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        硫磺制酸裝置中升華硫產(chǎn)生原因及控制

        2020-10-10 07:51:24張燦林
        云南化工 2020年9期
        關(guān)鍵詞:液硫制酸硫磺

        張燦林

        (云南祥豐金麥化工有限公司,云南 安寧 650311)

        硫磺制酸是將固體硫磺經(jīng)熔融、焚燒產(chǎn)生SO2氣體,焚燒出口溫度控制為950~1150℃,經(jīng)廢熱鍋爐、過濾器,再通入空氣氧化轉(zhuǎn)化成SO3,再經(jīng)冷卻、酸吸收,制得成品硫酸。其反應(yīng)方程式如下:

        在硫磺制酸生產(chǎn)中會因供氧不足,即n(O2)/n(SO2)低,導(dǎo)致硫磺氧化反應(yīng)不完全,極易氣化變成升華硫,硫磺沸點444.6℃[1]。氣化的硫未被燃燒就被帶走,在約250℃以下就不能繼續(xù)燃燒,冷卻時重新凝結(jié)成固體,沉積在管路設(shè)備中,造成換熱器、除沫器等阻力增加,導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)阻力偏高,系統(tǒng)生產(chǎn)負荷被迫下降,甚至導(dǎo)致系統(tǒng)堵塞停車[2]。同時造成成品硫酸及循環(huán)槽硫酸中含有較多的硫磺小顆粒,酸質(zhì)混濁,透明度降低,影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。

        1 升華硫產(chǎn)生原因分析

        從發(fā)生的時間段分析,硫磺制酸系統(tǒng)正常生產(chǎn)時控制不當也會產(chǎn)生升華硫,但相對出現(xiàn)情況較少,主要集中在開停車期間,特別是新建剛開車的裝置更為嚴重。

        1.1 氧硫比偏低

        實際生產(chǎn)中,參與反應(yīng)氧主要來源于鼓風機送入的空氣,風量偏低,與噴硫量不匹配,即n(O2)/n(SO2)低,導(dǎo)致參與反應(yīng)的氧不足,易產(chǎn)生升華硫。對于硫磺制酸來說,在一定溫度條件下,氧硫比是初始SO2濃度的函數(shù)[3],因此需要通過監(jiān)測SO2濃度來進行氧硫比調(diào)節(jié)。開停車時通硫和通風順利錯誤,一級正常生產(chǎn)送風量比例偏低都會導(dǎo)致升華硫的產(chǎn)生,特別是開啟風機后風進入系統(tǒng),操作人員擔心焚硫、轉(zhuǎn)化溫度下降太快,立即噴磺生產(chǎn),此階段較易出現(xiàn)升華硫。一般為控制升華硫,都會在焚硫爐增加二次風來調(diào)節(jié)補氧量,二次風調(diào)節(jié)不合理也會造成升華硫產(chǎn)生。

        1.2 溫度偏低

        一般情況下,焚硫爐出口溫度控制為950~1150℃,對應(yīng)SO2的質(zhì)量分數(shù)為8%~12%,但在計劃或非計劃停車后,爐溫降低達不到反應(yīng)條件時,容易產(chǎn)生升華硫[4-5]。如果停車時間較長,開車時有一段生產(chǎn)調(diào)整過程,在這段時間里調(diào)節(jié)不當,例如通風量過大也會導(dǎo)致溫度偏低產(chǎn)生升華硫。

        1.3 噴硫量過大

        噴流量根據(jù)磺槍進口壓力與液硫流量計進行控制,磺槍進口壓力過高造成噴入液硫未能完全燃燒,被爐氣帶至后系統(tǒng);硫磺槍噴霧效果不佳,槍頭損壞或脫落等,不能充分混合燃燒;在試硫磺泵、硫磺槍時噴入焚硫爐內(nèi)過多的液體硫磺,在沒有足夠空氣通入的情況下,爐內(nèi)氧氣反應(yīng)完畢,液硫過剩的情況,均會產(chǎn)生升華硫。

        1.4 儀表控制不精

        如SO2濃度分析儀、噴硫磺流量計等計量不準確,而人工分析的SO2濃度一般滯后實際操作30min左右,此時操作工只能根據(jù)經(jīng)驗從多種工藝參數(shù),如焚硫爐出口溫度、轉(zhuǎn)化進口溫度、風機轉(zhuǎn)速等對整個裝置根據(jù)操作經(jīng)驗進行把握,則極易造成因儀表反饋數(shù)據(jù)滯后或偏差而產(chǎn)生升華硫。

        1.5 人員操作不熟練

        新裝置首次投入使用時,操作工由于對新裝置不熟悉產(chǎn)生誤操作,如轉(zhuǎn)化裝置的主氣閥未開時就進行噴硫磺,此時產(chǎn)生的升華硫最為嚴重。新裝置首次投入使用時,每個崗位都必須有操作工在現(xiàn)場進行人工調(diào)節(jié),此時操作人員的工作量較大,常常忙中出錯誤操作產(chǎn)生升華硫。新裝置開車指揮人員缺乏對整個新裝置的整體把握,指揮失誤也會造成操作工誤操作產(chǎn)生升華硫。

        2 升華硫控制措施

        2.1 提高氧硫比控制精度

        縮短SO2濃度分析滯后時間及調(diào)校SO2濃度在線分析儀,開車時分析人員在現(xiàn)場連續(xù)做SO2濃度人工分析,及時反饋分析數(shù)據(jù),并做好SO2濃度在線與人工分析比對,同時做好風機轉(zhuǎn)速與空氣流量之間的關(guān)系,最終形成自動化控制。為了防止產(chǎn)生升華硫,經(jīng)理論計算數(shù)據(jù),進入焚硫爐空氣與液硫比率按表1所示進行控制。

        表1 焚硫爐空氣與液硫比率控制表

        2.2 嚴格焚硫爐溫度監(jiān)控

        對焚硫爐和轉(zhuǎn)化觸媒層升溫時,使轉(zhuǎn)化各段溫度達到噴硫磺的要求才能開始噴硫磺。投料初期適當延長SO2在低濃度下的操作時間,避免因負荷提升過快出現(xiàn)轉(zhuǎn)化器降溫事故,急于提高SO2濃度易產(chǎn)生升華硫。在轉(zhuǎn)化觸媒層升溫時將轉(zhuǎn)化一段及四段進口溫度由415~420℃升到440~450℃。焚硫爐出口溫度控制≤950℃,出口溫度與SO2濃度關(guān)系按表2進行控制。

        表2 焚硫爐出口溫度與SO2濃度控制表

        2.3 穩(wěn)定硫槍出硫量

        焚硫爐噴磺時應(yīng)遵循先通空氣后投入液硫的原則,噴磺量應(yīng)與空氣量相匹配[6]。對于多支硫磺槍,噴硫磺時先開一支硫磺槍,閥門開度由小到大,噴硫磺量逐漸緩慢增加,由1.0m3/h→1.2m3/h→1.5m3/h→2.0m3/h依次增加,同時調(diào)節(jié)風機出口閥和放空閥以調(diào)節(jié)焚硫爐溫度。當單槍噴硫磺開度達最大,焚硫爐溫度和轉(zhuǎn)化溫度基本穩(wěn)定后,先將噴硫磺開度減小,開啟另一支硫磺槍,再慢慢增加噴硫磺量和風機轉(zhuǎn)速。同時可對硫槍進行試驗,試驗在不同壓力,如0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 MPa等下的各只硫磺槍對應(yīng)的噴硫磺量,確保在噴硫磺流量計失靈或新裝置開車時不能用噴硫磺流量計顯示,或者低流量下流量計測量不準,控制不精的情況下,可根據(jù)液硫壓力判斷噴硫磺量。

        2.4 提高自控水平

        設(shè)置SO2濃度在線分析儀,實施在線監(jiān)測SO2濃度,以便快速通過SO2濃度來調(diào)節(jié)硫氧比。設(shè)置風量流量計與調(diào)節(jié)閥,噴硫磺流量計與調(diào)節(jié)閥,并自動設(shè)置比例控制,經(jīng)調(diào)試精度滿足要求情況下,通過DCS投自動控制,減少人為干預(yù)。在精硫泵出口安裝液硫壓力顯示儀表,并接入DCS裝置顯示壓力。在4支硫磺槍保溫球閥后各安裝液硫壓力顯示儀表,并接入DCS裝置顯示壓力。

        2.5 做好操作工培訓(xùn)

        對具體操作人員,重點培訓(xùn)操作工對新裝置操作規(guī)程掌握及實際操作,通過理論與實作考試合格后方可上崗操作。

        對新裝置新裝置開車指揮人員,必須對整個新裝置的工藝、操作熟練掌握,具備從多種工藝參數(shù),如焚硫爐出口溫度、轉(zhuǎn)化進口溫度、風機轉(zhuǎn)速等來對整個裝置進行生產(chǎn)調(diào)控把握的能力,能夠通過多種工藝參數(shù)判斷SO2濃度的能力及判斷何種儀表指示不準確的能力。

        3 結(jié)語

        通過對產(chǎn)生升華硫的原因、生產(chǎn)中會導(dǎo)致升華硫產(chǎn)生的因素、判斷方法及預(yù)防措施等綜合分析,對應(yīng)采取控制氧硫比、穩(wěn)定爐溫、提高自動控制水平、做好員工操作培訓(xùn)等措施,將準備工作提前進行細致、全面的檢查,保證每一個環(huán)節(jié)都達到要求,在某企業(yè)大型裝置上自投用控制以來,未發(fā)生一起升華硫事故,具有明顯控制效果。

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