盧 森
(中國航發(fā)貴州黎陽航空發(fā)動機有限公司,貴州貴陽 550014)
普通磨床,由于生產(chǎn)的需要,要實現(xiàn)在磨削過程中的自動進給控制。機床原來的進給,是由操作者通過刻度盤手工控制的,勞動量相當(dāng)大,很容易造成工人疲勞,且精度也無法從工藝上保證。由此,在自動進給方向,引進了步進電機,來實現(xiàn)進給。
步進電機驅(qū)動的開環(huán)伺服機構(gòu),通常采用PLC(或步進電機控制器)+步進驅(qū)動器+步進電機的結(jié)構(gòu)形式。PLC 對比于步進電機控制器,更靈活方便,功能的擴展性更好,工程中選用PLC。
由數(shù)控滑臺的結(jié)構(gòu)可知,滑臺的行程正比于步進電機的總轉(zhuǎn)角,因此只要控制步進電機的總轉(zhuǎn)角即可。由步進電機的工作原理和特性可知,步進電機的總轉(zhuǎn)角正比于所輸入的控制脈沖個數(shù),因此可以根據(jù)伺服機構(gòu)的位移量,確定PLC 輸出的脈沖個數(shù):
式中 DL——伺服機構(gòu)的位移量,mm
D——伺服機構(gòu)的脈沖當(dāng)量,mm/脈沖
伺服機構(gòu)的進給速度取決于步進電機的轉(zhuǎn)速,而步進電機的轉(zhuǎn)速取決于輸入的脈沖頻率;因此可以根據(jù)該工序要求的進給速度,確定其PLC 輸出的脈沖頻率:
式中 Vf——伺服機構(gòu)的進給速度,mm/min
進給方向控制即步進電機的轉(zhuǎn)向控制。步進電機的轉(zhuǎn)向可以通過改變步進電機各繞組的通電順序來改變其轉(zhuǎn)向。
選用三菱FX1s-MT 型PLC,是因為其能同時輸出兩組100 KHz 脈沖,而且成本較低。DRVA 指令(絕對位置控制)和DRVI 指令(相對位置控制)能很好地控制電機的方向和速度。
選用86 步進電機套裝(兩相混合式步進電機+步進電機驅(qū)動器)。步進電機步距角1.8°,12.5 N·m(標(biāo)稱值),步距角精度±5%。步進電機驅(qū)動器自身需要AC 18~80 V 供電,實際采用220 V/50 V 變壓器為驅(qū)動器供電。與PLC 的連接,另需要DC 5 V 的供電。
當(dāng)Vcc=5 V 時,R1=R2=0 Ω;當(dāng)Vcc=12 V 時,R1=R2=510 Ω;當(dāng)Vcc=24 V 時,R1=R2=1.5~2 KΩ。實際采用5 V 輸出的開關(guān)電源供電。驅(qū)動器與PLC 的接法如圖1 所示。
圖1 驅(qū)動器與PLC 的接法
電機脫機的調(diào)試,只能完成空載及預(yù)估速度與方向的調(diào)整,實際的控制效果,還需要上機調(diào)試的。
調(diào)試中出現(xiàn)的問題,主要體現(xiàn)在以下方面:
電機的轉(zhuǎn)動速度轉(zhuǎn)換成直線速度,是需要計算的。設(shè)置好脈沖數(shù),轉(zhuǎn)換成分鐘轉(zhuǎn)速,通過傳動比,轉(zhuǎn)換成伺服機構(gòu)轉(zhuǎn)速,最后轉(zhuǎn)換成直線速度。但在工程應(yīng)用中,可以直接觀察伺服機構(gòu)的直線移動速度,來調(diào)整速度值,通過記錄這些值,來完成初始值的設(shè)定。
指令:[DRVA D140 D0 Y0 Y2]中,原點位置數(shù)據(jù)存放于32 位寄存器D8140 里。當(dāng)某些條件觸發(fā),D140 中的數(shù)值,通過傳送指令:[DMOV K8000 D140]獲取。K 的取值:-32768~32767,由此也限定了Y0 在一個行程的最值。如果這個最值滿足不了需求,則當(dāng)采取另外的措施。
由于加工及操作的需要,設(shè)定了高中低三種速度,高速固定,中低速在設(shè)定初值的基礎(chǔ)上,連續(xù)可調(diào)。高中低三種速度,根據(jù)現(xiàn)場需要設(shè)定。由于工作選擇中有斷續(xù)式加工,這種工作方式為固定時間的進給,由此,進給量會隨速度變化而變化。由于此方向的加工并不涉及定位精度,故此模式可行,并得到驗證。
圖2 PLC 輸入接線
圖3 連續(xù)工作方式PLC 程序
3.2.1 連續(xù)工作方式(圖3)
3.2.2 漸進工作方式(圖4)
3.2.3 中低速調(diào)速程序(圖5)
圖4 漸進工作方式PLC 程序
圖5 中低速調(diào)速PLC 程序
初次上電,需要對系統(tǒng)初值作一次設(shè)定(由設(shè)計人員完成),設(shè)定好之后,操作者只需根據(jù)自己需要,調(diào)整相應(yīng)的速度即可,但這只針對機床為斷電時有效。當(dāng)機床重新上電后,機床中低速恢復(fù)到系統(tǒng)設(shè)定值。
從改造效果看,很好地完成了當(dāng)初的設(shè)計要求。從使用效果看,極大地減輕了工人的勞動強度。
普通磨床的步進電機進給改造,在我廠的應(yīng)用中尚屬首次,具備很好的推廣價值。本工程造價材料費用不到2000 元,卻使操作者勞動量大大降低,同時使機床有了半自動加工的概念,是物超所值的。