秦 烺, 沈龍江, 陳國(guó)勝, 申長(zhǎng)宏, 程 雄
(大功率交流傳動(dòng)電力機(jī)車系統(tǒng)集成國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 湖南株洲 412001)
根據(jù)IEC 61373、EN 13749等標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)內(nèi)開(kāi)展的線路振動(dòng)試驗(yàn)研究[1],軌道車輛轉(zhuǎn)向架上的設(shè)備承受的載荷比較大,再考慮受到可能的車輪多邊形激振[1]、踏面剝離、軌道波磨等異常情況的影響,其運(yùn)行工況較為惡劣。根據(jù)運(yùn)用經(jīng)驗(yàn),腳蹬[1]、掃石器[2-3]、撒沙支架等若采用懸臂式結(jié)構(gòu)其開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn)較大[2],壽命較短,以基于IEC 61373的腳蹬裝置振動(dòng)沖擊試驗(yàn)為例闡述了試驗(yàn)過(guò)程、故障原因分析、處理措施等,通過(guò)試驗(yàn)有效排除了潛在故障從而提高了部件可靠性水平。
如圖1所示,被測(cè)的腳蹬裝置由兩件側(cè)立板(材料Q460E)、上級(jí)和下級(jí)各3根腳蹬連接桿(材料35CrMoA)和一件腳踏板、側(cè)立板上安裝的油脂罐等組成。試驗(yàn)中油脂罐用質(zhì)量塊代替,整套腳蹬裝置模擬在轉(zhuǎn)向架構(gòu)架上的安裝狀態(tài)固定在試驗(yàn)臺(tái)的工裝上,試驗(yàn)設(shè)備在控制點(diǎn)按IEC 61373 類型2安裝在轉(zhuǎn)向架的長(zhǎng)壽命ASD頻譜輸出5~150 Hz振動(dòng)載荷,在橫向、縱向、垂向3個(gè)方向上分別按標(biāo)準(zhǔn)均方根值試驗(yàn)持續(xù)5 h無(wú)異常,則試驗(yàn)通過(guò)。
圖1 腳蹬裝置振動(dòng)沖擊試驗(yàn)發(fā)生斷裂故障
試驗(yàn)測(cè)得加速度值由控制點(diǎn)到加速度測(cè)點(diǎn)1和2逐漸增大。首次試驗(yàn)在橫向5 h完成后縱向加載不滿5 h 發(fā)生故障,如圖2所示腳蹬連接桿螺栓部分根部斷裂。后續(xù)通過(guò)調(diào)整潤(rùn)滑方式、力矩大小、墊圈材質(zhì)等方式進(jìn)行了多次優(yōu)化試驗(yàn)直至故障消除,主要情況見(jiàn)表1。
圖2 腳蹬連接桿螺栓部分?jǐn)嗔亚昂髮?duì)比圖
根據(jù)表1中試驗(yàn)2腳蹬上級(jí)最內(nèi)側(cè)腳蹬連接桿發(fā)生斷裂后無(wú)操作繼續(xù)試驗(yàn)5 h無(wú)異??芍?,該桿處存在應(yīng)力集中;對(duì)比試驗(yàn)1~4可知,在應(yīng)力集中的情況下,通過(guò)調(diào)整扭矩或潤(rùn)滑方式都無(wú)法避免發(fā)生斷裂,可見(jiàn)預(yù)緊力的大小不是關(guān)鍵影響因素;對(duì)比試驗(yàn)5和6可知,必須對(duì)上級(jí)所有腳蹬連接桿改金屬墊為橡膠墊才能通過(guò)試驗(yàn)。
表1 腳蹬裝置振動(dòng)沖擊試驗(yàn)過(guò)程
通過(guò)對(duì)比分析結(jié)合文獻(xiàn)[2]推斷,靠近腳蹬裝置懸臂結(jié)構(gòu)根部的連接桿存在應(yīng)力集中是斷裂的主要原因,而橡膠墊的加入消除了應(yīng)力集中,以下將從斷口分析、有限元分析、螺栓連接校核、橡膠墊的影響等方面進(jìn)行深入闡述。
如圖3所示,該腳蹬連接桿斷口分析為高周低載疲勞斷裂,疲勞源1為掛油脂罐側(cè),由于兩側(cè)受重力方向上的力不同,斷面沿桿軸向約45°夾角方向擴(kuò)展,裂紋擴(kuò)展到一定時(shí)期從疲勞源2處起裂,向相反方向擴(kuò)展,兩側(cè)同時(shí)擴(kuò)展,直至最終斷裂。由于腳蹬上級(jí)最內(nèi)側(cè)連接桿油脂罐側(cè)螺栓部分離油脂罐最遠(yuǎn)而離構(gòu)架安裝面最近,故其根部發(fā)生應(yīng)力集中斷裂。
圖3 腳蹬連接桿斷面宏觀形貌圖
(1)靜強(qiáng)度分析
對(duì)比圖1中實(shí)測(cè)加速度測(cè)點(diǎn)1、2和控制點(diǎn)振動(dòng)加速度由上至下逐步加大,這與懸臂式結(jié)構(gòu)有關(guān),而靜強(qiáng)度分析無(wú)法模擬該工況,故采用Workbench均勻施加平均15g縱向載荷與重力載荷并約束安裝面,全金屬腳蹬裝置應(yīng)力云圖如圖4所示。最大應(yīng)力324 MPa相對(duì)于35CrMoA實(shí)測(cè)屈服強(qiáng)度823 MPa有較大安全余量,但該應(yīng)力計(jì)算未考慮腳蹬連接桿兩端螺栓連接預(yù)緊力的影響。最大應(yīng)力位置處于腳蹬上級(jí)最內(nèi)側(cè)連接桿油脂罐側(cè)螺栓部分附近,且由下級(jí)向上級(jí)、由外側(cè)向內(nèi)側(cè)各腳蹬連接桿承受的應(yīng)力大小和范圍逐漸加大。
圖4 全金屬腳蹬裝置應(yīng)力云圖
(2)模態(tài)分析
從上述計(jì)算圖4中可以看出腳蹬裝置主振型為縱向擺動(dòng),同樣的振動(dòng)加速度加載在縱向上產(chǎn)生的應(yīng)力大于橫向或垂向,這是本試驗(yàn)在縱向加載時(shí)發(fā)生故障的首要原因。
圖5 腳蹬裝置變形和受力分析圖
圖5中包含上述計(jì)算的變形圖,圖中白色區(qū)域變形量趨近于0,而往下區(qū)域縱向擺動(dòng)變形量逐步加大,其中白色與藍(lán)色交界線方向與圖2、圖3中腳蹬連接桿斷口裂紋方向一致。
圖5中還包含一種近似的受力分析圖,將腳蹬油脂罐側(cè)下方載荷點(diǎn)F油集中于油脂罐處并加載平均加速度,該載荷點(diǎn)與腳蹬連接桿載荷點(diǎn)F桿連線至上述變形交界處支點(diǎn)形成懸臂梁,F(xiàn)油與F桿達(dá)到力矩平衡。由于F桿的力臂遠(yuǎn)小于F油,故F桿被集中放大,從而可能使腳蹬連接桿的螺栓部分強(qiáng)度不足而發(fā)生斷裂。
根據(jù)圖5的受力分析,設(shè)定F油為15 kg,平均加速度15g,由力矩平衡可得:
F桿=F油×L2/L1=15×15×
9.81×24.3=53 636 N
以試驗(yàn)1計(jì)算螺紋連接預(yù)緊力:F′=T/K/d=70/0.2/0.012=29 167 N,其中擰緊力矩系數(shù)K根據(jù)鍍鋅螺栓打樂(lè)泰膠選0.2,d為螺栓直徑。
螺紋連接總拉力:F0=F′+KCF桿=29 167+0.25×53 636= 42 576 N,其中相對(duì)剛度系數(shù)KC一般取0.2~0.3。
拉應(yīng)力強(qiáng)度:σ=1.3F0/As=1.3×42 576/80.2=690 (MPa)
拉應(yīng)力安全系數(shù):Sσ=σs/σ=823/690=1.19,該值對(duì)于控制預(yù)緊力的螺紋連接一般取1.2~1.5,拉應(yīng)力強(qiáng)度偏低。
圖6為模擬試驗(yàn)5僅對(duì)上級(jí)最內(nèi)側(cè)桿兩端加橡膠墊的靜強(qiáng)度計(jì)算結(jié)果,計(jì)算時(shí)將橡膠部分賦予一般橡膠材料的彈性模量和泊松比[4],計(jì)算結(jié)果最大應(yīng)力水平降低,但應(yīng)力集中轉(zhuǎn)移到了上級(jí)中間連接桿處,故試驗(yàn)時(shí)間增加但仍未通過(guò)試驗(yàn)。對(duì)比圖4可知更換了橡膠墊的腳蹬連接桿不再作為主要受力組件了,這是由于橡膠元件的阻尼特性和多向剛度特性[5],通過(guò)柔性連接[6],通過(guò)腳蹬側(cè)立板往連接桿傳遞的載荷被屏蔽或大幅度衰減、損耗。
圖6 上級(jí)最內(nèi)側(cè)桿換橡膠墊的應(yīng)力云圖
圖7 上級(jí)桿全部換橡膠墊的應(yīng)力云圖
圖7為模擬試驗(yàn)6中對(duì)上級(jí)所有腳蹬連接桿更換橡膠墊的應(yīng)力云圖,其最大應(yīng)力比試驗(yàn)5大但仍在側(cè)立板材料的許用應(yīng)力范圍內(nèi),處于側(cè)立板靠近安裝面的折彎圓弧區(qū)域,試驗(yàn)獲得通過(guò)。
通過(guò)本試驗(yàn)的開(kāi)展得到的啟示如下:
(1)懸臂件從安裝面至最遠(yuǎn)端振動(dòng)加速度和變形量逐漸加大,轉(zhuǎn)向架上使用懸臂件應(yīng)盡量減小懸臂長(zhǎng)度和減輕懸臂遠(yuǎn)端載荷以降低應(yīng)力,例如本試驗(yàn)中的腳蹬裝置應(yīng)盡量避免油脂罐的集成安裝;
(2)懸臂件中使用螺栓連接結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度分析不同于普通校核,應(yīng)避免螺栓連接區(qū)域應(yīng)力集中;
(3)懸臂件中強(qiáng)度薄弱的應(yīng)力集中點(diǎn),可以利用橡膠墊等彈性元件的柔性連接加以保護(hù),從而消除故障;
(4)通過(guò)振動(dòng)沖擊試驗(yàn)可以排查出故障缺陷或薄弱點(diǎn),再通過(guò)設(shè)計(jì)優(yōu)化解決故障,從而有效提高可靠性水平,這對(duì)轉(zhuǎn)向架部件特別是懸臂件的改進(jìn)很有意義。