劉 冰
(許昌龍崗發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 許昌 461000)
凝汽器真空是火力發(fā)電廠監(jiān)視的重要參數(shù),真空的高低直接關(guān)系到整個(gè)電廠的安全性和經(jīng)濟(jì)性。以660 MW超超臨界機(jī)組為例,真空下降1 kPa影響煤耗約2.35 g/kW·h,影響熱耗率約0.25%,在當(dāng)前節(jié)能降耗的嚴(yán)峻形勢(shì)下,足見真空這一指標(biāo)對(duì)電廠熱經(jīng)濟(jì)性及電廠效益的重要性。另一方面,真空下降也會(huì)引起汽輪機(jī)軸向位移增大,推力瓦過負(fù)荷,排氣溫度升高,氣缸中心線變化引起機(jī)組振動(dòng),蒸汽流量增大,機(jī)組葉片過負(fù)荷等異常,對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重威脅。因而,無論從經(jīng)濟(jì)性還是安全性,探討如何解決真空偏低的問題,使機(jī)組處于最佳真空狀態(tài),對(duì)于火電廠運(yùn)行具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
凝汽器中的壓力,理想情況下應(yīng)為蒸汽的飽和壓力,而飽和壓力又由飽和蒸汽溫度ts決定[1]:
ts=tw1+Δt+δt
(1)
通過式(1)可知影響凝汽器真空的因素有:冷卻水入口溫度tw1、冷卻水溫升Δt及凝汽器端差δt。此外,真空系統(tǒng)存在漏點(diǎn),也是真空偏低的常見因素。
冷卻水溫度受氣候、季節(jié)、大氣溫度及環(huán)境相對(duì)濕度影響外,還取決于循環(huán)水冷卻設(shè)備運(yùn)行的好壞,如自然通風(fēng)冷卻塔內(nèi)的塔芯填料的塌陷、噴嘴的堵塞、及冬季水塔結(jié)冰等都將造成淋雨密度不均勻,影響循環(huán)水在塔中的散熱。
冷卻水溫升取決于冷卻倍率,即凝汽器循環(huán)冷卻水量與排汽量的比值。當(dāng)排入凝汽器蒸汽量一定時(shí),冷卻水溫升升高,說明冷卻水不足。冷卻水量不足的原因主要是循環(huán)水泵出力不足或凝汽器銅管堵塞等原因引起水阻增加。
端差與凝汽器銅管表面清潔度以及凝汽器內(nèi)部積聚的空氣量等因素有關(guān)。另外,凝汽器水位過高,淹沒部分冷卻銅管,使冷卻面積減少,也會(huì)影響真空。
真空系統(tǒng)管道或閥門零件發(fā)生損壞時(shí)會(huì)引起空氣漏入凝汽器,造成真空下降,通常表現(xiàn)為同一負(fù)荷下的真空值較正常時(shí)低,如汽泵密封水回水不足、汽輪機(jī)低壓缸防爆膜破損、加熱器汽側(cè)放水門誤開等。
真空下降在機(jī)組日常運(yùn)行中為常見故障,其中又可分為緩慢下降和急劇下降兩種表現(xiàn)形式[2-3]。
運(yùn)行中造成凝汽器真空緩慢下降的因素主要有:①循環(huán)水入口溫度升高。②凝汽器水位過高。③大機(jī)或小機(jī)軸封供汽壓力不足。④水封閥密封水門運(yùn)行中誤關(guān)。⑤凝汽器熱負(fù)荷過大。⑥加熱器或除氧器事故疏水閥誤開。⑦凝結(jié)水收集水箱水位過低(根據(jù)系統(tǒng)供水布置情況而定)。⑧真空系統(tǒng)少量泄漏。
造成凝汽器真空急劇下降的因素主要有:①循環(huán)水中斷或水量不足。②真空系統(tǒng)大量泄漏。③凝汽器滿水。④大機(jī)或小機(jī)軸封供汽中斷。⑤機(jī)械真空泵故障。⑥真空系統(tǒng)閥門操作不當(dāng)或誤操作。⑦真空破壞門誤開。⑧低壓缸安全門薄膜破損或小機(jī)排汽缸安全門薄膜破損。⑨汽輪機(jī)旁路誤開。
造成機(jī)組真空低的很重要的原因之一是真空泄露,而真空系統(tǒng)查漏通常有以下6種方法:灌水查漏、氦質(zhì)譜儀查漏、超聲波查漏、火燭法、涂抹肥皂泡、鹵素檢測(cè)等。這6種方法各有優(yōu)缺點(diǎn),但真空系統(tǒng)包含大量的設(shè)備及系統(tǒng),連接的動(dòng)靜密封點(diǎn)多,在輕微漏空氣的情況下很難發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),且許多漏點(diǎn)需要半邊隔離,甚至停機(jī)后才能查漏。機(jī)組根據(jù)日常運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),大多真空系統(tǒng)泄露能夠在運(yùn)行中進(jìn)行分析排查,本文主要從運(yùn)行機(jī)組系統(tǒng)排查的角度進(jìn)行分析。
某廠10月份,3、4號(hào)機(jī)均為低速泵運(yùn)行,因膠球系統(tǒng)異常,發(fā)現(xiàn)4號(hào)機(jī)真空值較3號(hào)機(jī)明顯偏低,以530 MW相同負(fù)荷下為例,4號(hào)機(jī)真空-91.75/-94.05 kPa,3號(hào)機(jī)真空-92.79/-94.79 kPa,差值1.04/0.74 kPa,3、4號(hào)機(jī)循環(huán)水出水溫度偏差2℃,4號(hào)機(jī)A、B側(cè)循環(huán)水出水溫度差值為2℃。而且4號(hào)機(jī)真空仍有惡化的趨勢(shì)。原因分析:因膠球系統(tǒng)異常(A/B側(cè)收球網(wǎng)電動(dòng)頭頻繁故障。A側(cè)問題不能根除,B側(cè)電動(dòng)頭無備件),造成凝汽器端差增大,降低真空,影響經(jīng)濟(jì)性。秋季來臨,特別是9月中旬后水庫來水中有機(jī)物含量上升,來水濁度大于30 NTU、硬度均超標(biāo)嚴(yán)重,(濁度正常小于20 NTU,鈣硬度小于860 mg/L)經(jīng)中水處理后效果不明顯,循泵前池濾網(wǎng)經(jīng)常堵塞,循環(huán)水水質(zhì)持續(xù)下降。
某廠12月某日監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)高背壓凝汽器真空快速降低,就地檢查發(fā)現(xiàn)電泵暖管管路爆開。原因分析:電泵暖管管路管徑較小,管壁較薄,而電泵暖泵用水取至高溫的除氧器,暖泵回水至高背壓凝汽器,回水在暖管管路中處于汽化高速流動(dòng)的狀態(tài),對(duì)管壁(接近高背壓凝汽器的部分)沖刷較厲害,日積月累造成暖管管路泄漏、爆管。
某廠2018年2月5號(hào)至今發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)循環(huán)水凝汽器出口兩側(cè)溫度時(shí)常出現(xiàn)偏差大(2.5℃),且真空偏低,進(jìn)行原因排查。原因分析:①低壓軸封進(jìn)口濾網(wǎng)(3瓦側(cè))輕微堵塞。②DCS只有進(jìn)口母管壓力顯示,軸封回汽手動(dòng)門實(shí)際開度不一致,實(shí)際大軸兩端壓力偏差較大,造成汽缸低壓段兩側(cè)軸封壓力不一致。
1)若發(fā)現(xiàn)真空下降時(shí),要派盤前人員快速就地檢查真空泵及開啟高、低背壓聯(lián)絡(luò)門,為恢復(fù)真空爭取時(shí)間。
2)由于真空泵一般接帶不同凝汽器,值班人員要必須清楚每臺(tái)真空泵所接帶凝汽器,建議在接班運(yùn)行日志中體現(xiàn),規(guī)范運(yùn)行值班管理,做到“交接班五清楚”。
3)提高除鹽水壓力,因?yàn)榻?jīng)常影響到真空下降的幾個(gè)因素,例如汽泵密封水回水、軸加疏水回水、凝泵密封水失去及除鹽水管道突然失壓等,都可經(jīng)過提高除鹽水壓力消除漏真空。建議正常運(yùn)行時(shí),保持與真空相關(guān)的各用戶供水手動(dòng)門有一定的開度。
4)若出現(xiàn)凝汽器真空下降,應(yīng)首先考慮是否有影響到真空的缺陷或檢修工作,派巡檢就地檢查相關(guān)作業(yè)面,盡快確認(rèn)泄漏點(diǎn)。
6)若出現(xiàn)單個(gè)高(或低)背壓凝汽器真空降低,可以排除循環(huán)水系統(tǒng)出現(xiàn)故障,應(yīng)重點(diǎn)檢查與該背壓凝汽器相連接的管道或閥門。
7)若漏真空時(shí),由于冷空氣進(jìn)入凝汽器,可能會(huì)引發(fā)凝汽器內(nèi)部響動(dòng),可通過聲音判斷漏點(diǎn)部位。
8)若有影響到凝汽器真空下降的缺陷及檢修工作時(shí),可以改變備用真空泵的運(yùn)行方式,當(dāng)出現(xiàn)真空下降時(shí)能夠及時(shí)啟動(dòng)有效的備用真空泵。
9)注意凝汽器真空變化對(duì)凝汽器水位的影響,并從水位變化初步判斷泄露點(diǎn)位置。
10)機(jī)組檢修后,由于低壓凝汽器殼側(cè)放空氣與放水閥門較多,且位置隱蔽,往往由于檢修誤開和恢復(fù)措施執(zhí)行不到位,造成啟動(dòng)后漏真空,需要重點(diǎn)關(guān)注。
11)此外應(yīng)根據(jù)漏真空情況,按規(guī)程要求降低機(jī)組負(fù)荷運(yùn)行。
機(jī)組真空監(jiān)視與事故處理是火力發(fā)電廠運(yùn)行管理的重要組成部分,根據(jù)本廠設(shè)備管道布置和過往經(jīng)驗(yàn),梳理符合機(jī)組實(shí)際的影響真空因素,查找路線和簡明有效的處理方法是快速解決問題的關(guān)鍵,這樣不僅能節(jié)約大量的人力物力,也能在關(guān)鍵時(shí)刻保證機(jī)組安全運(yùn)行。