李民
摘要:建設(shè)綠色碼頭是港口建設(shè)的重要目標(biāo)。翻控小區(qū)作為煤三期卸車(chē)線(xiàn)的動(dòng)力之源,發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。翻車(chē)機(jī)在使用過(guò)程中顯現(xiàn)出著些許技術(shù)缺陷。本文針對(duì)翻車(chē)機(jī)料斗擋板自動(dòng)調(diào)節(jié)的設(shè)計(jì)及其應(yīng)用進(jìn)行了簡(jiǎn)單論述。
關(guān)鍵詞:翻車(chē)機(jī)料斗擋板;自動(dòng)調(diào)節(jié);設(shè)計(jì)
0 ?引言
煤三期翻車(chē)機(jī)現(xiàn)有給料系統(tǒng)安裝有手動(dòng)操作手拉葫蘆上下移動(dòng)的料斗擋板,用于控制料斗開(kāi)度,通過(guò)調(diào)整煤炭的通過(guò)截面,控制煤炭流量。
依靠手動(dòng)葫蘆移動(dòng)料斗擋板存在諸多弊端,對(duì)卸車(chē)作業(yè)、設(shè)備運(yùn)行和環(huán)境整治等均會(huì)造成影響:①煤種變化需要調(diào)整料斗擋板位置時(shí),必須停止卸車(chē)作業(yè),且人工操作難以做到精準(zhǔn),需反復(fù)調(diào)整,影響卸車(chē)作業(yè)的正常運(yùn)行。②料斗擋板運(yùn)行滑道下半部分容易積煤,需定期清理,增加人工勞動(dòng)強(qiáng)度。若積煤清理不及時(shí),冬季滑道內(nèi)凍煤會(huì)堵塞滑道,無(wú)法對(duì)擋板進(jìn)行調(diào)整,影響設(shè)備的正常運(yùn)行。③部分煤種料流較快,若料流失控,受限于擋板人工調(diào)整的不及時(shí)性,會(huì)出現(xiàn)物料堵塞灑漏,影響作業(yè)環(huán)境。
綜合考慮以上問(wèn)題,針對(duì)翻車(chē)機(jī)給料工藝設(shè)計(jì)安裝可自動(dòng)調(diào)節(jié)的料斗擋板,拓展作業(yè)狀態(tài)下實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)料斗擋板位置的料流控制手段。
1 ?料斗擋板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
原料斗擋板是一塊矩形的鋼板,通過(guò)手動(dòng)葫蘆調(diào)節(jié)料斗擋板在滑道內(nèi)上下滑動(dòng)達(dá)到調(diào)節(jié)料流的目的。矩形擋板須在料斗內(nèi)無(wú)料時(shí)方可滑動(dòng)。為減輕擋板在料斗內(nèi)有料時(shí)滑動(dòng)的阻力,故將擋板結(jié)構(gòu)由矩形改為叉狀。
2 ?料斗擋板傳動(dòng)設(shè)計(jì)
通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù),料斗擋板板厚δ=12mm,擋板面積為S=4m2,鐵板密度ρ=7850kg/m3,滑道傾斜角θ=60°。擋板和滑道間(即鋼與鋼之間)的滑動(dòng)摩擦系數(shù)μ=0.15,重力加速度g=9.8N/kg,擋板運(yùn)動(dòng)的速度v=0.2m/s,擋板加速的時(shí)間t=2s。計(jì)算得出:
料斗擋板的質(zhì)量m
m=ρV板=7850×(4×0.012)=376.8kg
料斗擋板的動(dòng)摩擦力f
f=μmgcosθ=0.15×376.8×9.8×cos60°=276.9N
料斗擋板沿斜面的重力分力G斜
G斜=Mg×sinθ=3197.8N
料斗擋板克服重力的提升力F提
F提=G斜+f=3197.8+276.9=3474.7N
料斗擋板運(yùn)行的加速度a
a=v/t=0.2/2=0.1m/s2
料斗擋板啟動(dòng)加速受力F加
F加=ma=376.8×0.1=37.68N
料斗擋板提升最終受力F終
F終= F提+F加=3512.38N
根據(jù)料斗擋板最終受力F終,參考齒輪齒條選型資料最終選擇齒輪齒數(shù)z=17,模數(shù)M模=8的齒輪齒條傳動(dòng)。
計(jì)算料斗擋板提升所需要的最大扭矩T
T= F終×R節(jié)= F終×(z×M?!?.5×10-3)
=3512.38×17×8×0.5×10-3=238.84N·m。
根據(jù)最大扭矩T,選擇合適現(xiàn)場(chǎng)的擺線(xiàn)針減速機(jī),并完成安裝。如圖1所示。
3 ?料斗擋板工藝設(shè)計(jì)
煤三期翻車(chē)作業(yè)時(shí)規(guī)定料流應(yīng)控制在4500t/h以?xún)?nèi),正常翻堆作業(yè)時(shí),皮帶流量通常穩(wěn)定在3500t/h-4500t/h。為使得流量均勻,無(wú)較大波動(dòng),正常翻堆作業(yè)時(shí)各個(gè)上層斗的振動(dòng)給料器電機(jī)頻率通常穩(wěn)定在一個(gè)固定值(35-48Hz)保持不變。通過(guò)皮帶秤和料位反饋信號(hào)來(lái)調(diào)節(jié)料斗擋板的開(kāi)度,將料流量控制在一個(gè)較為穩(wěn)定的數(shù)值。
4 ?料斗擋板自動(dòng)實(shí)現(xiàn)
利用三相異步電機(jī)的正反轉(zhuǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)料斗擋板的上下移動(dòng),利用SS4 S7-400 PLC控制料斗擋板電機(jī)動(dòng)作,電機(jī)行走位置限位信號(hào)反饋到PLC的輸入模塊。為實(shí)現(xiàn)料位值、擋板位置信號(hào)、擋板動(dòng)作命令等信號(hào)的傳遞,編程時(shí)利用了S7-400 PLC的系統(tǒng)功能塊SFB12(發(fā)送)、SFB13(接收)以及S7-300 PLC的系統(tǒng)功能塊FB14(接收)、FB15(發(fā)送)。
以操作臺(tái)控制CD1 1#斗擋板電機(jī)向上運(yùn)行命令為例,其信號(hào)傳遞過(guò)程為:在操作臺(tái)WINCC上位界面點(diǎn)擊“1#擋板向上”按鈕 ? ?CD1 PLC的DB300.DBX24.1置“1” ? SS4 PLC的DB300.DBX24.1置“1” ? ? SS4 PLC的輸出Q11.4置“1” ? ? ?CD1 1#擋板向上動(dòng)作。圖3所示為本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的CD1底層料斗擋板WINCC上位控制畫(huà)面。
5 ?項(xiàng)目完成數(shù)據(jù)對(duì)比
項(xiàng)目完成后,基本實(shí)現(xiàn)了翻車(chē)機(jī)料斗自動(dòng)、均勻、平滑給料的目的。翻車(chē)作業(yè)時(shí)各料斗振動(dòng)給料器電機(jī)的工作頻率更接近其額定頻率,并且作業(yè)過(guò)程中電機(jī)頻率波動(dòng)不大,這對(duì)提高振動(dòng)給料器電機(jī)的使用壽命大有裨益??勺詣?dòng)調(diào)節(jié)料斗擋板的應(yīng)用,使得料流失控時(shí)調(diào)節(jié)擋板無(wú)需再停機(jī),項(xiàng)目實(shí)施后因調(diào)整擋板位置造成的翻車(chē)作業(yè)停機(jī)時(shí)間為零,也大幅提升了翻卸作業(yè)效率。
項(xiàng)目實(shí)施前后兩臺(tái)翻車(chē)機(jī)給料器電機(jī)頻率和相對(duì)應(yīng)BF皮帶流量對(duì)應(yīng)關(guān)系對(duì)比分別如表1、表2所示。
由表中數(shù)據(jù)得知,CD1翻車(chē)機(jī)正常作業(yè)時(shí)BF1皮帶流量的波動(dòng)由200-300t/h降到了100-150t/h,最大降幅達(dá)66.7%。CD2翻車(chē)機(jī)正常作業(yè)時(shí)BF2皮帶流量的波動(dòng)由200-300t/h降到了90-180t/h,最大降幅達(dá)66.7%。
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