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        “雙渣+留渣”脫磷工藝在生產(chǎn)中的應(yīng)用與優(yōu)化

        2020-09-04 05:13:20
        山東冶金 2020年4期
        關(guān)鍵詞:磷率槍位造渣

        楊 娜

        (山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院,山東 淄博256414)

        1 前 言

        鋼鐵企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本兩個(gè)方面。高碳鋼是山東某鋼鐵企業(yè)高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的主要組成部分,而簾線鋼系列又是重中之重。簾線用鋼要求鋼中磷的含量<0.010%,且磷加硫含量的總和<0.018%,因此要求轉(zhuǎn)爐出鋼磷含量<0.006%。對(duì)如此高的磷控制要求,同時(shí)又要采用拉碳操作保證鋼水的純凈度,轉(zhuǎn)爐單渣法脫磷效率最好時(shí)只有90%左右,因此采用單渣法脫磷不能滿(mǎn)足簾線鋼脫磷要求[1-2]。另外,國(guó)際鐵礦石價(jià)格不斷攀升,國(guó)內(nèi)低品位鐵礦石的利用率越來(lái)越高,國(guó)內(nèi)礦石的雜質(zhì)尤其是磷含量高。隨著鋼鐵市場(chǎng)日益嚴(yán)峻,該廠開(kāi)始使用國(guó)內(nèi)低品位鐵礦石替代進(jìn)口礦來(lái)降低生產(chǎn)成本,但鐵水質(zhì)量受到較大影響,特別是磷含量大幅度上升,已經(jīng)影響到了低磷鋼的開(kāi)發(fā)及常規(guī)鋼種的生產(chǎn),如何低成本提高煉鋼工序的脫磷率成為該企業(yè)面臨的重要課題。

        結(jié)合國(guó)內(nèi)外復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫磷理論及該廠的具體條件,分析了復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫磷的熱力學(xué)與動(dòng)力學(xué)條件。經(jīng)過(guò)理論計(jì)算、技術(shù)分析,為提高轉(zhuǎn)爐脫磷的效率,該廠決定采用了“雙渣+留渣”脫磷工藝以保證高碳鋼吹煉的脫磷效率,并確保轉(zhuǎn)爐的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)達(dá)到最優(yōu)化的配置。

        2 試驗(yàn)方案的制定

        2.1 試驗(yàn)?zāi)康?/p>

        確保前期脫磷率≥60%;強(qiáng)化一倒倒渣效果,倒渣量≥2/3總渣量;優(yōu)化二次造渣工藝,避免返干、粘槍等不利操作的現(xiàn)象,終點(diǎn)脫磷率≥92%;強(qiáng)化留渣兌鐵操作,杜絕兌鐵噴濺。

        2.2 試驗(yàn)工藝要求

        1)留渣、墊料。濺渣護(hù)爐后不倒渣,提槍時(shí)進(jìn)行墊料。墊料工藝要求:墊料總量為1/2 石灰總量+1 t 含鐵物料礦+1/2 輕燒總量,墊料后需向前大角度搖爐(90°~120°)。

        2)兌鐵工藝要求。須確保兌鐵前爐渣溫度降低到1 500 ℃以下,兌鐵前需搖爐對(duì)爐內(nèi)渣況進(jìn)行確認(rèn),鋼渣必須固化,然后抬爐緩慢兌鐵水。

        3)一次造渣。石灰加入量按前期堿度2.0計(jì)算墊料量、留渣有效CaO 含量;輕燒加入量按前期渣中MgO 含量6%~6.5% 計(jì)算墊料量、留渣有效MgO含量;燒結(jié)返礦加入量1.5~2.5 t;燒結(jié)返礦加入方式為開(kāi)吹點(diǎn)火后根據(jù)鐵水Si含量與溫度加入返礦,首批次加入返礦數(shù)量1.5 t 左右,1 min 后根據(jù)化渣情況補(bǔ)加燒結(jié)返礦,批次數(shù)量300~500 kg(多批次加入)。氧壓0.85~0.90 MPa;點(diǎn)火正常后,加入燒結(jié)返礦1.5 t 左右,壓槍槍位1.2~1.3 m,吹煉2~3 min(根據(jù)鐵水Si 含量而定)后提槍調(diào)渣,碳焰初起時(shí)滑槍兩次提槍倒渣。

        4)一倒倒渣。一倒倒渣關(guān)鍵參數(shù)要求:鋼水中Si 含量為微量;溫度區(qū)間為1 400~1 430 ℃,目標(biāo)1 405~1 415 ℃;爐渣堿度1.8~2.0;渣中FeO含量控制在15%~20%,目標(biāo)值16%~18%;渣中MgO含量6%~6.5%。倒渣開(kāi)始后立即將爐體傾動(dòng)至75°~80°位置,停留3~5 s后,再緩慢搖爐倒渣,在避免鋼-渣混出的前提下,盡可能倒凈一次渣;測(cè)溫,取渣樣及半鋼樣。

        5)二次造渣。終渣堿度3.0~3.5;MgO含量8%~10%;FeO 含量14%~18 %;CaO/FeO 比值2.5~3.0。采用高槍位點(diǎn)火,點(diǎn)火槍位比正常槍位高300~500 mm,點(diǎn)火正常后加入1 500 kg 燒結(jié)返礦,隨后加入石灰500 kg,輕燒500 kg,化渣良好后,補(bǔ)加余下的石灰和輕燒,批次≤300 kg,總供氧10 min前加完,過(guò)程根據(jù)溫度與化渣情況補(bǔ)加燒結(jié)返礦(多批次小批量加入),13 min 后不再加入含鐵礦料。二次造渣的中后期恢復(fù)到常規(guī)的高碳鋼冶煉模式,終點(diǎn)取渣樣與兩個(gè)氧化樣。

        2.3 試驗(yàn)實(shí)施條件

        試驗(yàn)鐵水條件如表1 所示。一次造渣系組元如表2 所示,倒渣時(shí)間、溫度、渣量、用時(shí)如表3 所示。二次造渣渣系組元如表4所示。

        表1 鐵水成分及溫度

        表2 一次造渣渣系組元

        表3 倒渣時(shí)間、溫度、渣量、用時(shí)

        表4 二次造渣渣系組元

        3 試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)方案

        3.1 試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的主要問(wèn)題

        一次造渣結(jié)束時(shí)鋼-渣不容易分離,倒渣時(shí)容易夾帶鋼水;一次造渣脫磷效率低,脫磷率在50%~60% 出現(xiàn)頻率為34%;脫磷率在60%~70% 出現(xiàn)頻率為62%;脫磷率在>70% 出現(xiàn)頻率為4%。;二次造渣過(guò)程易出現(xiàn)粘槍、返干等不利過(guò)程操作的現(xiàn)象;部分爐次吹煉中后期脫磷困難,終點(diǎn)P 含量偏高達(dá)0.03%~0.04%,且處理比較困難;轉(zhuǎn)爐冶煉周期延長(zhǎng),一般在5~13 min;下渣量控制穩(wěn)定性差,回磷量波動(dòng)大。

        3.2 改進(jìn)方案

        1)原輔料。簾線鋼生產(chǎn)時(shí)鐵水Si 含量0.35%~0.55%,磷含量≤0.10%,鐵水溫度1 300~1 350℃;石灰適量滿(mǎn)足使用標(biāo)準(zhǔn)要求;含鐵物料只使用燒結(jié)返礦,粒度1~3 mm。

        2)留渣工藝。當(dāng)出現(xiàn)上一爐鐵水Si>0.60%,終點(diǎn)最高溫度>1 680 ℃,終點(diǎn)碳含量<0.04%,終渣R>4.0,二次造渣過(guò)程出現(xiàn)嚴(yán)重返干、粘槍等異常情況中一項(xiàng)或多項(xiàng)不留渣。

        3)留渣預(yù)噴。出鋼結(jié)束后立即開(kāi)始濺渣護(hù)爐操作,濺渣結(jié)束后根據(jù)渣況向爐內(nèi)加入500~100 kg石灰與輕燒白云石,確保爐渣完全固化。

        4)兌鐵操作。墊料總量:1/2 石灰石或石灰總量+1 t 含燒結(jié)返礦+1/2 輕燒總量,兌鐵前需搖爐對(duì)爐內(nèi)渣況進(jìn)行確認(rèn),鋼渣必須固化;然后執(zhí)行常規(guī)兌鐵工藝。

        5)一次造渣。輔料加入工藝要求使用石灰石代替石灰,當(dāng)鐵水溫度≤1 300 ℃或鐵水Si 含量≤0.25% 時(shí),使用石灰。石灰石或石灰加入量參考模型計(jì)算結(jié)果。輕燒加入量按前期渣中MgO 含量6%~6.5%;加入量參考模型計(jì)算結(jié)果。燒結(jié)返礦加入量參考模型計(jì)算結(jié)果。燒結(jié)返礦加入方式為開(kāi)吹點(diǎn)火后根據(jù)鐵水Si 含量與溫度加入返礦,首批次加入返礦數(shù)量1.5 t 左右,1 min 后根據(jù)化渣情況補(bǔ)加燒結(jié)返礦,批次數(shù)量300~500 kg(多批次加入)。

        6)供氧制度底吹運(yùn)行良好,采用弱頂吹和強(qiáng)底吹的復(fù)合吹煉模式,氧壓0.80~0.85 MPa,槍位1.5~2.0 m,底吹強(qiáng)度0.8 MPa;底吹運(yùn)行不良,槍位采用分階段控制,化渣階段1~2.5 min,槍位1.2~1.3 m;脫磷階段1.0~2.0 min,槍位1.4~1.7 m;倒渣前期0~1.0 min,槍位1.2~1.3 m,氧壓0.80~0.90 MPa。

        7)一倒倒渣。鋼水中Si含量為微量;溫度區(qū)間為1 400~1 430 ℃,目標(biāo)1 405~1 415 ℃;爐渣堿度1.8~2.0 左右;(FeO)含量控制在15%~20%,目標(biāo)值16%~18%;(MgO)含量6%~6.5%。倒渣前根據(jù)爐渣泡沫化程度,使用氮?dú)鈱?duì)爐渣吹掃0~2 min;倒渣時(shí),爐口見(jiàn)渣后停留3~5 s 后,再緩慢搖爐倒渣。倒渣過(guò)程發(fā)現(xiàn)渣中帶鐵花明顯或爐內(nèi)劇烈翻騰時(shí)暫緩倒渣,在避免鋼-渣混出的前提下,盡可能倒凈一次渣;測(cè)溫,取渣樣及半鋼樣。

        8)二次造渣。終渣要求終渣堿度3.5~4.0;(MgO)含 量8%~10%;(FeO)含 量14%~18%;(CaO)/(FeO)比值2.5~3.0。造渣輔料加入總量參考模型計(jì)算結(jié)果,加入制度根據(jù)過(guò)程化渣情況靈活掌控,主要參考火焰穩(wěn)定情況,爐內(nèi)發(fā)出化渣響聲,13 min后不再加入含鐵礦料。配加石英砂,一倒倒渣后,石英砂由廢鋼斗加入,配加量300~500 kg,主要根據(jù)一倒脫磷率與倒渣量靈活控制,石英砂與石灰配加比例1∶4.3。根據(jù)過(guò)程化渣情況采取高、低槍位靈活交替操作的模式,高槍位(1.7~2.5 m)爐渣達(dá)到爐口又不溢出;低槍位(1.2~1.5 m)渣中FeO 不低于10%,杜絕返干;二次造渣的中后期恢復(fù)到常規(guī)的高碳鋼冶煉模式。

        9)下渣量控制。確保擋渣帽塞緊塞實(shí),搖爐放鋼時(shí),前期渣流入渣盆后,鋼水方可進(jìn)入鋼包。采用40爐以?xún)?nèi)的出鋼口,強(qiáng)化擋渣效果,在擋住渣的前提下,收流抬爐,避免下渣。在擋渣效果較差情況下,采用留鋼操作,避免下渣導(dǎo)致回磷。

        10)控制模型使用要求。需按照要求認(rèn)真填寫(xiě)原始數(shù)據(jù)及關(guān)鍵物料使用情況,測(cè)溫,取渣樣及氧化樣。

        3.3 實(shí)施效果

        1)一次造渣脫磷率的分布。脫磷率在50%~60% 出現(xiàn)頻率為7%;脫磷率在60%~70% 出現(xiàn)頻率為85%;脫磷率在>70%出現(xiàn)頻率為8%;一次造渣脫磷效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于原工藝一次脫磷率。

        2)二次造渣脫磷率分布。脫磷率<92% 出現(xiàn)頻率為2%;脫磷率在92%~95% 出現(xiàn)頻率為83%;脫磷率在>95%出現(xiàn)頻率為15%;二次造渣過(guò)程未見(jiàn)粘槍、返干等不利過(guò)程操作的現(xiàn)象,下渣量控制穩(wěn)定,回磷量波動(dòng)小。

        3)在無(wú)鐵水預(yù)處理脫磷的工藝條件下,冶煉簾線鋼采用“雙渣+留渣”脫磷工藝并結(jié)合控制模型指導(dǎo)過(guò)程控制,滿(mǎn)足簾線鋼終點(diǎn)“脫磷保碳”的目的,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)脫磷率可確保>92%,磷含量<0.06%,終點(diǎn)碳含量控制范圍0.10%~0.25%。結(jié)合簾線鋼采用“雙渣+留渣”脫磷工藝取得的工藝進(jìn)步與實(shí)施效果,以低成本為控制目標(biāo),對(duì)原有冶煉高磷鐵水(磷>0.18%)的“雙渣+留渣”脫磷工藝進(jìn)行優(yōu)化,確保終點(diǎn)脫磷率≥89%,終點(diǎn)碳含量控制范圍0.08%~0.15%。

        4 結(jié) 論

        4.1 結(jié)合試驗(yàn)初期出現(xiàn)的主要問(wèn)題,通過(guò)一系列的技術(shù)改進(jìn),確?!半p渣+留渣”脫磷工藝達(dá)到最優(yōu)效果。目前行業(yè)“雙渣+留渣”脫磷工藝總體脫磷率控制在92%~95%,一次造渣脫磷率控制在50%~70%,綜上數(shù)據(jù)分析,采用此工藝冶煉簾線鋼已達(dá)行業(yè)總體控制水平,個(gè)別爐次已達(dá)行業(yè)領(lǐng)先水平。

        4.2 開(kāi)發(fā)的“雙渣+留渣”脫磷工藝,減少了物料消耗和爐渣排放量,確保初始鋼水內(nèi)部質(zhì)量,轉(zhuǎn)爐的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)達(dá)到最優(yōu)化的配置,為研發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打下良好基礎(chǔ)。

        4.3 “雙渣+留渣”脫磷工藝實(shí)施后,避免了轉(zhuǎn)爐出鋼因磷含量超標(biāo)導(dǎo)致降級(jí)改判或判廢事故的發(fā)生。

        4.4 高品質(zhì)高碳品種鋼實(shí)施“雙渣+留渣”脫磷工藝后,噸鋼冶煉成本降低34.87 元,磷含量>0.18%普碳鋼實(shí)施“雙渣+留渣”脫磷工藝噸鋼成本降低29.43 元,預(yù)計(jì)年產(chǎn)高品質(zhì)高碳鋼18 萬(wàn)t,高磷鐵水冶煉普碳鋼12萬(wàn)t,直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)到980萬(wàn)元。

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