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        催化裂化裝置分餾系統(tǒng)腐蝕分析及對策

        2020-09-02 10:24:12李鳳宇李超崔問師尹銓宋林
        石油和化工設(shè)備 2020年8期
        關(guān)鍵詞:管程分餾塔管束

        李鳳宇,李超,崔問師,尹銓,宋林

        (大慶煉化公司煉油一廠一套ARGG車間, 黑龍江 大慶 163411)

        1 分餾塔頂油氣-熱水換熱器泄漏分析

        1.1 情況介紹

        分餾塔頂油氣-熱水換熱器E1201A-F型號(hào)為:REBOS1300-1.6/1.6-480-6/25-6B,是外導(dǎo)流筒型換熱器,管束為波紋管形式,管程數(shù)為6管程,管程介質(zhì)為熱水(操作壓力0.9MPa),殼程介質(zhì)為分餾塔頂油氣(操作壓力0.16MPa)。已進(jìn)行檢修的三臺(tái)換熱器分別為E1201C、E1201E、E1201F,此三臺(tái)換熱器分別于2013年9月更換新管束,材質(zhì)為10#鋼,在此之前9年期間,該換熱器未發(fā)生過腐蝕泄漏。

        1.2 原因分析

        1.2.1 初步原因分析

        (1)腐蝕介質(zhì)的產(chǎn)生。油氣自分餾塔頂餾出,至分餾塔頂油氣-熱水換熱器E1201A-F,再經(jīng)空冷E1202A-l及分餾塔頂冷凝冷卻器E1203A-F冷卻至40℃,進(jìn)入分餾塔頂油氣分離器V1203進(jìn)行氣、液、水三相分離,由于原料油中硫化物在加熱和催化裂解過程中產(chǎn)生H2S,且在裂解溫度下,硫也能與烴反應(yīng)生成H2S,因此在分餾塔頂富氣系統(tǒng)中硫化氫濃度較高;同時(shí)原料油中的氮化物也裂解,一部分轉(zhuǎn)化為NH3,另一部分轉(zhuǎn)化成HCN,加上分餾塔頂潮濕環(huán)境,形成了HCN-NH3-H2SH2O的腐蝕環(huán)境。以下是車間近期工藝防腐蝕檢測記錄的部分?jǐn)?shù)據(jù):

        從以上數(shù)據(jù)中可以看出,分餾塔頂富氣系統(tǒng)含高濃度H2S,濃度基本維持在5000μl/l左右,同時(shí)含有少量HCN。

        (2)腐蝕原因及機(jī)理。首先,HCN的存在對H2S-H2O的腐蝕是起促進(jìn)作用的。Fe在濕H2S環(huán)境下反應(yīng)生成FeS,并形成保護(hù)膜,但氰化物能夠溶解保護(hù)膜,從而加速H2S對鋼材的腐蝕;同時(shí)氰離子阻礙了原子氫結(jié)合成分子氫,即提高了氫的過電位,從而產(chǎn)生有利于氫向鋼滲透的表面,促進(jìn)了氫的滲透。其腐蝕的特征表現(xiàn)為,對設(shè)備厚度減薄和局部坑蝕穿孔。從圖1中可見管束有明顯腐蝕穿孔。其次,從圖2中可見在換熱器第六管程部分有大量油泥附著在管束外壁上,而此處正是殼程油氣入口處,在此處形成更加惡劣的腐蝕環(huán)境,管束大部分泄漏穿孔也都位于第六管程。從圖3中可見大部分堵管管束分布在第六管程及換熱器上半部外圓。

        圖1

        圖2

        1.2.2 主要腐蝕原因

        圖3

        通過最近一次對分餾塔頂水分壓計(jì)算,查表得到分餾塔頂露點(diǎn)溫度在97℃,分餾塔頂操作溫度在115-118℃,經(jīng)由分餾塔頂油氣管線至換熱器入口經(jīng)實(shí)測溫度為98-100℃,換熱后溫度為74-76℃,熱水入口溫度為65℃,熱水出口溫度為85℃,由此可見,油氣經(jīng)分餾塔頂至E1201換熱器入口,剛好達(dá)到露點(diǎn)腐蝕溫度,由于分餾塔頂油氣為殼程介質(zhì),且最先與換熱器管束第六管程處接觸,可見油氣在進(jìn)入換熱器時(shí),首先在換熱器入口處迅速達(dá)到露點(diǎn)腐蝕溫度,形成酸腐蝕環(huán)境,因此在換熱器第六管程處可見大量管束泄漏,見圖4。露點(diǎn)腐蝕的結(jié)果是在金屬表面形成蝕點(diǎn)或小孔,由圖5可明顯見到管束腐蝕形成的孔洞。

        圖4

        圖5

        1.3 下一步措施

        (1)經(jīng)了解及對標(biāo)分析,各地區(qū)多家催化裝置分餾塔頂油氣-熱水換熱器E管束材質(zhì)升級為304不銹鋼。建議下個(gè)周期利用大修計(jì)劃將此換熱器管束材質(zhì)升級。

        (2)2019年檢修期間已將此6臺(tái)換熱器管束全部更換。

        (3)2019年檢修期間在油氣入口集合管處預(yù)留加注緩蝕劑管口,增設(shè)緩蝕劑注入點(diǎn),在后續(xù)的生產(chǎn)過程中增加在線注緩蝕劑流程。

        2 分餾系統(tǒng)柴油流程泄漏分析

        2.1 情況說明

        2019年11月11日9:00時(shí),班組員工巡檢至空冷平臺(tái)時(shí),發(fā)現(xiàn)E1208A下方平臺(tái)有柴油痕跡,經(jīng)檢查確認(rèn)管束發(fā)生泄漏,立即將該空冷器切除,12~13日對換熱器進(jìn)行吹掃置換,14日在空冷器出入口四道本體法蘭(PN4.0DN150)加裝盲板與系統(tǒng)隔離,15日對E1208A管束進(jìn)行堵漏,共計(jì)堵管34根(可能只漏1~2個(gè))。

        圖6

        2.2 分餾系統(tǒng)柴油主要流程

        2.2.1 下塔柴油

        來自分餾塔T201第11、13層的柴油經(jīng)塔T1202汽提后,經(jīng)泵P1205輸送進(jìn)入E1218、E1206AB、E1207AB換熱,最后經(jīng)空冷E1208AB冷卻,一部分又經(jīng)E1209冷卻作為貧吸收油進(jìn)入再吸收塔T1303塔頂,與來自塔底貧氣逆向接觸再吸收,再吸收后的貧吸收油成為富吸收油,經(jīng)E1206C、E1206A/B換熱后返回分餾塔9層。

        2.2.2 上塔柴油

        來自分餾塔T201第8層的柴油經(jīng)塔T1202B汽提后,經(jīng)泵P1216輸送進(jìn)入E1206C換熱外送至柴油加氫。

        此次泄漏的輕柴油空冷E1208A為下塔柴油流程,出廠日期為2003年5月,型號(hào)為GP9×3-6-193-2.5S-23.4/l-Ⅰa,單臺(tái)管束根數(shù)273根,翅片管規(guī)格φ25×2.5-9000,材質(zhì)10#鋼,投用至今使用16年,此次開工運(yùn)行59天后首次發(fā)生泄漏。

        圖7

        2.3 柴油系統(tǒng)腐蝕現(xiàn)狀

        2019年檢修前后柴油系統(tǒng)換熱器泄漏頻次明顯增加,檢修前柴油/熱水換熱器E1207AB(2016年7月新管束)管束泄漏,檢修期間更換新管束,上塔柴油泵P1216AB自沖洗線焊口多次泄漏;檢修期間發(fā)現(xiàn)上塔柴油/富吸收油換熱E1206C(2016年10月新管束)管束泄漏嚴(yán)重、下塔柴油/頂循環(huán)油換熱器E1218管箱密封面腐蝕嚴(yán)重;檢修后發(fā)現(xiàn)下塔柴油泵P1205泵體隔板腐蝕嚴(yán)重,流道穿孔及空冷E208A泄漏。

        從腐蝕形態(tài)判斷:E1206C管束表面為點(diǎn)蝕穿孔,E1218管箱密封面為坑蝕,P1216AB自沖洗線焊口為應(yīng)力開裂,P1205泵體內(nèi)為沖蝕。

        圖8 柴油(上塔柴油)-富吸收油換熱器E1206C管束腐蝕情況

        圖9 下塔柴油空冷器E1208A腐蝕情況

        E1206C殼層介質(zhì)為富吸收油,外壁多處點(diǎn)蝕穿孔,富吸收油腐蝕性劇烈。空冷器E1208AB管程介質(zhì)為下塔柴油,檢修試壓未發(fā)現(xiàn)泄漏。

        圖10 下塔柴油-頂循環(huán)油換熱器E1218管箱密封面腐蝕情況

        圖11 下塔柴油泵P1205泵體內(nèi)表面腐蝕情況

        此部位為上一個(gè)生產(chǎn)周期泄漏點(diǎn),殼層介質(zhì)為下塔柴油,管箱密封面坑蝕嚴(yán)重。泵P1205介質(zhì)為下塔柴油,泵修理過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部隔板、流道及葉輪等部件均出現(xiàn)坑蝕。

        圖12 上塔柴油泵P1216AB自沖洗線應(yīng)力開裂情況

        2.4 原因分析

        2.4.1 直接原因:HCl+H2S+H2O型腐蝕環(huán)境

        下塔柴油含硫1992.9mg/kg,含氯1.09mg/kg。經(jīng)T202汽提后,含有一定量水的柴油進(jìn)入空冷E208AB,溫度由91℃冷卻至50℃左右,大量的水在空冷管束內(nèi)部凝結(jié)和局部沉積,形成HCl+H2S+H2O型環(huán)境,加劇空冷管束的腐蝕泄漏。

        同處于換熱低溫段的E1207AB冷后溫度為91℃左右,殼程內(nèi)部同樣有一定量的水凝結(jié)和沉積,形成HCl+H2S+H2O型腐蝕環(huán)境,管束使用三年即發(fā)生穿孔泄漏,無法繼續(xù)使用。

        2.4.2 其他部位腐蝕原因

        (1)HCl+H2S+H2O型腐蝕環(huán)境

        上塔柴油泵P1216AB自沖洗線為奧氏體不銹鋼,今年P(guān)1216AB自沖洗線多次出現(xiàn)焊道開裂泄漏現(xiàn)象,上塔柴油含氯1.51mg/kg,且自沖洗線溫度為90℃左右,具備HCl+H2O形成條件,為氯離子應(yīng)力腐蝕開裂,同時(shí)E1206C殼層管束外壁大量點(diǎn)蝕穿孔也印證了上塔柴油流程為典型的氯離子腐蝕特征。

        (2)濕H2S型腐蝕環(huán)境

        下塔柴油泵P1205奧氏體不銹鋼自沖洗線未發(fā)生焊道應(yīng)力開裂,因介質(zhì)運(yùn)行溫度200℃,其腐蝕以濕H2S型環(huán)境腐蝕為主,氯離子腐蝕作用不明顯;換熱溫度較高的E1218也以濕H2S型腐蝕為主。

        表1 2019年最新分析數(shù)據(jù)

        表2 2013年標(biāo)定數(shù)據(jù)

        表3 2019年裝置外來酸性氣數(shù)據(jù)

        2.4.3 間接原因

        一套ARGG裝置除了自產(chǎn)硫化物等腐蝕物以外,外來腐蝕物主要來源為來自汽油提升管的外來物料和來自V1203的外來氣。近幾年,隨著重整、汽油、柴油等加氫類裝置高含硫外來氣的引入,分餾及穩(wěn)定系統(tǒng)的腐蝕狀況明顯急劇惡化。

        來自重整、汽油、柴油的未經(jīng)處理高含硫、氯(重整瓦斯含氯高)外來氣,硫含量在11000-25000mg/kg之間(見表3),是造成一套ARGG裝置柴油流程腐蝕加劇的關(guān)鍵腐蝕來源。

        未經(jīng)有效脫硫、脫氯處理的外來氣直接進(jìn)入粗汽油罐V1203,經(jīng)氣壓機(jī)壓縮進(jìn)入穩(wěn)定系統(tǒng),并在吸收穩(wěn)定系統(tǒng)與裝置自產(chǎn)瓦斯混合,而來自分餾塔的貧吸收油在T1303內(nèi)與高含硫的瓦斯逆向接觸再吸收后,又將高含硫、含氯腐蝕物引入分餾塔的柴油流程進(jìn)行循環(huán)往復(fù),導(dǎo)致柴油系統(tǒng)腐蝕物富集并加劇柴油及頂循系統(tǒng)腐蝕,尤其是通過富吸收油的攜帶,造成硫化物、氯離子向上、下塔柴油及頂循流程擴(kuò)散。在分餾塔上部含水環(huán)境下形成更難于控制的HCl+H2S+H2O型腐蝕環(huán)境,導(dǎo)致這些部位的腐蝕速度進(jìn)一步加劇。

        對比2013年數(shù)據(jù),今年以來柴油系統(tǒng)腐蝕物含量進(jìn)一步增加,腐蝕速度進(jìn)一步加劇,造成2019年檢修后穩(wěn)定系統(tǒng)相繼出現(xiàn)換熱器管束及空冷泄漏。

        2.5 下一步措施

        (1)外來氣體進(jìn)入一套ARGG裝置前應(yīng)進(jìn)行必要的集中脫硫、脫氯等處理,將氣體中腐蝕物降低至設(shè)防值以下,確保ARGG裝置能夠長周期平穩(wěn)運(yùn)行。

        (2)對富吸收油和柴油、頂循系統(tǒng)的管線、小接管等進(jìn)行全面的測厚排查和檢查,同時(shí)做好關(guān)鍵部位的定期測厚檢查和評估,做好事前防范。

        (3)對外來氣、富吸收油、柴油和頂循系統(tǒng)流程制定日常檢查方案和預(yù)案,同時(shí)加強(qiáng)日常和關(guān)鍵部位的巡檢檢查,做到有問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置,避免事態(tài)擴(kuò)大。

        (4)含氯的上塔柴油進(jìn)入柴油加氫裝置,對裝置的影響要進(jìn)行持續(xù)跟蹤和評估。

        ◆參考文獻(xiàn)

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        [3] 胡安定. 催化裂化裝置設(shè)備維護(hù)檢修案例[M].北京:中國石化出版社,2015.

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        [7] 錢廣華,劉劍鋒. 換熱器技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2012.

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