王凱利
(安徽恒源煤電股份有限公司 銷售分公司,安徽 宿州 234000)
五溝選煤廠屬礦井型煉焦煤選煤廠,井田煤質以肥煤為主。2008年8月投產,初步設計能力60萬t/a,采用三產品重介質旋流器+浮選聯(lián)合工藝流程。通過近幾年的技術改造,已升級為動篩跳汰排矸(50~300 mm)+三產品重介質分選(0~50 mm)+TBS干擾分選(精煤磁尾0.2~0.5 mm)+浮選(0~0.2 mm)聯(lián)合工藝流程,核定能力150 萬t/a.
重介質分選系統(tǒng)采用無壓三產品重介旋流器不脫泥分選工藝,主選設備為WTMC1200/850型無壓三產品重介旋流器。選煤生產中,旋流器入料壓力穩(wěn)定在0.24 MPa,給煤量穩(wěn)定在270~310 t/h,分選出的精煤、中煤和矸石分別通過弧型篩預先處理,再進入直線振動篩脫水脫介。隨著井下采煤機械化程度的提高和煤質的變化,入選原煤中低粒度級別物料大幅提升,<3 mm物料產率超過60.00%,<0.75 mm物料產率超過30.00%,現(xiàn)有重選工藝明顯不能適應礦井煤質變化。
1)懸浮液煤泥含量過高,磁選機處理能力不足,生產效率較低。
根據(jù)該廠原煤的密度組成及產品要求,懸浮液分選密度應該在1.60 g/cm3以上,分選密度越高,懸浮液中的煤泥含量就需越低。近兩年,礦井原煤<0.5 mm物料產率在23.42%~36.20%,出現(xiàn)合格懸浮液煤泥含量過高、懸浮液黏度增大、介質消耗高、密度不穩(wěn)定等問題。入選原煤篩分試驗結果見表1.
表1 入選原煤篩分試驗結果表
現(xiàn)場生產中,為降低懸浮液中煤泥含量,降低產品帶介,在加大精煤弧型篩篩下水分流量的同時,加大篩面稀介段的洗滌水量,但又會造成磁選機超負荷運轉,表現(xiàn)出流量過大,流速過快,磁選尾礦翻花,介質流失等異?,F(xiàn)象。當入選原煤中粉煤量進一步提高,弧型篩將出現(xiàn)竄料或頻繁掉頭,精煤篩篩面物料運動將出現(xiàn)糊狀流動狀態(tài),導致產品帶介大幅提高。此時,只能降低給煤量,延長開車時間。
2)旋流器二段實際分選密度偏低,矸石帶煤量大。
實際生產過程中,在保證精煤灰分合格的條件下,提升重介旋流器的分選密度、入料壓力等操作參數(shù)[1-2],矸石帶煤量仍較高(-1.8 g/cm3密度級物料含量在5.00%左右)。
該廠使用的三產品旋流器,二段入料口為邊長180 mm的正方形,二段溢流管內徑360 mm,長度705 mm.當二段中心管直徑偏小時,實際分選密度變小,溢流量減少;當二段中心管插入深度過短時,錐體與中心管末端的距離過長,被選物料的實際分選密度降低,造成矸石帶煤增多。
3)細粒級分選效果差,重介中煤帶精高。
分選的重介中煤中,<1.4 g/cm3密度級含量在13.00%~17.00%,占入選原煤的0.65%~0.85%(重介中煤占入選原煤的5.00%);中煤弧型篩使用后期,可以從現(xiàn)場觀察到,弧型篩脫水脫介效果變差,中煤量明顯增多,洗滌后的物料呈團狀,以細顆粒為主。正常生產中,對重介中煤和中煤磁選機尾礦采樣,進行分級浮沉和小篩分試驗,采樣條件:旋流器壓力240~250 kPa,流量280 t/h,顯示密度1.635 g/cm3.試驗結果見表2,表3.
表2 重介中煤分級浮沉試驗結果表
表3 中煤磁選機尾礦小篩分試驗結果表
由表2,表3數(shù)據(jù)可知:3~50 mm粒級物料中,-1.4 g/cm3密度級含量極低(占本級的0.99%);而<3 mm的物料,-1.4 g/cm3密度級含量極高;中煤篩篩下水中,>0.25 mm物料灰分偏低,進入了中煤系統(tǒng),造成精煤損失。
隨著入選原煤粒度的減小,錯配物和可能偏差E值隨之增大,分選效果也將進一步變差[3].而原煤中的煤泥含量決定了重介質懸浮液的黏滯阻力,黏滯阻力會對礦粒運動起到干擾作用,尤其是對粒度小的顆粒影響嚴重,顆粒的切向速度隨著煤泥濃度的增高而急劇減小,直接影響設備的分選效果[4].五溝礦井原煤細粒度級含量高,煤泥含量大,又采用不脫泥入選工藝,導致分選效果不佳,嚴重影響經濟效益。
通過對試驗數(shù)據(jù)的分析并根據(jù)選煤設備使用現(xiàn)狀,結合選煤廠實際,提出以下優(yōu)化思路和方案:
1)取消精煤篩篩下合介段,加大合格懸浮液的凈化回收。
在308和309兩臺精煤篩的入料端,合格介質段上方,安裝第四道洗滌水,增加篩面物料的洗滌效果和合格懸浮液的分流量,進一步降低懸浮液中的煤泥含量和篩面精煤帶介量。通過降低合格懸浮液的黏度,提高分選效果和生產效率。
2)對磁選系統(tǒng)擴能,穩(wěn)定并提高分選密度。
新增一臺精煤磁選機,并對精煤篩合格介質段篩下水溜槽的管道進行改造,由進合格介質桶改為進新增磁選機。新增磁選機的安裝,將緩解其它磁選機的負荷,進一步降低合格懸浮液中的煤泥含量和磁鐵礦粉的損失,提高和穩(wěn)定分選密度。考慮到新增磁選機入料濃度過高,影響磁選機回收效率,在第四道噴水控制閥門下方的管路上,安裝三通和閥門,能夠分流清水至篩下水溜槽直接進行稀釋。改造前后精煤篩洗滌水分布及篩下物料流向示意圖見圖1.
圖1 改造前后精煤篩洗滌水分布及篩下物料流向示意圖
3)旋流器二段結構調整,提高二段分選密度。
旋流器二段中心管的內徑由360 mm擴大到400 mm,中心管的插入深度由705 mm延長到1 105 mm.中心管外部與錐體內部形成的空間變小,旋流器二段內物料的切向速度增大,在中煤不帶矸的條件下,實現(xiàn)中煤與矸石的實際分離密度增大。調整前后旋流器二段結構示意圖見圖2.
圖2 調整前后旋流器二段結構示意圖
4)調整中煤弧型篩篩縫,降低中煤脫介篩上的細粒煤含量。
結合實際生產,中煤弧型篩篩縫由1.3 mm調整到2.5 mm,調整后,中煤弧形篩的分級粒度將由0.7 mm左右提高到1.8 mm左右。0.25~0.7 mm物料大部分將通過精煤篩篩下水進入TBS精選;0.7~1.8 mm物料將進入精煤回收系統(tǒng)(中煤中0.7~1.8 mm物料灰分低、產率低,對精煤灰分影響不大)。篩縫調整后,中煤弧型篩竄料或頻繁掉頭問題將得到解決,中煤環(huán)節(jié)的管理難度將降低。
1)合格懸浮液中的煤泥含量降低,運行效果顯著。
隨著精煤篩面洗滌水量的增加,脫介篩篩面物料的脫介效果明顯改善;新增精煤磁選機加大了合格懸浮液的凈化,降低了其它磁選機負荷,磁選機尾礦液位不穩(wěn)或翻花現(xiàn)象得到了解決,介質消耗下降0.3 kg/t以上;帶煤量平均提高30 t/h,同時減少了生產時間,降低了電耗。
2)矸石帶煤和中煤帶精等經濟技術指標得到優(yōu)化。
矸石帶煤和中煤帶精量明顯下降。優(yōu)化后中煤、矸石浮沉試驗結果見表4.矸石中<1.8 g/cm3密度級含量穩(wěn)定在2.00%以下;重介中煤中<3 mm細粒煤明顯減少,<1.4 g/cm3密度級含量降至6.00%~7.00%;精煤平均灰分穩(wěn)定在10.30%~10.60%,精煤合格率和穩(wěn)定率均在100%.
表4 優(yōu)化后中煤、矸石浮沉試驗結果表
通過對五溝選煤廠重介質分選系統(tǒng)的優(yōu)化改造,解決了介質消耗高、生產效率低、中煤帶精高、矸石帶煤多、管理難度大等問題,提高了選煤工藝的靈活性,提高了對煤質的適應性。