盧毅明
(上海中耀環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司, 上海 200092)
生物制藥行業(yè)是指利用微生物將原料進(jìn)行發(fā)酵, 并經(jīng)過(guò)過(guò)濾、 提煉等工藝制成藥品的行業(yè), 目前已成為我國(guó)各地區(qū)政府重點(diǎn)發(fā)展方向。 該行業(yè)的工業(yè)廢水具有高COD、 高氨氮與TN、 高色度、 成分復(fù)雜等特點(diǎn)[1-2], 處理好該部分廢水, 對(duì)地區(qū)的環(huán)境保護(hù)、 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性發(fā)展具有重要的意義。
目前, 生物制藥廢水的處理工藝均相對(duì)復(fù)雜,主要是生化與深度處理相結(jié)合的工藝, 如采用臭氧-活性炭工藝來(lái)提高廢水的生物可降解性[3], 也有采用氣浮-復(fù)式兼氧-MBR 工藝來(lái)進(jìn)行廢水處理[4]。
某生物制藥廢水處理工程由于當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求提高, 需進(jìn)行提標(biāo)改造, 本文介紹了提標(biāo)改造工藝流程, 并給出了主要構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)及工程運(yùn)行效果。
江蘇某生物制藥公司主要從事維C 等營(yíng)養(yǎng)保健品的研發(fā)、 生產(chǎn), 其維C 年產(chǎn)量為20 000 t/a。 主要生產(chǎn)工藝分為發(fā)酵、 提取、 轉(zhuǎn)化與精制4 個(gè)單元,即采用山梨醇二步發(fā)酵為古龍酸鈉, 通過(guò)離子交換提取古龍酸, 通過(guò)古龍酸與甲醇反應(yīng)生成古龍酸甲酯, 并與碳酸氫鈉反應(yīng)生成Vc-Na, 再通過(guò)樹脂交換生成粗維C, 后通過(guò)精制單元得到成品維C。
生產(chǎn)廢水主要來(lái)自發(fā)酵、 提取與轉(zhuǎn)化3 個(gè)生產(chǎn)工藝單元, 主要污染物為油、 COD、 TN、 氨氮等。廢水處理站設(shè)計(jì)規(guī)模為9 000 m3/d, 采用二級(jí)厭氧-二級(jí)好氧-化學(xué)沉淀工藝處理, 原設(shè)計(jì)出水水質(zhì)需達(dá)到GB 21903—2008《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》[5]中表2 水污染物排放限值。
根據(jù)2017 年當(dāng)?shù)卣l(fā)布的《靖江市九圩港沿線工業(yè)企業(yè)廢水整治工作方案》, 要求2019 年該廢水處理站設(shè)計(jì)出水水質(zhì)須達(dá)到GB 21903—2008 中表3 水污染物特別排放限值。 廢水處理站現(xiàn)有工藝不能滿足更為嚴(yán)格的COD、 氨氮、 TP 等出水標(biāo)準(zhǔn),故需要對(duì)該廢水處理站進(jìn)行提標(biāo)改造。
改造前工藝流程為: 生產(chǎn)廢水→中和罐→沉砂池→調(diào)節(jié)池→一級(jí)厭氧池→二級(jí)厭氧池→一沉池→一級(jí)好氧池→二沉池→二級(jí)好氧池→三沉池→氧化沉淀池→達(dá)標(biāo)排放。
根據(jù)2016 年至2017 年原有工藝出水?dāng)?shù)據(jù), 該廢水處理站出水COD 平均質(zhì)量濃度為78.68 mg/L,SS 平均質(zhì)量濃度為40 mg/L, 氨氮質(zhì)量濃度低于10 mg/L, TN 質(zhì)量濃度為3.0 ~23.7 mg/L, 以上水質(zhì)均能夠滿足GB 21903—2008 中表2 水污染物排放限值。
根據(jù)新的要求, 2019 年出水水質(zhì)需要執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)中表3 水污染物特別排放限值, 那么COD、氨氮、 TN、 SS 指標(biāo)均不能達(dá)標(biāo), 故設(shè)計(jì)采用高級(jí)氧化技術(shù)進(jìn)一步去除廢水中COD, 增設(shè)缺氧段達(dá)到脫除TN 的目的, 同時(shí)增加曝氣生物濾池(BAF)去除SS 和殘余氨氮。
該廢水主要來(lái)自于發(fā)酵、 提取與轉(zhuǎn)化3 個(gè)生產(chǎn)工藝單元, 主要污染物為有機(jī)物、 TN、 氨氮, 水量為9 000 m3/d。
根據(jù)最新要求, 廢水處理站設(shè)計(jì)出水水質(zhì)須達(dá)到GB 21903—2008 中表3 水污染物特別排放限值,具體設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1 所示。
在預(yù)處理階段增設(shè)一組隔油池(與新建調(diào)節(jié)池合建), 用于強(qiáng)化來(lái)水中油的去除, 保持生化系統(tǒng)污泥的活性[6]; 同時(shí), 在現(xiàn)有調(diào)節(jié)池的基礎(chǔ)上, 增加調(diào)節(jié)池的緩沖容積, 減少水質(zhì)的波動(dòng)幅度, 降低對(duì)后續(xù)生化系統(tǒng)的沖擊。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality
在生化處理階段, 于一級(jí)好氧池后增設(shè)臭氧催化氧化反應(yīng)器。 臭氧在催化劑的作用下可高效生成·OH, 將難降解有機(jī)物斷鍵。 在去除COD 的同時(shí), 提高了廢水的可生化性, 從而可以增強(qiáng)和提高二級(jí)好氧的處理效果, 進(jìn)一步降低廢水的COD 濃度。 同時(shí), 將原有二級(jí)好氧池前端改造為缺氧池,利用反硝化細(xì)菌的反硝化作用, 將硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓?從而去除廢水中的TN。 另外, 由于原三沉池表面負(fù)荷過(guò)高, 出水飄泥, 故增加1 座三沉池。
增加深度處理工段, 采用BAF-多介質(zhì)濾池工藝。 BAF 池內(nèi)填料通過(guò)吸附溶解氧、 微生物及有機(jī)物形成生物填料后, 有利于硝化細(xì)菌的繁殖生長(zhǎng),能夠形成硝化反應(yīng), 對(duì)廢水中氨氮有一定的去除效果。 通過(guò)多介質(zhì)濾池的過(guò)濾作用, 去除廢水中的SS, 確保出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
提標(biāo)改造工藝流程如圖1 所示。
(1) 中和罐。 8 只, 鋼制設(shè)備, 單罐尺寸為φ2.6 m×6.4 m, 水力停留時(shí)間為40 min。
圖1 提標(biāo)改造工藝流程Fig. 1 Wastewater treatment process after upgrading and reconstruction
(2) 沉砂池。 1 座, 尺寸為12.0 m×5.0 m×5.0 m。 內(nèi)設(shè)斜板與出水堰板, 上升流速為6.25 m/s。 內(nèi)設(shè)排泥泵1 臺(tái), 流量為15 m3/h, 揚(yáng)程為20 m, 功率為2.2 kW。
(3) 一級(jí)厭氧池。 2 座, 每座可單獨(dú)運(yùn)行。 單池尺寸為37.0 m×12.0 m×8.0 m, 單池容積為3 550 m3, 總停留時(shí)間為19.0 h。 內(nèi)設(shè)布水裝置, 三相分離器, 污泥質(zhì)量濃度為15 g/L, 污泥負(fù)荷為6.0 kg[COD]/(m3·d)。
(4) 二級(jí)厭氧池。 1 座, 尺寸為37.0 m×12.0 m×8.0 m, 單池容積為3 550 m3, 停留時(shí)間為9.5 h。 內(nèi)設(shè)布水裝置、 三相分離器。 污泥質(zhì)量濃度為8 g/L, 污泥負(fù)荷為2.5 kg[COD]/(m3·d)。
(5) 一沉池。 1 座, 尺寸為φ14.0 m×5.0 m,表面負(fù)荷為2.5 m3/(m2·s)。 設(shè)置1 臺(tái)周邊傳動(dòng)刮泥機(jī), 直徑為14 m, 行走速度為1 ~3 m/min, 功率為0.75 kW。
(6) 一級(jí)好氧池。 1 座, 分為3 系列, 總尺寸為40.0 m×27.0 m×5.0 m。 總?cè)莘e為5 400 m3, 總停 留 時(shí) 間 為14.4 h。 COD 負(fù) 荷 為0.30 kg/(kg[MLSS]·d), 硝化負(fù)荷為0.05 kg/(kg[MLSS]·d)。內(nèi)設(shè)曝氣軟管3 600 m, 氧傳質(zhì)效率為15%; 污泥回流泵3 臺(tái), 2 用1 備, 單臺(tái)流量100 m3/h, 揚(yáng)程20 m, 功率11 kW。
(7) 二級(jí)好氧池。 1 座, 分為2 系列, 單系列尺寸為62.1 m×3.5 m×4.0 m, 總?cè)莘e為1 700 m3, 總停留時(shí)間為4.5 h。 COD 負(fù)荷為0.30 kg/(kg[MLSS]·d),硝化負(fù)荷為0.05 kg/(kg[MLSS]·d)。 內(nèi)設(shè)曝氣軟管1 200 m, 氧傳質(zhì)效率為15%。
(8) 氧化沉淀池。 1 座, 尺寸為φ 28.0 m×4.5 m。 表面負(fù)荷為0.61 m3/(m2·h)。 內(nèi)設(shè)槳式攪拌機(jī)3 臺(tái), 槳葉直徑為1 200 mm, 轉(zhuǎn)速為30 r/min; 周邊傳動(dòng)全橋刮泥機(jī)1 臺(tái), 直徑為28 m, 行走速度為1 ~3 m/min; 出水提升泵3 臺(tái), 2 用1 備, 單臺(tái)流量為200 m3/h, 揚(yáng)程為20 m, 功率為22 kW。
(1) 隔油池。 新建, 1 座, 尺寸為21.7 m×6.0 m×6.8 m, 油珠上浮速度為2.81 m/h。 內(nèi)設(shè)集油管2 根, 直徑為0.3 m, 長(zhǎng)6.0 m; 污油泵2 臺(tái), 1 用1 備, 單臺(tái)流量為20 m3/h, 揚(yáng)程為30 m, 功率為5.5 kW。
(2) 調(diào)節(jié)池。 在原有基礎(chǔ)上, 新建1 座, 總尺寸為35.7 m×24.0 m×6.8 m, 池容為5 820 m3, 水力停留時(shí)間為15.5 h。 內(nèi)設(shè)雙曲面攪拌機(jī)4 臺(tái), 單臺(tái)直徑為2.5 m, 轉(zhuǎn)速為30 r/min, 功率為7.5 kW;提升泵2 用1 備, 單臺(tái)水泵流量為200 m3/h, 揚(yáng)程為15 m, 功率為15 kW。
(3) 臭氧催化氧化池。 1 座, 尺寸為17.6 m×17.0 m×6.8 m, 停留時(shí)間為5.4 h。 內(nèi)設(shè)臭氧空氣分布系統(tǒng)、 反洗水分布系統(tǒng)、 反洗風(fēng)分布系統(tǒng)、 正常布水分布系統(tǒng)、 底部聯(lián)通分布系統(tǒng)、 出水配水系統(tǒng)各1 套, 以及臭氧催化氧化劑120 套, 單套尺寸為1.5 m×1.0 m×1.0 m。
(4) 缺氧池。 改造缺氧池2 座, 鋼混結(jié)構(gòu), 單座平面尺寸為62.1 m×3.5 m×4.0 m。 反硝化負(fù)荷為0.08 kg/(kg[MLSS]·d)。 內(nèi)設(shè)混合液回流泵4臺(tái), 4 用, 單臺(tái)功率為4 kW。
(5) 三沉池。 在原有2 座的基礎(chǔ)上, 新建1座, 尺寸為φ 20.0 m×4.5 m, 表面負(fù)荷為0.6 m3/(m2·h)。 內(nèi)設(shè)進(jìn)水泵2 臺(tái), 1 用1 備, 單臺(tái)流量為190 m3/h, 揚(yáng)程為20 m, 功率為15 kW; 污泥回流泵3 臺(tái), 2 用1 備, 流量為200 m3/h, 揚(yáng)程為20 m, 功率為18.5 kW; 中心濃縮機(jī)(含中心導(dǎo)流筒)1臺(tái), 直徑為20 m。
(6) 曝氣生物濾池。 新建1 座, 鋼混結(jié)構(gòu), 尺寸為10.0 m×10.0 m×5.5 m, 水力停留時(shí)間為1.5 h。 濾料材質(zhì)為陶粒, 體積為375 m3。
(7) 多介質(zhì)濾池。 新建, 尺寸為10.0 m×5.0 m×5.5 m, 池容為137.5 m3, 水力停留時(shí)間為0.4 h, 上升流速為7.5 m/h。 內(nèi)設(shè)石英砂濾料, 體積為90 m3; 濾池反洗泵2 臺(tái), 單臺(tái) 流量 為550 m3/h,揚(yáng)程為20 m, 功率為55 kW。
(8) 綜合設(shè)備間。 新建1 座, 框架結(jié)構(gòu), 平面尺寸為21.0 m × 17.0 m, 高6.5 m。 內(nèi)設(shè)臭氧發(fā)生器1 套, VPSA 制氧系統(tǒng)1 套, 閉路循環(huán)冷卻水系統(tǒng)1 套, 尾氣破壞器1 套, 配電柜1 套。 臭氧發(fā)生器單套產(chǎn)量為25 kg/h, 功率為175 kW。
泵房平面尺寸為21.0 m×8.5 m, 高6.5 m, 內(nèi)設(shè)反洗水泵3 臺(tái), 2 用1 備, 單臺(tái)流量為350 m3/h, 揚(yáng)程為25 m, 功率為37 kW; 泥水提升泵2臺(tái), 1 用1 備, 單臺(tái)流量為10 m3/h, 揚(yáng)程為20 m,功率為1.5 kW; 出水提升泵3 臺(tái), 2 用1 備, 單臺(tái)流量為220 m3/h, 揚(yáng)程為15 m, 功率為15 kW。
(1) 改造方案充分利用了原有構(gòu)筑物, 如二級(jí)好氧池, 最大限度節(jié)省了投資, 縮短了建設(shè)周期。
(2) 采用臭氧催化氧化工藝, 能高效形成·OH,在去除部分COD 的同時(shí), 能夠斷鍵難降解有機(jī)物, 為后續(xù)反硝化提供碳源, 節(jié)省了運(yùn)行費(fèi)用。
(3) 缺氧池采用高效氧化溝形式, 能快速混合均勻, 大大緩解了水質(zhì)波動(dòng)對(duì)反硝化細(xì)菌的影響。
該項(xiàng)目于2019 年1 月建成, 3 月份進(jìn)入調(diào)試階段。 調(diào)試運(yùn)行40 d 后, 出水COD、 氨氮、 SS 與TN 達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 2019 年9 月份通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收,出水水質(zhì)穩(wěn)定滿足GB 21903—2008 中表3 水污染物特別排放限值。 2019 年5 月~12 月平均進(jìn)出水水質(zhì)如表2 所示。
表2 實(shí)際進(jìn)出水平均水質(zhì)Tab. 2 Actual average influent and effluent water quality
本工程建設(shè)投資約為4 000 萬(wàn)元, 新增運(yùn)行成本為0.87 元/t, 總運(yùn)行成本為4.12 元/t。
(1) 該工程運(yùn)行實(shí)踐表明, 采用二級(jí)厭氧-一級(jí)好氧-臭氧催化氧化-缺氧-好氧-BAF-砂濾工藝處理生物制藥廢水, 處理效果穩(wěn)定, 出水COD 平均質(zhì)量濃度為42.1 mg/L, 氨氮平均質(zhì)量濃度為1.4 mg/L, TN 平均質(zhì)量濃度為5.7 mg/L, SS 平均質(zhì)量濃度為8.5 mg/L, 滿足了GB 21903—2008 中表3水污染物特別排放限值。
(2) 采用臭氧催化氧化工藝, 其平均COD 去除量為50 mg/L, 同時(shí)提高了廢水的可生化性, 為下游生化處理提供了有利的碳源。 臭氧催化氧化裝置占地面積較小, 運(yùn)行簡(jiǎn)單, 適合作為提標(biāo)改造項(xiàng)目的深度處理單元, 以滿足日益嚴(yán)格的排放要求。