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        簡(jiǎn)述紅林煤礦二氧化碳致裂增透技術(shù)試驗(yàn)

        2020-09-17 13:41:32彭濤
        科學(xué)與信息化 2020年24期
        關(guān)鍵詞:瓦斯治理

        彭濤

        摘 要 針對(duì)紅林煤礦9號(hào)煤層透氣性差、抽采難度大、掘進(jìn)進(jìn)度慢等現(xiàn)象,在39113掘進(jìn)工作面采用深孔二氧化碳致裂增透技術(shù)進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)設(shè)計(jì)扇形布置的順層鉆孔,施工CO2致裂孔前先施工致裂孔臨近的抽采鉆孔作為增透時(shí)的控制抽采孔,鉆孔間距平均0.38m,采用?94mm鉆頭施工。試驗(yàn)結(jié)果表明:增透措施后,煤層透氣性系數(shù)平均提高2.41倍,瓦斯涌出量衰減強(qiáng)度減小3.54倍;抽采15天內(nèi),增透鉆孔抽采瓦斯平均濃度提高2.46倍,平均純量提高2.74倍,顯著縮短抽采周期,為相似條件下二氧化碳致裂增透技術(shù)提供設(shè)計(jì)和實(shí)施依據(jù)。

        關(guān)鍵詞 紅林煤礦;二氧化碳致裂;增透技術(shù);瓦斯治理

        紅林煤礦9號(hào)煤層透氣性差、煤層軟、抽采難度大,導(dǎo)致煤巷掘進(jìn)速度非常慢,嚴(yán)重影響新工作面布置。紅林煤礦9號(hào)煤層目前所采取的措施主要是加密抽采鉆孔,加大抽采時(shí)間,經(jīng)濟(jì)成本較高。因此,引進(jìn)一種增加煤層的透氣性的技術(shù),提高瓦斯抽采效率成為亟待煤礦當(dāng)前的迫切需求。受技術(shù)條件和地質(zhì)條件的影響,目前二氧化碳致裂深度一般在40~60m,超過80m的深孔致裂研究和應(yīng)用相對(duì)不多[1-2]。筆者以貴州紅林煤礦主采9號(hào)煤層為研究對(duì)象,現(xiàn)場(chǎng)采用40~120m深度鉆孔試驗(yàn)。

        1二氧化碳致裂增透技術(shù)與裝備

        二氧化碳致裂增透技術(shù)原理是在極短的時(shí)間內(nèi)將液態(tài)二氧化碳轉(zhuǎn)化為氣態(tài),其體積增大600倍以上,產(chǎn)生沖擊波向四周擴(kuò)散,沖擊波與高能氣體使煤體形成新的裂隙,也能夠在原生裂隙的基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)育和擴(kuò)展,進(jìn)而達(dá)到增加煤層透氣性,提高抽采濃度的效果。

        二氧化碳致裂增透技術(shù)的工作流程包括致裂器組裝、液態(tài)CO2充裝、井下安裝及起爆致裂四個(gè)階段。

        2二氧化碳致裂增透現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

        2.1 實(shí)施工作面概況

        39113運(yùn)巷工作面位于礦井一采區(qū)中部的西翼,39113運(yùn)巷沿9號(hào)煤層掘進(jìn)巷道,設(shè)計(jì)總長(zhǎng)度為875m,巷道設(shè)計(jì)沿煤層走向掘進(jìn),傾斜長(zhǎng)100m。該區(qū)域的原始瓦斯含量為11.4173m3/t,瓦斯壓力為0.74Mpa。本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施之前,實(shí)測(cè)9#煤層的煤層透氣性系數(shù),測(cè)試結(jié)果為38.26m2/MPa2·d,鉆孔流量衰減系數(shù)為0.0462d-1。工作面內(nèi)煤厚1.9~2.3m,平均煤厚2.2m,偶含一層夾矸,夾矸厚度約0.2~0.8m,傾角平均7?。

        頂板巖性以粉砂巖、細(xì)砂巖、泥質(zhì)粉砂巖為主,少量泥巖、泥灰?guī)r及薄煤層組成。偽底一般為一層泥巖,厚度一般0.20m;直接底板以泥質(zhì)粉砂巖、粉砂巖及細(xì)砂巖為主。頂?shù)追€(wěn)定性中等。

        2.2 致裂增透方案設(shè)計(jì)

        根據(jù)39113運(yùn)巷工作面的現(xiàn)有瓦斯抽采情況,設(shè)計(jì)在39113運(yùn)巷布置順層預(yù)抽條帶煤層瓦斯鉆孔,呈扇形布置,共設(shè)計(jì)26個(gè)抽采鉆孔,其中7個(gè)致裂孔,CO2致裂孔施工孔號(hào)4及致裂先后順序?yàn)?#、7#、11#、14#、17#、20#、23#,施工CO2致裂孔前先施工致裂孔臨近的抽采鉆孔作為增透時(shí)的控制抽采孔,即:先施工1#、2#、3#、6#鉆孔、再施工4#鉆孔并做CO2致裂;施工5#、8#、9#、10#鉆孔、再施工7#鉆孔并做CO2致裂;施工12#、13#鉆孔、再施工11#鉆孔并做CO2致裂;施工15#、16#鉆孔、再施工14#鉆孔并做CO2致裂;施工18#、19#鉆孔、再施工17#鉆孔并做CO2致裂;施工21#、22#鉆孔、再施工20#鉆孔并做CO2致裂;施工24#、25#、25#鉆孔、再施工23#鉆孔并做CO2致裂。

        設(shè)計(jì)鉆孔間距平均0.38m,抽采半徑2.5m,采用?94mm鉆頭進(jìn)行施工,邊孔控制在左、右?guī)洼喞€15m外。

        2.3 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施

        2017年12月6日夜班起在39113運(yùn)巷內(nèi)(控制范圍130~250m段)施工順層瓦斯超前預(yù)抽鉆孔,累計(jì)施工鉆孔11天,順層瓦斯超前預(yù)抽鉆孔呈平行或扇形布置,施工鉆孔27個(gè),進(jìn)尺2553m。

        2.4 增透效果分析

        (1)抽采效果分析

        每個(gè)鉆孔封孔接抽放管后即開始記錄抽采時(shí)間,每日采用WGC-II瓦斯抽放管道參數(shù)測(cè)定儀進(jìn)行鉆孔瓦斯抽采濃度、鉆孔瓦斯抽采純量的測(cè)定,鉆孔考察周期大于15天,并將致裂區(qū)域與未致裂區(qū)域所有鉆孔,在前15天相同抽采時(shí)間內(nèi)的平均抽采濃度、瓦斯抽采純量進(jìn)行對(duì)比,可知,試驗(yàn)對(duì)比的前15天內(nèi),對(duì)比鉆孔(未致裂增透區(qū)域)煤層瓦斯抽采平均濃度為32.61%,致裂區(qū)域的煤層瓦斯抽采平均濃度為78.63%,是未致裂區(qū)域的2.41倍,且瓦斯抽采濃度基本維持在80%左右,衰減緩慢,抽采15天后依舊穩(wěn)定在70%以上;接抽15天內(nèi),未致裂增透區(qū)域煤層瓦斯抽采平均純量為0.085m3/min,致裂區(qū)域的煤層瓦斯抽采平均純量為0.25m3/min,是未致裂區(qū)域的2.94倍。

        (2)透氣性系數(shù)考察

        4#、14#、23#致裂孔作為致裂增透后煤層透氣性系數(shù)的測(cè)定孔。各測(cè)定孔封孔后,對(duì)鉆孔瓦斯自然流量進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)量,根據(jù)透氣性系數(shù)計(jì)算公式計(jì)算可得各孔測(cè)得煤層透氣性系數(shù),得出4#、14#、23#三個(gè)測(cè)定孔的平均透氣性系數(shù)λ為92.148m2/MPa2·d,而9煤層在致裂增透技術(shù)應(yīng)用之前其透氣性系數(shù)λ為38.25m2/MPa2·d,可得出煤層致裂后,其透氣性系數(shù)為原始煤層的2.41倍。

        (3)自然流量衰減系數(shù)考察

        根據(jù)所測(cè)鉆孔瓦斯自然流量,得出各鉆孔自然流量衰減系數(shù),可得出,CO2致裂增透后,鉆孔瓦斯自然流量衰減系數(shù)β=0.010~0.016d-1,三個(gè)致裂孔平均瓦斯自然流量衰減系數(shù)為0.013d-1,致裂增透前鉆孔瓦斯自然流量衰減系數(shù)β=0.046d-1,即致裂增透后鉆孔瓦斯涌出量衰減強(qiáng)度減小了3.54倍。

        3二氧化碳致裂增透技術(shù)效果評(píng)價(jià)

        二氧化碳致裂效果主要用瓦斯含量指標(biāo)來評(píng)價(jià),39113運(yùn)巷工作面原始煤層瓦斯含量為13.2887m3/t,具有煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性工作面,按具有煤與瓦斯突出危險(xiǎn)進(jìn)行管理。

        鉆孔控制區(qū)域煤層總瓦斯含量Q=183129m3,經(jīng)過14天抽采后,評(píng)價(jià)單元內(nèi)的瓦斯抽采總量為99872m3,瓦斯抽采率為55%,計(jì)算得出抽采控制區(qū)域內(nèi)殘余瓦斯含量Wcy=5.98m3/t。

        計(jì)算鉆孔控制范圍內(nèi)煤體殘余噸煤瓦斯含量為5.98m3/t,小于《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》規(guī)定的殘余噸煤瓦斯含量臨界值8m3/t。綜上所述,對(duì)39113運(yùn)巷評(píng)價(jià)區(qū)域的各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果均符合相關(guān)規(guī)定要求,因此判定該區(qū)域的抽采效果達(dá)標(biāo)。

        根據(jù)順層深孔預(yù)裂爆破后效果可得出,抽采14天后,控制范圍內(nèi)煤體瓦斯含量均降到8m3/t以下,且施工鉆孔時(shí)沒有噴孔、頂鉆或其他動(dòng)力現(xiàn)象,評(píng)判認(rèn)為煤層評(píng)價(jià)范圍預(yù)抽瓦斯防突效果達(dá)標(biāo)。

        4結(jié)束語

        (1)紅林煤礦9號(hào)煤層39113運(yùn)巷CO2致裂增透后,瓦斯抽采濃度基本維持在80%上下,抽采純量保持在0.2m3/min以上;抽采期間,最大抽采濃度、純量分別達(dá)到了94.6%、0.4899m3/min。

        (2)通過與對(duì)比鉆孔的考察,紅林煤礦9號(hào)煤層39113運(yùn)巷CO2致裂增透后,煤層透氣性系數(shù)平均提高了2.41倍,鉆孔瓦斯自然涌出量衰減3.74倍;接抽15天內(nèi),鉆孔致裂增透后單孔平均濃度提高2.46倍,平均純量提高2.74倍;鉆孔瓦斯抽采率提高到55%以上,極其有效地提高了礦井瓦斯抽采效率。

        (3)利用二氧化碳致裂增透技術(shù)能夠在深孔條件下提高紅林煤礦9號(hào)煤層的滲透性,有效提高瓦斯抽采濃度和效率,加快掘進(jìn)速度,促進(jìn)礦井高效、安全生產(chǎn),為相似條件下二氧化碳致裂增透技術(shù)提供了設(shè)計(jì)和實(shí)施依據(jù)。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 齊慶新,潘一山,舒龍勇,等.煤礦深部開采煤巖動(dòng)力災(zāi)害多尺度分源防控理論與技術(shù)架構(gòu)[J].煤炭學(xué)報(bào),2018,43(7):1801-1810.

        [2] 羅銘,劉公君.CO2深孔預(yù)裂增透前后鉆孔瓦斯抽采影響范圍測(cè)定[J].內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟(jì),2018(24):139-140.

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