許 翔,汪紅兵,顧厚淳
(1馬鋼冷軋總廠;2馬鋼能源環(huán)保部,安徽馬鞍山 243000)
退火爐是冷軋后處理生產線的核心裝備,也是冷軋能源消耗大戶。其中冷軋連續(xù)后處理生產線采用了連續(xù)退火爐工藝,一般采用立式或臥室結構退火爐,生產效率高,板型控制優(yōu),能夠生產汽車板及家電板等高附加值產品。
退火爐熱處理過程中能源消耗主要是燃氣消耗,在生產線各種能源消耗中占比超過60%,燃氣產生的高溫廢氣的熱能再回收利用有極高的經(jīng)濟效益。
目前,馬鋼股份公司冷軋總廠2130 連續(xù)退火機組現(xiàn)設置有360 根輻射管退火爐,燃料為高爐煤氣與焦爐煤氣混合煤氣,燃氣耗量平均約11000 m3/h,排出的煙氣經(jīng)第一級換熱器換熱后對爐內帶鋼進行預熱,再摻冷風后降至350 ℃,最后通過廢氣風機送至煙囪排放。
現(xiàn)有煙氣余熱回收系統(tǒng)雖然利用了煙氣中部分的余熱給退火爐自身的預熱段使用,并設置1 臺過熱水換熱器,生產過熱水供生產線清洗段使用,未考慮外供,未充分利用自身的余熱資源?,F(xiàn)過熱水換熱器因外方設計不合理處于停用狀態(tài)。
2130 連退線退火爐年運行時間約7900 h,混合煤氣熱值9200 kJ/m3,熱值波動±400 kJ/m3。由于退火爐輻射管控制模式為ON/OFF 模式,生產規(guī)格品種不同的帶鋼時,所消耗的的煤氣量及產生的煙氣溫度波動較大,煤氣量最小4000 m3/h,最大煤氣量14000 m3/h,空燃比1:1.2,最低煙氣溫度250 ℃,最高煙氣溫度490 ℃,平均煙氣溫度425 ℃。該處的余熱資源未能完全利用。
(1)熱風換熱器和熱水換熱器方案
根據(jù)煙道的形狀設計,新增熱水換熱器,同時設置煙氣旁通,合理地控制進入水換熱器的煙氣流量,從而控制水的被預熱溫度。新增熱水換熱器考慮了現(xiàn)有煙道阻力和排煙風機的抽力,不需要更換強制排煙風機,而且減少了煙氣溫度,更加有利于排煙風機保護;在煙道內設置熱風換熱系統(tǒng),采用煙氣余熱直接加熱熱風的方式,供給退火機組的熱風烘干裝置使用,煙氣的熱量直接轉化成熱風,省去了中間熱轉化過程,比產生蒸汽后再并網(wǎng)使用的方式更有效、更節(jié)能。此外,爐尾煙氣溫度低于350 ℃,可以將熱風預熱到100~150 ℃,高于飽和蒸汽的可加熱溫度,不僅滿足現(xiàn)有設備的溫度要求,而且有利于增強帶鋼的烘干效果。
(2)余熱鍋爐方案
根據(jù)該退火爐煙氣余熱資源,本方案將新建一臺余熱鍋爐,余熱鍋爐采用單壓飽和蒸汽系統(tǒng),退火爐尾部的高溫煙氣送入余熱鍋爐、經(jīng)過鍋爐換熱后,溫度降低至150~170 ℃后經(jīng)抽排風機接煙囪排入大氣,無需更換原排煙風機。其中補水系統(tǒng)經(jīng)二級省煤氣加熱至除氧器,除氧器出水經(jīng)一級省煤器加熱至汽包,汽包產生的飽和蒸汽直接并入車間內蒸汽管網(wǎng),供本機組使用,減少外購蒸汽。
(3)方案比較
新增熱水換熱器和熱風換熱器方案雖然省去了中間熱轉化過程,直接供應到用戶點,施工難度大,需要在廠房內架設集中供熱風管路,熱水的使用還需要在用戶點增加一定容積的水箱,在煙道上安裝熱水換熱器與熱風換熱器,煙道的空間有較高要求;此外由于連退爐受產品品種規(guī)格變化,煙氣溫度及流量波動大,煙氣上限狀態(tài)時余熱得不到充分利用,煙氣下限狀態(tài)時,供熱不足,用戶點還需要外網(wǎng)蒸汽補充,對用戶系統(tǒng)沖擊大。
采用余熱鍋爐形式,雖然需要中間轉化過程,但直接產生飽和蒸汽并網(wǎng),現(xiàn)有車間內設備不需要做任何改動,連退爐受產品品種規(guī)格變化,煙氣溫度及流量波動大,只是體現(xiàn)在飽和蒸汽的補給上,通過外網(wǎng)蒸汽的補給可實現(xiàn)系統(tǒng)平衡,最大限度利用系統(tǒng)余熱資源,此外對煙氣管道施工難度小,煙氣排煙溫度可控。
綜上所述,本次煙氣余熱系統(tǒng)改造采用了余熱鍋爐形式。
2.2.1 余熱鍋爐
余熱鍋爐按照《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》進行設計,由熱管蒸發(fā)器、熱管省煤器、本體管路、汽包、除氧器、安全附件、一次儀表、本體保溫、保溫外包鍍鋅薄鋼板、平臺扶梯、防雨棚等組成。
余熱鍋爐要求生產0.6 MPa,165 ℃的飽和蒸汽,余熱鍋爐有防止漏水事故的措施。保留旁通煙道,如出現(xiàn)漏水事故直接切換至旁通煙道,不影響連退機組安全穩(wěn)定運行,同時保證余熱回收蒸汽量穩(wěn)定。余熱煙氣流程,經(jīng)過原系統(tǒng)預熱段換熱器之后的尾部煙氣依次進入蒸發(fā)器、一級省煤器和二級省煤器換熱后,溫度降低150~170℃后經(jīng)引風機接煙囪排入大氣,系統(tǒng)流程見圖1。
圖1 余熱回收系統(tǒng)流程圖
鍋爐在額定工況參數(shù)下,額定蒸汽參數(shù)不低于設計值;鍋爐可用于變負荷運行,在負荷不小于40%工況下能長期穩(wěn)定運行。正常運行條件下鍋爐兩次大修間隔達到4 年,鍋爐本體使用壽命不少于30年,受熱面使用壽命不少于4 年。余熱鍋爐使用壽命不低于10萬h。鍋爐強迫停用率<2%。
采用工業(yè)除鹽水,確保余熱鍋爐的用水要求,水質需要符合國家《工業(yè)鍋爐水質標準》GB1576-2008 規(guī)定的給水水質。
2.2.2 自動化控制
熱工自動化,余熱回收系統(tǒng)的控制實現(xiàn)全自動化。機組控制方式,采用就地加遠程控制方式。其控制系統(tǒng)采用西門子PLC 控制系統(tǒng)加HMI 上位機結構。
根據(jù)本方案設備的可控性,當前自動化儀表使用水平考慮到冶金系統(tǒng)自動化檢測與控制的特點等,形成較完善的監(jiān)視、控制、通訊及保護功能,余熱鍋爐水位調節(jié)要適應余熱煙氣急劇變化需要,確保余熱回收系統(tǒng)不得出現(xiàn)缺水和排水事故。
軟水補充至軟水箱,軟水箱水位通過補水閥控制,實現(xiàn)軟水箱水位自動控制。軟水經(jīng)變頻泵由二級省煤氣加熱輸出至除氧器,除氧器水位由輸出泵及輸入流量控制,溫度由二級省煤器控制,除氧器溫度不足時由飽和蒸汽補充加熱。除氧器軟水經(jīng)變頻泵由一級省煤器加熱補充至鍋爐汽包,鍋爐汽包的軟水經(jīng)過蒸發(fā)器蒸發(fā)產生飽和蒸汽輸出至管網(wǎng),汽包水位由除氧器變頻泵控制。
2.2.3 熱工保護系統(tǒng)
熱工系統(tǒng)與生產線退火爐控制系統(tǒng)采用軟件與硬件保護,鍋爐異常情況發(fā)緊急停機信號至生產線退火爐控制系統(tǒng),強制打開煙道旁通閥,旁通閥打開到位后,關閉鍋爐的主煙道擋板閥,打開及關閉閥門過程采用積分保護,閥門打開及關閉動作50 s,煙道抽排變頻風機平穩(wěn)運行,從而保證煙道負壓穩(wěn)定,不影響退火爐燃燒系統(tǒng)的正常工作。
由于退火爐煙氣流量波動大,軟水平衡不容易實現(xiàn),在生產線品種厚度小于0.5 mm及退火溫度低于750 ℃時,鍋爐蒸發(fā)量小,除氧器至汽包補水量小,除氧器溫度會升高,該溫度高與設定值需要補充冷軟水,此時除氧器系統(tǒng)會產生一定量的溢流軟水至軟水箱,軟水箱容積有限且溫度不宜過高,軟水箱內溢流軟水需要摻冷軟水降溫,超過軟水箱水位上限溢流外排,水資源存在浪費現(xiàn)象。增加溢流軟水箱儲存溢流軟水,增加轉換閥門實現(xiàn)溢流軟水箱對除氧器的補水。
輸出飽和蒸汽計量誤差大,退火爐正常生產狀態(tài)下系統(tǒng)最大產生飽和蒸汽量達到12 t/h,最小只有1 t/h,流量儀表量程比過大,無法精確計量,后續(xù)準備采用2 套流量計串聯(lián)測量,分別測量大量程及小量程流量,通過軟件根據(jù)流量大小選擇流量計讀數(shù)并累加計量。
根據(jù)熱值計算預計產生飽和蒸汽量6.5 t/h,2130 連退線退火爐年運行時間7900 h,飽和蒸汽單價114元/t。
合計飽和蒸汽產出:
6.5×7900×114=5853900元。
支出有:消耗脫鹽水6.5 t/h,脫鹽水單價5 元/t,6.5×7900×5=256750 元,電力消耗0.6 元/kWh,15×7900×0.6=66360 元,其他藥劑等輔料消耗400000元一年。
總經(jīng)濟效益:
585.39-25.675-6.636-40=513.079萬。
靜態(tài)投資回收期2 年左右,具有可觀的經(jīng)濟效益。
項目的實施不僅使2130 連退線的能源成本、工序能耗有效降低,同時實現(xiàn)了回收蒸汽的自產自用,使該區(qū)域蒸汽管網(wǎng)綜合效率有效提升。該項目順利完成為同類型連續(xù)退火爐余熱回收提供了參考,下一步將積極推進同類型連續(xù)退火爐余熱回收項目的實施。