文/陳海恩 楊巍 李嵐翔
PTA 裝置用G-410A/B 泵空化性能分析及優(yōu)化設(shè)計(jì)——PTA裝置是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)精對(duì)苯二甲酸最常用的裝置之一,在其運(yùn)行過(guò)程中關(guān)鍵設(shè)備G-410A/B泵頻繁出現(xiàn)故障現(xiàn)象。本文以G-410A/B泵為研究對(duì)象,采用數(shù)值模擬和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的方法對(duì)其內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。結(jié)果發(fā)現(xiàn),該泵在設(shè)計(jì)工況下時(shí),泵內(nèi)部已出現(xiàn)少量氣泡,隨著流量的減小,氣泡量明顯增多;通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試發(fā)現(xiàn),該泵的振頻主要體現(xiàn)在流體激振,在高頻是出現(xiàn)了明顯的波動(dòng),表現(xiàn)出明顯的汽蝕現(xiàn)象;經(jīng)過(guò)優(yōu)化后的新泵,無(wú)論是內(nèi)部流場(chǎng),還是外特性均均能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,汽蝕性能得到了明顯改善。研究成果能夠?yàn)轭?lèi)似泵高頻振動(dòng)分析提供參考。
圖1 原泵(FLOWSERVE)結(jié)構(gòu)示意圖
精對(duì)苯二甲酸(PTA)是合成聚酯的重要原料,主要是以對(duì)二甲苯(PX)為原料,醋酸為溶劑,在高溫、高壓下氧化生成的,廣泛應(yīng)用于日常生活中,是合成纖維的最主要的品種之一,占全球合成纖維總量的80%。今年來(lái)隨著人民生活水平的不斷提高,對(duì)精對(duì)苯二甲酸的需求量不斷增大,這也給我國(guó)PTA 裝置提出了更高的要求。G-410A/B 進(jìn)料加壓泵是PTA 裝置提供進(jìn)料、加壓的關(guān)鍵動(dòng)設(shè)備,其安全穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)精對(duì)苯二甲酸的生產(chǎn)起到了基礎(chǔ)保障作用,由某外資品牌商提供,該泵自安裝運(yùn)行以來(lái)一直存在高頻振動(dòng),期間多次出現(xiàn)軸裂或斷、葉輪開(kāi)裂等故障。深入研究發(fā)現(xiàn),葉輪葉片設(shè)計(jì)不合理造成了在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),流體介質(zhì)發(fā)生了空化,空化改變了主流的流體流動(dòng),誘發(fā)高頻振動(dòng),長(zhǎng)時(shí)間在這種環(huán)境下運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)了空蝕加劇流體擾動(dòng),是造成上述故障的主要原因。基于此,本文以某石化PTA 裝置中G-410A/B進(jìn)料加壓泵為研究對(duì)象,借助計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)數(shù)值模擬和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)對(duì)現(xiàn)有泵空化性能進(jìn)行分析,找出空化產(chǎn)生的主要原因,提出相應(yīng)的性能優(yōu)化措施,為我國(guó)同類(lèi)泵型國(guó)產(chǎn)化改造提供參考和依據(jù)。
某石化PTA 裝置中G-410A/B進(jìn)料加壓泵的主要參數(shù)如下:設(shè)計(jì) 流 量Q=690 m3/h, 正 常 流 量Q=592 m3/h,設(shè)計(jì)揚(yáng)程H=98 m,轉(zhuǎn)速n=1 480 r/min,汽蝕余量NPSHr=3.3 m,葉輪外徑D2 為585 mm,其外形結(jié)構(gòu)示意圖如圖1 所示。運(yùn)行介質(zhì)為未經(jīng)處理的TA 泥漿(Untreated TA Slurry),密度為ρ=1 085 kg/m3,介質(zhì)最大溫度為tmax=128℃。
數(shù)值模擬
PTA 裝置中G-410A/B 進(jìn)料加壓泵自2015年投入運(yùn)行以來(lái),一直存在高振動(dòng)而引起多次故障,主要體現(xiàn)在葉輪與耐摩盤(pán)接觸、軸裂或斷何葉輪開(kāi)裂。深入研究發(fā)現(xiàn),該泵常溫水工況運(yùn)行振動(dòng)正常,當(dāng)泵在工藝介質(zhì)和工藝流量運(yùn)行時(shí),泵的整體振動(dòng)大幅升高。
通過(guò)上述分析發(fā)現(xiàn),泵的設(shè)計(jì)流量點(diǎn)為Q=690 m3/h,而泵的實(shí)際運(yùn)行流量為0.858Q(592 m3/h),該泵在小流量工況下運(yùn)行。由泵基礎(chǔ)理論可以知道,當(dāng)泵在小流量工況下運(yùn)行時(shí)易發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,泵汽蝕余量計(jì)算公式如下:
式中,v1為葉輪進(jìn)口絕對(duì)速度,m/s;w1為葉輪進(jìn)口相對(duì)速度,m/s;式中的 ,對(duì)進(jìn)口流態(tài)較為敏感(λ=0.15~0.4),當(dāng)液流沖角發(fā)生變化時(shí),λ 取大值,在λ的表達(dá)式中,wk為空化位置處相對(duì)速度,m/s。由公式(1)可知,NPSHr 與v1和w1有關(guān),減小v1或減小w1均能改善泵的汽蝕性能。由進(jìn)口絕對(duì)速度
可以看出,v1 與輪轂直徑dh、葉輪進(jìn)口直徑D1 和進(jìn)口排擠系數(shù)ψ1 有關(guān)。dh 和ψ1 值一般是不變的,汽蝕與與D1 有關(guān)。
圖2 不同流量下泵的汽蝕分布圖
圖3 泵的故障類(lèi)型
為了驗(yàn)證理論分析的準(zhǔn)確性,本文借助計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)技術(shù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝條件進(jìn)行數(shù)值模擬。主要采用有限體積法(Finite volume method)對(duì)CG-410A/B 進(jìn)料加壓泵內(nèi)部全流場(chǎng)進(jìn)行計(jì)算,流體介質(zhì)的對(duì)流項(xiàng)采用高精度格式(High resolution scheme),其他函數(shù)項(xiàng)采用中心差分格式(Central difference scheme)。邊界條件:進(jìn)口為壓力進(jìn)口,通過(guò)改變進(jìn)口壓力獲得泵的汽蝕性能;出口采用質(zhì)量流量出口,改變出口流量可以得到不同工況下汽蝕性能;壁面函數(shù)采用無(wú)滑移壁面,參考?jí)毫? Pa;旋轉(zhuǎn)部件(葉輪)與靜止部件(蝸殼)之間的能量傳遞采用“Frozen Rotor”方式連接,計(jì)算收斂標(biāo)準(zhǔn)設(shè)為10-4。通過(guò)上述計(jì)算方法得到泵的空化性能,如圖2所示。
圖4 G-410A/B 泵譜圖
圖5 優(yōu)化后的泵裝備示意圖
從圖2 中可以看到,當(dāng)泵在設(shè)計(jì)工況(Q=690 m3/h)下運(yùn)行時(shí),泵進(jìn)口附近已經(jīng)出現(xiàn)了汽蝕現(xiàn)象,有少量氣泡在葉片進(jìn)口附近出現(xiàn),當(dāng)流量減小至640 m3/h 時(shí),氣泡明顯增多,研軸向和徑向方向擴(kuò)展。當(dāng)流量進(jìn)一步減小,減小至泵現(xiàn)場(chǎng)工藝流量時(shí)(Q=592 m3/h)葉片內(nèi)部出現(xiàn)了大量氣泡,空化現(xiàn)象嚴(yán)重。
現(xiàn)場(chǎng)拆機(jī)檢測(cè)
G-410A/B 泵自2015年以來(lái)多次出現(xiàn)了故障,其中由故障拆機(jī)3次,其中故障類(lèi)型主要可以分為3類(lèi),一是葉輪與耐摩盤(pán)接觸,如圖3(a);二是主軸斷裂,如圖3(b);三是葉輪開(kāi)裂,如圖3(c)。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)泵運(yùn)行情況進(jìn)行了測(cè)試,獲得了G-410A/B 泵的頻譜特性曲線(xiàn),如圖4 所示。
從圖4 中可以看到,G-410A/B泵的主要振動(dòng)頻率為6 倍頻葉片通過(guò)頻率,在3000 Hz 附近出現(xiàn)了高頻振動(dòng),但此時(shí)的頻率幅值相對(duì)較弱,說(shuō)明此時(shí)泵內(nèi)部已經(jīng)發(fā)生汽蝕,但汽蝕不是很?chē)?yán)重,還沒(méi)有擾亂主流,振動(dòng)頻譜尚未上升為主要因素。綜上所述,經(jīng)過(guò)上數(shù)值模擬和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,判斷該泵在規(guī)定的介質(zhì)和操作條件下,基本處于汽蝕狀態(tài)。
優(yōu)化措施
從上節(jié)可以得到,G-410A/B 泵反復(fù)出現(xiàn)故障的原因?yàn)槠g引起的高頻振動(dòng)。所以,在性能優(yōu)化方面,本文重新對(duì)泵頭進(jìn)行設(shè)計(jì),葉輪采用高抗汽蝕水力設(shè)計(jì)方法,降低泵的必須汽蝕余量,借助CFD 技術(shù)對(duì)泵內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行性能預(yù)測(cè),達(dá)到優(yōu)化的目的。其中,在高抗汽蝕葉片水力模型設(shè)計(jì)時(shí),主要采取的措施有:
(1)增加了葉輪進(jìn)口直徑,減少進(jìn)口流速;
(2)增大了葉片進(jìn)口安放角,減少葉片的彎曲,增大葉片進(jìn)口過(guò)流面積,減少葉片的排擠;
(3)增加了葉片進(jìn)口寬度,進(jìn)口過(guò)流面積增加,減少進(jìn)口流速;
(4)增加了前蓋板的曲率半徑,減少前蓋板的流速和改善速度分布的均勻性;
(5)葉片進(jìn)口邊適當(dāng)向進(jìn)口延伸并減薄,葉片提早接受液體的作用,增加葉片的表面積,減少葉片工作面和背面的壓差。
另外,在汽蝕性能優(yōu)化時(shí),在保證現(xiàn)場(chǎng)工藝所需流量、揚(yáng)程重要工藝參數(shù)的基礎(chǔ)上,降低了設(shè)計(jì)流量(Q=530 m3/h、揚(yáng)程H=105 m),改善運(yùn)行過(guò)程中的泵的必須汽蝕余量NPSHr,降低至NPSHr=2.5 m。其中,優(yōu)化后的葉輪外形尺寸示意圖如5 所示。性能預(yù)測(cè)
本文采用數(shù)值模擬技術(shù)對(duì)優(yōu)化后的泵內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè),如圖6 所示。其中圖6(a)為壓力分布,圖6(b)為速度云圖,圖6(c)為速度矢量分布。從壓力分布圖可以看出,在葉輪進(jìn)口附近存在低壓區(qū),隨著流體從進(jìn)口到出口的流動(dòng)中,壓力不斷增大;從速度云圖可以看出,整體速度分布相對(duì)較為均勻,高速區(qū)域主要出現(xiàn)在流體進(jìn)入葉片以后,隨著流道不不斷減小,速度逐漸增大;從速度矢量圖可以看出,整體速度矢量分布較為合理,但靠近葉片附近仍存在局部回流現(xiàn)象,對(duì)應(yīng)壓力分布發(fā)現(xiàn),該處的壓力遠(yuǎn)大于臨界空化壓力,不會(huì)發(fā)生汽室現(xiàn)象。
圖6 優(yōu)化后的泵葉輪內(nèi)部流場(chǎng)分布
圖7 為新G-410A/B 泵 的試驗(yàn)性能曲線(xiàn)圖。從圖中可以得到,優(yōu)化后的泵揚(yáng)程和汽室余量均能達(dá)到設(shè)計(jì)的要求。此泵在泵體內(nèi)具有前后襯板(如圖5 所示),對(duì)在腐蝕、磨蝕程度高的工況中,只需更換前后襯板即可,增加了泵體、泵蓋的使用壽命。前襯板為可調(diào)式襯板,后襯板的調(diào)整可通過(guò)調(diào)整軸承前后調(diào)整墊的厚度,在葉輪及襯板發(fā)生磨損而導(dǎo)致泵性能下降時(shí),可以通過(guò)調(diào)節(jié)前襯板以及后襯板繼續(xù)使用,增加易損件的壽命,從而達(dá)到節(jié)約成本的目的。
圖7 外特性曲線(xiàn)
本文以某石化PTA 中的G-410A/B 加壓進(jìn)料泵為研究對(duì)象,采用了數(shù)值模擬方法對(duì)泵現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行工況下的汽蝕性能進(jìn)行了分析,得到不同條件下的汽蝕分布,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)泵振動(dòng)特性進(jìn)行了測(cè)試,得到了泵的頻譜特性曲線(xiàn),獲得了泵頻繁故障的主要原因,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化措施,主要結(jié)論如下:
(1)當(dāng)泵在設(shè)計(jì)工況下運(yùn)行時(shí),泵葉片進(jìn)口附近已經(jīng)出現(xiàn)了汽蝕現(xiàn)象,但氣泡量較少。隨著流量的減小,氣泡明顯增多,當(dāng)流量減小至現(xiàn)場(chǎng)工藝工況時(shí),泵內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的汽蝕現(xiàn)象。
(2)優(yōu)化后的新葉輪內(nèi)部流場(chǎng)分布相對(duì)較為合理,速度和壓力分布較為均勻,經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,無(wú)論是泵的揚(yáng)程還是必須汽蝕余量均能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。
綜上所述,經(jīng)過(guò)優(yōu)化后的G-410A/B 加壓進(jìn)料泵,自2018年10月裝機(jī)運(yùn)行后,運(yùn)行平穩(wěn),運(yùn)行狀態(tài)良好,未出現(xiàn)任何故障現(xiàn)象。本文研究結(jié)果能夠?yàn)轭?lèi)似的泵高頻振動(dòng)分析提供參考。