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        常減壓裝置減壓塔頂腐蝕分析及應(yīng)對措施

        2020-08-22 01:40:22
        煉油與化工 2020年4期
        關(guān)鍵詞:減壓塔脫鹽緩蝕劑

        王 恒

        (中國石油大慶石化公司煉油廠,黑龍江大慶163711)

        1 腐蝕機理分析

        1.1 濕H2S腐蝕

        根據(jù)常減壓工藝(濕式減壓蒸餾,塔底注蒸汽)、行業(yè)經(jīng)驗和減壓塔頂分析數(shù)據(jù)(減壓塔頂瓦斯H2S含量5 000 mg/m3)推測,存在濕H2S腐蝕[2]。

        1.2 HCl腐蝕、CO2腐蝕和沖蝕

        根據(jù)防腐相關(guān)的國家標準(API 581 和GB/T 30579)的描述,減壓塔頂腐蝕的主要形式為HCl腐蝕、CO2腐蝕和沖蝕,見圖1[3]。

        圖1 GB/T 30579中的常減壓裝置腐蝕流程

        1.3 結(jié)鹽腐蝕

        因減壓塔頂水中存在硫離子、氯離子和氨氮,且減壓塔頂未進行注水,也存在氯化銨、硫氫化銨結(jié)鹽腐蝕可能。

        2 裝置減壓塔頂腐蝕主要影響因素分析

        2.1 濕H2S腐蝕長期存在

        減壓塔頂瓦斯H2S 量始終較高(5 000 mg/m3以上),且減壓塔不是干式蒸餾塔(塔底有蒸汽注入),濕H2S腐蝕必然長期存在,導(dǎo)致減壓塔頂設(shè)備中的Fe 與H2S 反應(yīng)生成FeS,造成設(shè)備減薄。此影響除將減壓塔頂冷卻系統(tǒng)設(shè)備材質(zhì)升級為抗腐蝕材質(zhì)外無法消除,因而不是近期減壓塔頂腐蝕加劇的主要影響因素。但因2020 年原油評價未做,不排除原油中硫含量突然大幅度上漲導(dǎo)致減壓塔頂H2S快速增加導(dǎo)致的腐蝕加劇[4]。

        2.2 HCl腐蝕疑似主要因素

        2018以來,大慶原油氮含量由2 000 μg/g 左右增長至2019 年的3 000 μg/g 左右,硫含量由1 040 μg/g 增長為1 090 μg/g,鈉含量(用于表征鹽含量)由6 μg/g 增長為8 μg/g。這些腐蝕性元素含量的增長表征著大慶原油品質(zhì)的不斷劣化。

        表1 大慶原油分析數(shù)據(jù)

        2020 年原油鹽含量最高值由2019 年的13.67 mg/L 升至13.96 mg/L。電脫鹽脫后含鹽量也隨之上升,最高達2.9 mg/L,接近3.0 mg/L的指標上限。

        此外,氯離子含量也有所上升,硫離子和氨氮有所減少,見圖2、3、4。推測硫離子和氨氮減少的原因是氨水的注入量減少后,生成的NH4HS 減少導(dǎo)致。而氯離子含量的上升,原因比較復(fù)雜,可能是原油含水中的氯離子攜帶、汽提蒸汽冷凝攜帶或HCl腐蝕加劇引起。

        圖2 減壓塔頂酸性水氯離子含量對比

        圖3 減壓塔頂酸性水硫離子含量對比

        圖4 減壓塔頂酸性水氨氮含量對比

        但由于脫后原油含水較少(0.05%以下)且經(jīng)過初餾塔、常減壓2 次高溫蒸餾脫水后,原油中的水溶性氯離子幾乎不可能攜帶入減壓塔。而原油中CaCl2、MgCl2等氯鹽在120 ℃以上就容易水解生成HCl,原油中的有機氯化物經(jīng)過常壓爐和減壓爐加熱爐至400 ℃以上時,也能部分分解生成HCl。HCl與減壓塔汽提、抽真空蒸汽冷凝水在塔頂?shù)蜏夭课幌嘤龊笮纬蓮娝?,加劇設(shè)備和管線腐蝕[5]。

        因近期減頂瓦斯中H2含量由6%左右上升至9%,推測減壓塔頂腐蝕加劇的主要原因有2個。

        (1)HCl遇水形成強酸后與管壁濕H2S腐蝕形成的FeS 反應(yīng),生成大量的H2S 而導(dǎo)致減壓塔頂瓦斯H2S含量上升;

        (2)FeS 全部脫落后,設(shè)備器壁中Fe 與HCl 和H2S反應(yīng)生成大量H2,導(dǎo)致減壓塔頂H2含量上升。

        2.3 CO2腐蝕不嚴重

        由于減壓塔頂和常減壓頂CO2+CO 含量均較少(20 mg/m3以下),可推測在減壓系統(tǒng)O2含量較少時CO2腐蝕不嚴重。另外,還可以通過檢測酸性水中碳酸根離子的濃度,檢測驗證CO2腐蝕情況。

        2.4 結(jié)鹽腐蝕可能性小

        減頂抽真空所用蒸汽冬季流量約18 t/h(蒸汽溫度250~270 ℃,下同),夏季約3 t/h,加之塔底和測線注入蒸汽約7 t/h,減頂總洗滌水(即蒸汽冷凝水)量約10~25 t/h,而減頂瓦斯量約20 Nm3/h,減頂油產(chǎn)量僅1~2 t/h。即使不計塔頂注入氨水中攜帶的水,減壓塔頂水與油氣的比例也較大,因此推測結(jié)鹽腐蝕可能性較小。

        3 對標分析

        參照《煉油技術(shù)對標分析報告》,結(jié)合常減壓裝置現(xiàn)狀,與對標報告涉及的技術(shù)對比分析如下:

        (1)大慶原油的影響 大慶原油的酸值在0.03~0.04 mgKOH/g 之間,遠小于對標報告要求的小于1 000 ppm,不屬于含酸或高酸原油。大慶油田采用的“三采”為化學(xué)驅(qū)采油技術(shù),采油過程中注入大量助采劑、清蠟劑等組分,這些組分隨著原油進入煉油加工裝置,會逐步產(chǎn)生腐蝕;

        (2)電脫鹽溫度控制溫度偏高 大慶原油相對密度在0.86~0.87 之間(2019 年原油評價數(shù)據(jù)),屬于輕質(zhì)原油,按照對標報告的建議,電脫鹽溫度應(yīng)當控制在95~120 ℃之間,減少MgCl2水解產(chǎn)生的鹽酸腐蝕。但目前常減壓電脫鹽控制溫度在130 ℃左右,而常減壓裝置設(shè)計進罐溫度為126 ℃,可以考慮先將溫度降至126 ℃觀察運行;

        (3)電脫鹽操作壓力滿足要求 對標報告指出,電脫鹽操作壓力應(yīng)比原油飽和蒸汽壓高出0.14~0.17 MPa,通過公式InP=9.629 4-(2 250.79/T)算出130 ℃下,大慶原油飽和蒸氣壓為57 kPa,電脫鹽壓力需控制在0.227 MPa 以上,目前常減壓電脫鹽壓力控制1.0~1.3 MPa之間,滿足對標要求。

        綜上所述,推測近期減壓塔頂腐蝕加劇的主要原因為HCl腐蝕和濕H2S腐蝕的協(xié)同作用。

        4 調(diào)節(jié)和預(yù)防措施

        結(jié)合常減壓裝置腐蝕機理、對標分析和現(xiàn)狀,制定調(diào)節(jié)措施和預(yù)防措施有5個。

        (1)加強原油深度脫鹽 通過調(diào)節(jié)電脫鹽溫度、超聲波強度等參數(shù),盡量調(diào)解至脫后含鹽2.5 mg/L,甚至2.0 mg/L以下;

        (2)監(jiān)測和減緩減壓塔頂腐蝕 比較減壓塔頂氫氣含量歷史趨勢變化,相應(yīng)提高緩蝕劑和氨水注入量。增加分析頻次,至少1 次/d,尤其是減壓瓦斯H2含量、H2S 含量、O2含量、N2含量、減壓塔頂酸性水pH 和酸性水氯含量,監(jiān)控腐蝕變化局勢和緩蝕劑效果。調(diào)節(jié)抽真空蒸汽用量,確保各支路蒸汽量均勻,防止蒸汽凝結(jié)水偏流,水洗不足;

        (3)減壓塔頂管線重新鍍緩蝕膜 提高緩蝕劑注入量,增大緩蝕劑注入量至協(xié)議注劑量的兩倍以上(約40 ppm),重新鍍膜,鍍膜期約需要15 d。當緩蝕劑的保護膜形成后,再降至協(xié)議注劑量(約20 ppm)以下。期間若pH 低于9.0,則提高氨水注入量,否則氨水注入量先保持不變,盡量少注入氨水,防止銨鹽的形成和堆積,加劇腐蝕;

        (4)工藝參數(shù)調(diào)節(jié) 裝置通過核算減壓塔頂露點溫度,并盡量提高減壓塔頂、減壓塔回流溫度,保證2者高于露點溫度14 ℃以上;

        (5)泄漏檢測和數(shù)據(jù)庫建立 裝置全面檢測減壓塔頂部腐蝕情況(油氣管線、3 級抽真空、水冷器殼體、大氣腿),測厚并保留數(shù)據(jù)便于比較,并通過查詢歷史測厚數(shù)據(jù),比較腐蝕速率變化。

        4 結(jié)束語

        減壓塔頂腐蝕加劇的主要原因是鹽酸腐蝕和濕硫化氫腐蝕的協(xié)同作用。裝置通過加強原油深度脫鹽、減少減壓塔頂蒸汽凝水偏流、減壓塔頂管線重新鍍緩蝕膜和緩蝕劑注入量的調(diào)整等措施來減緩腐蝕,做好原始測厚數(shù)據(jù)積累,建立防泄漏檢測和數(shù)據(jù)庫,用作對比分析的依據(jù)。

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