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        安居煤礦選煤廠(chǎng)細(xì)粒級(jí)浮選精煤回收工藝技改實(shí)踐

        2020-09-11 02:47:48王小楠張光偉蔣鋼正葛家君王治帥馬軍飛
        煤炭加工與綜合利用 2020年8期
        關(guān)鍵詞:脫水機(jī)壓濾機(jī)精煤

        王小楠,張光偉,蔣鋼正,葛家君,王治帥,張 星,馬軍飛

        (1.濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司 安居煤礦選煤廠(chǎng),山東 濟(jì)寧 272000;2.威海市海王旋流器有限公司,山東 威海 264203)

        1 概 述

        隨著采煤機(jī)械化的發(fā)展和開(kāi)采條件的日益惡化,造成了選煤廠(chǎng)面臨的洗選對(duì)象呈現(xiàn)“細(xì)、泥、粘”上升的趨勢(shì),為后續(xù)煤泥水處理帶來(lái)了極大困難,尤其是浮選精煤和尾煤的脫水問(wèn)題最為突出[1-5]。

        我國(guó)目前選煤廠(chǎng)浮選入料總量約占煉焦煤入洗原煤總量的20%左右,浮選精煤產(chǎn)率約為浮選入料量的50%左右,而浮選精煤的含水量約占全部產(chǎn)品水分的 60%左右。根據(jù)有關(guān)資料,大部分選煤廠(chǎng)的入洗原煤中,小于0.5 mm粒級(jí)煤泥的含量為25%~30%。全國(guó)煉焦精煤水分平均為11.31%,其中水分大于13%的占3.3%,水分在10%~13%的占68.9%,而水分小于10%的僅為 17.8%。同時(shí)煤炭用戶(hù)對(duì)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量要求也在逐步提高,其中精煤水分是最關(guān)鍵的指標(biāo)之一。精煤產(chǎn)品水分偏高不僅提高了運(yùn)輸成本,同時(shí)也浪費(fèi)運(yùn)輸資源,尤其是對(duì)煉焦配煤而言,水分增高,熱能消耗會(huì)增加,影響煉焦成本,延長(zhǎng)焦化時(shí)間,降低焦?fàn)t產(chǎn)率,甚至縮短了煉焦?fàn)t壽命。據(jù)統(tǒng)計(jì),煤的水分每增加一個(gè)百分點(diǎn),煉焦時(shí)間將延長(zhǎng) 10 min,焦炭產(chǎn)量將降低 3%~4%。精煤水分的增加對(duì)選煤廠(chǎng)的生產(chǎn)同樣不利,煤中水分過(guò)高會(huì)使運(yùn)輸膠帶打滑,在北方冬季寒冷地區(qū),還會(huì)發(fā)生設(shè)備或車(chē)皮凍結(jié)事故,影響連續(xù)生產(chǎn)和產(chǎn)品運(yùn)輸[6-8]。

        1.1 選煤廠(chǎng)存在的問(wèn)題

        安居煤礦選煤廠(chǎng)隸屬于濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司,是一座設(shè)計(jì)處理能力為1.2 Mt/a的礦井型選煤廠(chǎng),于2014年底正式投入生產(chǎn),入選原煤以氣煤為主。選煤廠(chǎng)主要入洗本礦自采原煤,自投產(chǎn)以來(lái),總體運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。但在浮選精煤水分控制方面尚存在一些問(wèn)題,有必要進(jìn)行技術(shù)改造,以便實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。安居煤礦選煤廠(chǎng)原設(shè)計(jì)中,浮選精煤采用快開(kāi)式隔膜壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理,壓濾機(jī)濾餅經(jīng)破碎機(jī)破碎處理后,摻入精煤產(chǎn)品。但因壓濾機(jī)的濾餅產(chǎn)品水分較高(最高可達(dá)25%~30%),致使濾餅經(jīng)破碎機(jī)破碎后又快速地粘在了一起,這些浮選精煤泥呈“坨狀”摻入精煤后,造成精煤產(chǎn)品質(zhì)量極不均勻,灰分、水分等指標(biāo)不穩(wěn)定,時(shí)常出現(xiàn)超標(biāo)問(wèn)題,增加了精煤產(chǎn)品銷(xiāo)售的難度。為了解決這一問(wèn)題,安居煤礦選煤廠(chǎng)不得不采用停開(kāi)浮選系統(tǒng),將所有本應(yīng)進(jìn)入浮選系統(tǒng)的細(xì)煤泥引入濃縮機(jī),最終作為尾煤泥銷(xiāo)售。由于尾煤泥價(jià)格與精煤產(chǎn)品價(jià)格相差懸殊,造成了經(jīng)濟(jì)效益的嚴(yán)重?fù)p失,大幅度降低了選煤廠(chǎng)利潤(rùn)。

        為提高選煤廠(chǎng)的精煤產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益,必須對(duì)浮選精煤脫水系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,最大程度降低浮選精煤泥的水分,使其可以均勻地?fù)饺氲骄寒a(chǎn)品中,保證綜合精煤產(chǎn)品指標(biāo)穩(wěn)定。

        1.2 解決措施

        采用臥式沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)對(duì)浮選精煤脫水系統(tǒng)進(jìn)行技改,解決浮選精煤泥向精煤產(chǎn)品中均勻摻入的問(wèn)題。臥式沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)回收的浮選精煤產(chǎn)品(水分16%~18%,松散物料),能夠均勻地?fù)饺刖寒a(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)浮選精煤泥與塊精煤、末精煤均勻混合銷(xiāo)售[9]。

        2 試驗(yàn)分析

        安居煤礦選煤廠(chǎng)浮選入料粒度組成見(jiàn)表1,浮選機(jī)入料的可浮性試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

        由表1可知,浮選入料的主導(dǎo)粒級(jí)為小于0.045 mm和0.074~0.045 mm,其含量分別可達(dá)36.83%和14.67%;各粒級(jí)灰分均不高,其中小于0.045 mm粒級(jí)的灰分為42.49%;隨著粒度增大,灰分呈降低趨勢(shì),其中0.25~0.125 mm粒級(jí)的灰分僅為8.79%;若不經(jīng)浮選處理,這部分粗粒直接進(jìn)入濃縮機(jī),最終成為尾煤泥產(chǎn)品,將造成精煤產(chǎn)率的下降和經(jīng)濟(jì)效益的嚴(yán)重?fù)p失。

        表1 安居煤礦選煤廠(chǎng)浮選入料的粒度組成

        表2 安居煤礦選煤廠(chǎng)浮選入料可浮性試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        從表2可知,當(dāng)浮選精煤灰分為9.90%時(shí),浮選精煤產(chǎn)率為55.60%,浮選尾煤灰分為46.10%;當(dāng)浮選精煤灰分為10.80%時(shí),浮選精煤產(chǎn)率為63.40%,浮選尾煤灰分為52.24%;當(dāng)浮選精煤灰分為12.0%時(shí),浮選精煤產(chǎn)率為73.50%,浮選尾煤灰分可達(dá)64.72%。

        由此可知,浮選入料中存在產(chǎn)率為55.60%~73.50%的精煤產(chǎn)品,具有極高的分選價(jià)值,若直接作為尾煤泥產(chǎn)品出售,將造成經(jīng)濟(jì)效益的嚴(yán)重?fù)p失。綜上分析可知,對(duì)浮選精煤回收工藝進(jìn)行技改是十分必要的。

        3 細(xì)粒級(jí)浮選精煤回收工藝技術(shù)改造

        安居煤礦選煤廠(chǎng)針對(duì)浮選精煤水分難以控制的問(wèn)題,在原煤泥分選工藝的基礎(chǔ)上進(jìn)行了技改,將原有快開(kāi)式隔膜壓濾機(jī)更換為脫水效率更高的臥式沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī),以最大程度降低浮選精煤水分,使其可以均勻地?fù)饺氲骄C合精煤產(chǎn)品中,達(dá)到提高精煤產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益的目的。

        技改前和技改后的工藝流程分別如圖1、圖2所示。

        從圖1看出,技改前的工藝流程:選前脫泥篩下煤泥水經(jīng)煤泥水旋流器分級(jí)處理后,底流進(jìn)入TBS粗煤泥分選機(jī)分選,TBS溢流與精煤磁選尾礦煤泥水混合后,進(jìn)入另一臺(tái)煤泥水旋流器進(jìn)行分級(jí)、濃縮處理,煤泥水旋流器底流經(jīng)弧形篩和煤泥離心機(jī)進(jìn)行脫水、脫泥處理后,成為粗精煤泥產(chǎn)品;2臺(tái)煤泥水旋流器溢流、弧形篩篩下物料和煤泥離心機(jī)濾液進(jìn)入浮選機(jī),浮選精煤經(jīng)快開(kāi)式隔膜壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理后,成為精煤泥產(chǎn)品,壓濾機(jī)濾液作為循環(huán)水,浮選尾礦進(jìn)入濃縮機(jī),最終成為尾煤泥產(chǎn)品。

        該工藝的主要問(wèn)題是難以降低精煤泥產(chǎn)品的水分,造成最終精煤產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā),銷(xiāo)售困難,最后只得停用浮選系統(tǒng),將全部煤泥水引入濃縮機(jī),最終成為尾煤泥產(chǎn)品,導(dǎo)致精煤產(chǎn)率降低,經(jīng)濟(jì)效益損失嚴(yán)重。

        從圖2看出,技改后的工藝流程:選前脫泥篩下煤泥水經(jīng)煤泥水旋流器分級(jí)處理后,煤泥水旋流器溢流進(jìn)入浮選機(jī)分選,旋流器底流進(jìn)入TBS粗煤泥分選機(jī)分選,TBS溢流與精煤磁選尾礦煤泥水混合后,進(jìn)入另一臺(tái)煤泥水旋流器進(jìn)行分級(jí)、濃縮處理,煤泥水旋流器溢流進(jìn)入浮選機(jī),煤泥水旋流器底流與浮選精煤合并后,進(jìn)入弧形篩進(jìn)行截粗處理,弧形篩篩上粗顆粒物料進(jìn)入煤泥離心機(jī)脫水后成為粗精煤泥產(chǎn)品;截粗弧形篩的篩下物料進(jìn)入新增臥式沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)進(jìn)行脫水、脫泥處理后,成為最終精煤泥產(chǎn)品,臥式沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)的濾液經(jīng)快開(kāi)式隔膜壓濾機(jī)進(jìn)一步處理后,濾餅可根據(jù)實(shí)際情況摻入精煤泥或尾煤泥產(chǎn)品,壓濾機(jī)濾液作為循環(huán)水,浮選尾礦進(jìn)入濃縮機(jī),最終成為尾煤泥產(chǎn)品。

        改造后的工藝具有以下優(yōu)點(diǎn):

        (1)將TBS粗煤泥分選機(jī)精礦與浮選精礦混合后,利用臥式沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)進(jìn)行固液分離,可有效提高脫水效率,最大程度降低精煤泥水分,使其粗精煤能均勻地?fù)饺氲骄寒a(chǎn)品中。

        (2)臥式沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)上游設(shè)置1臺(tái)截粗弧形篩,將入料中大于1 mm的粗煤泥提前脫除,避免其進(jìn)入臥式沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)造成磨損、堵塞等問(wèn)題。

        (3)臥式沉降過(guò)濾式離心脫水機(jī)濾液經(jīng)快開(kāi)式隔膜壓濾機(jī)進(jìn)一步脫水處理,濾餅可根據(jù)實(shí)際情況作為精煤泥或尾煤泥產(chǎn)品,更加方便靈活地控制精煤灰分、水分及尾煤發(fā)熱量。

        4 技改效果

        選煤廠(chǎng)通過(guò)浮選精煤回收工藝技改,重新啟動(dòng)了浮選系統(tǒng),有效提高了浮選精煤的脫水效率,使精煤泥產(chǎn)品的水分由25%~30%降低至16%~18%,可均勻地?fù)饺氲骄C合精煤產(chǎn)品中,提高了全廠(chǎng)的綜合效益。技改前后的生產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表3。

        表3 技改前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比

        由表3可知,經(jīng)技改后,精煤產(chǎn)率由35.89%提高至41.31%,提升幅度較大,安居煤礦選煤廠(chǎng)的經(jīng)濟(jì)效益獲得顯著提高。

        5 結(jié) 語(yǔ)

        通過(guò)研究和分析浮選入料的煤泥性質(zhì),在原有工藝的基礎(chǔ)上,對(duì)浮選精煤回收工藝進(jìn)行技術(shù)改造,解決了技改前浮選精煤難以均勻摻入綜合精煤產(chǎn)品的問(wèn)題,綜合精煤產(chǎn)率有了較大提升,為選煤廠(chǎng)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

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