李 梁,徐 盛 (上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司,山東青島 266555)
汽車用焊縫密封膠與防石擊底涂膠由聚氯乙烯樹脂、增塑劑、填料、增黏劑、稀釋劑、穩(wěn)定劑以及觸變劑等組成,其中焊縫密封膠固體分大于90%,為白色黏稠狀物質,通常使用高壓涂膠設備實施涂覆。PVC焊縫密封膠具有良好的耐水、耐油和耐堿性,此外還具有良好的柔韌性、伸展性、硬度、耐磨性,可以起到較好的密封、隔音、防漏水等作用。PVC焊縫密封膠是非結構性密封膠,需要在一定的烘烤條件(一般為140 ℃,20 min)下形成穩(wěn)定均勻的膠體。在塑化過程中不會產生起泡和體積收縮現象,不會對環(huán)境和操作人員產生危害。PVC焊縫密封膠應具有良好的觸變性,即在施工過程中不能發(fā)生任何形變或流淌。在涂覆到任何孔洞及不規(guī)則的焊縫中時能有較好的吸附性、填充性,烘干后則呈現有彈性、無開裂、外觀平整的表面,不能影響中涂和面漆的顏色。
某涂裝車間PVC焊縫密封膠涂覆形狀大致分圓形膠條與扁形膠條兩類。在某新車型投產過程中,中門折邊處涂覆的扁形膠條在面漆烘干后出現了較多的膠氣泡。以每天抽檢一臺車,連續(xù)一周的抽檢方式,得出平均數據,每個中門約有5個膠氣泡。中門膠氣泡大多分布在外折邊,總裝裝車后,可視度較高,部分膠泡破裂。這樣一是會影響膠條整體的美觀度,影響用戶的感官體驗;二是破裂的膠氣泡破壞了密封膠條的密封性,降低了中門的防腐性能,因此,急需解決密封膠氣泡問題。
車門折邊處在包邊過程中會存在兩塊板材不完全貼合的問題,外板與內板包邊處存在一定的間隙,需要涂覆焊裝折邊膠,增加車身的整體防腐能力。焊裝折邊膠涂覆過程中,由于工藝設計與人員操作穩(wěn)定性等原因,導致部分車門在翻邊處未填充焊裝折邊膠,即包邊間隙未被消除。涂裝PVC焊縫密封膠后,在密封膠與折邊之間會存在一定量的空氣。在面漆烘烤過程中,此處空氣受熱膨脹,由于焊裝折邊膠隨車通過電泳烘爐,完成固化。在焊裝折邊膠不斷膠的前提下,空氣只能隨著部分空洞從焊縫密封膠處排出,導致焊縫密封膠鼓出,產生膠氣泡,如圖1所示。
圖1 密封膠氣泡產生示意圖Figure 1 Schematic diagram of sealant bubble generation
根據密封膠氣泡產生原理可知,通過提高膠條強度、控制烘爐升溫速度、減少包邊處空氣量等措施,可以有效降低膠氣泡的數量。下文對所使用的焊縫密封膠材料、膠烘烤過程、輸膠系統(tǒng)、焊裝折邊膠等因素進行分析研究,并制定有效的改進措施。
PVC焊縫密封膠的剛性與彈性取決于樹脂、增塑劑、填料等材料的組成比例。增塑劑的主要作用是提升密封膠的彈性,提高膠體的抗沖擊能力,降低膠黏度,但會使膠內聚強度下降,剪切力下降,流動性增加。填料通常由超細碳酸鈣、輕質碳酸鈣、重質碳酸鈣及滑石粉等材料組成,填料主要用于提高密封膠的固體分及膠體強度,降低熱膨脹系數,降低流動性,提高密封膠觸變性。
該涂裝車間現用密封膠的增塑劑含量約為27%~30%,填料含量約為35%~40%。為了提高涂膠強度,降低熱膨脹系數與涂膠彈性,減小空氣鼓起時的形變量,調整現用密封膠增塑劑與填料的含量,將增塑劑含量調整為25%~27%,填料含量調整為40%~45%?,F場使用新批次密封膠7 d內,中門折邊涂膠氣泡數由5個降低至4.6個,目視膠氣泡體積有所減小。可見調整密封膠材料的配比并不能有效地減少膠氣泡產生的數量,只能降低膠氣泡的嚴重程度。
該涂裝車間使用集中供膠二次增壓的輸膠方式,一次供膠壓力為1∶10,二次供膠壓力為1∶55。由全封閉的管路將PVC密封膠輸送到各使用點,系統(tǒng)包括膠桶、壓盤和氣動增壓泵等設備。日常使用中,由于換膠不及時造成輸膠泵空打、換膠時排氣不徹底、過濾網清洗后空氣未排凈等原因造成輸膠系統(tǒng)內存在一定量的空氣,經二次增壓泵的作用空氣被打散,導致從各槍站釋放出的膠呈蜂窩狀,最終引起密封膠條內存在細小氣泡或者出現膠槍出空氣的問題。
改進措施:加料時應盡量排盡壓盤與料筒之間的空氣,清洗維修過濾器后先將過濾器中的空氣排出,再將PVC膠輸入主管路。出現折邊密封膠氣泡后,在集中供膠間安裝換膠報警裝置,安排專人負責換膠。換膠時將壓盤排氣孔排膠時間由5 min延長至8 min。實施該措施后,中門折邊膠氣泡數量并未減少,說明控制輸膠系統(tǒng)空打頻次,并不能有效減少涂膠氣泡。
該涂裝生產線使用水性中涂與水性色漆,采用3C1B的涂裝工藝,即中涂、色漆采用閃干烘烤,降低漆膜表面含水率,噴完清漆后統(tǒng)一過面漆烘爐。涂膠完成后,如果濕膠與水性中涂、色漆濕碰濕涂裝會導致面漆產生痱子、針孔等缺陷。所以在中涂前設計了膠烘爐,過膠烘爐后可以使膠條達到表面干燥的目的,避免了膠條與面漆濕碰濕涂裝產生二次缺陷。
膠烘爐設計為3個烘干區(qū),溫度分別設定為100 ℃、110 ℃、95 ℃,車身溫度 80 ℃保溫 13 min(工藝要求10 min)。涂完密封膠車身過膠烘爐后,中門折邊膠開始出現膠氣泡,平均數量為2個。為降低膠氣泡數量,將膠烘爐1區(qū)、2區(qū)的烘烤溫度分別降低10 ℃、5 ℃,3區(qū)溫度提升5℃,車身溫度80 ℃保溫11 min,滿足工藝要求。驗證過車一周。中門折邊膠氣泡數由2個下降到1.2個,車身密封膠膠泡數,由4.6個下降到3.6個。說明調整烘爐升溫速度可以有效降低涂膠氣泡數。
焊裝折邊膠主要用于白車身四個車門、發(fā)動機罩蓋、行李箱蓋等折邊部分的粘接,起到防腐作用。該車型中門焊裝折邊膠采用人工擠涂的方式施工,施工過程波動較大。工藝要求折邊膠涂膠直徑2~4 mm,折邊膠與翻邊涂膠間距8~10 mm?,F場抽檢結果顯示均在控制范圍內。但從車門解剖圖中發(fā)現,車門折邊翻邊處無折邊膠覆蓋,導致此處空氣較多。
為減少包邊處的空氣量,將焊裝折邊膠涂膠直徑由2 mm調整到3 mm,與翻邊涂膠間距由9 mm調整到8 mm,包邊后焊裝折邊膠輕微溢膠。過烘烤線后,焊縫折邊膠的涂膠氣泡數由3.6個下降到2.1個。說明調整焊裝折邊膠涂膠工藝,盡量減少包邊處的空氣量,可以有效地減少膠氣泡問題。
根據膠氣泡產生原理,包邊處空氣無法通過焊裝折邊膠排向車門內側,只能通過包邊空洞處向焊縫密封膠處排出,造成密封膠條鼓包。針對此問題,考慮在內焊裝折邊膠人為制造氣體通道,引導氣體排向車體內側,從而降低密封膠氣泡產生的數量與嚴重程度。將焊裝折邊膠在折邊上部斷膠2 cm,驗證5臺車。驗證車密封膠氣泡平均數為0.8個,證明此措施有效。
由于焊裝折邊膠涉及車身的防腐能力,該車型車門均使用冷軋鋼板,經防腐模擬,斷膠后容易進水汽,腐蝕嚴重,此項措施未能大批量實施。
通過驗證分析表明,涂裝扁形焊縫密封膠膠氣泡控制與密封膠材料配比、輸膠系統(tǒng)等因素沒有太大關系。影響最大的因素為焊裝折邊膠涂膠工藝,此因素決定了焊縫密封膠與焊裝折邊膠間的空氣量的多少,通過增大焊裝折邊膠涂膠直徑,減小折邊膠與翻邊的距離,減少空氣量,進而減少密封膠氣泡的產生幾率,通過調整涂膠工藝,膠泡數量下降41.6%。另外通過減緩密封膠條在膠烘爐中的升溫速度,降低密封膠與折邊膠之間氣體的膨脹速度,使氣體伴隨密封膠表面固化過程緩慢膨脹,也可改善密封膠氣泡問題,通過該項措施膠泡數量下降21.7%。此外,通過焊裝折邊膠斷膠亦可有效降低密封膠膠泡數量,但涉及防腐性能,僅在使用防腐性好的板材,如鎂鋁合金等材料的車型上,方可實施此項措施。