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        亭子口電站機組各部軸承測溫電阻改造優(yōu)化及應(yīng)用

        2020-08-29 06:07:36曹海濤
        四川水利 2020年4期

        曹海濤

        (大唐四川發(fā)電有限公司,成都,610074)

        1 引言

        嘉陵江亭子口水利樞紐位于四川省廣元市蒼溪縣境內(nèi),嘉陵江干流的中游上段,是嘉陵江干流開發(fā)建設(shè)中唯一骨干控制性工程。該工程以防洪、灌溉及城鄉(xiāng)供水、發(fā)電為主,兼顧航運,并具有攔沙減淤等綜合利用效益,對減少三峽水庫泥沙淤積具有不可替代的作用??傃b機容量110萬kW,設(shè)計年平均發(fā)電量31.75億kW·h~29.51億kW·h,是川東北地區(qū)規(guī)模最大的具有年調(diào)節(jié)能力的大型水電電源。上導(dǎo)、下導(dǎo)、推力、水導(dǎo)軸承是發(fā)電機組的關(guān)鍵裝置之一,其中測量瓦溫的溫度傳感器又是檢測各部軸承瓦運行狀態(tài)的唯一手段,能對水輪發(fā)電機組進行監(jiān)測和保護,其重要性不言而喻。一旦測溫電阻產(chǎn)生磨損、斷裂、絕緣損壞等情況,將導(dǎo)致機組測溫不準確、溫度跳變、甚至無溫度顯示,當這些不能被監(jiān)控的軸瓦有故障發(fā)生時,不能及時有效地限制故障擴大,嚴重時引起燒瓦和機組事故停機,影響機組安全穩(wěn)定運行。

        2 測溫電阻存在的問題及原因分析

        上、下導(dǎo)軸承采用自潤滑、分塊、可調(diào)、油浸、巴氏合金型,推力軸承支撐方式采用彈簧簇結(jié)構(gòu),推力軸承采用鋼制軸承合金面推力瓦;水輪機導(dǎo)軸承為稀油潤滑、采用巴氏合金表面的分塊瓦、自潤滑軸承,設(shè)置外置式油冷卻器。其中上導(dǎo)瓦10塊,下導(dǎo)瓦20塊,推力瓦14塊,水導(dǎo)瓦10塊,鉑電阻均由主機廠家提供,均采用三線制接線方式,自機組投產(chǎn)以來,1至4號機組水導(dǎo)瓦測溫電阻均出現(xiàn)不同程度的引線開裂現(xiàn)象,嚴重時引起引線斷裂,使測溫電阻損壞,容易引起溫度跳變,易導(dǎo)致軸瓦溫度保護動作引起機械事故或水機回路事故停機。具體存在問題及原因分析如下。

        2.1 設(shè)計不規(guī)范

        溫度電阻中間轉(zhuǎn)接較多,增加了斷點,易引起溫度跳變和測量誤差。比如上導(dǎo)、下導(dǎo)、推力溫度傳感器經(jīng)發(fā)電機外端子箱轉(zhuǎn)接至測溫柜,測溫柜與發(fā)電機外端子箱距離較近,沒有轉(zhuǎn)接必要。

        2.2 運行環(huán)境較差

        溫度傳感器長期浸泡在溫度較高的各部軸承透平油槽中,機組運行時時刻承受油流沖擊和機組震動的影響,在這樣的環(huán)境中要保證溫度傳感器和測溫引線能持續(xù)穩(wěn)定運行就顯得非常重要,且原電阻設(shè)計的防護等級不夠,會造成電阻引出線損壞。

        2.3 鉑電阻自身工藝差

        測溫電阻普遍采用鉑絲繞制的電阻,在機組的長期振動過程中,繞制的紋路會發(fā)生變化,從而導(dǎo)致熱電阻本身阻值不對稱,造成溫度跳變和測值不準。如果封裝工藝不嚴格或填充物不致密,則其在軸向和徑向經(jīng)受重復(fù)性振動或沖擊時,會導(dǎo)致繞制在骨架上的鉑絲被壓縮或與不銹鋼外套相接觸,導(dǎo)致相鄰鉑絲間相互接觸或短路,造成溫度跳變。

        2.4 出線方式不當

        一是各部軸承油槽測溫電阻與外部電纜連接均采用焊接方式,長時間在高溫環(huán)境中運行,容易造成焊錫脫落,產(chǎn)生虛焊現(xiàn)象,使電阻引出線與外接電纜接觸不了;包裹的絕緣膠帶散開,絕緣降低。這些情況都會引起測值不準,影響機組安全穩(wěn)定運行。

        二是上導(dǎo)、推力油槽測溫出線采用圓管穿線外加膠泥封堵密封,在安裝拆卸時比較費時費力,且極易在拆除密封膠時損壞電纜引線,檢修時不易維護檢測。另外,如果密封不好,運行時間長容易導(dǎo)致漏油。水導(dǎo)油槽測溫出線采用鎖緊卡套封堵,在安裝拆卸時比較費時費力,檢修時也不易維護檢測。

        2.5 測溫電阻引線質(zhì)量差

        每臺機的測溫電阻引出線均不同程度發(fā)生引線硬化、開裂甚至斷裂,工藝質(zhì)量較差,抗電磁干擾能力差,且引線在油槽內(nèi),脫落的表皮外殼會使得油槽內(nèi)的雜質(zhì)增多,透平油油質(zhì)劣化。

        2.6 檢修時不便于拆除接線

        下導(dǎo)測溫電阻安裝在下導(dǎo)油槽上方,需要檢修人員到油槽和轉(zhuǎn)子之間進行拆除,作業(yè)空間窄,作業(yè)困難,電阻拆除和回裝時間長。在作業(yè)過程中,存在很大的安全隱患。

        3 改造優(yōu)化設(shè)計

        (1)全部采用測溫電阻引線一體化設(shè)計,中間沒有任何轉(zhuǎn)接及斷點,上導(dǎo)、下導(dǎo)、推力電阻引線通過出線裝置直接接至測溫柜,水導(dǎo)經(jīng)水車室端子箱接至測溫柜。

        (2)采用特制耐油的導(dǎo)線,導(dǎo)線長期浸泡在油里出現(xiàn)變硬變脆是由于導(dǎo)線最外層絕緣層材料選擇不合理造成的,原導(dǎo)線外皮材料是PVC材料,其耐油、耐溫性能較差。在溫度較高場合,它的耐油性能會大大降低,使用壽命會縮短很多,在較高溫度的油中長時間浸泡后,導(dǎo)線會出現(xiàn)變硬、變脆的現(xiàn)象。

        (3)將現(xiàn)有測溫電阻固定螺紋結(jié)構(gòu)更換為活動螺紋結(jié)構(gòu),方便拆裝。此技術(shù)屬國內(nèi)領(lǐng)先水平,波紋管與測溫探頭采用攻絲冷軋連接方式,解決了波紋管與測溫探頭連接處容易斷開的問題。

        (4)將油槽出線裝置改造,改變現(xiàn)有油槽出線方式,上導(dǎo)、推力、下導(dǎo)油槽出線裝置。便于檢修時拆除接線,拆除電阻時只用將航空插頭扭開,不用將整個測溫電阻拔出,整根電纜退出,大大節(jié)約了檢修時拆除測溫電阻的人力和時間。

        (5)改造后對安全接地和等電位接地按規(guī)范要求進行,電纜屏蔽層接入等電位接地排,盤柜及設(shè)備外殼接入安全接地排。

        4 改造后應(yīng)用效果

        4.1 直接效益

        檢修時大大縮短了拆裝測溫電阻的作業(yè)時間,由原來的兩天縮短到只用半天就可拆裝電阻,提高了設(shè)備等效可用系數(shù)。

        4.2 間接效益

        改造優(yōu)化后機組運行工況較好、安全系數(shù)有所提升,設(shè)備使用壽命大大延長,降低了機組的運行風(fēng)險。

        4.3 改造前后對比效果

        改造前 改造后

        5 結(jié)論

        通過對亭子口電站機組各部軸承測溫電阻進行改造優(yōu)化,改造后設(shè)備運行正常,簡化了回路,降低了故障率,既解決漏油滲油問題,又大大減輕檢修人員拆裝電阻的施工難度,提高了勞動效率,確保了機組安全穩(wěn)定運行。

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