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        船用柴油機(jī)主軸承蓋鑄件的質(zhì)量控制

        2020-09-03 03:54:56高振博
        商品與質(zhì)量 2020年27期
        關(guān)鍵詞:熱節(jié)冷鐵鐵液

        高振博

        廣西玉林達(dá)業(yè)機(jī)械配件有限公司 廣西玉林 537000

        1 影響船用柴油機(jī)主軸承蓋鑄件質(zhì)量的因素

        主軸承蓋屬于厚實(shí)類球鐵鑄件,球墨鑄鐵屬于內(nèi)生-糊狀凝固,凝固時析出石墨,有自補(bǔ)縮能力,但球墨鑄鐵液態(tài)收縮大,凝固外殼較薄弱,在二次膨脹時在石墨化膨脹力作用下使外殼膨脹,松弛了內(nèi)部壓力,若補(bǔ)縮液量不足或冒口頸模數(shù)設(shè)置不當(dāng),則容易在鑄件熱節(jié)處形成縮孔和縮松。

        縮孔、縮松缺陷出現(xiàn)在鑄件中上部,也是鑄件的厚大部位。球墨鑄鐵為糊狀凝固,凝固時析出石墨,有自補(bǔ)縮能力,但球墨鑄鐵液態(tài)收縮大,凝固外殼較薄弱,二次膨脹時在石墨化膨脹力作用下使外殼膨脹,松弛了內(nèi)部壓力,若補(bǔ)縮鐵液量不足或冒口頸模數(shù)設(shè)置不當(dāng),則容易在鑄件熱節(jié)處形成縮孔、縮松。探傷缺陷多判為裂紋,從鑄件裂紋處取樣做顯微組織檢查,發(fā)現(xiàn)磁粉探傷顯示的不是真正的裂紋,而是由于鑄件局部非金屬夾雜物(如漂浮的石墨、氧化渣等)聚集造成鑄件表面導(dǎo)磁性不同而形成貌似裂紋的磁粉堆積[1]。由于采用木模手工造型,砂型緊實(shí)度低及涂料涂刷不到位等操作原因,導(dǎo)致鑄件局部出現(xiàn)粘砂。某企業(yè)在兩年的時間里一共生產(chǎn)了主軸承蓋產(chǎn)品468 件,在這當(dāng)中質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)如表1 所示。通過分析發(fā)現(xiàn),工藝類鑄造缺陷占到全部鑄造質(zhì)量問題的74%。

        以下主要從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測六方面對問題點(diǎn)進(jìn)行歸納:

        (1)人為原因:工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)通知等工藝措施的有效執(zhí)行和落實(shí)。標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè),記錄真實(shí)填寫,異常問題及時反饋,工藝紀(jì)律嚴(yán)格遵守。

        (2)設(shè)備狀態(tài):全面梳理熔煉、造型、檢測等設(shè)備的穩(wěn)定性和使用精度以滿足使用要求,并加強(qiáng)使用過程監(jiān)測。

        (3)鑄造原材料:鑄造過程中加入的原材料潔凈度不好,導(dǎo)致鋼水脫氧不良,造成廢品。

        (4)鑄造工藝及鑄造過程控制:結(jié)合生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品的鑄造工藝復(fù)雜、冒口大,工藝出品率低;造型過程中,由于冷鐵的大量應(yīng)用,造型效率低,生產(chǎn)時過程控制效果差,工序流程不合理,控制文件不健全。

        (5)環(huán)境狀況溫度、粉塵:找出規(guī)律,制定措施,進(jìn)行控制。

        (6)測量:無損檢測標(biāo)準(zhǔn)及檢測過程校準(zhǔn)存在不足,部分人員無證操作。

        綜上分析,將人、機(jī)、法、測識別為影響主軸承蓋關(guān)鍵質(zhì)量特性的重要因子,其中“人”:作為一切要求及動作的執(zhí)行者,其基本的操作技能、對工藝文件及相關(guān)要求的掌握執(zhí)行、對設(shè)備熟悉程度、良好作業(yè)習(xí)慣的養(yǎng)成等內(nèi)容均關(guān)乎工件質(zhì)量的控制,重中之重?!皺C(jī)”:設(shè)備狀況、工裝的運(yùn)用是保證工件制造性能的基礎(chǔ)、必備條件?!胺ā保喊ㄨT造工藝的設(shè)計(jì)和優(yōu)化,作業(yè)指導(dǎo)書的完善和檢驗(yàn)規(guī)范的建立,關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及能否有效保證?!皽y”:主要是無損檢測人員檢測的準(zhǔn)確性有待提高,檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)把握不一致等造成廢品。結(jié)合前期的缺陷統(tǒng)計(jì),最終確定鑄造工藝和操作規(guī)范的建立作為本次改進(jìn)的關(guān)鍵因素。

        表1 主軸承蓋缺陷統(tǒng)計(jì)分析表

        2 船用柴油機(jī)主軸承蓋鑄件的質(zhì)量控制

        2.1 調(diào)整澆注系統(tǒng)

        澆注系統(tǒng)要保證金屬液平穩(wěn)充型,避免直接沖刷型壁和型芯,減少氣體卷入,阻擋夾雜物進(jìn)入。考慮到球墨鑄鐵材料易氧化以及擋渣的需要,內(nèi)澆道改由鑄件的下端面注入,確保充型平穩(wěn),過濾網(wǎng)也從澆口杯下移至橫澆道中,增強(qiáng)澆注系統(tǒng)的擋渣、溢渣能力[2]。

        2.2 調(diào)整澆注溫度

        澆注溫度過低,鐵液流動性差,在澆注過程中產(chǎn)生的氧化夾渣不易上浮和溢流出去。澆注溫度過高,將增加鑄件液態(tài)收縮性和型壁的熱負(fù)荷,并可能引起型壁位移,產(chǎn)生機(jī)械粘砂。因此,將澆注溫度調(diào)整為1360~1380℃。

        2.3 調(diào)整冷鐵數(shù)量和位置

        球墨鑄鐵件具有糊狀凝固特性,易產(chǎn)生縮松。在鑄件瓦面中部,調(diào)整了冷鐵的尺寸,增強(qiáng)了激冷效果;在兩端的厚大熱節(jié)處增加冷鐵,調(diào)整溫度場,防止局部過熱,減少縮孔、縮松缺陷。

        2.4 改進(jìn)冒口

        冒口補(bǔ)縮鑄件的液態(tài)收縮,在鑄件凝固造成的體積收縮大于析出石墨產(chǎn)生的體積膨脹時,要保證冒口頸通暢,使冒口內(nèi)有足夠可補(bǔ)充的鐵液。通過重新校核鑄件熱節(jié)處、冒口模數(shù),冒口、冒口頸尺寸改為φ180mm、φ80mm,保證液態(tài)補(bǔ)縮量及補(bǔ)縮通道暢通;壓邊冒口的尺寸也進(jìn)行適當(dāng)?shù)卣{(diào)整,有利于鑄件凝固時鐵液的適時補(bǔ)充,二次石墨膨脹大于凝固收縮,冒口頸及時凝固,從而保證內(nèi)部膨脹壓力的有效利用,生產(chǎn)出組織致密的鑄件。

        采用上述方法改進(jìn)主軸承蓋質(zhì)量,小批量生產(chǎn)20 件,結(jié)果如下:產(chǎn)品化學(xué)成分合格;產(chǎn)品機(jī)械性能全部合格;氣孔、縮松等鑄造缺陷消除,產(chǎn)品MT(磁粉探傷)、UT(超聲探傷)檢測合格;產(chǎn)品出品率由55%提高到63%以上,每件鐵水節(jié)約200 元以上;產(chǎn)品綜合合格率達(dá)98%以上。

        3 結(jié)語

        為更好地控制主軸承蓋質(zhì)量的產(chǎn)品質(zhì)量,就需要在生產(chǎn)前加強(qiáng)對工藝文件和相關(guān)工藝操作規(guī)范進(jìn)行編制,認(rèn)真講解工藝的操作要點(diǎn)、注意事項(xiàng),讓其完全理解并最終服務(wù)于生產(chǎn)。該企業(yè)工藝確定后共生產(chǎn)艦船用柴油機(jī)主軸承蓋168 件,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,檢驗(yàn)合格率100%,產(chǎn)品綜合合格率達(dá)98%,得到了部隊(duì)的高度評價,并且出品率提高,降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率[3]。

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