李應(yīng)姣
(中鐵十一局集團(tuán)城市軌道工程有限公司 湖北武漢 430074)
通常,一般地層巖土不具有良好的塑流狀態(tài)、黏-軟稠度、低內(nèi)摩擦力、低透水性等優(yōu)勢(shì),易使刀盤轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦阻力增大,刀盤驅(qū)動(dòng)負(fù)荷增加。 當(dāng)盾構(gòu)密封土倉內(nèi)渣土流塑和易性較差時(shí),在土壓力和攪拌的雙重作用下易結(jié)成泥餅、產(chǎn)生壓密固結(jié)等問題,從而降低開挖倉的密封性和影響螺旋機(jī)的排土。 當(dāng)渣土透水性較好時(shí),渣土在螺旋輸送機(jī)內(nèi)排出時(shí)無法形成有效的壓力遞降,土倉內(nèi)的土壓力無法達(dá)到穩(wěn)定的控制狀態(tài)。 然而,渣土改良系統(tǒng)已成為盾構(gòu)法施工的一個(gè)重要組成部分,且渣土改良效果的差異,對(duì)降低工程成本、規(guī)避施工風(fēng)險(xiǎn)、提高工程進(jìn)程起著關(guān)鍵性的作用[1-2]。 以南寧軌道交通3 號(hào)線1 標(biāo)土建6 工區(qū)東溝嶺站~小雞村站區(qū)間盾構(gòu)施工為工程背景,區(qū)間主要穿越地層為泥巖、粉砂質(zhì)泥巖,在刀具切削和刀盤的撞擊下,泥巖變成碎屑和粉末狀,再加上泥巖本身的特性、盾構(gòu)在泥巖中掘進(jìn),若渣土改良不到位,會(huì)導(dǎo)致渣土干硬、流塑性差,從而使渣土干結(jié)在土倉內(nèi),達(dá)不到排渣要求,導(dǎo)致結(jié)泥餅。 為了確保該特殊地層盾構(gòu)渣土改良效果,保證盾構(gòu)的順利實(shí)施,開展了泥巖地層盾構(gòu)渣土改良關(guān)鍵技術(shù)研究。
該標(biāo)段盾構(gòu)區(qū)間穿越地層主要為⑦1-2 泥巖、⑦1-3 泥巖,局部含⑦2-2 砂巖、⑦2-3 粉砂巖、⑦4 炭質(zhì)泥巖,泥巖層天然狀態(tài)下強(qiáng)度較高,壓縮性低,但浸水易軟化,干后則開裂。 黏粒含量較高,盾構(gòu)施工過程中易結(jié)泥餅。 根據(jù)本地區(qū)類似地層條件下的盾構(gòu)施工經(jīng)驗(yàn),盾構(gòu)在該地層掘進(jìn)時(shí),曾多次產(chǎn)生大量堆積的泥餅,經(jīng)取樣,部分泥餅的抗壓強(qiáng)度高達(dá)5 MPa,且土倉一旦結(jié)成泥餅,易使刀盤扭矩、盾構(gòu)總推力大幅增大,而盾構(gòu)推進(jìn)速度變慢,刀盤刀具被磨損;嚴(yán)重時(shí)易使盾構(gòu)掘進(jìn)困難,尤其對(duì)高富水砂層、淤泥等透水性強(qiáng)、自穩(wěn)性差的高風(fēng)險(xiǎn)地質(zhì),易發(fā)生地表超挖塌方、涌水涌砂等風(fēng)險(xiǎn)[3-5]。 本標(biāo)段為規(guī)避此現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)臨近項(xiàng)目曾出現(xiàn)過大量泥餅進(jìn)行了分析,主要原因在于:(1)復(fù)合式刀盤的型式及選用不合理。 (2)中心區(qū)域不夠大,刀盤開口率小。 (3)攪拌臂太少。 (4)滾刀與刮刀刀具層次不分明。 (5)未用或未針對(duì)性調(diào)配渣土改良劑等。 然而,為了使切削下來的渣土具有高流動(dòng)性,通過合理配置刀具、優(yōu)化改良系統(tǒng)、調(diào)配合適的渣土改良劑等方法,可增加刀具耐磨性、增大開口率、使調(diào)配劑與渣土充分混合,提高渣土流動(dòng)性,達(dá)到穩(wěn)定土壓平衡的作用。
泥巖地層盾構(gòu)渣土改良是利用刀盤的旋轉(zhuǎn)攪拌、土倉攪拌裝置攪拌使分散劑與土渣混合,通過分散劑的微觀電荷作用力以及滲透功效,泥巖分散劑分子會(huì)吸附于黏土表面,通過滲透,盾構(gòu)泥巖分散劑分子迅速地進(jìn)入土體內(nèi)部,將大塊的土體快速分散,分離,氧化分解釋放出氣泡,使得刀盤切削下來的土體流塑性好、稠度適中、透水性低及摩擦阻力小,解決了盾構(gòu)刀盤易形成泥餅的難題,規(guī)避了泥餅帶來的掘進(jìn)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),為盾構(gòu)機(jī)在泥巖地質(zhì)條件下掘進(jìn)提供了良好的工況。
在泥巖地層下,若中心以滾刀為主要切削刀具,將會(huì)出現(xiàn)刀盤中心結(jié)泥餅的現(xiàn)象[6-8],刀盤中心區(qū)的泥餅會(huì)造成刀盤能夠轉(zhuǎn)動(dòng),但滾刀卻不能產(chǎn)生自轉(zhuǎn),導(dǎo)致滾刀失效偏磨,同時(shí)會(huì)造成刀盤轉(zhuǎn)動(dòng)負(fù)荷加大,甚至停止轉(zhuǎn)動(dòng),艙體內(nèi)溫度急劇升高,影響主軸承密封的壽命,甚至毀壞軸承密封。 為了防止上述現(xiàn)象的發(fā)生,提高渣土的流動(dòng)性,刀具布置采取以下針對(duì)性較強(qiáng)的防泥餅措施:
(1)中心用撕裂刀替換原刀盤設(shè)計(jì)滾刀,多個(gè)楔形撕裂刀安裝在刀盤主體正面的十字形刀梁和一字形刀梁上,且同一直線上的多個(gè)楔形撕裂刀并排等距分布,每個(gè)楔形撕裂刀的刀架通過螺栓與盾構(gòu)刀盤的固定楔塊連接。 該刀具的更換,可增加刀盤中心開口率,較易切入泥巖,可適當(dāng)降低刀盤推力、扭矩。
(2)由于切削路徑長,線速度快,刀具易磨損[9-11],因此對(duì)刀盤邊緣刮刀進(jìn)行結(jié)構(gòu)增強(qiáng),優(yōu)化合金結(jié)構(gòu),即在刀盤開口邊緣設(shè)合金刮刀,該刀盤開口周邊部位的刮刀,可對(duì)滾刀已疏松的巖層進(jìn)行刮擦清除,還能增大刀盤的耐磨性,有效保護(hù)刀盤母體,其邊緣刮刀采用合金材料制備,防止刀頭磨損及碎裂現(xiàn)象發(fā)生,從而增強(qiáng)刀盤邊緣刮刀的耐磨性能及抗沖擊性能。
(3)由于刀盤外周線速度較大,地層對(duì)刀盤磨損較為嚴(yán)重,為保護(hù)刀盤外周,防止刀盤過度磨損,在刀盤開口邊緣加焊外周保護(hù)刀,以保護(hù)刀盤外周部位。
通過對(duì)面板刀具的加強(qiáng)改進(jìn),增加了耐磨性,有利于盾構(gòu)掘進(jìn)中刀具的充分利用,增加了刀具切削能力,有效增加了長距離掘進(jìn)下盾構(gòu)機(jī)的適應(yīng)性。 刀具配置優(yōu)化前后分別如圖1 和圖2 所示。
圖1 刀具配置優(yōu)化前
圖2 刀具配置優(yōu)化后
(1)在土倉胸板上加兩個(gè)萬向球閥和一個(gè)高壓水泵,當(dāng)出現(xiàn)結(jié)泥餅時(shí),用一根鋼管接上高壓水泵通過萬向球閥探入土倉對(duì)準(zhǔn)刀盤背后開口用高壓水進(jìn)行沖洗。
(2)在刀盤原有的5 個(gè)注入口基礎(chǔ)上再多增加一路注入口,并設(shè)置在刀盤面板最外側(cè)以減小刀盤邊緣刀具的磨損。
(3)將之前的泡沫一拖二改成單管單泵,螺桿泵精度高、穩(wěn)定性好、維修頻率少。
(4)將原先螺旋機(jī)兩道閘門拆除一道閘門,增大皮帶機(jī)與螺旋機(jī)間的空隙,通過提升皮帶輸送機(jī)高度(提升10 cm),可降低皮帶機(jī)的坡度(由原來19.2°降為15.66°,坡度降低了3.6°),減小渣土在皮帶上的黏附力及摩擦力,可大大提高出渣效率。
(5)由于皮帶輸送機(jī)寬度“有限”,通過螺旋機(jī)排出的渣土體積較大,易造成渣土黏附在出渣口,致使渣土堆積在螺旋機(jī)出渣口,渣滯留,大大降低排土效率,因此將螺旋機(jī)閘門口改造成“拱形結(jié)構(gòu)”并減小出渣口大小(出渣口是由上部直徑為30 ~40 cm的半圓口和下部邊長為30 ~40 cm 的正方形口組成),可提前對(duì)渣土進(jìn)行“塑型”,降低渣土在出土口堆積幾率,可以提高皮帶機(jī)排土效率。 螺旋機(jī)渣土口改造如圖3 所示。
圖3 螺旋機(jī)出渣口改造
對(duì)分散劑原液濃度按1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%的摻量進(jìn)行稀釋,繪制分散劑濃度與半衰期關(guān)系圖,給出分散劑稀釋后最優(yōu)時(shí)的分散劑濃度。 按最優(yōu)分散劑濃度稀釋液與泥巖質(zhì)量比為1∶1、1∶2、1∶3、1∶4、1∶5、1∶6、1∶7、1∶8的比例充分拌和,測(cè)定經(jīng)分散劑改良后拌和料的坍落度數(shù)據(jù),分別給出單獨(dú)使用分散劑為改良劑時(shí)的最佳配比,通過反復(fù)試驗(yàn)觀察得出如下關(guān)系:
(1)分散劑濃度—半衰期關(guān)系曲線如圖4 所示。
分析圖4 可知,分散劑濃度從1%增加至5%時(shí),溶液所產(chǎn)生的氣泡半衰期由7. 8 min 上升到14.2 min,且隨著分散劑濃度不斷增加,溶液所發(fā)出的氣泡逐漸趨于穩(wěn)定。 另外,分散劑濃度從1%增加至3%時(shí),氣泡的半衰期由7.8 min 上升到13.8 min,半衰期變化尤為明顯;而分散劑的濃度從3%增加至5%時(shí),氣泡的半衰期由13.8 min 上升到14.2 min,半衰期變化幅度很小,且逐步趨于穩(wěn)定。
圖4 分散劑濃度-半衰期曲線
(2)分散劑濃度-最大發(fā)泡倍率關(guān)系曲線如圖5 所示。
圖5 分散劑濃度-最大發(fā)泡倍率曲線
分析圖5 可知,在一定范圍內(nèi),最大發(fā)泡倍率隨分散劑濃度的上升而增大,且分散劑濃度為3%時(shí),最大發(fā)泡倍率達(dá)到最大值(59 倍);當(dāng)分散劑濃度大于3%時(shí),溶液的最大發(fā)泡倍率小幅度降低,且當(dāng)濃度升至5%時(shí),倍率逐漸趨于穩(wěn)定,保持在58 倍左右,且發(fā)泡的倍率不再隨溶液濃度的增加而發(fā)生大的變化。
(3)拌和料質(zhì)量比- 坍落度關(guān)系曲線如圖6所示。
圖6 拌和料質(zhì)量比-坍落度曲線
分析圖6 可知,坍落度隨分散劑稀釋液摻量的減少而降低,從1∶1到1∶6,拌和料坍落度由260 mm下降至30 mm,且隨著分散劑稀釋液摻量(拌和質(zhì)量比)的減少,坍落度趨于穩(wěn)定。 分散劑稀釋液摻量從1∶1到1∶2時(shí),拌和料坍落度由260 mm 下降到210 mm,拌和料的流塑性最強(qiáng),但無黏性;而分散劑稀釋液摻量從1∶2到1∶4時(shí),拌和料坍落度由210 mm下降到160 mm,拌和料的流塑性最佳,黏性最強(qiáng);當(dāng)分散劑稀釋液摻量從1∶4到1∶6時(shí),拌和料坍落度由160 mm 下降到30 mm,雖然拌和料黏性最強(qiáng),但幾乎無流塑性。
通過試驗(yàn),得出分散劑濃度控制在3% ~5%為最佳配比,且用稀釋后的發(fā)泡劑對(duì)其改良后,坍落度隨分散劑稀釋液加入量的減少逐漸降低,當(dāng)分散劑稀釋液與泥巖的質(zhì)量比為1∶2 ~1∶4,改良后拌和料坍落度由210 mm 下降到160 mm,拌和料的流塑性最佳,黏性最強(qiáng),此時(shí)泥巖的坍落度已達(dá)到或靠近盾構(gòu)施工渣土的最優(yōu)坍落度值。
該技術(shù)已成功應(yīng)用于南寧地鐵等泥巖地層盾構(gòu)施工過程中,通過相應(yīng)設(shè)備的改造以及渣土改良試驗(yàn),用稀釋的改良劑對(duì)其改良后,渣土流塑性明顯得到了極大的改善。 在掘進(jìn)過程中,根據(jù)掘進(jìn)速度及時(shí)調(diào)整加水流量,改良劑濃度控制在3% ~5%,由原來每掘進(jìn)1 環(huán)(1.5 m)需要4 h 縮短至每環(huán)掘進(jìn)只需要0.5 h,大大提高了施工效率,避免了盾構(gòu)掘進(jìn)過程中出現(xiàn)渣土滯留、土倉堵塞和結(jié)泥餅等情況,減小了刀盤和螺旋機(jī)的磨損。 該技術(shù)的研究應(yīng)用,有效節(jié)約了施工時(shí)間,保證了盾構(gòu)機(jī)安全、快速連續(xù)的施工,無刀盤結(jié)餅,有利于控制周邊沉降,避免了對(duì)周邊環(huán)境(棚戶區(qū)、居民小區(qū)、管線、廠房等)的影響,應(yīng)用效果良好。
通過采用該技術(shù)妥善解決了復(fù)雜地質(zhì)地段中刀盤結(jié)餅處理困難的問題,避免了盾構(gòu)機(jī)開倉,省略了帶壓開倉、地面加固、交通道改等一系列程序,縮短盾構(gòu)施工工期近3 個(gè)月。 該技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在:
(1)該刀盤的設(shè)計(jì)主要針對(duì)較強(qiáng)的防泥設(shè)置,將主切割刀全部設(shè)置成楔形撕裂刀,增加了刀盤的開口率,且在刀盤開口外緣附加保護(hù)刀,增加了其耐磨性,整體可防止刀頭磨損及碎裂現(xiàn)象發(fā)生,更利于盾構(gòu)掘進(jìn)中刀具的充分利用,增加了刀具切削能力,有效增加長距離掘進(jìn)下盾構(gòu)機(jī)的適應(yīng)性。
(2)通過對(duì)刀具、渣土改良系統(tǒng)的改造以及渣土改良劑的運(yùn)用,提高了渣土的流動(dòng)性,平衡了內(nèi)部的土壤壓力,減小刀盤在掘進(jìn)過程中產(chǎn)生的摩擦阻力損耗,提高了盾構(gòu)機(jī)的掘進(jìn)效率,同時(shí)也保證了開挖的穩(wěn)定性和安全性,避免了地表沉降問題。
(3)通過研制泥巖分散劑,快速實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)力剝離和清除黏泥膠團(tuán)的作用,使得刀盤或土倉內(nèi)表面清潔,另外,由于改良劑中的微細(xì)氣泡可以置換上顆粒中的孔隙水,達(dá)到了止水效果,同時(shí),也避免出現(xiàn)噴涌問題,提高了施工效率,降低了施工風(fēng)險(xiǎn)。