王以平
摘要:煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)由樣氣采集、預(yù)處理器、在線分析儀(U23)及數(shù)據(jù)運算和傳輸四部分組成。實現(xiàn)對煙氣中SO2、NOX、粉塵等污染物的分析和連續(xù)監(jiān)測以及對數(shù)據(jù)的遠程傳輸。本文以我廠80萬噸/年重油催化裂化裝置的煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)為例,著重介紹煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)在煙氣脫硫中的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:CEMS;煙氣脫硫;應(yīng)用分析;措施
隨著現(xiàn)代工業(yè)的日益發(fā)展,環(huán)境污染也越來越嚴(yán)重,尤其是化工企業(yè)排放的含硫較高的煙氣對環(huán)境造成的污染。催化裂化裝置催化劑再生形成的煙氣中通常含有超標(biāo)的SO2、NOX和粉塵,為了使煙氣排放達到國家環(huán)保局規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),本著從環(huán)境保護的角度,降低煙氣中的SO2、NOX、粉塵等的含量,煙氣脫硫是不可缺少的環(huán)節(jié)。煉化總廠催化裝置脫硫系統(tǒng)采用濕法脫硫工藝流程,煙氣經(jīng)過堿液洗滌后SO2、粉塵等含量明顯降低。煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定、準(zhǔn)確的運行是保證脫硫系統(tǒng)良好工作的基礎(chǔ),也是提高脫硫效率,提高脫硫劑利用率的有效方法。
一、工作原理
1.1采樣單元
按照煉化總廠80萬噸/年重油催化裂化裝置的實際工況和技術(shù)要求,煙氣監(jiān)測系統(tǒng)的采樣單元采用直接抽取加熱法,主要由采樣探頭、伴熱管線等配套裝置組成。采樣探頭安裝在煙囪的適當(dāng)位置,采集煙道中的氣體,并通過伴熱管線將氣體運送到機柜間的預(yù)處理器中,為防止因水蒸氣凝結(jié)而吸附硫化物,堵塞管道,采樣探頭和取樣管線都采用電伴熱方式。
1.2 樣氣預(yù)處理單元
煙氣經(jīng)過采樣探頭、電加熱采樣管線和除水過濾器,由取樣泵抽取至分析儀進行分析。由于樣氣的壓力、溫度、流量不穩(wěn)定,且含水、含粉塵,不能滿足儀表分析的要求,所以需對樣氣預(yù)處理。在預(yù)處理過程中,通過探頭過濾器完成除塵,通過壓縮機冷凝器對樣氣快速冷凝,通過蠕動泵將冷凝水排放來除水。
1.3 分析單元
用多組分氣體分析儀(U23),對樣氣中所含氣體組分進行分析。用非分散性紅外線法來分析SO2、NOX的含量,用電化學(xué)法來測量O2含量。通過PLC 控制自動測量,完成相應(yīng)的流路切換、采樣泵運行及空氣標(biāo)定零點、自動吹掃的功能,也可手動標(biāo)定零點及吹掃。
1.4數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由PLC、軟件包、計算機組成。數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)所有控制點和輸入信號都經(jīng)過PLC處理后再通過軟件包傳輸?shù)杰囬gDCS、集團公司、煉化板塊和政府環(huán)保部門。
二、應(yīng)用及存在的問題
2.1脫硫系統(tǒng)的應(yīng)用
80萬噸/年重油催化裂化裝置再生煙氣除塵脫硫設(shè)施采用JWGS技術(shù),煙氣以水平方式進入噴射文丘里管,文丘里管上部噴射循環(huán)堿性泥漿液,由于液體的抽吸、洗滌作用,煙氣與循環(huán)液在喉管處劇烈混合,經(jīng)擴散段后進入彎頭處脫除SO2及固體顆粒物,從而達到脫硫的效果,這種脫硫工藝能有效地降低煙氣中SO2和粉塵的含量,但該系統(tǒng)不具備脫除NOX的功能。
2.2煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)的影響因素
濕法脫硫工藝的應(yīng)用,有效降低了煙氣中SO2和煙塵的含量。在夏季因為環(huán)境氣溫高,煙氣蒸發(fā)量大,在線監(jiān)測分析儀運行良好。但進入秋冬季節(jié)后,環(huán)境溫度低,特別是夜間溫度在零度以下的時間長,煙氣蒸發(fā)量小,導(dǎo)致煙氣中的濕度大幅度增加,煙氣中的水蒸氣在低溫環(huán)境下很容易在取樣管路中凝結(jié)成水滴,由于煙氣中的粉塵含量大,遇到水滴后容易結(jié)成塊狀物而堵塞取樣管路。水滴中溶有亞硫酸和硝酸鹽等物質(zhì),這種帶有腐蝕性的氣體經(jīng)過CEMS分析儀的探頭時,對激光發(fā)出的紅外光有折射和吸收的作用,長周期的運行在很大程度上會影響煙氣監(jiān)測在線系統(tǒng)工作的可靠性和分析值的準(zhǔn)確性,甚至?xí)Ψ治鰞x表的部件造成腐蝕。
2.3采取的有效措施
為了有效解決在線分析儀測量不準(zhǔn)確和維護工作量大的負(fù)面影響,我們經(jīng)過探索和研究,并采取相應(yīng)的措施。原有的取樣探桿是直徑為DN20mm長度為1200mm鋼管,為了達到減少取樣管線內(nèi)壁凝結(jié)水含量的目的,在原有的取樣探桿外加裝一套可以加熱的套管裝置,套管加熱方式為220V電加熱。通過電加熱后,使取樣探桿內(nèi)的煙氣溫度達到150℃以上,高溫?zé)煔庠谌庸芫€內(nèi)壁不易被凝結(jié),最終使附著在取樣管線內(nèi)壁的二氧化硫的含量減小到最低狀態(tài)。
2.4改造后的效果評價
加裝探桿加熱裝置后,分析儀分析出的數(shù)據(jù)和化驗室分析的數(shù)據(jù)進行了多次比對,比對結(jié)果在均在誤差范圍之內(nèi)。煙氣在線分析儀分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,上傳數(shù)據(jù)無超標(biāo)現(xiàn)象,極大的消除了在線分析儀測量不準(zhǔn)確和維護工作量大的屏障,確保了我廠煙氣的合格排放。由此說明改造效果顯著,達到了預(yù)計目的。
三?結(jié)束語
煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定、準(zhǔn)確的運行,極大的提高了煉化總廠催化裝置自身的工藝生產(chǎn)安全,為及時改變工藝操作提供依據(jù),同時也提高了煙氣脫硫效率和脫硫劑的利用率,降低了能耗,減低大氣污染,為環(huán)境保護起到了重要的作用。