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        工業(yè)園區(qū)污水處理廠SBR 系統(tǒng)提高脫氮效果實例

        2020-08-25 03:48:34李卓軍
        工業(yè)水處理 2020年8期
        關鍵詞:硝化碳源處理廠

        李卓軍

        (聯(lián)熹水務(武漢)有限公司,湖北武漢430000)

        近年來合肥市政府對巢湖流域水環(huán)境治理工作逐步重視,特別針對總氮指標做出嚴格規(guī)定。 自2018 年7 月起,污水處理廠總氮排放指標由“無要求”調(diào)整為DB 34/2710—2016《巢湖流域城鎮(zhèn)污水處理廠和工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》中要求的“≤15 mg/L”。

        1 項目介紹

        某化工園區(qū)有企業(yè)80 余家,以化工、冶煉企業(yè)為主, 各企業(yè)污水經(jīng)管道收集后集中排入污水處理廠。污水處理廠設計規(guī)模為30 000 m3/d,實際進水量20 000~24 000 m3/d,出水執(zhí)行DB 34/2710—2016 排放標準。

        1.1 工藝流程

        污水處理廠預處理單元采用化學反應池+氣浮池工藝, 生化系統(tǒng)采用水解酸化池+傳統(tǒng)SBR 的組合工藝,深度處理單元采用氣浮濾池工藝。

        預處理單元主要去除污水中的懸浮物、 總磷和金屬離子,保證后續(xù)生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。在化學反應池投加20~50 mg/L 聚合硫酸鐵和0.5~1 mg/L 陰離子聚丙烯酰胺,污染物形成絮體并沉淀,再經(jīng)過氣浮作用將大部分絮體轉(zhuǎn)化為浮渣去除。 氣浮池兼具沉砂功能,密度較大、難以形成浮渣的沉淀物進入底泥排除。

        針對園區(qū)廢水B/C 低的問題, 在SBR 前設置水解酸化工藝,以提高污水可生化性。 水解酸化池采用復合形式,上部為填料層,下部為污泥床,中間留出一定空間以便懸浮狀態(tài)的絮狀污泥和顆粒污泥停留,增加了生物量,延長了微生物與廢水的接觸時間。

        深度處理單元可進一步去除水中的懸浮物及總磷。氣浮濾池將氣浮與過濾相結合,大部分懸浮物轉(zhuǎn)化為浮渣去除, 部分顆粒沉淀物經(jīng)石英砂濾層截留去除。

        該污水處理廠工藝流程見圖1。

        圖1 工藝流程

        1.2 進出水水質(zhì)

        污水處理廠進水執(zhí)行GB 8978—1996《污水綜合排放標準》三級標準,出水執(zhí)行DB 34/2710—2016排放標準,如表1 所示。

        表1 進出水水質(zhì)標準

        化工園區(qū)污水處理廠不同于城鎮(zhèn)污水處理廠及企業(yè)污水處理站,具有以下顯著特點:(1)園區(qū)納管企業(yè)數(shù)量較多且分屬不同行業(yè),包含鹽化工、鋼鐵冶煉、精細化工、農(nóng)藥生產(chǎn)、垃圾滲濾液等,各企業(yè)排放污水量在50~4 000 m3/d 不等, 污水性質(zhì)多樣, 含有重金屬、揮發(fā)酚等生物毒性物質(zhì);(2)部分企業(yè)自建污水處理站,已對污水進行預處理甚至多級生化處理,導致排入綜合污水處理廠的廢水B/C 低,TN 以NO3-為主,BOD5/TN 嚴重失衡;(3)各企業(yè)污水經(jīng)總管匯集后進入污水處理廠,偷排現(xiàn)象頻發(fā),且難以查找源頭。

        經(jīng)統(tǒng)計,2017 年全年進水COD 均值為223.8 mg/L,氨氮均值為6.78 mg/L,NO3-均值為38.675 mg/L,TN 均值為53.47 mg/L。按B/C=0.35 計算,進水BOD5/TN≈1.5,遠低于理論值(BOD5/TN≥4)。

        1.3 SBR 系統(tǒng)技改前進出水總氮

        SBR 系統(tǒng)改造前,由于未營造反硝化系統(tǒng)所需缺氧環(huán)境,且未投加碳源,出水TN 均值在37.32 mg/L,去除率僅為30.2%(見圖2)。

        1.4 運行難點分析

        (1)傳統(tǒng)SBR 系統(tǒng)對總氮去除存在局限性,HJ 577—2010《序批式活性污泥法水處理工程技術規(guī)范》中提到SBR 系統(tǒng)理論總氮去除率約60%~85%。因此,需要建立缺氧/好氧多級交替脫氮環(huán)境〔1〕。

        汽車行業(yè)迅猛發(fā)展的同時汽保企業(yè)也得到了快速發(fā)展,但隨之而來的專利侵權等問題也給汽保企業(yè)帶來一些困擾。本文整理了部分與汽保企業(yè)專利侵權及專利保護等相關的問題,希望可以幫助汽保企業(yè)了解2018年專利保護政策,從而學會對自己的企業(yè)進行專利保護,并且不侵犯其他企業(yè)的相關權利。

        (2)BOD5/TN 嚴重失衡,需外加大量碳源,提升污水BOD5約130 mg/L, 做好外加碳源的藥劑選型工作,同時考慮控制運行成本。

        圖2 SBR 系統(tǒng)技改前進出水TN

        2 技術改造措施

        為建立缺氧/好氧多級交替的脫氮環(huán)境,需保證SBR 系統(tǒng)同時具備缺氧攪拌、好氧曝氣、沉淀靜置功能。

        2.1 現(xiàn)有SBR 池參數(shù)

        SBR 池共4 座,并聯(lián)運行,單池工藝尺寸44.0 m×20.0 m×7.0 m,有效容積5 500 m3。 池內(nèi)各安裝2臺5.6 kW 推流器,由于功率偏低,缺氧攪拌效果不佳。 用6 臺110 kW 羅茨鼓風機進行鼓風,采用微孔曝氣盤曝氣,單周期時間7 h,總曝氣時間2 h,污泥質(zhì)量濃度3 500~5 000 mg/L,BOD5污泥負荷0.15 kg/(kg·d)。

        2.2 技改方案

        (1)現(xiàn)有攪拌強度不足,攪拌功率需滿足5~8 W/m3。 每間SBR 池新增2 臺15 kW 推流器,提高缺氧攪拌效果。

        (2)將現(xiàn)有6 臺工頻鼓風機改造為變頻控制,防止過度曝氣,影響二次反硝化效果。改造前曝氣階段SBR 池溶解氧最高可達7~8 mg/L,改造后通過降低風機頻率,將曝氣階段溶解氧控制在1.5~2.5 mg/L。

        (3)增加碳源投加系統(tǒng)1 套,補充碳源,并在SBR 池進水口增加CODCr、TN 在線分析儀, 實時監(jiān)控CODCr、TN,及時調(diào)整碳源投加量。

        3 工藝參數(shù)優(yōu)化措施

        3.1 調(diào)整運行工序

        傳統(tǒng)SBR 工藝由進水、曝氣、沉淀、排水、待機5個工序組成, 無缺氧混合環(huán)境, 無法保證總氮的去除。 新增推流器后,對SBR 池運行周期按表2 進行調(diào)整,將曝氣工序調(diào)整為缺氧/好氧/缺氧/好氧交替。

        表2 調(diào)整前后的運行工序

        SBR 系統(tǒng)單周期運行時間為420 min,其中進水時間固定為105 min,排水時間固定為105 min,反應時間(推流和曝氣)可以微調(diào),4 間SBR 池交替進水排水,可實現(xiàn)連續(xù)運行。周期調(diào)整后前置推流時間設定為105 min,總氮負荷為0.042 kg/(kg·d),可滿足HJ 577—2010 中“≤0.05 kg/(kg·d)”的要求;BOD5負荷為0.084 kg/(kg·d),滿足HJ 577—2010 中“0.04~0.12 kg/(kg·d)”的要求。

        表3 風機電耗對比

        各工序?qū)崿F(xiàn)的功能:(1)進水&推流期設定時間105 min,DO 控制在0.2~0.5 mg/L, 為前置反硝化階段,輔助投加碳源,主要去除原水中的和BOD5;(2)一次曝氣設定時間30 min,DO 控制在1.5~2.5 mg/L,主要去除水中殘留氨氮和部分BOD5;(3)二次推流設定時間60 min,DO 控制在0.2~0.5 mg/L, 為后置反硝化階段,主要對進水及一次曝氣階段新轉(zhuǎn)化的進行去除;(4)二次曝氣設定時間30 min,DO 控制在1.5~2.5 mg/L,主要去除水中殘留BOD5。

        3.2 制定碳源投加方案

        3.2.1 確定碳源種類

        根據(jù)相關文獻, 葡萄糖作碳源時反硝化作用不夠徹底,TN 去除率只有60%,而乙酸鈉和廚余發(fā)酵液的反硝化作用明顯,TN 去除率可達到80%〔3〕。

        2018 年5 月該污水處理廠針對液體乙酸鈉、固體乙酸鈉、液體多核碳源進行中試比對,結果見表4。

        表4 碳源基本情況

        由表4 可見,液體乙酸鈉的優(yōu)勢較明顯,且工人勞動強度低,決定選用。

        3 種碳源的試用情況對比見圖3。

        圖3 3 種碳源試用效果對比

        3.2.2 確定碳源投加量

        碳源投加濃度通常有2 種計算方式, 一是理論上滿足反硝化所需m(BOD5)∶m(TN)=4,二是根據(jù)生物脫氮機理得出m(BOD5)∶m()=2.86〔3〕,根據(jù)2種計算方式得出的碳源投加濃度差異較大。2018 年6 月污水處理廠分別在2 間SBR 池進行了2 種計算方式對比試驗,對比結果見表5。

        表5 2 種碳源投加方式效果對比

        表5 顯示, 按方式2 計算的碳源投加量僅為方式1 的46%,但氨氮、總氮去除率相差不大,因此確定碳源投加量按m(BOD5)∶m(NO3-)=2.86 計算。

        3.2.3 確定投加時機

        由于園區(qū)污水處理廠進水水質(zhì)特殊,m(NH4+)∶m(TN)僅為12.68%,碳源投加點選擇在SBR 池進水渠道上。在進水推流期間最大程度地實現(xiàn)反硝化,前置反硝化階段總氮去除率達到52.68%,后置反硝化階段總氮去除率達到23.92%, 總體去除率約76.6%,接近傳統(tǒng)SBR 系統(tǒng)總氮去除率的上限值85%。

        2018 年8 月SBR 池各階段氮、COD 變化如圖4所示。

        圖4 SBR 系統(tǒng)各階段氮質(zhì)量濃度梯度

        污水處理廠正常運行期間BOD5較低,較小,曝氣時間可適當縮減,表2 中的運行周期可滿足COD、TN 的去除效果。 但特殊情況下,在園區(qū)企業(yè)自建污水處理站運行不正常期間, 進入污水處理廠的水質(zhì)會發(fā)生顯著變化,主要表現(xiàn)為COD 和升高,若SBR 池繼續(xù)維持表2 所示運行周期,將無法保證氨氮達標,需要調(diào)整工序和碳源投加時機。

        4 技改效果

        該污水處理廠SBR 系統(tǒng)經(jīng)過技術改造和工藝參數(shù)優(yōu)化調(diào)整后,2018 年7 月至2019 年6 月的進出水數(shù)據(jù)如圖5 所示。 出水總氮均值為8.85 mg/L,去除率為75.1%,達到控制標準要求(≤15 mg/L)。

        調(diào)整期間,SBR 系統(tǒng)雖然縮減了曝氣時間,但COD、氨氮負荷仍滿足規(guī)范要求,出水指標亦在正常控制范圍,如圖6 所示。

        5 結論

        (1)將傳統(tǒng)SBR 系統(tǒng)改造為缺氧/好氧/缺氧/好氧交替運行,通過工藝參數(shù)優(yōu)化,并輔助投加適量的碳源,SBR 系統(tǒng)對氨氮、總氮的去除率較高,分別達到90%、75%以上。

        (2)進行工藝參數(shù)調(diào)整前需分析總氮組成,判斷總氮是凱氏氮為主還是硝態(tài)氮為主,以合理調(diào)整SBR 工序。

        (3)SBR 系統(tǒng)技改后好氧時間由2.0 h 縮短為1.0 h, 且風機由工頻改造為變頻, 節(jié)能降耗效果明顯,經(jīng)測算SBR 系統(tǒng)電耗可降低約0.07 元/t。

        圖5 SBR 系統(tǒng)技改后進、出水TN 變化情況

        圖6 SBR 系統(tǒng)技改后出水COD、氨氮變化情況

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