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        A/O+MBR 工藝在煤化工綜合廢水處理中的應(yīng)用

        2020-08-25 03:48:32王曉偉姜春東黨康飛張婷婷
        工業(yè)水處理 2020年8期
        關(guān)鍵詞:煤化工氨氮生化

        王曉偉,姜春東,黨康飛,張婷婷

        (1.鄭州大學生態(tài)與環(huán)境學院,河南鄭州450001;2.中工沃特爾水技術(shù)股份有限公司,北京102200)

        煤化工產(chǎn)業(yè)會產(chǎn)生大量化工廢水。 以煤為原料生產(chǎn)1 t 甲醇大概排放20 m3化工廢水〔1〕,且廢水中通常含有多環(huán)芳香族化合物、酚類、聯(lián)苯類等有機污染物〔2〕,成分復雜,給廢水處理帶來較大困難。 由于煤化工廢水含有高毒性、高含鹽量及各種有毒物質(zhì)、高濃度難降解物質(zhì)等〔3〕,可生化性較差,需采用物化法對其進行預處理,使用生物法進行深層次處理,使其達標排放或回用〔4〕。 煤化工廢水常用的處理技術(shù)有上流式厭氧污泥床(UASB)、生物流化床(CBR)及序批式活性污泥(SBR)等〔5〕。 MBR 技術(shù)可用膜組件取代二沉池進行固液分離,減少用地面積;膜組件的強截留作用可增加反應(yīng)器內(nèi)的微生物數(shù)量; 反應(yīng)器內(nèi)的污泥齡長、負荷低,對廢水中的氮、磷去除能力較強〔6〕,因此MBR 技術(shù)近年來被廣泛應(yīng)用于煤化工廢水處理〔7〕。

        某煤化工企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量化工廢水,包括氣化廢水、煤制烯烴(MTO)廢水、烯烴裝置的生產(chǎn)廢水、生活污水等。其中部分廢水需先在各自裝置區(qū)域內(nèi)處理,達到進入廢水生化系統(tǒng)要求后,再通過廠區(qū)管網(wǎng)輸送至廢水生化系統(tǒng)內(nèi)進行處理。 筆者對這些綜合廢水的處理情況進行論述, 廢水經(jīng)過均質(zhì)、好氧氧化、A/O 生化處理、MBR 膜過濾4 項工藝處理,達到設(shè)計出水水質(zhì)后,送至廢水回用系統(tǒng)進一步處理,產(chǎn)品水循序利用。

        1 設(shè)計進出水水質(zhì)

        煤化工綜合廢水來源于多個裝置區(qū)域, 成分復雜且含有很多有毒及難降解的有機物。 需要對廢水水質(zhì)有較多了解,才能選出合適的工藝,本項目的設(shè)計水質(zhì)見表1。

        表1 綜合廢水設(shè)計流量及進水水質(zhì)

        2 工藝流程

        廢水處理工藝流程如圖1 所示。

        圖1 污水處理工藝流程

        煤化工綜合廢水進入一級好氧池后, 通過微生物的同化作用將部分有機污染物碳化, 使污染物得到一定程度的降解;出水進入A/O 反應(yīng)池,通過硝化反硝化反應(yīng)有效去除氨氮,降低總氮,兼性降低廢水中的CODCr和BOD;膜池與A/O 池結(jié)合能夠有效截留硝化菌,使其完全保留在反應(yīng)池內(nèi),避免污泥流失,并可截留難降解的大分子有機物,延長其在反應(yīng)池的停留時間,使之得到最大限度的分解。

        3 主要構(gòu)筑物

        污水經(jīng)調(diào)節(jié)池預處理后,依次進入一級好氧池、A/O 池、膜池。其中一級好氧池的污泥回流比控制在50%~150%, 污泥質(zhì)量濃度控制在3 000~5 000 mg/L。A 池溶解氧控制在0.2~0.5 mg/L,O 池溶解氧控制在2~3 mg/L,污泥回流比控制在50%~150%。 膜池污泥質(zhì)量濃度控制在6 000~10 000 mg/L。 應(yīng)用MBR 技術(shù)后,CODCr去除率≥93%,SS 去除率可達100%。產(chǎn)水中的懸浮物和濁度近乎為零, 處理后的水質(zhì)良好且穩(wěn)定,可直接回用,實現(xiàn)了污水資源化。

        淹沒式MBR 膜池內(nèi)安裝了增強型聚偏氟乙烯中空纖維簾式膜組件,膜截留孔徑為0.1 μm,產(chǎn)水流量為4.0~7.0 m3/d。 設(shè)置6 座膜池,每座膜池內(nèi)10套膜組件,每套膜組件的膜面積為15 m2,總膜面積為900 m2。 膜組件的中空纖維膜采用PVDF 合金膜作為過濾層,其特殊的內(nèi)外致密雙皮層結(jié)構(gòu)可使污染物不進入膜的網(wǎng)狀孔內(nèi),易于清洗,清洗通量恢復好。各構(gòu)筑物的參數(shù)與規(guī)格見表2。

        表2 主要構(gòu)筑物參數(shù)

        4 系統(tǒng)運行情況分析

        在2017 年12 月1 日至2018 年1 月31 日共62d的運行過程中, 一級好氧池的污泥回流比控制在50%~150%;A 池溶解氧控制在0.2~0.5 mg/L,ORP控制 在-1 000 ~1 000 mV, 污 泥 質(zhì) 量 濃 度 控 制在2 000~4 000 mg/L;O 池溶解氧控制在2~3 mg/L,pH 控制在7.5~9,污泥質(zhì)量濃度控制在3 000~5 000 mg/L,污泥回流比控制在50%~150%,消化液回流比控制在400%;MBR 池污泥質(zhì)量濃度控制在6 000~10 000 mg/L。 廢水生化系統(tǒng)對CODCr的去除效果如圖2 所示,氨氮的去除效果如圖3 所示,總氮的去除效果如圖4 所示,SS 的去除效果如圖5 所示。

        圖2 廢水生化系統(tǒng)對CODCr 去除效果

        由圖2 可見, 綜合廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)后, 進水CODCr基本在102~315 mg/L,平均為165 mg/L,經(jīng)過一級好氧+A/O+MBR 工藝處理后, 出水CODCr基本維持在<21 mg/L,CODCr平均去除率維持在85%以上。 可見此生化工藝對煤制烯烴綜合廢水的CODCr有較好的去除效果。

        由圖3 可見,綜合廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)后,進水氨氮基本在181~381 mg/L,平均氨氮在250 mg/L,經(jīng)過一級好氧+A/O+MBR 工藝處理后, 出水氨氮基本維持在<2 mg/L。

        圖3 廢水生化系統(tǒng)對氨氮的去除效果

        圖4 廢水生化系統(tǒng)對總氮的去除效果

        總氮為氨氮、亞硝態(tài)氮、硝態(tài)氮之和,由圖4 可見,進水總氮基本在181~381 mg/L,平均為250 mg/L,處理后出水中的亞硝態(tài)氮基本為零, 出水總氮維持在<160 mg/L,總氮去除率平均為61.2%。 可見該工藝對煤制烯烴綜合廢水中的氨氮和總氮有較好的去除效果。

        圖5 廢水生化系統(tǒng)對SS 的去除效果

        由圖5 可見,綜合廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)后,進水SS基本在41~172 mg/L, 平均為100 mg/L, 經(jīng)一級好氧+A/O+MBR 工藝處理后,出水SS 基本維持在<23 mg/L,平均去除率在85%以上。 生化工藝對煤制烯烴綜合廢水中的SS 有較好的去除效果。

        綜上,廢水生化系統(tǒng)出水的COD、氨氮、濁度、SS、BOD5等指標優(yōu)于污水綜合排放標準GB 8978—1996 中的一級B 標準。

        5 投資運行成本分析

        本工程概算總投資19 312 萬元, 直接運行成本包括電費15 元/t、污泥處置2 元/t、藥劑費0.5 元/t、人工費0.3 元/t、膜更換17.2 元/t,總計35 元/t。

        6 結(jié)論

        (1)A/O+MBR 工藝對CODCr的去除率可達85%,出水CODCr均值<21 mg/L;對氨氮的去除率可達98%,出水氨氮均值<2 mg/L,總氮去除率平均為61.2%,且運行穩(wěn)定;對SS 的去除率可達85%以上,出水SS均值<23 mg/L,均達到污水綜合排放標準GB 8978—1996 的一級標準要求。

        (2)A/O+MBR 工藝可以實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的運行,解決了傳統(tǒng)生化處理工藝中占地面積大、剩余污泥量大、去除效率低等問題,具有廣闊的應(yīng)用前景。

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