李 迎, 馬微微, 謝強強
(陜西省燃氣設(shè)計院有限公司,陜西西安710043)
某加氣站為LNG和CNG加氣合建站,LNG銷量約為50 t/d,CNG銷量約為5 000 m3/d。在運行約180 d后,LNG柱塞泵出現(xiàn)空轉(zhuǎn),導(dǎo)致泵損壞,造成很大的經(jīng)濟損失。本文對LNG柱塞泵出現(xiàn)空轉(zhuǎn)的原因進行分析,并提出解決方案。
① 設(shè)備自身方面
設(shè)備自身引起空轉(zhuǎn)的原因主要有:設(shè)計問題,如泵的進出液閥設(shè)計不良、進液閥阻力過大、余隙容積過大等;制造裝配問題,如泵嚴(yán)重內(nèi)漏或進出液閥運轉(zhuǎn)不靈活,泵的真空夾套真空度不良、保冷效果差;活塞環(huán)、進出液閥等造成泵的磨損;泵內(nèi)進水、進異物引起泵閥卡滯。
經(jīng)LNG柱塞泵廠家對LNG柱塞泵進行查驗,確定并非設(shè)備自身原因引起泵的空轉(zhuǎn)。
② 進液、回氣方面
進液、回氣不暢是引起LNG柱塞泵空轉(zhuǎn)的一個主要原因。該加氣站LNG柱塞泵廠家提供的技術(shù)要求:LNG柱塞泵凈正吸入高度不小于1.5 m;進液、回氣管道坡度5%。通過此技術(shù)要求來避免LNG柱塞泵進液、回氣不暢。
下面從工藝設(shè)計方面來分析LNG柱塞泵技術(shù)要求的滿足性。存在關(guān)系:
(1)
(2)
(3)
其中h——凈正吸入高度,m
pd——LNG儲罐氣相壓力(絕對壓力),Pa
pv——柱塞泵進液溫度下的飽和壓力(絕對壓力),Pa
ρ——LNG密度,kg/m3
g——重力加速度,m/s2,取9.81 m/s2
hd——LNG儲罐液面與柱塞泵進液口的高度差,m
hc——從儲罐至柱塞泵進液口的管道的全部水頭阻力,m
λ——從儲罐至柱塞泵進液口的管道的沿程阻力系數(shù)
L——從儲罐至柱塞泵進液口的管道的長度,m
d——從儲罐至柱塞泵進液口的管道的內(nèi)直徑,m
ξz——從儲罐至柱塞泵進液口的管道的總局部阻力系數(shù)
u——從儲罐至柱塞泵進液口的管道內(nèi)的LNG流速,m/s
qV——從儲罐至柱塞泵進液口的管道內(nèi)的LNG體積流量,m3/s
該加氣站LNG柱塞泵體積流量為1 500 L/h,從儲罐至柱塞泵進液口的管道內(nèi)直徑d=0.05 m,代入式(3),得u=0.21 m/s。
該加氣站LNG氣源組成見表1。
表1 LNG氣源組成
將相關(guān)參數(shù)代入式(2),可得hc=0.045 m。
以防護堤內(nèi)地坪標(biāo)高為±0.000 m,該加氣站LNG儲罐基礎(chǔ)高度為1.5 m,根據(jù)LNG儲罐資料,LNG儲罐最低液面高度為2.35 m,LNG柱塞泵基礎(chǔ)高度0.2 m,進液口中心高度0.62 m,則hd=1.73 m。
整個系統(tǒng)按飽和狀態(tài)考慮,認為LNG溫度不變,pd-pv=0,則h=1.685 m,LNG柱塞泵凈正吸入高度滿足要求。工藝設(shè)計時,進液管道及回氣管道的坡度按5%設(shè)計,也滿足LNG柱塞泵技術(shù)要求。由此可知,導(dǎo)致LNG柱塞泵空轉(zhuǎn)的原因不是進液、回氣不暢。
③ 施工方面
LNG柱塞泵是高壓設(shè)備,泵出口壓力達到25 MPa,流量脈沖較大,易產(chǎn)生振動,過大的振動帶來設(shè)備的提前損壞與管路焊縫的安全問題。若施工過程中,LNG柱塞泵固定不牢,減振措施不到位,也會引起LNG柱塞泵空轉(zhuǎn)。
該加氣站施工時LNG柱塞泵固定牢靠,考慮了有效的減振措施,因此并非施工原因引起LNG柱塞泵空轉(zhuǎn)。
④ 工藝設(shè)計方面
工藝設(shè)計方面主要看工藝流程的合理性,該加氣站部分工藝流程見圖1。
由圖1可知,LNG柱塞泵進液接LNG儲罐下進液,卸車進液、LNG加氣機回氣也接LNG儲罐下進液,因此LNG柱塞泵進液和卸車進液、LNG加氣機回氣存在沖突。管道上的氣動緊急切斷閥為常開閥,只有緊急情況下關(guān)閉,非操作閥。LNG槽車卸車進液和LNG柱塞泵進液流向相反,在卸車時,LNG儲罐無法出液,卸車液相管道少量LNG進入LNG柱塞泵,流量不足導(dǎo)致LNG柱塞泵進液不暢。LNG柱塞泵進液管道最大工作壓力為1.2 MPa,LNG加氣機回氣管道最大工作壓力為1.6 MPa,LNG加氣機回氣時和LNG柱塞泵進液時,介質(zhì)流向也相反,LNG加氣機回氣時勢必影響LNG柱塞泵進液,導(dǎo)致LNG柱塞泵進液不暢。
圖1 加氣站部分工藝流程
LNG柱塞泵回氣接LNG儲罐氣相口,儲罐增壓氣相口也接LNG儲罐氣相口,LNG柱塞泵回氣和儲罐增壓氣存在沖突。在給LNG儲罐增壓時,當(dāng)LNG儲罐氣相壓力高于LNG柱塞泵回氣管道壓力時,會導(dǎo)致LNG柱塞泵回氣不暢。
該加氣站LNG銷量約為50 t/d,CNG銷量約為5 000 m3/d,LNG加氣機質(zhì)量流量為3~80 kg/min,平均按50 kg/min計,每天需工作約17 h,4臺LNG加氣機平均每天工作4.25 h。LNG槽車容積約50 m3(約20 t),每天需卸車約3次,每次卸車2 h,每天卸車時間約6 h。LNG柱塞泵的LNG流量為1 500 L/h,則CNG流量約為1 000 m3/h,CNG銷量約為5 000 m3/d,則LNG柱塞泵每天需工作5 h。LNG加氣機、LNG柱塞泵、LNG槽車卸車每天工作時間均較長,勢必存在同時工作的可能性。
綜上所述,該加氣站工藝設(shè)計存在LNG柱塞泵和卸車、LNG柱塞泵和LNG加氣機、LNG柱塞泵和儲罐增壓器不能同時工作的問題,在運行過程中若對工藝不熟悉,LNG柱塞泵和卸車、LNG柱塞泵和LNG加氣機、LNG柱塞泵和儲罐增壓器同時工作就會導(dǎo)致LNG柱塞泵空轉(zhuǎn)。
在工藝設(shè)計不變的前提下,尋求解決方案,使變更最小,最經(jīng)濟。提出2個解決方案。
方案1:運行時,避免LNG柱塞泵和卸車、LNG柱塞泵和LNG加氣機、LNG柱塞泵和儲罐增壓器同時工作。此種方案在加氣站銷售量較好的情況下,勢必影響加氣站的經(jīng)濟效益。
方案2:從工藝方面著手,通過閥門的操作來實現(xiàn)LNG柱塞泵和卸車、LNG柱塞泵和LNG加氣機、LNG柱塞泵和儲罐增壓器同時工作。
把氣動緊急切斷閥當(dāng)操作閥對待,在V-101 LNG儲罐卸車時, VJ101、VJ102及GV108開,VJ103、VJ104及GV104關(guān),V-102 LNG儲罐給LNG柱塞泵供液。同理,在V-102 LNG儲罐卸車時,VJ101、VJ102及GV108關(guān),VJ103、VJ104及GV104開,V-101 LNG儲罐給LNG柱塞泵供液。兩儲罐不能同時卸車,不能同時給LNG柱塞泵供液。
在LNG加氣機回氣時,GV102、GV103及GV108開, GV106、GV107及GV104關(guān),LNG加氣機回氣僅回V-101 LNG儲罐,V-102 LNG儲罐給LNG柱塞泵供液。同理,GV102、GV103及GV108關(guān),GV106、GV107及GV104開,LNG加氣機回氣僅回V-102 LNG儲罐,V-101 LNG儲罐給LNG柱塞泵供液。LNG加氣機回氣不能同時回兩儲罐,兩儲罐不能同時給LNG柱塞泵供液。
在給儲罐增壓時,GV105及GV109開,GV101及GV111關(guān),僅給V-101 LNG儲罐增壓,LNG柱塞泵回氣僅回V-102 LNG儲罐。同理,GV105及GV109關(guān),GV101及GV111開,僅給V-102 LNG儲罐增壓,LNG柱塞泵回氣僅回V-101 LNG儲罐。LNG柱塞泵回氣不能同時回兩儲罐,不能同時給兩儲罐增壓。
此解決方案在運行過程中閥門操作較復(fù)雜。
建設(shè)方在選擇設(shè)備時,盡量選擇信譽好、質(zhì)量好的廠家;設(shè)計時嚴(yán)格按LNG柱塞泵技術(shù)要求設(shè)計,工藝盡量簡單化,LNG潛液泵進液和LNG柱塞泵進液分別接儲罐出液口,盡量不接LNG儲罐下進液口,LNG潛液泵回氣口和LNG柱塞泵回氣口分別接LNG儲罐回氣口,LNG柱塞泵回氣盡量不與其他功能共用回氣管道;施工時LNG柱塞泵固定牢靠,采用有效減振措施;加氣站運行時,熟悉工藝流程,熟悉閥門操作。由此可避免LNG柱塞泵空轉(zhuǎn)導(dǎo)致泵的損壞。