石磊,李洪方,趙海建,王曉波,史富全
中海石油(中國)有限公司 天津分公司(天津300452)
SZ36-1油田自開發(fā)至今已30余年,受儲層出砂及防砂管柱老化影響,部分老井產(chǎn)液量日益低下甚至停產(chǎn),老井側(cè)鉆實現(xiàn)老井恢復(fù)生產(chǎn)技術(shù)相對于新鉆井的建井成本較低,是區(qū)域剩余油充分挖潛的有效手段之一。另一方面,在渤海油田開發(fā)過程中,隨著鉆完井工藝的不斷改進,渤海常規(guī)生產(chǎn)井的井身結(jié)構(gòu)也發(fā)生了相應(yīng)變化,前期部分調(diào)整井生產(chǎn)套管為小尺寸套管,套管外徑在244.475 mm(958″)以下,尺寸小于該區(qū)域常規(guī)井[1]。套管開窗側(cè)鉆技術(shù)主要分為套管鍛銑開窗和下斜向器磨銑開窗兩種[2],考慮到套管鍛銑開窗工序復(fù)雜,時效較低,渤海油田套管開窗均選擇下斜向器磨銑的開窗方式。大尺寸套管的開窗側(cè)鉆技術(shù)從陸地油田開始研究推廣,至今已廣泛應(yīng)用于渤海油田[3-5],但小尺寸套管國產(chǎn)一趟式開窗工具在渤海油田從未使用。本文以國產(chǎn)勝利一趟式開窗側(cè)鉆工具在綏中區(qū)塊177.8 mm(7″)套管首次成功應(yīng)用為例,論證該型工具在渤海油田小尺寸套管開窗作業(yè)使用中的可行性及優(yōu)越性。
渤海油田177.8 mm(7″)套管開窗一直沿用兩趟鉆的模式,即第一次下鉆單獨下斜向器完成坐向器作業(yè);第二次下鉆下磨銑工具完成磨銑套管開窗及修窗的作業(yè)。該作業(yè)模式時效低,成本高。勝利油田的177.8 mm(7″)套管開窗工具能實現(xiàn)一趟鉆模式,即一次下鉆完成下斜向器并坐斜向器和套管開窗及修窗作業(yè),該開窗工具串的組合為斜向器+銑錐+鉆柱銑+柔性短接+鉆柱銑+加重鉆桿+定向儀器+鉆桿,開窗工具下到側(cè)鉆點之后通過定向儀器調(diào)整斜向器的工具面,坐掛斜向器,脫手斜向器,開窗作業(yè),修窗作業(yè),起鉆完成開窗作業(yè),工具工作原理及步驟如圖1所示。
勝利177.8 mm(7″)套管一趟式鉆開窗工具由YT-150斜向器、XZ-151銑錐和ZX-154鉆柱銑組成[6]。其中斜向器與銑錐采用銷釘連接,銑錐和鉆柱銑采用螺紋連接,在開窗作業(yè)時同時下入井內(nèi),可在中途不用起鉆更換鉆具的情況下,完成斜向器坐掛、套管開窗和修窗作業(yè)。該工具可與MWD或陀螺儀配合使用,通過更換部件,該工具可適用于不同磅級的7″套管開窗作業(yè)。
YT-150斜向器由錨定部分和導(dǎo)向斜面組成,它與XZ-151銑錐通過銷釘連接,YT-150斜向器內(nèi)部液壓系統(tǒng)與XZ-154銑錐內(nèi)部通過傳壓管線連接。
圖1 勝利一趟式177.8 mm(7″)套管開窗工具工作原理及步驟
勝利一趟式177.8 mm(7″)套管開窗工具主要參數(shù)見表1。
表1 套管開窗工具參數(shù)
開窗工具平穩(wěn)下入至坐掛位置并開泵確認好工具面后,重復(fù)開關(guān)泵5次確認關(guān)閉旁通閥,通過傳壓管線打壓控制斜向器內(nèi)部液力活塞下行,使卡瓦完全張開,坐掛于套管。緩慢下壓鉆具驗證斜向器已坐掛后,上提鉆具至剪斷銷釘,使得銑錐與斜向器分離,而后進行套管開窗作業(yè)。XZ-151銑錐頂部和肩部布有碳化鎢齒,具備良好的攻擊性,在下放鉆具過程中其肩部碳化鎢齒破壞套管壁,達到套管開窗的目的。ZX-154鉆柱銑外徑稍大于銑錐,兼有擴大窗口及扶正作用,可保證開窗工具達到足夠的剛性,避免在修窗段造成過大的局部全角變化率。開窗完畢后,旋轉(zhuǎn)并上下活動鉆柱銑,以達到修整窗口的目的。
套管開窗側(cè)鉆合理優(yōu)選側(cè)鉆點,側(cè)鉆點的選取首先要滿足下一井段定向井軌跡要求,避開套管接箍和套管外扶正器,套管外固井質(zhì)量滿足側(cè)鉆要求。其次對于綏中區(qū)塊而言,側(cè)鉆點盡量選取在館陶底礫巖以下,因為館陶底礫巖可鉆性差,對鉆頭和鉆柱損害較大,所以館陶組底礫巖也是側(cè)鉆點優(yōu)選所考慮的因素。側(cè)鉆點選取之后下斜向器之前要對斜向器坐掛位置上下10 m進行刮管作業(yè),并大排量清洗套管內(nèi)壁,保證斜向器坐掛的成功率,刮管洗井結(jié)束之后開始下一趟式的開窗工具。
1)鉆臺組合開窗工具。斜向器+三段式銑鞋+變扣接頭+送入工具+旁通循環(huán)閥+MWD,測量MWD與斜向器的角差,斜向器下入到坐掛位置之后通過MWD工具面來確定斜向器的坐掛方位。
2)下鉆至斜向器坐掛位置。下鉆過程中控制下鉆速度,密切關(guān)注懸重變化,防止遇阻噸位過大,銑錐與斜向器之間的剪切銷釘提前剪斷。
3)接頂驅(qū)。200~300 L/min排量開泵頂通確認泥漿返出后可以提高排量至900~1 000 L/min使MWD出信號,維持此排量(禁止停泵或減少排量),完成斜向器工具面擺放的操作。
4)斜向器工具面擺放到正確位置后,再重復(fù)開關(guān)泵4次(每次排量大于等于900 L/min),第6次開泵緩慢提高泵壓,注意觀察立管壓力表,憋壓到約20 MPa,坐掛斜向器。斜向器坐掛成功后,上提下放鉆具使銑錐連接銷釘疲勞,然后逐漸過提懸重至20 t剪斷銷釘,銑錐和斜向器脫手。
銑錐與斜向器脫手之后,上提鉆具2~3 m,開泵緩慢下放至斜向器頂部,開始開窗磨銑作業(yè)。開窗參數(shù):鉆壓2~3 t,排量1 000~1 100 L/min,轉(zhuǎn)速60~70 r/min,泵壓13~14 MPa,扭矩5~7 kN·m。開窗過程中可配合掃稠漿清潔井眼,開窗工具開窗窗口深度為2.6 m。開窗結(jié)束之后修窗作業(yè),修窗時間要充分,至上下通過窗口無阻掛為止,以保證窗口平滑。修窗參數(shù):排量1 100 L/min,泵壓13~14 MPa,轉(zhuǎn)速70~100 r/min,扭矩4~7 kN·m。修窗作業(yè)結(jié)束之后起鉆檢查銑錐,銑錐磨損程度不超過4.762 mm(3/16″)視為合格,否則下入備用修窗工具,重新修窗作業(yè)。
SZ36-1-DW井位于渤海海域綏中區(qū)塊,采用勝利一趟式177.8 mm(7″)套管開窗工具,對該井177.8 mm(7″)套管進行開窗作業(yè),優(yōu)選的側(cè)鉆點深度為1 398.5 m,開窗之后上窗口深度1 398.5 m,下窗口深度1 401.1 m。作業(yè)中將不同鉆井參數(shù)下對應(yīng)的機械鉆速統(tǒng)計見表2。
表2 SZ36-1-DW井開窗鉆井參數(shù)
由表2可以看出,該工具進行開窗作業(yè)時使用低鉆壓及中等轉(zhuǎn)速即可保證相對較快的開窗鉆速,開窗過程中無蹩扭現(xiàn)象。開窗工具出井后,頭錐磨損3.175 mm(1/8″),中錐磨損1.588 mm(1/16″),尾錐磨損0.794 mm(1/32″),銑錐表面磨損均勻,說明該工具斜向器斜面強度足夠,銑錐布齒合理。后續(xù)的鉆井及電纜測井作業(yè)中,工具及電纜過窗口無阻掛現(xiàn)象,說明鉆柱銑修窗效果良好。
國產(chǎn)小井眼開窗工具多為兩趟鉆進行開窗作業(yè),即第一趟鉆下入并錨定斜向器,而后起鉆更換開窗銑錐,進行套管開窗作業(yè)。在渤海油田首次采用國產(chǎn)一趟式開窗工具,去掉了一趟起下鉆工序,顯著提高了作業(yè)時效。SZ36-1-DW井一趟式開窗工具時效劃分為:組合開窗鉆具4.25 h,下鉆至斜向器坐掛位置5.0 h,坐掛斜向器1.25 h,銑錐與斜向器脫手1.0 h,開窗7.5 h,修窗3.25 h,起鉆3.75 h,甩開窗鉆具0.75 h。開窗工序總共用時26.75 h。一趟式開窗工具相對于之前常用的兩趟式開窗工具節(jié)約了一次起下鉆的時間,相對本井來說節(jié)約時間8.75 h,提效達到25%。
1)勝利一趟式177.8 mm(7″)套管開窗工具在渤海灣首次使用,結(jié)構(gòu)可靠,斜向器一次坐掛成功,銑錐與斜向器一次脫手,開窗、修窗作業(yè)順利,后續(xù)鉆具起下均能順利通過窗口,此次使用較為成功。
2)開窗成功后應(yīng)保留足夠的修窗時間,確認窗口平整,降低后續(xù)鉆井作業(yè)風(fēng)險。修窗效果可根據(jù)開窗鉆具過窗口時有無阻掛現(xiàn)象及銑錐磨損程度綜合評價。
3)勝利一趟式177.8 mm(7″)套管開窗工具較于兩趟式開窗工具,作業(yè)工序簡單,節(jié)約時效,使SZ36-1-DW井提效達到25%。
4)勝利一趟式177.8 mm(7″)套管開窗工具技術(shù)在SZ36-1油田的成功應(yīng)用,為今后渤海小尺寸套管開窗側(cè)鉆提供了參考,具有較好的指導(dǎo)意義。