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        某型交流發(fā)電機(jī)頻率不穩(wěn)定故障分析

        2020-09-24 03:24:20苑振宇
        科技視界 2020年26期
        關(guān)鍵詞:調(diào)頻螺桿傳動(dòng)

        王 嘯 羅 雁 苑振宇

        1 故障狀況

        某國(guó)產(chǎn)軍機(jī)在外場(chǎng)地面試車(chē)檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)工作頻率不穩(wěn)定,穩(wěn)態(tài)頻率為403.4 Hz,產(chǎn)品出廠(chǎng)頻率要求為(402±0.5)Hz。檢查產(chǎn)品外部調(diào)頻蝸桿保險(xiǎn)完好,未發(fā)現(xiàn)人為調(diào)整現(xiàn)象。

        2 故障原因分析

        2.1 故障檢查

        故障發(fā)電機(jī)返回后上試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行了性能試驗(yàn),在試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)當(dāng)輸入轉(zhuǎn)速在(5 000~9 000)r/min 變化時(shí),輸出頻率從一開(kāi)始的403.4 Hz 緩慢降低,最終穩(wěn)定在402.6 Hz,符合組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)正常工作頻率(400±4)Hz,但不滿(mǎn)足工藝規(guī)定的調(diào)頻點(diǎn)(402±0.5)Hz 要求,同時(shí)與出廠(chǎng)調(diào)定的頻率401.6 Hz,有較大的差異。

        為進(jìn)一步查明故障原因,根據(jù)頻率調(diào)整工藝驗(yàn)證組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)頻率調(diào)整工作性能。通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品外部頻率調(diào)整螺桿,當(dāng)順時(shí)針旋轉(zhuǎn),觀(guān)察頻率呈線(xiàn)性降低,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),頻率呈線(xiàn)性升高,初步判定調(diào)節(jié)器功能良好,調(diào)頻蝸桿嚙合可靠。

        為排除產(chǎn)品內(nèi)部運(yùn)動(dòng)部件的影響,進(jìn)行了組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)分解檢查。檢查泵馬達(dá)部件馬達(dá)軸、泵軸轉(zhuǎn)動(dòng)順暢,耳圈斜盤(pán)組合運(yùn)動(dòng)靈活,隨動(dòng)活塞運(yùn)動(dòng)無(wú)阻塞。再分解泵馬達(dá)部件,檢查隨動(dòng)活塞、耳圈組件、泵斜盤(pán)、搖臂、驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)等零組件均完好,未見(jiàn)異常。離心調(diào)節(jié)器進(jìn)行單獨(dú)試驗(yàn),包括滯回試驗(yàn)、啟動(dòng)點(diǎn)試驗(yàn)、重復(fù)性檢查,均符合工藝。分解離心調(diào)節(jié)器部件,檢查閥芯、旋轉(zhuǎn)閥套、安裝座等零組件均完好。

        分解檢查各個(gè)部件未見(jiàn)異常,因此將組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)重新裝配,查找裝配過(guò)程可能導(dǎo)致頻率變化的原因。在裝配調(diào)頻螺桿時(shí),發(fā)現(xiàn)調(diào)頻螺桿存在一定的軸向串動(dòng)量。調(diào)頻螺桿由旁邊的螺釘和墊片限位,并沒(méi)有完全固定。并且由于調(diào)節(jié)螺桿工作時(shí)需要旋轉(zhuǎn)調(diào)整發(fā)電機(jī)輸出頻率,因此在設(shè)計(jì)時(shí)便預(yù)留了一定的活動(dòng)間隙。

        將組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)重新裝配進(jìn)行性能試驗(yàn),首先將發(fā)電機(jī)輸出頻率調(diào)整為401.5 Hz,將調(diào)頻螺桿向外拉至極限位置,觀(guān)察發(fā)電機(jī)輸出頻率升至402.1 Hz。證實(shí)了調(diào)頻螺桿軸向串動(dòng)會(huì)影響發(fā)電機(jī)輸出頻率的推測(cè)。再將調(diào)頻螺桿重新推回原位置,但發(fā)電機(jī)輸出頻率仍為402.1 Hz,并未立即恢復(fù)到初始狀態(tài)。繼續(xù)進(jìn)行負(fù)載沖擊、加減速試驗(yàn),發(fā)電機(jī)輸出頻率始終為402.1 Hz 左右。將組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)停止運(yùn)行,重新啟動(dòng),當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到5 000 r/min 時(shí),發(fā)電機(jī)輸出頻率降低到401.9 Hz。繼續(xù)進(jìn)行負(fù)載沖擊、加減速等試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)輸出頻率逐漸降低,最終穩(wěn)定在401.5 Hz 左右。

        2.2 故障分析

        調(diào)頻螺桿與離心調(diào)節(jié)器調(diào)整齒輪嚙合(圖1),通過(guò)旋轉(zhuǎn)調(diào)頻螺桿帶動(dòng)調(diào)整齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),以調(diào)整離心調(diào)節(jié)器的輸出控制壓力,進(jìn)而調(diào)整組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)的輸出頻率。調(diào)頻螺桿軸向串動(dòng)會(huì)直接影響離心調(diào)節(jié)器的輸出控制壓力,而影響組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)的輸出頻率。

        圖1 調(diào)頻螺桿嚙合關(guān)系

        通過(guò)測(cè)量,發(fā)現(xiàn)調(diào)頻螺桿串動(dòng)量約為0.4 mm,螺桿螺紋螺距為1 mm,線(xiàn)數(shù)為2,軸向串動(dòng)0.4 mm 相當(dāng)于調(diào)頻螺桿旋轉(zhuǎn)0.4*1/2=0.2 圈。根據(jù)調(diào)節(jié)螺桿旋轉(zhuǎn)一圈頻率變化2 Hz,因此調(diào)頻螺桿旋轉(zhuǎn)0.2 圈頻率約變化0.4 Hz。

        經(jīng)過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證,調(diào)頻螺桿軸向拉出再次復(fù)位后,頻率并不會(huì)立即恢復(fù),而在重新啟動(dòng)后頻率由高緩慢降低,最終達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),這就是該組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)返廠(chǎng)檢查頻率從403.4 Hz 緩慢降低到402.6 Hz 的原因。

        2.3 故障定位

        產(chǎn)品修理工藝中規(guī)定,在設(shè)定溫度條件下,輸入轉(zhuǎn)速(5000±50)r/min 時(shí),給組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)加負(fù)載(5±1)KW,此時(shí),組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)的輸出頻率f=(402±0.5)Hz,如果輸出頻率不符合,應(yīng)旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺桿進(jìn)行調(diào)整,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)降低頻率,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)增加頻率,每一圈改變2 Hz,調(diào)整合格后,給調(diào)速器調(diào)整螺桿打好保險(xiǎn)絲,再進(jìn)行后續(xù)試驗(yàn)。工藝注明:給調(diào)速器調(diào)整螺桿打保險(xiǎn)絲時(shí),注意不要使調(diào)整螺桿轉(zhuǎn)動(dòng)。

        圖2 調(diào)頻螺桿裝配示意圖

        針對(duì)本次頻率超差故障,問(wèn)題原因:一是頻率檢查合格后打保險(xiǎn)時(shí),意外轉(zhuǎn)動(dòng)了調(diào)頻螺桿,使頻率發(fā)生變化;二是后續(xù)試驗(yàn)檢查時(shí)需要拆除保險(xiǎn),重新調(diào)整或打保險(xiǎn)時(shí),調(diào)頻螺桿拉出未能恢復(fù)到調(diào)定的位置,而最終打完保險(xiǎn)后沒(méi)有對(duì)頻率進(jìn)行檢查和確認(rèn)。

        3 改進(jìn)措施

        (1)在工藝中細(xì)化調(diào)頻螺桿保險(xiǎn)要求,規(guī)定頻率調(diào)整合格后,在試驗(yàn)臺(tái)上給調(diào)頻螺桿打上保險(xiǎn),并在打完保險(xiǎn)后對(duì)輸出頻率重新檢查。

        (2)規(guī)定只要?jiǎng)舆^(guò)調(diào)頻螺桿保險(xiǎn),必須打完保險(xiǎn)后對(duì)頻率重新檢查。

        4 結(jié)論

        本文針對(duì)組合傳動(dòng)發(fā)電機(jī)工作頻率不穩(wěn)定故障進(jìn)行了分析和驗(yàn)證,從故障查處、分析及排除過(guò)程進(jìn)行闡述,為同類(lèi)產(chǎn)品故障分析提供參考。

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