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        中間鎖止VVT故障研究

        2020-09-06 13:28:22曲德鑫王劍鋒胡志剛劉玉明劉順平
        汽車實用技術 2020年16期
        關鍵詞:故障

        曲德鑫 王劍鋒 胡志剛 劉玉明 劉順平

        摘 要:文章以某款采用中間鎖止VVT發(fā)動機為基礎,通過試驗結(jié)果、數(shù)據(jù)分析及理論研究,說明了相應故障的調(diào)查方法、過程及細節(jié)。同時通過對該故障的研究,實現(xiàn)了中間鎖止VVT技術在發(fā)動機上的應用優(yōu)化,改進了中間鎖止VVT在實際應用過程中的控制邏輯,為后續(xù)的產(chǎn)品應用奠定基礎。

        關鍵詞:中間鎖止VVT;故障;控制邏輯

        中圖分類號:U464 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1671-7988(2020)16-60-03

        Abstract: In this paper, based on the engine with middle lock-up VVT, through the test results, data analysis and theore -tical research, the investigation method, process and details of corresponding faults are described. At the same time, through the study of the fault, the application optimization of middle lock-up VVT technology in engine is realized, the control logic of middle lock-up VVT in practical application is improved, lay the foundation for subsequent product application.

        Keywords: Middle lock-up VVT; Fault; Control logic

        CLC NO.: U464 ?Document Code: A ?Article ID: 1671-7988(2020)16-60-03

        1 引言

        隨著節(jié)能減排政策的持續(xù)發(fā)展以及整車油耗、法規(guī)的相繼實施,為提高汽車發(fā)動機燃油經(jīng)濟性,許多國家和業(yè)內(nèi)企業(yè)、科研機構(gòu)投入了大量的人力、物力進行新技術的研究與開發(fā)。目前國際主流乘用車制造企業(yè)多數(shù)已實現(xiàn)或正在研發(fā)40%以上熱效率發(fā)動機。為實現(xiàn)該熱效率目標,多數(shù)采用阿特金森循環(huán)技術路線,而為實現(xiàn)傳統(tǒng)汽油機奧托循環(huán)向阿特金森循環(huán)的切換,中間鎖止VVT是行之有效的技術方案。

        傳統(tǒng)VVT現(xiàn)已成為發(fā)動機主流技術配置,但由于結(jié)構(gòu)限值,傳統(tǒng)VVT無法滿足阿特金森循環(huán)對相位調(diào)節(jié)的要求,主要如下:

        (1)阿特金森循環(huán)要求進氣門大幅晚關,而進氣門晚關不利于發(fā)動機冷啟動。傳統(tǒng)VVT為單邊鎖止,無法同時兼容冷啟動與阿特金森循環(huán)對相位的要求;

        (2)受限于油壓調(diào)節(jié)器的原理限制,傳統(tǒng)VVT從最提前位置調(diào)節(jié)至最滯后位置所需時間較長,導致瞬態(tài)精度較難保證。

        而中間鎖止VVT避免了上述兩種情況。由于VVT在中間落鎖,可以兼顧冷啟動時需要的相位提前,同時也可相對快速的達到阿特金森循環(huán)需要的滯后相位,從而可實現(xiàn)阿特金森循環(huán)在實際機型上的應用。

        2 應用原理

        目前中間落鎖VVT主要有兩種技術路線,一是采用電機控制,此種方案精度高響應快,但成本相對較高,國內(nèi)目前也沒有成熟的配套體系;二是采用與傳統(tǒng)VVT相同的油壓控制,此種方案雖然控制精度較電控低,但國內(nèi)配套成熟,成本相對較低。本文討論的故障模式為基于油壓控制中鎖VVT。該VVT在故障解決前控制原理如下:

        (1)發(fā)動機冷啟動,VVT未達到工作條件時采用鎖肖機械鎖止(發(fā)動機水溫、油溫未達到工作要求時),相位保持“0”位;

        (2)VVT達到工作條件后,未對VVT進行調(diào)節(jié)時,采用50%占空比,此時鎖肖打開,相位通過油壓保持“0”位;

        (3)前調(diào):占空比30%~50%,調(diào)至目標相位后,占空比恢復至50%,相位保持在目標位置;

        (4)后調(diào):占空比50%~100%,調(diào)至目標相位后,占空比恢復至50%,相位保持在目標位置。

        3 故障模式

        采用如上控制邏輯中鎖VVT的一款發(fā)動機在進行某特定試驗時產(chǎn)生如下故障現(xiàn)象:

        (1)發(fā)動機轉(zhuǎn)速由怠速向額定轉(zhuǎn)速拉升過程中,扭矩突然降至0,發(fā)動機故障燈亮起并進入故障模式;

        (2)故障發(fā)動機短時間停機后重新啟動,故障未消除;

        (3)讀取發(fā)動機故障信息,顯示VVT實際相位無法跟隨目標相位,報出故障碼。

        4 故障分析

        4.1 交叉驗證

        為鎖定故障原因,首先進行交叉驗證試驗,并檢查是否為單品不良導致。在進行多臺發(fā)動機、多塊ECU、多個臺架、兩種不同工況(產(chǎn)生故障工況和其他工況)條件下進行多種組合交叉驗證試驗,發(fā)現(xiàn)該故障既有一致性又有隨機性,表現(xiàn)如下:

        一致性:無論哪種組合,只要發(fā)動機運行之前產(chǎn)生故障的工況,該故障均再現(xiàn),運行另一工況時故障未發(fā)生;

        隨機性:同一臺發(fā)動機、ECU、臺架在運行故障工況時,故障發(fā)生時間沒有規(guī)律,即發(fā)動機運行短則十幾分鐘即發(fā)生故障,長則一百多小時才發(fā)生一次。

        此外對進行驗證發(fā)動機的相關零件進行了重新檢測,檢測結(jié)果均合格,排除單品不良原因。故該故障的發(fā)生與試驗工況相關。產(chǎn)生故障的試驗工況的特點是,相對其他試驗該工況需要發(fā)動機頻繁啟停,平均每10分鐘左右即需要啟停一次。據(jù)此表明,該故障的發(fā)生與發(fā)動機頻繁啟停有關,或者因發(fā)動機頻繁啟停,放大了該故障的發(fā)生幾率。

        4.2 數(shù)據(jù)分析

        讀取發(fā)動機故障碼,顯示該故障的產(chǎn)生為“發(fā)動機實際相位無法達到目標相位”導致,即相位器無法將凸輪軸調(diào)節(jié)至目標相位,具體數(shù)據(jù)為當相位器目標值為-20°時,VVT僅能調(diào)節(jié)至-15°??僧a(chǎn)生該現(xiàn)象的原因有兩種:

        (1)因硬件原因,相位器真的無法將凸輪軸調(diào)至目標相位;

        (2)ECU讀數(shù)錯誤,即VVT應是可以正常調(diào)節(jié),但因讀數(shù)錯誤導致報出故障碼。

        針對第一種原因,在其他工況下數(shù)據(jù)表明VVT最大可順利前調(diào)至極限-30°,故該VVT硬件是可以進行相應調(diào)節(jié)的;為驗證是否為ECU讀數(shù)錯誤,進行示波器與ECU讀數(shù)對比。

        該對比試驗工況為怠速,該工況VVT目標位置為“0”位。在發(fā)動機啟動后未對VVT進行控制時,VVT采用機械鎖肖鎖止,在排除發(fā)動機硬件質(zhì)量問題及裝配錯誤后,此時VVT硬件可確?!?”位。通過示波器顯示,發(fā)動機啟動后至未對VVT控制前,波形顯示VVT實際位置為“0”位,但ECU讀數(shù)為14~17°;在VVT達到控制條件后,此時鎖肖解鎖,VVT的“0”位通過占空比保證,此時ECU讀數(shù)為“0”,但示波器波形顯示VVT已調(diào)節(jié)至-15°左右。據(jù)此表明,發(fā)動機啟動后至對VVT開始控制前,VVT實際位置是正確的,但ECU錯誤讀成15°左右;在VVT達到控制條件后,ECU為修正此15°“偏差”,主動將VVT向前調(diào)節(jié)15°,使ECU讀數(shù)為“0”,但此時VVT卻發(fā)生實際錯誤偏移,實際位置已為-15°。據(jù)此,該故障為ECU讀數(shù)錯誤引起。

        根據(jù)以上結(jié)果,再詳細分析故障機數(shù)據(jù),推測整個故障過程及圖示如下:

        (1)上一個循環(huán)停機過程中因①“錯誤占空比信號”使VVT脫銷,停在-15°位置。此時不應對VVT進行控制,卻出現(xiàn)了占空比信號;

        (2)下一個循環(huán)②第一次啟動不成功,但ECU自學習將-15°學成了0°;

        (3)再次啟動,ECU繼承上次自學習,將-15°認為為0°,但VVT實際還處在-15°;

        (4)③處因發(fā)動機再次啟動,同時在VVT自身回位彈簧和油壓的作用下,VVT恢復回物理實際“0”位。但因自學習原因,ECU將該“0”位讀成15°(這也解釋了為什么③處沒有對VVT進行控制,但ECU讀數(shù)VVT角度發(fā)生變化);

        (5)④處,因進氣VVT向前最大調(diào)節(jié)范圍為-30°,而因自學習將-15認為是0,導致進氣VVT實際只能再向前調(diào)15°。同時該工況進氣VVT目標角度為-20°,也就導致無論占空比如何增大,都無法達到目標角度,直至占空比達到100%,長時間未達到目標值,報出故障碼;

        (6)出故障碼后,⑥處,不再對VVT進行控制,VVT在自身回位彈簧作用下回到物理0位,但仍因為啟動時自學習錯誤,ECU將其讀成15°。

        對于c)、d)處的驗證:怠速時通過示波器觀察波形,當ECU未對VVT控制時,示波器顯示進氣VVT為0位,但ECU讀數(shù)為15°;當開始對VVT進行控制后,ECU讀數(shù)為0位,但示波器波形為-15°。

        通過以上結(jié)論,需進一步分析如下兩個問題:

        (1)上一個循環(huán)停止過程中,錯誤占空比是如何產(chǎn)生的;

        (2)在下一個循環(huán)開始時,VVT自身回位彈簧可以保證VVT回到實際“0”位,但為何ECU無法正確學習。

        關于第一個問題,該占空比設置的初衷是“在發(fā)動機停機過程中輔助VVT回到0位”,但在實際應用過程中,VVT在自身回位彈簧的作用下是可以回到“0”位的,輔助占空比反而有可能導致已回到“0”位的VVT脫銷竄位。第二個問題,當前VVT自學習邏輯是繼承傳統(tǒng)單邊鎖止VVT控制邏輯而來,是在對VVT開始控制后,由占空比保證VVT“0”位時開始自學習,由于中間鎖止VVT在由占空比控制“0”位時轉(zhuǎn)子兩側(cè)油腔均充油,通過兩側(cè)油壓保證轉(zhuǎn)子位置,因發(fā)動機運行過程中油壓不可避免的會產(chǎn)生波動,導致VVT轉(zhuǎn)子會因油壓的波動而左右竄動,相對于鎖肖鎖止,無法準確保持在“0”位,每次自學習時均會產(chǎn)生一定誤差,再因為故障工況發(fā)動機頻繁的啟停,自學習誤差不斷累加導致誤差越來越大從而發(fā)生故障。

        5 解決方案

        首先移除停機過程中輔助占空比控制邏輯,使VVT依靠自身回位彈簧回到“0”位,讓上一個循環(huán)結(jié)束后VVT能回到正確位置。其次,優(yōu)化VVT自學習邏輯,將自學習階段由開始對VVT控制后改為發(fā)動機啟動后至VVT控制前,保證VVT在由鎖肖鎖止階段完成VVT初始位置自學習,實現(xiàn)正確的自學習。實施如上改進方案后,由原故障機、ECU、臺架進行相同試驗工況,無故障發(fā)生。至此,故障解決。

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