秦 鵬,楊子祥
(山東省天安礦業(yè)集團(tuán)業(yè)有限公司,山東曲阜 273100)
綜合機(jī)械化放頂煤采煤法(簡稱綜放)工作面自然發(fā)火具有隱蔽性、災(zāi)害性大、隱患位置不易處理等難點(diǎn),臨時(shí)停工的綜放工作面防滅火措施管控不嚴(yán)極易造成自然發(fā)火事故,給礦井帶來巨大安全隱患。對于臨時(shí)停工的綜放工作面,往往選擇封閉的方式來抑制采空區(qū)自然發(fā)火隱患,但是對于兩順槽長度超千米的綜放工作面,封閉后的防火處理不易實(shí)施,風(fēng)險(xiǎn)大、防滅成本高且啟封程序復(fù)雜、繁瑣、代價(jià)高。
如何在工作面不封閉的情況下,有效消除綜放工作面臨時(shí)停工期間的自然發(fā)火隱患,成為自然發(fā)火礦井面臨的難題。以星村煤礦綜放工作面為例,吸取以往綜放工作面停工防火處理的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合工作面停采時(shí)的地質(zhì)條件等其他參數(shù),最終確定均壓、注氮、注阻化泡沫、兩端頭停工位置掛柔性充填膜袋充填LFM 充填料、束管分析結(jié)合監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)測預(yù)報(bào)等綜合預(yù)防治理措施。
均壓防滅火的實(shí)質(zhì)是利用調(diào)節(jié)風(fēng)窗、調(diào)壓氣室和連通管等調(diào)壓設(shè)施,改變漏風(fēng)區(qū)域的壓力分布,降低漏風(fēng)壓差、減少漏風(fēng)達(dá)到抑制遺煤自燃、惰化火區(qū)或熄滅火源的目的,保證工作面正常安全生產(chǎn)。根據(jù)集團(tuán)公司風(fēng)量計(jì)算方法結(jié)合礦井實(shí)際,依據(jù)工作面氣象條件計(jì)算該工作面正常生產(chǎn)期時(shí),所需風(fēng)量980 m3/min;通過調(diào)節(jié)工作面運(yùn)煤聯(lián)絡(luò)巷調(diào)節(jié)風(fēng)窗,結(jié)合過往綜放工作面停工經(jīng)驗(yàn),確定停工期間工作面風(fēng)量調(diào)整為500~600 m3/min。
氮?dú)馐且环N不自燃也不助燃的惰性氣體,采用氮?dú)夥罍缁穑軌蚪档投杌臻g內(nèi)的氧濃度,抑制遺煤氧化自燃,促進(jìn)火源窒息,并降低惰化空間內(nèi)氣體的可燃、可爆性。同時(shí)能夠使防滅火區(qū)域形成正壓,有效減少防滅火區(qū)域的漏風(fēng)。
(1)注氮方式。注氮方式可分為連續(xù)式注氮和間歇性注氮。臨時(shí)停工的綜放工作面宜采用連續(xù)性注氮。
(2)氮?dú)鈦碓醇白⒌O(shè)備。氮?dú)獠捎靡簯B(tài)氮,由槽車運(yùn)輸預(yù)存入低溫貯氣罐中或直接與MYQ-1 型氮?dú)夥罍缁鹧b置連接汽化,通過輸?shù)苈穳鹤⒌皆摴ぷ髅娌煽諈^(qū)隱患點(diǎn),從而消除火災(zāi)隱患。
(3)一次注氮強(qiáng)度的確定。按噸煤注氮量計(jì)算,此法計(jì)算是指綜放面每采出1 t 煤所需要的防火注氮量。根據(jù)國內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn),每噸煤需5 m3的氮?dú)饬浚?jì)算公式為:
式中 QN——注氮流量,m3/min
A——年產(chǎn)量,t
K——工作面回采率,%
此礦井年產(chǎn)量900 000 t,代入計(jì)算QN=5×85%×900 000/(300×60×24)=8.85 m3/min。
(4)壓注氮?dú)夤に嚒5獨(dú)夥乐蚊簩幼匀话l(fā)火,是借助液態(tài)氮?dú)馄螽a(chǎn)生的壓力,通過管路或鉆孔將其注入防滅火區(qū)域,利用氮?dú)獾姆罍缁鹦阅軐饏^(qū)進(jìn)行降溫和惰化。氮?dú)馄b置安裝在地面,通過注氮管路向井下該工作面采空區(qū)壓注。工作面兩順槽分別敷設(shè)一路注氮管路,根據(jù)采空區(qū)氣體分析情況選擇合適管路注氮。
(5)注氮系統(tǒng)。通過注氮管路系統(tǒng)壓注,出口選擇在進(jìn)入采空區(qū)20 m 以上的管路。為防止管路內(nèi)空氣進(jìn)入采空區(qū)增加采空區(qū)內(nèi)氧氣含量,在該工作面軌道順槽管路進(jìn)入采空區(qū)前設(shè)置放空閥和截止閥,注氮前將放空閥打開、其后的截止閥關(guān)閉,并使用便攜式氧氣檢測報(bào)警儀檢測氣體中氧氣濃度,當(dāng)氧氣濃度低于5%后打開截止閥,同時(shí)關(guān)閉放空閥,開始向采空區(qū)注氮。注氮開始流量控制在<100 m3/h,利于排除管路中的空氣,操作放空閥人員須將管路固定,防止擾動危及作業(yè)人員安全,并時(shí)時(shí)檢查氣體濃度,先觀察后檢測,防止排除的管路中的水損壞儀表;安排專人在集中回風(fēng)巷沉淀池漸漸放出管路中的存水,降低空氣流動阻力。存在自燃隱患時(shí)流量≥600 m3/h,保證氣體勻速流向采空區(qū)對煤體惰化。
(1)將發(fā)泡噴射器和氣動泵放在現(xiàn)場的適當(dāng)位置,將溶劑箱刷干凈放在氣動泵附近。
(2)檢查注氮系統(tǒng)的各閘閥是否處于正確的開關(guān)位置,采面附近的大閘閥處于關(guān)閉位置,大閘閥前的閥門處于關(guān)閉位置。
(3)檢查完設(shè)備后,通知注氮站下氮?dú)?,將注氮系統(tǒng)與發(fā)泡器之間連接相應(yīng)的管路;發(fā)泡器入口與氣動泵管路連接;發(fā)泡器出口與進(jìn)入采空區(qū)的注漿管連接。
(4)按比例向溶劑箱內(nèi)添加防火劑與阻化泡沫(防火劑添加比例為3‰左右,發(fā)泡劑3%左右),然后聯(lián)系注氮站開始供氮,當(dāng)?shù)獨(dú)饪煲竭_(dá)發(fā)泡器時(shí),打開發(fā)泡器氣體閥門和氣動泵,讓氣體與混合漿液進(jìn)入發(fā)泡器,開始注阻化泡沫,利用發(fā)泡器入口端閥門調(diào)節(jié)氣體和漿液流量控制發(fā)泡效果。
通過停工后在兩端頭懸掛柔性充填膜袋充填LFM 材料,達(dá)到減少采空區(qū)漏風(fēng)的目的。充填材料是一種速凝、早強(qiáng)、發(fā)泡的單液非高分子材料,該材料具有速凝、早強(qiáng)、發(fā)泡倍數(shù)高等特點(diǎn),適合于空巷充填、密閉墻施工、冒頂區(qū)充填等工程。該類注漿材料主要具備以下特征:
(1)材料特性。①組成材料全部為無機(jī)材料,具備不自燃、無毒、無腐蝕、無污染特性,是完全環(huán)保型材料;②材料加水后迅速失流、硬化,能夠快速成型;③該材料施工水灰比適用范圍大(0.8~2∶1),在不同水灰比條件下結(jié)石率可以達(dá)到100%,適合于不同圍巖條件施工,材料加水后6~12 min 失去流動性,40~60 min固化;④該材料發(fā)泡倍數(shù)高,且發(fā)泡倍數(shù)可以根據(jù)現(xiàn)場需要調(diào)整,單位體積材料消耗量小,僅為160~200 kg;⑤材料可壓縮量大,可以起到有效的讓壓作用,該材料2 h 強(qiáng)度能達(dá)到0.5 MPa以上,且可以根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要調(diào)整。
(2)具體實(shí)施。①將柔性充填膜袋用廢舊的錨桿固定在兩端頭,將LFM 輕型充填材料按照一定的比例配置成漿液,然后通過氣動泵輸送柔模充填袋達(dá)到減少采空區(qū)漏風(fēng)的目的;②將礦用氣動泵放在軌道順槽距離煤壁300 m 左右的適當(dāng)位置(隨著工作面的推采向外挪移),將Φ25 mm 高壓膠管和泵連接,膠管鋪設(shè)完畢且吊掛整齊后與發(fā)泡器進(jìn)液管連接,發(fā)泡器進(jìn)氣管路與壓風(fēng)管連接,發(fā)泡器后使用單路膠管連接至擋墻充填位置;③Φ25 mm 高壓膠管一端與主供風(fēng)管路連接,打開進(jìn)風(fēng)閥門,吹干凈管內(nèi)殘留物后與泵體連接,將至少1 個(gè)容器盛滿水,將2 根吸料軟管放入容器內(nèi),打開進(jìn)氣閥門,查看管路是否暢通,2 個(gè)出料口出料是否均勻,若有問題及時(shí)處理;④將高壓膠管和發(fā)泡器連接后打開氣動泵的進(jìn)氣閥檢查注射端是否暢通,將發(fā)泡器和柔模袋進(jìn)液口連接,先壓注清水看注膠管路是否暢通,若不通,將不透的注膠管路卸下后,用乳化液管路和不暢通的注膠管連接后進(jìn)行沖透,沖透時(shí)管路末端嚴(yán)禁對著人員,待沖透再注;⑤配置漿液時(shí)將拌料箱刷干凈,按照水灰比1∶0.4 的比例配置充填料,攪拌均勻準(zhǔn)備充填;⑥柔模充填袋全部充填完畢后,管路剩余漿液噴涂在柔模充填袋與巷道幫部接觸部分,減少接觸部分漏風(fēng)。
(1)一氧化碳。在整個(gè)氧化階段均出現(xiàn),其濃度隨溫度的升高而升高。根據(jù)《煤樣自燃傾向性測試》:煤溫超過60~70 ℃后,一氧化碳產(chǎn)生率、耗氧速度和升溫速度均加快。確定一氧化碳作為煤炭自燃溫度早期標(biāo)志性氣體。
(2)乙烯、乙炔。根據(jù)《煤樣自燃傾向性測試》:當(dāng)煤溫超過80 ℃時(shí)開始有乙烯等煤分子支鏈裂解的氣體產(chǎn)生,超過150 ℃后有乙炔氣體產(chǎn)生。確定乙烯、乙炔作為煤炭自燃溫度后期標(biāo)志性氣體。如果出現(xiàn)乙烯、乙炔,說明煤的自燃已比較嚴(yán)重,必須立即采取措施。中煤科工集團(tuán)重慶研究院2014 年6 月6 日對星村煤礦3307 工作面運(yùn)輸順槽煤樣最短自然發(fā)火期實(shí)驗(yàn)報(bào)告中指出:煤樣升溫氧化過程中臨界溫度為135 ℃。
(3)礦井配備JSG-7 束管監(jiān)測系統(tǒng),通防工區(qū)安排每周不少于6 次對工作面兩順槽及架間異常點(diǎn)取樣后,送地面氣體化驗(yàn)室分析1 次,分析內(nèi)容有O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2等,通防科每周分析1 次。
(4)礦井裝備KJ66X 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),工作面運(yùn)輸順槽距匯風(fēng)點(diǎn)安設(shè)一氧化碳傳感器,定為自燃發(fā)火觀測點(diǎn),每周進(jìn)行1 次觀測分析。
(5)當(dāng)束管檢測數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時(shí),立刻采取措施進(jìn)行處理,同時(shí)根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整防滅火措施,以便及時(shí)應(yīng)對自然發(fā)火風(fēng)險(xiǎn)。
臨時(shí)停工綜放工作面回風(fēng)隅角氣體變化不大,穩(wěn)步在5×10-5(50 ppm)以下(圖1)。一氧化碳、二氧化碳濃度比停工前明顯降低。
圖1 工作面回風(fēng)隅角氣體變化曲線
臨時(shí)停工綜放工作面回風(fēng)流氣體在4×10-6(4 ppm)上下浮動,恢復(fù)正常供風(fēng)后一氧化碳濃度在8×10-6(8 ppm)上下浮動。
圖2 工作面回風(fēng)流氣體變化曲線
根據(jù)上述束管分析結(jié)果顯示:均壓、注氮、注阻化泡沫、兩端頭停工位置掛柔性充填膜袋充填LFM 充填料、束管分析結(jié)合監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)測預(yù)報(bào)等綜合預(yù)防治理措施有效的減少了采空區(qū)漏風(fēng),連續(xù)性注氮確保采空區(qū)氧氣濃度一直保持在下降趨勢。
均壓、減少漏風(fēng)是控制自然發(fā)火最有效的途徑,掌控好三帶變化及風(fēng)量變化對自然發(fā)火的影響根據(jù)束管分析結(jié)果及時(shí)調(diào)整防火措施。臨時(shí)停工綜放工作面在停工時(shí)兩端頭施工揉膜袋隔離墻充填LFM 無機(jī)發(fā)泡材料可以有效的減少采空區(qū)漏風(fēng)。