林金安
(中國石化海南煉油化工有限公司,海南儋州 578001)
中國石化海南煉油化工有限公司(以下簡稱海南煉化)酸性水汽提裝置對煉油裝置產(chǎn)生的酸性水進(jìn)行集中處理,是硫磺裝置主要原料來源之一。酸性水罐區(qū)是煉油廠最大的污水罐區(qū),罐頂內(nèi)部廢氣可檢出的惡臭物質(zhì)主要包括硫化氫、氨、甲硫醇、乙硫醇、丁硫醇、甲硫醚、乙硫醚、二甲二硫、羧基硫等[1],是一個(gè)重要惡臭污染源和危險(xiǎn)源。這些惡臭氣體若不進(jìn)行處理直接排放不僅污染環(huán)境,引發(fā)中毒事件,危害人身健康,而且還會加劇罐頂及附近設(shè)備的腐蝕。隨著國家對環(huán)保要求越來越嚴(yán)格,海南煉化高度重視酸性水儲罐惡臭氣體的排放治理,建立了酸性水汽提裝置配套惡臭氣體治理系統(tǒng)。該系統(tǒng)2006年8月投用以來,技術(shù)人員多次進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),不斷探索、總結(jié)、改進(jìn),系統(tǒng)越來越完善,運(yùn)行更加穩(wěn)定,效果顯著,酸性水罐區(qū)再未出現(xiàn)過因儲罐壓力過高而沖破水封的現(xiàn)象,徹底解決了惡臭氣體的排放問題,達(dá)到了安全環(huán)保要求。
海南煉化酸性水汽提裝置分為A,B列,A列裝置主要處理來自常減壓蒸餾裝置、重油催化裂化裝置等非加氫裝置酸性水;B列裝置主要處理來自催化原料預(yù)加氫裝置、加氫聯(lián)合裝置、加氫裂化裝置、連續(xù)重整裝置、硫磺回收裝置等加氫裝置酸性水。裝置內(nèi)設(shè)5個(gè)5 000 m3酸性水儲罐,酸性水除油采用靜態(tài)隔油法,即每系列第一個(gè)酸性水罐維持較高的液位,通過倒“U”型管進(jìn)入第2個(gè)酸性水罐,保持靜態(tài)除油,兩系列酸性水儲罐共用一個(gè)水封罐和脫臭罐,防止因儲罐壓力過高沖破水封,控制儲罐內(nèi)惡臭氣體現(xiàn)場直排,避免安全隱患。
2017年利用裝置大修期間,技術(shù)人員對兩列酸性水汽提裝置進(jìn)行防腐和擴(kuò)能改造,改造后,A列處理量由100 t/h擴(kuò)能至150 t/h,B列處理量由70 t/h擴(kuò)能至100 t/h。
2006年8 月裝置投產(chǎn)后,脫臭系統(tǒng)初期脫臭效果較好,6個(gè)月后脫臭劑基本失效,脫臭效果明顯變差,酸性水儲罐壓力過高時(shí)水封罐破水封,惡臭氣體只能直接排放入大氣中,給現(xiàn)場操作人員及周邊居民的身體健康帶來安全隱患,嚴(yán)重影響周邊環(huán)境質(zhì)量。
為了解決上述問題,自裝置投產(chǎn)以來,技術(shù)人員對酸性水儲罐脫臭系統(tǒng)進(jìn)行了多次改造和優(yōu)化,主要改造治理方案如下:
1)2009年12 月裝置首次大修期間,技術(shù)人員將惡臭氣體水封脫臭改造為采用焚燒法工藝進(jìn)行處理。利用真空泵將儲罐內(nèi)的惡臭氣體抽至硫磺裝置的尾氣焚燒爐中進(jìn)行焚燒,或直接排放至煙囪。改造后,解決了儲罐壓力過高時(shí)惡臭氣體只能直接排放的問題,但惡臭氣體未經(jīng)過處理直接進(jìn)入硫磺回收裝置尾氣焚燒爐,導(dǎo)致煙氣中SO2排放濃度增加,難以達(dá)到環(huán)保要求,因此停用。
2)2013年10 月裝置第二次大修期間,技術(shù)人員將惡臭氣體水封脫臭改造為采用濕式吸收法工藝進(jìn)行處理。改造后,初期運(yùn)行情況良好,但同年12月中旬,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)A列裝置溶劑再生塔頂出現(xiàn)堵塞。因酸性水儲罐頂氣體中含有大量氨氣,被胺液吸收后在再生塔頂被脫除,再生塔頂管線溫度下降后形成銨鹽結(jié)晶,堵塞管線[2]。因此,濕式吸收法工藝停用。
3)2016年5 月,在濕式吸收工藝的基礎(chǔ)上,技術(shù)人員對脫臭系統(tǒng)增加水洗塔,將酸性水儲罐頂惡臭氣體經(jīng)過水洗塔,利用氨在水中的溶解度較大的原理采用凈化水進(jìn)行洗滌,除去氣體中的氨氣,洗滌液再打回酸性水儲罐,凈化后氣體進(jìn)入汽提裝置的精制罐,利用溶劑再生裝置的MDEA貧胺液進(jìn)行吸收脫硫,脫除氣體中的硫化氫和少量的硫醇,富液送回溶劑再生裝置進(jìn)行再生,凈化后氣體并入低壓瓦斯管網(wǎng)進(jìn)行回收。改造后,酸性水惡臭系統(tǒng)運(yùn)行狀況良好。
改造后系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 酸性水惡臭系統(tǒng)改造后工藝流程
改造后,酸性水儲罐罐頂氣自水封罐進(jìn)口管道引線直接送至水環(huán)真空泵,增壓后進(jìn)入新增水洗罐,脫除酸性氣中的NH3,水洗后的酸性氣由罐底進(jìn)入精制罐,經(jīng)貧胺液吸收精制脫臭處理,凈化后的氣體并入低壓瓦斯管網(wǎng)進(jìn)行回收。水洗罐底酸性水經(jīng)新增水洗罐底泵抽出,進(jìn)入酸性水貯罐進(jìn)行回收。
脫臭系統(tǒng)改造主要設(shè)備見表1。
表1 主要設(shè)備表
脫臭系統(tǒng)氣樣分析見表2。由表2可見:新增水洗罐后,酸性氣中的NH3在水洗塔內(nèi)被吸收,水洗罐頂氣滿足工藝要求,不會將NH3帶至溶劑再生塔中,避免再生塔頂?shù)蜏夭课唤Y(jié)鹽而造成堵塞現(xiàn)象。
改造后,脫臭系統(tǒng)各操作參數(shù)見表3。
表2 脫臭系統(tǒng)氣體分析(φ) %
表3 脫臭系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)
由表3可見:脫臭系統(tǒng)運(yùn)行正常。系統(tǒng)運(yùn)行后,酸性水儲罐罐頂壓力控制在2.0~4.0 kPa,當(dāng)溫度變化幅度較大時(shí),可通過關(guān)閉水環(huán)真空泵入口氮?dú)庋a(bǔ)壓閥或調(diào)整水環(huán)真空泵出入口循環(huán)閥進(jìn)行調(diào)整,使各儲罐罐頂壓力穩(wěn)定,避免因儲罐壓力過高而破水封,造成儲罐內(nèi)惡臭氣體現(xiàn)場直接排放的情況。
經(jīng)過改造后,儲罐內(nèi)惡臭氣體處理達(dá)到了預(yù)期效果,但仍存在一些問題需要進(jìn)一步優(yōu)化,主要為以下2個(gè)方面:
1)儲罐內(nèi)惡臭氣體受環(huán)境溫度變化影響較大,設(shè)計(jì)時(shí),惡臭氣體排放量無法精確計(jì)算,實(shí)際生產(chǎn)中,水環(huán)真空泵選型偏大,夜間氣溫下降時(shí),在水環(huán)真空泵返回閥全開的情況下,需補(bǔ)充少量氮?dú)獠拍芫S持各儲罐壓力穩(wěn)定,增加裝置氮?dú)庀牧俊R虼隧殞λh(huán)泵增加變頻控制進(jìn)行合理調(diào)節(jié)。
2)酸性水儲罐脫臭系統(tǒng)改造后,有效地回收了酸性水儲罐內(nèi)的惡臭氣體,但水封罐后的脫臭罐將處于長期停用狀態(tài),而目前工藝流程無法滿足切除脫臭罐的條件,長期停用導(dǎo)致罐內(nèi)脫臭劑失效結(jié)垢現(xiàn)象加劇,設(shè)備管線腐蝕越來越嚴(yán)重,需進(jìn)行處理。
酸性水儲罐脫臭系統(tǒng)增加了水洗塔后,酸性水罐頂部酸性氣中的NH3在水洗塔內(nèi)被完全吸收,避免了NH3在再生塔頂?shù)蜏夭课唤Y(jié)鹽現(xiàn)象;同時(shí)各酸性水儲罐壓力得到穩(wěn)定控制,避免了儲罐內(nèi)有毒有害氣體排放給裝置帶來的安全隱患,達(dá)到脫臭效果。
為了使酸性水儲罐脫臭系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定,進(jìn)一步降低設(shè)備腐蝕,根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要,需進(jìn)一步對系統(tǒng)進(jìn)行合理優(yōu)化,以達(dá)到良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。