張家濱 陳遠(yuǎn)輪 高喜成
摘要:本文從汽輪機(jī)的正常生產(chǎn)要求結(jié)合崗位操作實(shí)踐,在保證不影響正常工藝指標(biāo)的條件下,合理利用汽機(jī)排汽余熱,將多余的熱量加熱鍋爐給水,提高鍋爐給水溫度,以減少鍋爐燃煤量,減少廢渣排放量,同時提高汽輪機(jī)的發(fā)電效率,使整個機(jī)組以最大的利用率運(yùn)行,降本增效,節(jié)能降耗。
關(guān)鍵詞:汽機(jī);排汽;余熱;效率;燃煤量
一、鍋爐、汽機(jī)設(shè)計(jì)運(yùn)行情況
(一)裝置簡介及主要工藝參數(shù)
蘭州石化化肥廠C鍋爐為上海鍋爐廠設(shè)計(jì)制造的SG-220/9.81-M298,高壓自然循環(huán),懸吊式燃煤鍋爐。該爐燃燒系統(tǒng)采用單臺中速磨真吹式送粉系統(tǒng),燃燒器四角布置,切向燃燒方式,露天布置,全鋼結(jié)構(gòu),雙排柱布置。平衡通風(fēng),固態(tài)排渣。
蘭州石化公司2汽輪機(jī)裝置采用杭州汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的抽汽背壓式(EHNK40/56/20型)汽輪機(jī),1997年建設(shè),2000年6月投用。該汽輪機(jī)發(fā)電能力為18000kW·h,采用DCS控制系統(tǒng)。
(二)工藝原理
原煤由給煤機(jī)送入磨煤機(jī)研磨后,由一次風(fēng)干燥并攜帶至爐膛燃燒,原煤燃燒后釋放出的熱能和燃料氣在爐膛內(nèi)與空氣混合燃燒后釋放出的熱能通過輻射、對流等方式傳給鍋爐各個受熱面,加熱受熱面管道內(nèi)的水或蒸汽,從而產(chǎn)生9.80MPa,540℃的過熱蒸汽。
2汽輪機(jī)是將高溫高壓蒸汽的熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的旋轉(zhuǎn)式原動機(jī),高溫、高壓蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)(C-GT101)后,其熱能在噴嘴內(nèi)轉(zhuǎn)化為汽流的動能,沖擊汽輪機(jī)動葉片使機(jī)組轉(zhuǎn)動,驅(qū)動發(fā)電機(jī)發(fā)電。
二、落實(shí)節(jié)能降耗所進(jìn)行的技改措施
(一)技改文字說明
將汽輪機(jī)壓力1.25Mpa(G),溫度360℃的排汽管線引出一路去高溫加熱器,用來加熱從除氧器來的130℃的鍋爐給水至150℃,既提高了鍋爐給水溫度,減少了燃煤量,又可以使排汽達(dá)到工藝要求的1.00Mpa(G),溫度300℃。當(dāng)經(jīng)過高溫加熱器的排汽壓力、溫度降低后,來自鍋爐進(jìn)入汽機(jī)的主蒸汽量就會增加,以補(bǔ)充汽機(jī)做功壓力、溫度的差值,這樣,汽輪機(jī)的發(fā)電效率就會大大增加,汽輪機(jī)的排汽余熱得到有效利用,也使鍋爐的燃煤量有所降低,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
(三)技改取得的效果
本文所提出的技改措施,即利用汽輪機(jī)排汽余熱,加熱鍋爐給水,減少鍋爐燃煤量,提高汽輪機(jī)的發(fā)電效率。進(jìn)一步節(jié)約了鍋爐用煤,減少了煤炭資源需求量,同時減少了鍋爐廢渣排放量,降低了熱量損失,提高了鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)整個機(jī)組的生產(chǎn)效率。有效地節(jié)約了能源、降低了消耗,用最少的投入獲取了最大的經(jīng)濟(jì)效益。
三、結(jié)論
我國能源消費(fèi)以煤為主,占能源總消費(fèi)量的70%以上,是世界上利用煤炭最多的國家。經(jīng)過這次對機(jī)組余熱回收利用技術(shù)改造和日常運(yùn)行管理的加強(qiáng),有效地保證了機(jī)組的正常運(yùn)行。
參考文獻(xiàn):
[1]《蘭州石化公司資料室Q/SYLSC(G)02-04-2006》.
[2]《化肥廠動力車間內(nèi)部資料匯編 鍋爐、氣機(jī)裝置操作規(guī)程》2009.