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        切頂留巷綜采面采空區(qū)高溫區(qū)域治理技術(shù)研究

        2020-10-10 06:33:50孫守義劉學(xué)飛
        煤炭工程 2020年9期
        關(guān)鍵詞:區(qū)域

        孫守義,劉學(xué)飛

        (1.貴州黔西能源開發(fā)有限公司,貴州 畢節(jié) 551500;2.山東科技大學(xué) 安全與環(huán)境工程學(xué)院,山東 青島 266590)

        煤炭自然發(fā)火是礦井的主要自然災(zāi)害之一。據(jù)統(tǒng)計,我國煤礦自燃火災(zāi)次數(shù)占礦井總火災(zāi)次數(shù)的 90%以上[1],其中,采空區(qū)煤自燃火災(zāi)占總自燃火災(zāi)次數(shù)的 60% 以上,是礦井自燃火災(zāi)的重災(zāi)區(qū)。采空區(qū)煤炭自然發(fā)火的危險性受采空區(qū)漏風(fēng)強度、遺煤分布、煤炭耗氧速率、瓦斯涌出等因素影響[2],其中影響最大的因素就是采空區(qū)的漏風(fēng)范圍及漏風(fēng)強度。近年來,切頂留巷技術(shù)在工作面回采過程中得到了推廣應(yīng)用,該技術(shù)具有巷道掘進量少、礦井采掘銜接矛盾小、煤炭回收率高、工作面局部范圍內(nèi)周期壓力低等優(yōu)勢[3]。但是,該技術(shù)要求工作面的通風(fēng)方式必須為“兩進一回”或“一進兩回”的Y型通風(fēng)[4],同時,切頂后采空區(qū)上部留下很大的自由空間,導(dǎo)致采空區(qū)的漏風(fēng)范圍及漏風(fēng)強度增大,自然發(fā)火危險性增高,為采煤工作面防滅火工作帶來了新的挑戰(zhàn)[5]。

        采空區(qū)是煤層回采后上覆巖層自由冒落形成的空間,內(nèi)部結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,防滅火難度大。要實現(xiàn)對采空區(qū)自燃火災(zāi)的有效防治,必須首先確定高溫區(qū)域的范圍,并根據(jù)自燃的程度及發(fā)展趨勢,選擇合理的防滅火技術(shù),才能消除自然發(fā)火的隱患[6]。而高溫火源點定位技術(shù)是世界性的難題,目前還沒有一種技術(shù)或儀器設(shè)備能實現(xiàn)對采空區(qū)高溫區(qū)域的準(zhǔn)確定位[7]。同時,在煤礦現(xiàn)場的實際防滅火過程中,一旦發(fā)現(xiàn)采空區(qū)自燃隱患,盲目地采取多種防滅火措施,不僅浪費大量的人力、財力和物力,提高滅火成本,而且容易造成自燃火災(zāi)得到治理,卻弄不清楚火源點具體位置和關(guān)鍵有效的治理措施,更有甚者,由于防滅火措施選擇的不合理而貽誤防滅火工作的時機[8],導(dǎo)致自燃火災(zāi)失控,造成采煤工作面封閉。針對這一難題,本文以存在高溫區(qū)域的發(fā)耳煤礦50105工作面采空區(qū)為研究對象,提出了集采空區(qū)漏風(fēng)分布、自燃標(biāo)志性氣體濃度變化趨勢、采空區(qū)遺煤分布、回采時間為一體的采空區(qū)高溫區(qū)域判定方法,結(jié)合50105采空區(qū)的具體實際,確定了50105工作面采空區(qū)高溫區(qū)域的范圍。在此基礎(chǔ)上,提出了有針對性的綜合治理方案,即:壓注液態(tài)CO2控制高溫區(qū)域火勢、加快工作面推進速度促進上覆巖層冒落、高溫點壓注膠體直接滅火,徹底消除了50105采空區(qū)的高溫隱患,保證了工作面的安全回采,形成了一套有針對性的切頂留巷Y型通風(fēng)綜采面采空區(qū)高溫區(qū)域治理的技術(shù)體系。

        1 工作面概況

        發(fā)耳煤礦50105綜采面位于5采區(qū)中下部,其上部為50103工作面采空區(qū),下部為實體煤;回采期間采用切頂留巷技術(shù)在上部的運輸巷進行留巷。通風(fēng)方式采用“Y”型通風(fēng),即:運輸巷進風(fēng),留巷及軌道巷回風(fēng),工作面布置情況如圖1所示。工作面總進風(fēng)量為1408m3/min,軌道巷回風(fēng)量為1120m3/min,留巷回風(fēng)量為326m3/min。所采煤層為貧瘦煤,自燃傾向性等級為Ⅲ類不易自燃煤層,自然發(fā)火期在12個月以上。工作面軌道巷預(yù)埋了一路瓦斯抽放管路,抽放口滯后工作面30m,用于處理上隅角的瓦斯積聚問題。

        圖1 發(fā)耳煤礦50105工作面通風(fēng)系統(tǒng)及監(jiān)測點布置

        2 工作面采空區(qū)高溫區(qū)域的判定

        2.1 采空區(qū)高溫點發(fā)展過程

        50105工作面于 2019年7月下旬開始回采,當(dāng)回采至76m時,9月8日,首次在軌道巷瓦斯抽放管路中發(fā)現(xiàn)CO,濃度為0.006‰,隅角未發(fā)現(xiàn)CO,其他與該采空區(qū)連通的密閉中也均未發(fā)現(xiàn)CO。初步判斷CO的來源為本面采空區(qū)遺煤低溫氧化所致,在采取回風(fēng)隅角設(shè)擋風(fēng)墻、減少抽放壓力、留巷沿空側(cè)噴漿等措施后,抽放管路中的CO濃度基本維持在0.01‰左右。9月26日抽放管路中CO濃度升至0.05‰,回風(fēng)隅角CO濃度為0.007‰,五采區(qū)邊界巷密閉內(nèi)CO濃度達0.231‰,高溫區(qū)域自然發(fā)火處于快速發(fā)展趨勢。

        2.2 采空區(qū)漏風(fēng)流場分析

        50105工作面采用“一進兩回”的Y型通風(fēng)方式,其采空區(qū)的漏風(fēng)通道主要有兩個通道:一條是經(jīng)切頂留巷和工作面流進采空區(qū)然后從上隅角流出,進入50105軌道巷;另一條是經(jīng)切頂留巷或工作面流進50105采空區(qū)穿過50103留巷墻體進入50103采空區(qū)。

        從50105采空區(qū)的CO氣體濃度分布來看,上隅角及低壓抽采管路的CO濃度較低且變化不大,而五采區(qū)邊界巷密閉中的CO濃度增高趨勢非常明顯,這說明50105采空區(qū)后部高溫點產(chǎn)生的CO主要流向了50103的采空區(qū),而不是50105的上隅角,這也是上隅角處CO濃度較低且不能反映采空區(qū)自燃高溫點實際發(fā)展趨勢的主要原因。

        2.3 采空區(qū)高溫區(qū)域范圍的判定

        1)高溫區(qū)域不在50105本面采空區(qū)。主要原因為:50105工作面所采煤層為瘦煤,自燃傾向性等級為Ⅲ類不易自燃煤層,自然發(fā)火期在12個月以上;該面于7月下旬開始回采,截止9月27日回采時間約為80天,從時間上來看,本面采空區(qū)遺煤處于低溫氧化狀態(tài),不具備自燃的條件[9];在50105工作面上隅角長期檢測不到CO,后期雖然檢測到CO,但其濃度也非常低,根據(jù)經(jīng)驗[10],如果本面采空區(qū)存在高溫點,上隅角CO濃度應(yīng)該呈現(xiàn)逐步升高的趨勢[11]。

        2)高溫區(qū)域在50105軌道巷與50103切眼交叉點附近。主要原因有三點:從50103切眼與50105工作面的相對位置關(guān)系來看,9月8日首次發(fā)現(xiàn)CO時,工作面推過50103老切眼約8m的位置,50105和50103兩個工作面的采空區(qū)完全溝通,切眼處遺煤得到二次氧化,極易自燃[12];從五采區(qū)邊界巷密閉內(nèi)的氣體變化規(guī)律來看,CO的濃度由26日的0.231‰升高到27日的0.256‰,說明高溫點氧化速度非??欤匀籍a(chǎn)生的CO主要流向了50103采空區(qū),并部分集聚在五采區(qū)邊界巷;該交叉點位于采空區(qū)“自燃三帶”的氧化帶內(nèi)[13-15](根據(jù)發(fā)耳礦經(jīng)驗氧化帶一般在工作面后方30~70m處),高溫點自燃趨勢急劇升高時,50103老切眼距工作面約35m的位置,剛好處在氧化帶范圍內(nèi),因此,可以判定高溫區(qū)域應(yīng)該在50105軌道巷與50103切眼的交叉點附近。

        3)為了更加精準(zhǔn)地確定高溫點的位置,首先從50105軌道巷的頂板向50105軌道巷與50103切眼交叉點的正上方施工了一個探測鉆孔,標(biāo)記為2#孔,終孔位置位于底板上方20m,鉆孔施工過程中CO和CO2濃度逐步升高,CO最高濃度達6.450‰,CO2最高濃度達3.26%,鉆孔最高回水溫度達95℃。因此,從指標(biāo)氣體濃度和回水溫度,可以判定高溫點的位置就在50105軌道巷與50103切眼的交叉點附近的區(qū)域。

        3 采空區(qū)高溫區(qū)域的綜合治理措施

        確定了高溫區(qū)域范圍后,結(jié)合該面的現(xiàn)場條件,采取了氣體檢測、壓注液態(tài)二氧化碳、噴漿堵漏、高分子膠體直接滅火等措施,有效地控制了高溫區(qū)域的煤炭自燃,消除了事故隱患[16]。

        3.1 氣體監(jiān)測

        為掌握高溫區(qū)域的火勢變化,考察所采取防滅火措施的效果,根據(jù)50105采空區(qū)的漏風(fēng)情況設(shè)置了5個檢測點,來檢測CO、C2H4、CO2、O2等氣體的變化情況:1#點設(shè)置在工作面上隅角;2#點設(shè)置在50105軌道巷的抽采管路內(nèi);3#點設(shè)在工作面回風(fēng)流;4#點設(shè)在50103軌道巷密閉內(nèi);5#點為五采邊界巷密閉內(nèi),測點布置如圖1所示。

        為確保氣體監(jiān)測的準(zhǔn)確性,采用了“四定”的原則,即:定時間、定位置、定儀器、定人員。通過對50105采空區(qū)漏風(fēng)流場的分析,確定五采邊界巷是采空區(qū)漏風(fēng)通道的壓力最低點,最能反映高溫區(qū)域的變化情況。因此,選用該點的氣體濃度變化作為監(jiān)測火情以及考察防滅火措施效果的主要參考數(shù)據(jù)[17]。

        3.2 壓注液態(tài)CO2惰化采空區(qū)

        通過50105運輸巷側(cè)的切頂留巷的觀測孔(工作面后方約80m)壓注液態(tài)二氧化碳,對采空區(qū)進行惰化,降低采空區(qū)內(nèi)氧氣的濃度,減少高溫區(qū)域的氧氣供應(yīng),控制火區(qū)的迅速發(fā)展。自9月28日—30日,每4小時向采空區(qū)壓注1次液態(tài)CO2,每次壓注量為2m3。壓注后工作面隅角及五采區(qū)邊界巷內(nèi)的CO濃度初期先升高隨后呈現(xiàn)快速下降的趨勢,隨后處于穩(wěn)定狀態(tài),9月30日停止壓注。停注后的第2天,CO呈現(xiàn)快速上升的趨勢,于10月2日恢復(fù)壓注CO2,CO濃度隨之下降并穩(wěn)定在較低水平。五采區(qū)邊界巷密閉內(nèi)CO和C2H4濃度的變化曲線如圖2和圖3所示。

        圖2 五采區(qū)邊界巷密閉內(nèi)CO濃度變化曲線

        圖3 五采區(qū)邊界巷密閉內(nèi)C2H4濃度變化曲線

        從圖2可以看出,壓注后的前20h以內(nèi),五采區(qū)邊界巷密閉內(nèi)的CO濃度迅速上升,20個小時后急劇下降,約40h后CO濃度降至0.05‰以下并穩(wěn)定在0.02‰左右。停注24h后一氧化碳濃度發(fā)生反彈,恢復(fù)壓注后,CO濃度開始下降并穩(wěn)定在0.02‰左右。壓注初期CO濃度升高是由于壓注的CO2將高溫區(qū)域的CO驅(qū)趕到五采邊界巷并形成積聚所造成的。隨著CO2連續(xù)的壓注,高溫區(qū)域的CO產(chǎn)生量急劇減少,五采邊界巷的CO也隨之減少。而停注后,CO濃度很快上升說明高溫區(qū)域的氧化反應(yīng)加劇,產(chǎn)生的CO量增加,火勢呈現(xiàn)復(fù)燃的趨勢,這同時說明壓注CO2主要是控制火勢,而很難將高溫火點徹底消除。由圖3可以看出,C2H4的濃度變化趨勢與CO的變化趨勢基本一致,所不同的在于C2H4的濃度要低于CO,C2H4的最高濃度為0.103‰,最低濃度為0.005‰。

        3.3 加快工作面推進速度

        9月27日發(fā)現(xiàn)CO濃度異常后,為保證職工的安全,發(fā)耳煤礦立即停止生產(chǎn)、撤出工作人員,工作面處于停產(chǎn)狀態(tài)。在對高溫隱患的風(fēng)險性進行綜合評估后,在確保安全的情況下,于9月29日夜班開始對工作面進行了強推,截止10月2日,工作面推進了18.6m,加速了采空區(qū)上覆巖層的冒落,漏風(fēng)強度減弱,抑制了高溫區(qū)的火勢發(fā)展。

        五采區(qū)邊界巷密閉內(nèi)氣體濃度見表1,由表1可以看出,在壓注CO2和工作面強推的共同作用下,一氧化碳和氧氣濃度呈現(xiàn)逐步下降趨勢,其中氧氣最低濃度降至12.1%左右。這說明工作面推進后,高溫區(qū)域的壓實度增加,漏風(fēng)供氧量降低,高溫點處于臨近窒息狀態(tài)。

        表1 五采區(qū)邊界巷密閉內(nèi)氣體濃度

        3.4 頂板走向鉆孔壓注高分子膠體滅火

        從50105軌道巷的頂板向50103開切眼施工3個鉆孔,1#、3#孔的終孔點水平位置分別位于50105軌道巷與50103開切眼交叉點左右15m,2#孔位于交叉點的正上方,3個鉆孔的終孔點垂直高度距離煤層高度為20m,鉆孔布置如圖4所示。

        圖4 50105軌道巷鉆孔布置

        自10月4日開始對3個孔同時壓注高分子膠體,每班單鉆孔壓注約0.5t高分子粉劑,膠體與水比例為1∶50。在壓注膠體1d后,五采區(qū)邊界巷密閉的CO和C2H4濃度急速下降,在壓注5d后,壓注高分子粉劑總量達到22t時,抽采管路及五采區(qū)邊界巷的CO消失,高溫隱患點徹底消除。五采區(qū)邊界巷密閉的CO和C2H4濃度變化曲線如圖5、圖6所示。

        圖5 五采區(qū)邊界巷密閉內(nèi)CO濃度變化曲線

        圖6 五采區(qū)邊界巷密閉內(nèi)C2H4濃度變化曲線

        由圖5可以看出,CO濃度在膠體壓注的初期變化幅度較小,這是由于壓注鉆孔在高溫區(qū)域的上方,而膠體擴散需要一定的時間,高溫區(qū)域的溫度降低也需要一個過程,隨著壓注時間的加長和壓注量的增加,CO濃度急劇下降并于壓注后的第5天降為0。由圖6可以看出,C2H4濃度的變化趨勢與CO相似,所不同的在于C2H4濃度在壓注膠體后急劇下降,并于壓注后的第4天消失,比CO的消失提前了1天的時間,這說明膠體的壓注使高溫區(qū)域的溫度迅速降低至較低的溫度,但尚有部分的煤炭處于低溫氧化狀態(tài)。綜合分析50105采空區(qū)的整個滅火過程,可以斷定最初關(guān)于高溫隱患區(qū)域位置的判斷是正確的,同時也表明只有向高溫區(qū)域壓注膠體或泥漿等滅火材料,才能夠徹底使火區(qū)熄滅。

        4 結(jié) 論

        本文總結(jié)了發(fā)耳煤礦50105工作面采空區(qū)高溫隱患點的成功治理經(jīng)驗,現(xiàn)場考察了不同防滅火措施的防滅火效果,主要結(jié)論如下:

        1)準(zhǔn)確定位自燃高溫點的位置和范圍是采空區(qū)防滅火的關(guān)鍵,定位越精準(zhǔn),滅火的效率越高。

        2)壓注液態(tài)二氧化碳對采空區(qū)進行惰化,是控制自燃火勢發(fā)展的有效手段,可以為采取其他滅火措施贏得時間。

        3)加快工作面推進速度可以把高溫點甩在采空區(qū)后部,促進采空區(qū)上覆巖層冒落,快速壓實高溫點所處區(qū)域,減少漏風(fēng)供氧,窒息高溫火源點。

        4)向高溫區(qū)域壓注凝膠、高分子膠體等滅火材料,是徹底消除高溫隱患點的治本措施。

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