李春杰,張 震,許家欣,宋傳青
(山東中煙工業(yè)有限責任公司青島卷煙廠卷包車間,山東青島 266000)
為了提高碼垛效率,工業(yè)現(xiàn)場的機器人碼垛系統(tǒng)一般采用整層搬運的工作方式,在產(chǎn)品輸送線體末端配有產(chǎn)品整形平臺,先將產(chǎn)品按照預先設定的垛型圖樣整理編組,然后再運輸。這種方式大大提高對工業(yè)機器人工作負載能力的要求,但是由于一些機器人只能處理單一垛型,導致當面對不同圖樣的垛型時無法完成碼垛任務。針對于這種情況,充分利用垛型數(shù)據(jù)結構可以進行碼垛程序編程修改的特點,對上下位電控通信協(xié)議、碼垛機器人控制程序進行修改編程,成功解決不同垛型的碼垛任務,節(jié)省換機采購成本,提高工作效率。
碼垛系統(tǒng)由通用設備、機械手組成,其中通用設備包含輸送盤、輸送裝置和保護設備。碼垛設備組成結構及輸送裝置由托盤和運輸線組成,物品運輸裝置主要由物品輸送通道和不合格剔除區(qū)組成,而保護設備主要指隔離圍欄和安全警報裝置。
在自動化系統(tǒng)中,物料通過托盤來組成一個個單元進行搬運、裝卸、輸送及存儲。托盤是物流作業(yè)中必不可少的集裝工具,可供集合一定數(shù)量的物料,并滿足自動化物流系統(tǒng)的功能要求。在機器人進行工作時,通過運輸通道將托以盤疊放的方法輸送,當成為空托盤倉時,空托盤被輸送到預定碼垛位置,垛完畢時,整跺產(chǎn)品被輸送到下一環(huán)節(jié),當檢測到外觀或質(zhì)量不合格產(chǎn)品時,剔除機構將不合格產(chǎn)品剔除指定區(qū)域,以備人工處理;碼垛系統(tǒng)根據(jù)機器人的工作范圍將整個工作區(qū)域分為安全區(qū)域和危險區(qū)域,并通過網(wǎng)格狀安全護欄進行警示和隔離,在安全護欄上安裝有警報和安全門開關,當工人進入安全區(qū)域時,設備停止運行,以保證操作人員的人身安全。
根據(jù)物流運輸?shù)陌l(fā)展趨勢和國家局的發(fā)展要求,生產(chǎn)車間生產(chǎn)工藝的具體標準,成品庫入庫區(qū)根據(jù)上位下達不同牌號煙箱分揀及機器人碼垛要實現(xiàn)24 件及20 件功能,實現(xiàn)紙滑托分流控制,申請入庫功能。而現(xiàn)有的昆船物流成品庫自動化碼垛系統(tǒng)無法實現(xiàn)20 件垛型的碼垛要求。針對這個問題決定對現(xiàn)有的L50C 成品庫自動化物流系統(tǒng)進行改進優(yōu)化,以滿足物流運輸?shù)亩庑鸵蟆?/p>
碼垛系統(tǒng)的設計需要滿足20 件垛型,確定廠房布局、產(chǎn)品種類、垛型要求、產(chǎn)能要求和制造成本等因素進行綜合考慮。由于要進行24 件垛型變20 件垛型在機器人硬件方面可以進行通用,所以主要的改進主要在通信協(xié)議和電控系統(tǒng)方面。
首先根據(jù)改造內(nèi)容進行分析,需要對上位、電控、機器人、一號工程系統(tǒng)進行相關調(diào)整,上位系統(tǒng)增加新垛型,下達電控系統(tǒng),電控系統(tǒng)轉(zhuǎn)給碼垛機器人;增加“紙滑托空托盤組”類型,系統(tǒng)中區(qū)分一般空托盤組和紙滑托空托盤組;紙滑托空托盤組入庫功能;“紙滑托實托盤”托盤類型,區(qū)分一般實托盤和紙滑托實托盤;修改入庫流程相關程序,實現(xiàn)20 件煙碼垛計劃下達、20件煙紙滑托托盤入庫;修改出庫發(fā)貨流程相關程序,實現(xiàn)20 件煙紙滑托盤按整件發(fā)貨;修改與中軟一號工程接口程序,滿足20 件紙滑托盤條碼發(fā)送給一號工程系統(tǒng)寫入電子標簽;出入庫、庫存相關報表修改,體現(xiàn)紙滑托托盤出入庫、庫存情況。
電控方面改造項目主要包括出入庫流水線的不同牌號任務接收與上報流程;入庫區(qū)分揀道的輸送件數(shù)控制;托盤組工作模式申請、分發(fā)、檢查流程;ABB 機器人的碼垛任務接口及碼垛控制流程;成品煙垛煙箱條形碼上傳與申請入庫流程;成品庫煙垛牌號切牌及尾煙控制流程;發(fā)貨區(qū)托盤組模式切換返庫流程等相關控制程序及操作終端畫面修改。
(1)分揀道不同牌號任務接收與上報流程:增加電控與上位下達任務接收與分配接口及程序修改部分(圖1)。
(2)托盤組工作模式申請、分發(fā)、檢查流程:托盤分發(fā)機根據(jù)生產(chǎn)要求將托盤信息進行修改,并完善不同托盤類型情況下條碼、電子標簽檢查、報警、剔除流程(圖2)。
(3)ABB 機器人的碼垛任務接口及碼垛控制流程:增加機器人的上位任務下達網(wǎng)絡接口。
(4)成品煙垛煙箱條形碼上傳與申請入庫流程:煙垛上的煙箱條形碼信息在申請流程中打包、整理與上傳。
(5)成品庫煙垛切牌及尾煙控制流程(圖3)。
(6)發(fā)貨區(qū)托盤組返庫模式切換控制流程。
(7)成品庫操作終端畫面修改。
圖1 修改接收和上報任務流程
圖2 修改申請、分發(fā)、檢查流程
圖3 修改成品庫煙垛切牌及尾煙控制
隨后對機器人增加整托為20 件煙的垛型(一個或多個),修改一號工程在發(fā)貨時增加20 件煙整托盤RFID 一號工程碼寫入功能。
通過控制模式的修改可以滿足不同模式下的生產(chǎn)需求,優(yōu)化碼垛系統(tǒng),實現(xiàn)24 件垛型與20 件垛型的切換,并確保成品庫出入庫的工作效率及工藝要求。確保成品入庫區(qū)不同類型牌號煙箱分揀、碼垛功能,確保通路順暢。在滿足生產(chǎn)工藝要求情況下,同時提高設備運行效率。
為了盡快適應物流運輸要求,時間要求緊張,在基于機械硬件設備改動較小的情況下,所以問題都集中在上位系統(tǒng)和電控系統(tǒng)上,同時也要評估機器人和一號工程系統(tǒng)的程序修改問題。為此上位系統(tǒng)在設計開發(fā)階段建立模擬環(huán)境進行流程調(diào)試和功能調(diào)試,在現(xiàn)場調(diào)試前先完成程序修改功能,確保改進的可實施性,為改進的成功打下基礎。最終通過成品庫自動化碼垛系統(tǒng)的改進優(yōu)化,使產(chǎn)品能夠充分配合同城聯(lián)運成品庫出入庫增加紙滑托垛型要求,成品庫出入庫流程在保留原工作模式的情況下,增加紙滑托盤工作模式,并可實現(xiàn)不同模式同時生產(chǎn)的工作要求。