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        新型水封爆破除塵技術試驗研究

        2020-10-13 13:26:38王軼君潘衛(wèi)華姚文輝張永明賈悅迪
        隧道建設(中英文) 2020年9期

        王軼君, 潘衛(wèi)華, 姚文輝, 張永明, 賈悅迪

        (中交第二公路工程局有限公司, 陜西 西安 710065)

        0 引言

        鉆爆法是目前隧道施工的普遍工法,爆破產生的粉塵對施工環(huán)境、施工進度影響較大。水封爆破作為一種優(yōu)越的爆破除塵技術,已成為隧道工程學者研究的熱點問題之一。

        文獻[1]采用現場測試方法對定水壩隧道平行導坑水壓爆破效果進行了研究。文獻[2]依托分水關隧道工程驗證了水壓爆破對煙霧的除塵效果。文獻[3]對隧道水壓爆破技術原理、工藝方法流程等問題進行歸納分析,并通過宜萬鐵路齊岳山隧道驗證了水壓爆破技術的優(yōu)越性。文獻[4]深入分析了隧道水壓爆破的基本原理,并以某隧道為依托給出了水壓爆破施工工藝的技術細節(jié),得出水壓爆破具有優(yōu)化施工爆破環(huán)境及減少炸藥用量的優(yōu)勢。文獻[5]為了改善云南地區(qū)灰?guī)r隧道爆破粉塵偏大問題,采用P-5L2便攜式粉塵儀對老格山隧道水壓爆破效果進行現場測試。文獻[6]基于水壓爆破原理,對滬昆專線茅坪山隧道爆破粉塵的除塵效果進行了分析。文獻[7]歸納了水壓光面爆破的工作原理及施工工藝,并依托張家沖隧道驗證了水壓爆破的優(yōu)勢。文獻[8-9]嘗試將PVC聚能管應用于隧道水壓爆破中,并將其應用于某城市地鐵隧道,驗證了其除塵降霧的優(yōu)越性。文獻[10]以柞木臺隧道為依托,對比研究了水壓爆破與常規(guī)爆破下的防塵抗震、控制成本的效果。文獻[11-12]采用激光粉塵儀、CO檢測儀,對平頂山隧道水壓爆破效果進行了測試研究。文獻[13]采用AKFC-92A型礦粉采樣器,得出了水壓爆破可降低23.3%的粉塵質量濃度。文獻[14]采用小直徑藥卷、大直徑水袋,提高了炸藥與水的耦合系數,優(yōu)化了水壓爆破除塵技術。文獻[15]采用現場實測方法分析九連山隧道的水壓爆破效果,得出其粉塵質量濃度降低幅度為46%。文獻[16]對聚能水壓爆破原理及工藝流程進行分析,并依托金瓶巖隧道驗證該工法在除塵與節(jié)約成本方面的優(yōu)越性。

        綜上所述,目前隧道水壓爆破施工技術未能從鉆孔數量、位置、水袋布設數量等方面給出優(yōu)化方案,且對水壓爆破除塵效果研究較少。本文擬采用現場試驗方法,獲得隧道爆破施工后掌子面附近區(qū)域縱、橫向特征試驗位置的煙霧、CO體積分數變化規(guī)律,提出3種新型水壓爆破技術方案,并得出3種新型水壓爆破方案下的粉塵質量濃度、CO體積分數情況,分析其降塵效果。研究結果以期為隧道水壓爆破降塵技術研究提供借鑒與參考。

        1 依托工程概述

        1.1 工程概況

        本研究依托串佛高速轎頂隧道工程。串佛高速屬于昭通市“一環(huán)兩橫四縱三聯絡”高速公路網規(guī)劃中的3條聯絡線之一,路線起于鹽津縣串絲村,與G85渝昆高速相連,止于綏江縣金沙江佛耳巖,與四川G4216蓉麗高速相接,全長49.72 km。

        轎頂隧道為單向雙洞單拱特長公路隧道,隧道截面尺寸采用半圓拱型,洞跨(凈寬)10.25 m,凈高5.00 m,隧道全長12 625 m。左、右線隧道長分別為6 318、6 307 m,對應最大埋深分別為547.33、555.11 m。試驗段內圍巖為Ⅳ級,洞身全線采用上、下臺階鉆爆法施工。采用乳化炸藥聯合毫秒管進行起爆,炮孔深度為2.5~3.0 m,單個乳化炸藥尺寸為200 mm×32 mm(長×直徑)。每循環(huán)進尺1.5 m,隧道開挖全斷面尺寸為132 m2,上臺階開挖斷面面積為91 m2。

        1.2 現有通風除塵設備

        施工過程采用管道壓入式通風,左、右線隧道進、出口各布置1臺160 kW軸流式風機,斜井處布置4臺132 kW軸流式風機,供左、右線4個掌子面通風使用,采用軟風筒懸掛于隧道拱部右側,出風口距掌子面距離為30~60 m。爆破后即開啟通風,降低煙塵,優(yōu)化施工環(huán)境。

        2 新型水封爆破除塵技術方案

        2.1 炮眼布設

        上、下臺階施工是新奧法最為普遍的施工工藝,常見的上臺階炮眼種類、數量如圖1所示。

        圖1 炮眼布設

        2.2 水袋填充

        水封爆破除塵的基本原理是: 由炮孔內部炸藥爆炸所產生的高溫高壓沖擊波將水袋炸破,使得水袋內部填水霧化,水霧與隧道內粉塵相粘結,從而達到降塵效果。

        本文提出的新型水封爆破技術,考慮炮眼位置、功能以及水袋對爆破能量的影響,設置3種填充水袋如圖2—4所示。實體水袋如圖5所示,實體水袋尺寸為260 mm×40 mm(長×直徑),單個水袋裝水質量為326.6 g。

        圖2 水袋填充

        圖3 “水袋+炸藥+水袋+炮泥”填充

        圖4 “水袋+炸藥+炮泥”填充

        圖5 水袋實體圖

        2.3 新型水封爆破

        傳統(tǒng)的水封爆破除塵方案核心技術有2點: 一是水封爆破均在原設計炮孔上進行,無額外鉆孔;二是水袋、炸藥布設形式均一致,自孔底向孔口依次為“水袋+炸藥+水袋+炮泥”??紤]爆破后炸藥、圍巖、水袋、水霧的基本運動規(guī)律,本文提出3種新型水封爆破技術方案。

        2.3.1 方案1: 輔助降塵注水孔方案

        在掏槽孔與輔助孔之間新打10個降塵孔,孔間距110 cm,孔深3 m; 每個輔助孔中放入6只單純水袋(見圖2),共計60只水袋。整體布設方案如圖6所示。

        圖6 方案1: 輔助降塵注水孔方案

        2.3.2 方案2: 水袋差異布置方案

        在位于中心位置的9個掏槽孔中,水袋按圖3方式進行填裝;在周邊孔外側孔、靠外側輔助孔中,隔孔進行水袋填裝,填裝方式按圖4進行,累計填充60只水袋。整體布置方案如圖7所示。

        圖7 方案2: 水袋差異布置方案

        2.3.3 方案3: 降塵注水孔+水袋差異布置方案

        本方案為方案1、2的結合。即在掏槽孔與輔助孔之間新打10個降塵注水孔,累計放置60只單純水袋; 在周邊孔外側孔、靠外輔助孔中,隔孔放置水袋,累計放入60只炸藥水袋。本方案共設置120只水袋,具體布置方案如圖8所示。

        圖8 方案3: 降塵注水孔+水袋差異布置方案

        采用水封爆破技術方案時,3種爆破方案的技術參數如表1所示。

        表1 爆破方案的技術參數

        3 現場測試方案

        3.1 特征位置選取

        3.1.1 縱向特征位置

        根據既有隧道施工經驗,在爆破完成后,粉塵、氣體主要積聚于掌子面與二次襯砌臺車之間。從保證現場作業(yè)人員身體健康角度出發(fā),取測試點為距上臺階底板1.5 m高度處??紤]爆破結束后,掌子面存在大量圍巖廢碴,第1個測試點設置于掌子面正后方50 m處,第2個測試點設置于距掌子面70 m處,后3個測試點距掌子面距離依次為100、125、150 m。各測試點均位于路線中心位置上。

        3.1.2 橫向特征位置

        為了分析爆破施工后掌子面處橫向位置粉塵質量濃度、氣體體積分數分布情況,橫向第1個測試點位于掌子面正后方50 m處;以該測試點為基準,在垂直于道路中線方向上左、右各偏3 m,設置2個橫向特征測試點。各特征測試點布設情況如圖9所示。

        圖9 特征測試點布設方案

        3.2 現場測試工況

        3.2.1 爆破后基礎工況(無水袋)

        3.2.1.1 無通風

        掌子面爆破后,在無通風條件下,對縱、橫向特征測試點的煙塵質量濃度、體積分數情況進行統(tǒng)計,得到掌子面區(qū)域初始粉塵質量濃度、氣體體積分數的分布規(guī)律(即為“初始狀態(tài)”與“基準值”)。

        3.2.1.2 有通風

        爆破后每通風10 min,對縱向5個特征試驗位置的粉塵質量濃度、CO體積分數進行提取,直至達到勞動保護標準。以此得出在通風條件下,鉆爆法施工掌子面煙塵的擴散規(guī)律。

        3.2.2 新型水封爆破試驗工況

        在掌子面爆破施工后,且在無通風條件下,對掌子面區(qū)域縱、橫向特征試驗位置的粉塵質量濃度、CO體積分數進行提取,并與基礎工況進行對比分析。

        3.3 粉塵、氣體技術標準

        參考《公路隧道施工技術規(guī)范》[17],確定隧道施工粉塵質量濃度、有害氣體與O2體積分數的標準。

        3.3.1 粉塵允許質量濃度

        10%以上游離NO2的粉塵,質量濃度不得大于2 mg/m3;10%以下游離NO2的礦物性粉塵,質量濃度不得大于4 mg/m3。

        3.3.2 有毒有害氣體允許體積分數

        1)CO最高允許體積分數為30×10-6;

        2)CO2按體積計不得大于0.5%;

        3)氮氧化物(NO2)體積分數不超過5×10-6。

        3.3.3 隧道內O2含量

        隧道內O2含量按體積計,不得低于20%。

        3.4 測試儀器

        聯合采用礦用粉塵檢測儀、四合一氣體檢測儀、溫度濕度表、空盒氣壓表4種儀器進行數據采集?,F場儀器配置如圖10所示。

        圖10 現場試驗及儀器配置

        3.4.1 礦用粉塵檢測儀

        采用CCHZ-1000型礦用粉塵檢測儀對粉塵質量濃度進行測試,其規(guī)格為0.1~1 000 mg/m3,精度為0.1 mg/m3。

        3.4.2 四合一氣體檢測儀

        隧道內有害氣體的測試采用四合一氣體檢測儀。O2體積分數規(guī)格與精度分別為0%~30%、0.1%;CO為0~999×10-6、1×10-6;CO2為0~5 000×10-6、1×10-6;NO2為0~100×10-6、0.1×10-6。

        3.4.3 溫度濕度表

        采用AR217香港西瑪溫度濕度表。溫度規(guī)格為-20~60 ℃,精度為1 ℃;濕度規(guī)格為10%~95%,精度為2%。

        3.4.4 空盒氣壓表

        采用DYM3型空盒氣壓表,其規(guī)格為800~1 060 hPa,精度為1 hPa。

        3.5 測試方法

        3.5.1 試驗方法

        現場試驗測試時,試驗人員預先進入隧道內部安全距離處,待爆破聲響后佩戴防毒面具,并隨即架設儀器,每個特征位置在掌子面爆破完成15 min后開始進行測試。

        3.5.2 數據讀取

        每5 min獲得1組數據(期間在0、2.5、5 min分別讀取1次數據,以3次讀數均值為準),得出不同通風時間下,各特征位置的溫度、濕度、風速、氣壓、粉塵質量濃度、CO體積分數、CO2體積分數,現場試驗情況如圖10所示。

        4 現場試驗結果分析

        于2019年6月18日—25日,集中進行現場試驗,獲取相關試驗測試數據。

        4.1 爆破后初始粉塵、氣體分布規(guī)律

        4.1.1 掌子面初始粉塵分布規(guī)律

        圖11為在隧道爆破后初始情況下,掌子面區(qū)域縱、橫向粉塵質量濃度的空間分布規(guī)律。

        圖11 縱、橫向測試點粉塵質量濃度

        由圖11可以看出: 掌子面橫向測試點的粉塵質量濃度水平整體上要高于縱向;橫向測試點質量濃度水平相對較為均勻;縱向測試點呈現出隨著距離掌子面位置的逐步增大,粉塵質量濃度快速減小的趨勢。

        隧道爆破后,1號位置粉塵質量濃度略高于1-1位置,并明顯高于1-2位置,即中心區(qū)內粉塵質量濃度最高。由于少量新鮮空氣從風筒側吹向掌子面,并攜帶少量粉塵向另一側移動,從而導致右側質量濃度最低。

        爆破后沿隧道縱向方向,粉塵質量濃度呈現逐步下降趨勢。相比于測試點1,2號位置粉塵質量濃度下降幅度為10.64%,3號下降幅度為29.79%,4號為17.38%,5號為60.47%。其中4號位置處于模板臺車后方,粉塵經過該處時斷面產生收縮,流速加快,質量濃度升高。

        4.1.2 掌子面初始CO體積分數分布規(guī)律

        圖12為在隧道爆破后的初始情況下,掌子面區(qū)域縱、橫向CO體積分數的空間分布規(guī)律。

        由圖12可以看出: 掌子面處橫向CO體積分數水平整體較均勻,且體積分數值偏高。3處測試點的平均CO體積分數為625.25×10-6,是CO允許體積分數30×10-6的20倍左右。

        圖12 縱、橫向測試點CO體積分數

        掌子面爆破后沿隧道縱斷面方向,CO體積分數呈現逐步下降趨勢。1、2號特征位置距離掌子面較近,CO體積分數水平整體較高。相較于試驗位置1,3號試驗位置的CO體積分數降幅為20.15%,4號為66.47%,5號為64.22%。

        4.1.3 掌子面初始CO2體積分數分布規(guī)律

        圖13為在隧道爆破施工后,初始情況下掌子面區(qū)域縱、橫向CO2體積分數的空間分布規(guī)律。

        圖13 縱、橫向測試點CO2體積分數

        由圖13可知,CO2體積分數曲線與粉塵質量濃度曲線呈現類似的分布規(guī)律。對于橫向測試點,中間1號位置的CO2體積分數水平最大,且為0.182 1%,小于CO2的允許體積分數0.5%。兩側測試點體積分數略微偏小,且右側體積分數要小于左側。

        對于縱向特征位置的CO2體積分數,同樣呈現出隨著距掌子面距離的增加而逐步減小趨勢。4號特征位置處于模板臺車后方,使該處CO2體積分數有所升高。

        4.1.4 掌子面初始O2分布規(guī)律

        圖14為在隧道爆破后,掌子面附近區(qū)域縱、橫向O2體積分數的空間分布規(guī)律。由圖可知: 縱、橫向各試驗位置的O2體積分數均為20.9%,大于O2允許體積分數20.0%。

        圖14 縱、橫向測試點O2體積分數

        4.2 縱向施工通風下粉塵、CO擴散規(guī)律

        圖15—16為在縱向通風條件下,不同時刻不同測試點下,粉塵質量濃度、CO體積分數隨通風時間的擴散規(guī)律。

        圖15 通風條件下縱向測試點粉塵質量濃度

        圖16 通風條件下縱向測試點CO體積分數

        由圖15和圖16可以明顯看出: 在最開始通風的10 min內,粉塵質量濃度、CO體積分數下降速度最快,可降至爆破后初始數值的一半左右;10 min后,粉塵質量濃度、CO體積分數的下降速率快速變緩并趨于穩(wěn)定,此時各測試點粉塵質量濃度、CO體積分數差異不大,并呈均勻分布狀態(tài)。3號測點粉塵質量濃度、CO體積分數始終為最大,這是由于該測試點處于模板臺車前方位置,由于氣流積聚效應導致。

        經過1 h的通風時間,粉塵質量濃度降至允許質量濃度4 mg/m3以下,CO體積分數收斂于60×10-6,仍大于其允許體積分數30×10-6。

        4.3 水封爆破降塵效果研究

        4.3.1 粉塵質量濃度的敏感性分析

        4.3.1.1 橫向分布情況

        圖17為在采用3組新型水封爆破技術方案后,掌子面橫向測試點粉塵質量濃度的空間分布規(guī)律。

        圖17 新型水封爆破橫向測試點粉塵質量濃度

        由圖可知,3種除塵方案均可起到明顯的爆破除塵效果。對于除塵效率滿足: 方案1<方案3<方案2?;鶞式M情況下橫向測試點粉塵質量濃度平均值為32.78 mg/m3,方案1的均值為25.75 mg/m3,方案2為19.21 mg/m3,方案3為24.99 mg/m3,第2組降幅最大為41.39%。

        由方案1、2對比可知,直接將水袋放置于炸藥孔內部所達到的降塵效果,要明顯優(yōu)于額外鉆降塵注水孔。其原因主要為: 炸藥孔內水袋霧化程度要明顯高于降塵注水孔。

        由方案2、3對比可知,增加了降塵注水孔后初始降塵效果并不明顯,相比之下粉塵質量濃度反而偏高。分析原因主要為: 爆破時降塵孔內水袋霧化比例較低,但其大幅增加掌子面區(qū)域的空氣濕度,使得粉塵擴散速率放緩,減小其擴散范圍。

        4.3.1.2 縱向測試點情況

        圖18為隧道爆破后,縱向測試點粉塵質量濃度的空間分布規(guī)律。對于除塵效果,整體上看滿足,方案1<方案2<方案3。基準組的平均質量濃度為26.71 mg/m3,方案1為16.87 mg/m3,方案2為15.8 mg/m3,方案3為9.15 mg/m3,方案3除塵效果最為明顯,降幅為65.74%。

        對比分析方案1、2可得,方案1的前4個測試點粉塵質量濃度降幅較小,而第5個測試點粉塵質量濃度產生急劇下降并達到允許質量濃度以下。分析原因主要為降塵注水孔內的水袋減小了粉塵擴散范圍。方案2粉塵質量濃度呈現均勻下降趨勢,未出現急劇變化點。方案3兼具方案1、2的優(yōu)勢,粉塵質量濃度快速下降,直至在測試點3處降至允許質量濃度,并保持穩(wěn)定。

        圖18 新型水封爆破縱向測試點粉塵質量濃度

        4.3.2 CO體積分數的敏感性分析

        圖19—20為水封爆破后,掌子面縱、橫向CO體積分數的空間分布規(guī)律。由圖可知,CO體積分數分布規(guī)律基本與粉塵分布規(guī)律類似。水封爆破可對CO體積分數降低起到較好作用。

        圖19 新型水封爆破橫向測試點CO體積分數

        4.4 討論

        1)為使水封爆破達到最優(yōu)的除塵效果,宜將水袋布設于炸藥孔內,使得填充水可被充分霧化。

        2)水袋宜設置于靠近斷面的上部位置,以此使得水袋破裂霧化后,呈拋物線形式的水顆粒向掌子面前方更高、更遠的位置運動,有利于霧化水顆粒對掌子面粉塵進行“封閉”。

        圖20 新型水封爆破縱向測試點CO體積分數

        3)在炮孔內增設導爆索或導爆管雷管的前提下,將水袋、炸藥條間隔分布,將更有利于在掌子面前方形成均勻霧化效果。水袋宜放置于靠近拱頂位置的周邊孔(酌情選擇布設)、輔助孔(重點布設),以及上排掏槽孔內(重點布設)。

        4)可根據現場實際情況,在掌子面爆破孔內增加放置適宜的水袋數量,并選擇最優(yōu)的炮孔填充組合形式,提高炸藥與水的耦合系數,進而提高水袋的霧化程度,以此達到更優(yōu)的除塵效果。

        5)為提高爆破水霧對掌子面粉塵、有害氣體的“封閉”作用,可在掌子面額外打鉆降塵注水孔,以此達到減小粉塵擴散的范圍,且擴散范圍內粉塵質量濃度下降速度更快。

        6)隧道掌子面爆破后,有害氣體與粉塵的產生機制較為復雜,且其體積分數高低、數量大小受諸多因素的影響,主要影響因素有: 火工品品種與規(guī)格、質量,爆破循環(huán)進尺與炸藥量,孔口炮泥堵塞長度與質量,掌子面圍巖的巖層巖性、地質構造、地下水狀態(tài),水封爆破的不同方式方法,水封爆破用水量等。

        5 結論與建議

        通過采用現場試驗方法,對隧道施工過程中的水封爆破降塵問題開展研究,主要結論如下。

        1)掌子面爆破后不會產生NO2氣體,且CO2和O2含量均滿足隧道施工技術標準。隧道爆破施工后,掌子面附近橫向測試點的粉塵質量濃度、CO體積分數呈現中間高、兩端低的特征;縱向測試點質量濃度、體積分數呈現出隨距掌子面距離的增加而逐步降低的趨勢。

        2)最初通風的10 min內,粉塵質量濃度、CO體積分數下降最快,可降低至爆破后初始數值的一半左右。之后各縱向測試點的粉塵質量濃度、CO體積分數呈現均勻分布趨勢,且下降速率快速減小并趨于穩(wěn)定。

        3)3種新型水封爆破方案的除塵效果均十分明顯。與無通風、無水袋的初始爆破工況相比較,方案1的降塵比例最大為36.84%,方案2為40.85%,方案3為65.74%。

        4)新型水封爆破技術方案對CO體積分數的降低有明顯作用。3種新型水封爆破方案,CO體積分數與粉塵質量濃度變化規(guī)律基本保持一致。

        5)水封爆破施工雖可大幅降低初始粉塵質量濃度與CO體積分數,但其在隧道內部仍有殘余。后期研究時,可聯合采用“水封爆破+噴霧除塵”技術方案,實現全面徹底降塵。

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