鄭 少 偉
(山西新元煤炭有限責(zé)任公司,山西 晉中 030600)
新元礦3417 工作面主采3# 煤層,煤層厚度為2.1m~2.55m,均厚為 2.35m,平均傾角為6°,工作面區(qū)域煤層偽頂為泥巖,均厚為0.2m,直接頂為砂質(zhì)泥巖,均厚8.94m,基本頂為粉砂巖,均厚為2.4m,直接底為泥質(zhì)砂巖,均厚為2.95m,基本底為細(xì)砂巖,均厚為1.6m。3417 工作面進(jìn)風(fēng)巷全長(zhǎng)1671m,巷道為矩形斷面,沿頂掘進(jìn),掘進(jìn)寬度為5.2m,高為3.0m,斷面積為15.6m2。工作面一側(cè)為未開采的3303 工作面,一側(cè)為已采空的3306 工作面采空區(qū),如圖1 所示。受上一工作面回采后采空側(cè)側(cè)向支承壓力影響,現(xiàn)進(jìn)風(fēng)巷采用現(xiàn)有支護(hù)方案難以滿足實(shí)際要求[1-2],根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的結(jié)果,得到巷道頂板下沉量在200~300mm,兩幫移進(jìn)量為400~500mm,變形量較大難以滿足安全生產(chǎn)要求。
巷道的支護(hù)效果受多方面因素共同影響,其中包括錨桿的長(zhǎng)度、錨桿的間排距、以及錨固方式等[3-4]。
圖1 工作面布置示意
錨桿長(zhǎng)度影響支護(hù)的作用范圍,與施加在錨桿上的預(yù)應(yīng)力大小成正比,和施加預(yù)應(yīng)力的形成的壓應(yīng)力區(qū)范圍成反比。與頂板巖層條件相適應(yīng)的錨桿長(zhǎng)度,同時(shí)增加錨桿預(yù)應(yīng)力后可取得最佳支護(hù)效果,通過實(shí)踐對(duì)比,當(dāng)長(zhǎng)度為 1.6m、2.4m、2.6m 時(shí),巷道變形量大,支護(hù)效果不佳,綜合考慮錨桿長(zhǎng)度為2.0m 時(shí)是最佳支護(hù)長(zhǎng)度。
錨桿的間排距影響壓應(yīng)力區(qū)的范圍大小,當(dāng)距離合適時(shí)可以支護(hù)作用疊加,大大改善支護(hù)效果,但過密的錨桿也會(huì)增加支護(hù)成本。綜合目前新元煤業(yè)3417 進(jìn)風(fēng)巷的現(xiàn)狀,間排距選為1m 較為合適。
錨桿錨固方式有端部錨固、全長(zhǎng)錨固和加長(zhǎng)錨固3 種,根據(jù)錨固后形成的預(yù)應(yīng)力場(chǎng)的形狀大小,錨固效果最佳的方式為加長(zhǎng)錨固,同時(shí)通過預(yù)應(yīng)力改善分布效果達(dá)到最佳的支護(hù)目的。
模擬采用FLAC3D 軟件,建立長(zhǎng)為150m,寬為100m,高為29m 模型,模型中巷道寬為5m、高為3m、 兩巷間的煤柱寬度為 20m, 模擬服從Mohr- Coulomb 準(zhǔn)則,上覆載荷施加11.75MPa,模型從上往下分別為中粒砂巖、砂質(zhì)泥巖、3 號(hào)煤、泥巖和砂質(zhì)泥巖,圍巖物理力學(xué)參數(shù)見表1。
圖2 數(shù)值模擬圖
表1 圍巖物理力學(xué)參數(shù)
初步擬定五套支護(hù)方案,支護(hù)參數(shù)見如表2。支護(hù)方案錨桿選用500 號(hào)左旋無縱筋螺紋鋼筋,錨索選用鋼絞線。
表2 數(shù)值模擬支護(hù)方案參數(shù)
通過改變支護(hù)參數(shù),模擬不同支護(hù)情況下的支護(hù)效果。在FLAC3D 中使用結(jié)構(gòu)單元Cables 代替錨索和錨桿,并將其施加在巷道的頂板和兩幫,然后對(duì)結(jié)構(gòu)單元進(jìn)行賦值,模擬錨索和錨桿的尺寸以及預(yù)應(yīng)力等,分析圍巖變形量的變化,以求達(dá)到最佳的支護(hù)效果,以方案三支護(hù)參數(shù)為例,見圖3。
圖3 支護(hù)方案模擬
在軟件中設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn),分別對(duì)巷道頂?shù)装搴蛢蓭瓦M(jìn)行變形量監(jiān)測(cè),其監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見表3。
表3 圍巖變形監(jiān)測(cè)
為便于觀察不同支護(hù)方案的變形量效果,根據(jù)表3 圍巖變形監(jiān)測(cè)繪制變形柱狀圖,見圖4。
圖4 巷道圍巖變形柱狀
隨著錨桿錨索間排距的增加,巷道兩幫和頂?shù)装宓奈灰屏恳苍谥鸩皆黾印.?dāng)錨桿間排距由700mm增加到 900mm, 錨索間排距由 1400mm 增加到1800mm 時(shí),巷道圍巖的變形量變化不明顯;當(dāng)錨桿間排距由900mm 增加到1200mm,錨索間排距由1800mm 增加到2200mm 時(shí),巷道圍巖的變形量變化突出顯著。從圖4 中可以看出,方案一、二、三圍巖變形量處于較小的區(qū)間,錨桿、錨索密度由方案二變?yōu)榉桨溉臅r(shí)候,兩幫變形量增大了16%,但由方案三變?yōu)榉桨杆牡臅r(shí)候,兩幫變形量增大了52%。由此可知,方案三屬于較為合理的支護(hù)參數(shù)。
3417 進(jìn)風(fēng)巷頂板錨桿鋼號(hào)為500 號(hào),規(guī)格為Φ20mm×2.0m 的左旋無縱筋螺紋鋼筋錨桿,間排距900mm×1000mm。。錨固方式為雙速樹脂加長(zhǎng)錨固,所選用得錨固劑為MSCK2330 和MSZ2350 的組合型,有效錨固長(zhǎng)度為1240mm。
錨桿端部使用M22 高強(qiáng)螺母、拱型高強(qiáng)托板調(diào)心球墊及尼龍墊圈,托盤規(guī)格150mm×150mm×10mm,承載力不低于210kN,采用W 型鋼帶,規(guī)格280mm×4mm×4800mm。
巷道表面鋪設(shè)材料為10# 鐵絲網(wǎng)片,規(guī)格為5600mm×1100mm,網(wǎng)孔規(guī)格30mm×30mm,搭接100mm。
巷幫所選用的錨桿型號(hào)與頂板索用型號(hào)相同,鋼號(hào)為500 號(hào),規(guī)格為Φ20mm×2.0m 的左旋無縱筋螺紋鋼筋錨桿,錨固方式為樹脂加長(zhǎng)的錨固,所使用的錨固劑為MSZ2360。錨桿端部使用M22 高強(qiáng)螺母、拱型高強(qiáng)托板調(diào)心球墊及尼龍墊圈,托盤使用承載力不低于210kN、尺寸不小于150×150×10mm 的規(guī)格,鋼帶采用W 型鋼帶,尺寸選用280mm×4mm×4800mm。
巷道表面鋪設(shè)材料為10# 鐵絲,網(wǎng)孔規(guī)格采用30×30mm 的型號(hào),網(wǎng)片為 3000×1100mm 的大小,在搭接時(shí)用16# 鉛絲控制100mm 的網(wǎng)片間距。施工時(shí)錨桿垂直幫部打入,每排打3 根,間排距為1000mm×1000mm。錨索按照二二間隔式布置,幫錨索和底板距離為600mm,間距1400mm。
圖5 3417 工作面進(jìn)風(fēng)巷錨桿錨索支護(hù)布置
3417 進(jìn)風(fēng)巷掘進(jìn)300m 后,采用新的支護(hù)方案繼續(xù)掘進(jìn)300m,在巷道100m、400m 位置設(shè)置2 個(gè)監(jiān)測(cè)站,對(duì)原支護(hù)形式和改進(jìn)支護(hù)后的巷道圍巖變形情況進(jìn)行觀測(cè),測(cè)站1 和2 的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如圖6 所示。
圖6 圍巖變形曲線
從圖6 可以看出,3417 工作面施工期間,2 個(gè)測(cè)站的巷道圍巖變形速率均由快至慢,最終趨于穩(wěn)定,其中距掘進(jìn)工作面120m 左右時(shí)圍巖變形量開始趨于穩(wěn)定。從兩幫和頂板移進(jìn)量來看,在原支護(hù)條件下兩幫移進(jìn)量最大為280mm,頂板移進(jìn)量為320mm, 優(yōu)化支護(hù)方案后兩幫最大移進(jìn)量為150mm,頂板移進(jìn)量為200mm。對(duì)比不難看出,兩幫變形量減少46.4%,頂板變形量減少37.5%,優(yōu)化后的支護(hù)方案有利于3417 工作面進(jìn)風(fēng)巷圍巖變形控制。
1)通過對(duì)3417 工作面支護(hù)影響因素分析,確定了不同間排距和錨固方式等的五種支護(hù)方案,數(shù)值分析變形控制效果,錨桿錨索密度由方案二變?yōu)榉桨溉臅r(shí)候,兩幫變形量增大了16%,但由方案三變?yōu)榉桨杆牡臅r(shí)候,兩幫變形量增大了52%。確定方案三屬于較為合理的支護(hù)參數(shù)。
2)將方案三在3417 工作面進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),通過礦壓監(jiān)測(cè),在原支護(hù)條件下兩幫移進(jìn)量最大為280mm,頂板移進(jìn)量為320mm,優(yōu)化支護(hù)方案后兩幫最大移進(jìn)量為 150mm, 頂板移進(jìn)量為200mm。對(duì)比不難看出,兩幫變形量減少46.4%,頂板變形量減少37.5%,優(yōu)化后的支護(hù)方案有利于3417 工作面進(jìn)風(fēng)巷圍巖變形控制,滿足安全生生產(chǎn)的要求。