李維琪
摘要:尿素的生產(chǎn)過程中不可避免的伴隨著副產(chǎn)物縮二脲的生成,產(chǎn)品中縮二脲含量過高,農(nóng)作物施肥后會導(dǎo)致燒苗、燒根,造成肥害,所以降低尿素產(chǎn)品縮二脲含量是提高產(chǎn)品質(zhì)量需要解決的首要問題。本文主要闡述了呼倫貝爾金新化工有限公司由最初低負荷運行轉(zhuǎn)入高負荷運行后降低產(chǎn)品縮二脲的處理過程和方法,最終保證尿素產(chǎn)品質(zhì)量為優(yōu)等品。
關(guān)鍵詞:縮二脲;蒸發(fā);溫度;壓力
一、概述
縮二脲是尿素生產(chǎn)中不可避免的副產(chǎn)物,并且是尿素產(chǎn)品質(zhì)量指標中的關(guān)鍵指標。尿素產(chǎn)品中縮二脲含量高對農(nóng)作物施肥后會導(dǎo)致燒苗、燒根、造成肥害,所以降低尿素產(chǎn)品縮二脲含量是各尿素生產(chǎn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量控制的首要問題[1]。
在常壓下,加熱干燥固體尿素到高于它的熔點溫度時,兩分子尿素縮合生成難溶于水的縮二脲并放出氣氨,反應(yīng)方程式為:
從反應(yīng)機理及方程式可以看出,影響縮二脲生成的主要原因有溫度、停留時間和氨分壓,尿素濃度越高、氨分壓越低、停留時間越長,越有利于縮二脲的生成。尿素生產(chǎn)過程中合成系統(tǒng)和循環(huán)系統(tǒng)溫度高但氨的分壓較高,因此縮二脲的生成量少;蒸發(fā)系統(tǒng)溫度高、氨分壓低,所以尿素生產(chǎn)過程中縮二脲的產(chǎn)生主要是在蒸發(fā)系統(tǒng)。要減少蒸發(fā)系統(tǒng)縮二脲的生成只能通過降低停留時間,所以蒸發(fā)系統(tǒng)一般采用高負壓操作以提高尿液在設(shè)備內(nèi)的流速、減少停留時間[2]。
二、裝置現(xiàn)狀
呼倫貝爾金新化工有限公司5080項目尿素裝置采用荷蘭Stamicarbon公司2000 二氧化碳汽提法工藝,設(shè)計能力為2860噸/天。尿素裝置2012年7月首次投料開車,開車初期由于運行負荷較低(50%~75%),導(dǎo)致產(chǎn)品中縮二脲含量偏高,通過分析縮二脲的生成主要工段在蒸發(fā)系統(tǒng)。為了在低負荷下降低產(chǎn)品中縮二脲含量,對蒸發(fā)加熱器換熱面積進行核算,最終對蒸發(fā)一、二段加熱器的列管進行堵管,通過以減少換熱器換熱面積及物料停留時間的方式降低了產(chǎn)品中的縮二脲。最終保證裝置運行負荷為70%左右時(裝置長期處于該負荷運行),產(chǎn)品中縮二脲的含量能達到優(yōu)等品(≤ 0.9%)的要求[3]。
2016年8月,公司“填平補氣”項目殼牌裝置開車后,尿素裝置達到滿負荷運行。理論上講裝置運行負荷越高,物料在各系統(tǒng)內(nèi)停留時間越短,產(chǎn)品中縮二脲含量會降低。但事實恰恰相反,尿素裝置滿負荷運行以后,產(chǎn)品中的縮二脲含量基本維持在0.9%~0.94%,不能完全達到國家標準要求的優(yōu)等品指標。針對該問題生產(chǎn)運營中心成立攻關(guān)小組對產(chǎn)品縮二脲高進行分析查找原因[4]。
三、原因分析
縮二脲的生成存在與整個尿素生產(chǎn)過程中,要找出最終產(chǎn)品中縮二脲含量高的原因,需通過對每一個系統(tǒng)分段取樣,最終從生成縮二脲最多的系統(tǒng)分析原因并解決問題。按該思路我們在裝置穩(wěn)定運行期間,對各系統(tǒng)的縮二脲進行取樣分析(如表1)。高壓系統(tǒng)汽提塔出口至尿液槽中,縮二脲生成量(1)及指標均低于設(shè)計值要求,但尿液槽至產(chǎn)品工段中,縮二脲生成量(2)高于設(shè)計值,即產(chǎn)品中縮二脲含量高的主要原因在蒸發(fā)系統(tǒng)[5]。
初步確定了縮二脲主要是在蒸發(fā)系統(tǒng)內(nèi)生成,我們細化分析方法,對蒸發(fā)系統(tǒng)內(nèi)各設(shè)備出口的縮二脲生成情況進行取樣分析。通過表2的分析結(jié)果可知,從尿液槽經(jīng)過一段蒸發(fā)后縮二脲的生成量大于設(shè)計值約0.18%左右,其余系統(tǒng)各部位縮二脲的生成量基本與設(shè)計值相符,也就是說縮二脲的生成主要是在一段蒸發(fā)過程中。帶著該問題我們對一段蒸發(fā)過程中縮二脲含量高的原因做如下分析:
(一)溫度的控制
蒸發(fā)系統(tǒng)一、二段之間的連接管道為U型管,最小垂直高度為5.75米(如圖1),其設(shè)計高度根據(jù)蒸發(fā)一、二段的壓差為依據(jù)?,F(xiàn)一段壓力為33 kPa、二段壓力為5 kPa,壓差為28 kPa,即U型管內(nèi)的液位高度約為2.4米。一段蒸發(fā)溫度計TI4101現(xiàn)場位置距U型管底部垂直距離為3.6 m(如圖1)。從溫度計TI4101的現(xiàn)場位置及設(shè)計規(guī)范要求,其所在的位置沒有完全浸入在液相區(qū)域內(nèi),與設(shè)計規(guī)范不符,從而溫度的指示值存在偏差,對實際溫度的控制有一定的影響[6]。
(二)蒸發(fā)換熱器堵管
裝置低負荷運行期間,為了減低產(chǎn)品縮二脲對蒸發(fā)加熱器的換熱列管進行部分堵管。其中一段堵管率為17.5%,并取消了一段蒸發(fā)加熱器E401B;二段蒸發(fā)堵管率為34.9%,其所對應(yīng)的換熱面積也相應(yīng)減少?,F(xiàn)裝置高負荷運行后,換熱器換熱面積不足,為了保證蒸發(fā)系統(tǒng)的溫度及正常運行,只有通過提高加熱蒸汽的壓力來提供尿液蒸發(fā)過程中所需要的熱量。所以蒸發(fā)系統(tǒng)換熱器堵管及取消E401B導(dǎo)致一二段蒸發(fā)加熱器E401A、E402加熱蒸汽壓力高。
另外由于蒸發(fā)加熱器堵管時均是利用四氟材質(zhì)的可拆卸堵頭堵管。在蒸發(fā)堵頭拆除過程中發(fā)現(xiàn)很多堵頭有松動現(xiàn)象,并且蒸發(fā)一段加熱器有十多根列管已被尿素結(jié)晶堵塞。這就說明在生產(chǎn)過程中因一些堵頭的松動導(dǎo)致尿液進入列管內(nèi)不斷積存、溶解,長時間的加熱及停留也是增加縮二脲的生成的一個方面。
(三)加熱蒸汽
蒸發(fā)系統(tǒng)分為兩段,一段蒸發(fā)加熱器為兩段換熱器E401A/B(如圖1),其中E401A的加熱蒸汽來自裝置自產(chǎn)飽和低壓蒸汽包V904,其目前控制壓力0.48 MPa,與設(shè)計壓力0.34 MPa偏差較大(主要原因是為了維持合成系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化率及穩(wěn)定運行),低壓蒸汽通過減壓閥PV4103減壓后壓力為0.31 MPa,較設(shè)計值0.27 MPa偏高。
從表3可以看出,一段蒸發(fā)加熱蒸汽壓力與設(shè)計值基本相符,但蒸汽溫度高于設(shè)計值10℃左右。二段蒸發(fā)加熱器E402的加熱蒸汽來自中壓蒸汽飽和器V909,其控制壓力及溫度與設(shè)計值相當(dāng),通過二段蒸發(fā)加熱蒸汽減壓閥減壓后壓力高于設(shè)計值約0.16 MPa。蒸發(fā)加熱蒸汽溫度及壓力均高于設(shè)計值較多,這是一段蒸發(fā)縮二脲生成量大的一個原因。
(四)液位控制
縮二脲的形成隨停留時間的增加而增加,通過前期裝置的運行經(jīng)驗,我們將合成系統(tǒng)汽提塔的液位、精餾塔液位、尿液槽液位降至最低限操作,這樣可以有效減少尿素的停留時間,從而可以有效降低縮二脲的生成。
(五)真空度
現(xiàn)裝置運行負荷較高,蒸發(fā)一段真空低且波動較大,在33 kPa~43 kPa之間波動(設(shè)計值為33 kPa),一段真空下降會導(dǎo)致尿液在一段分離器內(nèi)的濃度下降,同時一段加熱器內(nèi)尿液流速降低、停留時間增加。一段蒸發(fā)濃度的降低會使二段蒸發(fā)的負荷增加,二段真空也會受到一定程度的影響。通過檢查一段噴射泵未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,現(xiàn)懷疑一段真空噴射泵能力較小,不能完全滿足裝置超負荷生產(chǎn)需要[7]。
(六)分離器積液問題
蒸發(fā)分離器S401、S402底部液相出口距離設(shè)備低點有段距離,不能完全將分離器內(nèi)的尿液排空,保證分離器內(nèi)無積存的尿液。如圖1所示換熱器伸入分離器內(nèi)低點至分離器液相出口管線之間的陰影部分,該部分積存的尿液不能及時排出時會增加尿液的停留時間,其中一段蒸發(fā)積液量約0.68 m3、二段蒸發(fā)積液量約0.53 m3,這部分尿液停留時間增加會產(chǎn)生更多的縮二脲。
四、解決方案及效果
(一)拆除蒸發(fā)一二段堵管
通過研究分析,蒸發(fā)加熱蒸汽壓力均高于設(shè)計值的原因是蒸發(fā)加熱器堵管后換熱面積降低,換熱器列管內(nèi)液膜厚度增加,為了保證一定的蒸發(fā)量及加熱溫度,只有高的蒸汽壓力才能提供蒸發(fā)所需要的熱量,所以最終決定拆除一二段蒸發(fā)換熱器的堵管。
2016年10月17日拆除二段蒸發(fā)加熱器E402堵管,裝置開車后二段蒸發(fā)加熱器的加熱蒸汽壓力降低了0.13 MPa(如表4),二段蒸發(fā)加熱蒸汽壓力下降后,將一段蒸發(fā)溫度由128 ℃降至127 ℃,但產(chǎn)品縮二脲無明顯降低趨勢。11月9日利用停車機會對一段蒸發(fā)加熱器堵管進行拆除,拆除后一段蒸發(fā)加熱蒸汽壓力下降至0.29 MPa,產(chǎn)品縮二脲略有降低。蒸發(fā)加熱器堵管全部拆除裝置開車運行穩(wěn)定后,蒸發(fā)加熱器的加熱蒸汽壓力均降低至與設(shè)計值相當(dāng)。
(二)降低一段蒸發(fā)溫度
通過分析蒸發(fā)一二段蒸發(fā)尿液濃度(如表5),一二段蒸發(fā)尿液濃度均低于設(shè)計值。通過查詢尿液濃度與溫度參數(shù)表,可以降低一段蒸發(fā)溫度1 ℃~2 ℃。最終將一段蒸發(fā)溫度由127 ℃降低至125.5 ℃時,產(chǎn)品縮二脲含量穩(wěn)定在0.87%(如表4),達到優(yōu)等品尿素的控制指標[8]。
(三)優(yōu)化提升方向
1. 蒸發(fā)換熱器E401B
蒸發(fā)一段加熱器下段E401B設(shè)計利用高壓調(diào)溫水進行換熱,高壓調(diào)溫水的溫度根據(jù)不同負荷為130 ℃~140 ℃,溫度低于加熱蒸汽的溫度約20 ℃左右,因此恢復(fù)利用E401B對尿素溶液加熱對縮二脲降低有較大的作用。E401B若恢復(fù)投用后,E401A加熱蒸汽的用量將下降,其加熱蒸汽的壓力、溫度也會有一定程度的降低。
2. 真空度
目前考慮一段蒸發(fā)增加一臺噴射泵與原有噴射泵并聯(lián)運行,以提高并穩(wěn)定一段真空度至設(shè)計指標,同時降低二段蒸發(fā)負荷及真空。
3. 一段蒸發(fā)溫度
針對一段蒸發(fā)溫度計位置與設(shè)計不符的問題,計劃利用停車機會將溫度計更改至適當(dāng)位置,以達到溫度指示的準確性,通過優(yōu)化控制溫度降低產(chǎn)品縮二脲的含量。
4. 分離器積液
計劃將一、二段蒸發(fā)分離器與加熱器連接處的最低點增加DN50左右的直通管線,以保證正常生產(chǎn)及停車后分離器內(nèi)無尿液積存,可有效降低縮二脲的生成。
五、結(jié)束語
雖然目前公司尿素產(chǎn)品縮二脲指標已經(jīng)達到了優(yōu)等品的要求,但從我們裝置本身來講還能通過設(shè)備改造和工藝優(yōu)化來進一步降低產(chǎn)品中縮二脲的含量??傊a(chǎn)品縮二脲的控制與降低是需要持之以恒解決的問題,只有我們通過不斷的努力提高產(chǎn)品質(zhì)量,才能從真正意義上生產(chǎn)一流產(chǎn)品、造就一流企業(yè)。
參考文獻:
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