均為膠帶的整機(jī)更換。經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)地考察,換帶系統(tǒng)在現(xiàn)場的布置情況如圖6 所示。
現(xiàn)場應(yīng)用的具體過程為:首先,將換帶系統(tǒng)的整機(jī)與控制裝置放置在運(yùn)輸巷附近的硝室內(nèi),同時使用螺栓固定好換帶系統(tǒng)的機(jī)械機(jī)構(gòu),然后利用快速接頭將換帶裝置的牽引液壓油缸連接在一起,隨后向油箱內(nèi)注油至滿,調(diào)定系統(tǒng)壓力,使得啟動換帶系統(tǒng)時保證空載啟動。在確認(rèn)用電安全之后,啟動電控柜,當(dāng)帶式輸送機(jī)停機(jī)時斷開舊膠帶,一端與新膠帶硫化連接,另一端送入到裝置壓帶間隙內(nèi),而履帶機(jī)構(gòu)在馬達(dá)作用下開始帶動舊膠帶,將舊膠帶進(jìn)行收卷,此時完成換地過程。本次現(xiàn)場試驗(yàn)順利完成并對換帶系統(tǒng)的適用性進(jìn)行了檢驗(yàn),證明了所設(shè)計的帶式輸送機(jī)的換帶系統(tǒng)各項機(jī)械部件運(yùn)轉(zhuǎn)正常,各運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)之間配合良好,圓滿完成了降低操作員工人數(shù)與勞動強(qiáng)度的目標(biāo),大大提高了換帶效率。
1)利用SolidWorks 軟件和ANSYS 軟件對換帶系統(tǒng)的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)進(jìn)行了三維建模與有限元分析,驗(yàn)證了裝置機(jī)械的可靠性;
2)實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了帶式輸送機(jī)換帶系統(tǒng)的高效性、穩(wěn)定性以及安全性,在該裝置應(yīng)變力保持一定的情況下,大大節(jié)省了使用材料,優(yōu)化了傳統(tǒng)的人工換地的復(fù)雜工藝,提高了換帶效率,減輕了作業(yè)強(qiáng)度,進(jìn)而促進(jìn)了煤礦的高效生產(chǎn)。
圖6 帶式輸送機(jī)換帶系統(tǒng)現(xiàn)場布置示意圖