王志強(qiáng)
(冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司 邯鄲洗選廠,河北 邯鄲 056000)
重介旋流器分選工藝是目前選煤廠的主流分選工藝,主要有兩產(chǎn)品分選和三產(chǎn)品分選。重介旋流器分選原理是利用調(diào)節(jié)成一定密度的重介質(zhì)懸浮液(即磁鐵礦粉與水混合形成的懸浮液)與煤在旋流器中混合,介質(zhì)與煤的混合物經(jīng)離心力作用分離分選出不同密度的產(chǎn)品,兩產(chǎn)品旋流器分選出精煤和矸石,三產(chǎn)品旋流器分選出精煤、中煤和矸石。
重介質(zhì)懸浮液循環(huán)系統(tǒng)簡(jiǎn)稱介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng),是重介旋流器分選工藝的配套系統(tǒng),為提高重介系統(tǒng)的分選精度,降低介質(zhì)單耗,重介選煤廠不斷對(duì)介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)完善。
介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)包括懸浮液的循環(huán)、凈化和回收,其作用是保證懸浮液循環(huán)的連續(xù)穩(wěn)定、懸浮液密度穩(wěn)定可調(diào)、系統(tǒng)中煤泥量穩(wěn)定可控。作業(yè)環(huán)節(jié)包括:以篩分方式從產(chǎn)品中直接脫除合格懸浮液循環(huán)再用;在篩面加噴水脫出產(chǎn)品上黏附的殘余懸浮液成為稀介質(zhì);稀介質(zhì)與從合格介質(zhì)中分流出的部分懸浮液一起經(jīng)磁選回收、凈化、脫除泥質(zhì)成為磁選精礦,與新制備的磁鐵礦粉共同作為補(bǔ)加的加重質(zhì)返回合介桶,供調(diào)節(jié)循環(huán)懸浮液密度使用[1].上述各環(huán)節(jié)在不同選煤廠的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行效果直接決定其循環(huán)系統(tǒng)的最終運(yùn)行效果以及重介分選效果和介質(zhì)消耗量。
重介質(zhì)經(jīng)過(guò)旋流器分選后形成了不同濃度的懸浮液,混合不同產(chǎn)品進(jìn)入相應(yīng)的脫介設(shè)備內(nèi),分選產(chǎn)品的典型流程基本都是兩次脫介,第一次脫介稱為預(yù)先脫介,第二次脫介為振動(dòng)脫介。
目前常見(jiàn)的預(yù)先脫介設(shè)備有弧形篩和固定溜槽篩,弧形篩脫介效果較好,但所占廠房空間要求高,固定溜槽篩脫介效果差但節(jié)省廠房高度。第二次脫介為預(yù)先脫介篩上物料進(jìn)入直線振動(dòng)篩或香蕉篩,振動(dòng)篩下分兩段,第一段長(zhǎng)度約占總篩長(zhǎng)的1/3或1/4,其篩下物與預(yù)先脫介篩篩下物作為合格懸浮液直接流入合格介質(zhì)桶;第二段長(zhǎng)度為剩余篩長(zhǎng),其篩上一般設(shè)置2~3道噴淋水,其篩下物料為稀懸浮液,進(jìn)入磁選機(jī)進(jìn)行介質(zhì)回收。通常在預(yù)先脫介篩下設(shè)置分流裝置或在振動(dòng)篩下第一段收集槽開(kāi)孔加分流閘門(mén)控制,通過(guò)調(diào)節(jié)把部分濃介質(zhì)分流到二段篩下管中進(jìn)入對(duì)應(yīng)磁選機(jī)中,實(shí)現(xiàn)打分流、提密度與調(diào)節(jié)煤泥含量的作用。
特殊情況下也有不設(shè)計(jì)預(yù)先脫介環(huán)節(jié)的情況,比如邯鄲洗選廠由于老廠房改造空間受限,產(chǎn)品經(jīng)緩沖入料箱后直接進(jìn)入香蕉篩,其選用脫泥重介一定程度上互補(bǔ)了該流程的不足,同時(shí)利用各種改善措施,實(shí)現(xiàn)了介質(zhì)消耗達(dá)到國(guó)內(nèi)一流水平[2].
稀介質(zhì)的凈化、回收主要是利用磁選機(jī)對(duì)稀介質(zhì)中的磁鐵礦粉進(jìn)行回收,磁精粉自流進(jìn)入合介桶中,起到重復(fù)回收利用介質(zhì)粉的作用,使循環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定連續(xù),實(shí)現(xiàn)分選密度和煤泥量的可調(diào)可控。該環(huán)節(jié)隨著磁選機(jī)磁選效率的提高(目前磁選機(jī)的效率都不低于99.80%),處理能力增大。目前,根據(jù)實(shí)際情況,常見(jiàn)的流程設(shè)計(jì)包括篩下直接磁選流程、稀介桶收集中轉(zhuǎn)磁選流程兩種。
1.2.1篩下直接磁選流程
該流程為當(dāng)前最常用的流程,流程直接、簡(jiǎn)單、環(huán)節(jié)少,懸浮液回收過(guò)程短,有利于懸浮液密度的穩(wěn)定。但因脫介篩下稀介質(zhì)需自流進(jìn)入磁選機(jī),致使廠房高度比中轉(zhuǎn)磁選流程的廠房高一層,增加了基建費(fèi)用。同時(shí),采用該流程同樣需要合理調(diào)節(jié)入磁選機(jī)的稀介濃度,滿足磁選機(jī)的要求(允許入料濃度為15%~25%)[1].
1.2.2稀介桶收集中轉(zhuǎn)磁選流程
該流程增加稀介桶環(huán)節(jié),篩下物料進(jìn)入稀介桶后泵入磁選機(jī),相比篩下直接磁選可以減少?gòu)S房高度,節(jié)約基建費(fèi)用。常見(jiàn)于使用兩產(chǎn)品旋流器的選煤廠,使用該流程應(yīng)防止系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)磁選機(jī)淤堵[3].
理想狀態(tài)的懸浮液是連續(xù)穩(wěn)定循環(huán)的,是介質(zhì)消耗最低的。當(dāng)系統(tǒng)不加煤時(shí),懸浮液在經(jīng)過(guò)預(yù)先脫介和合介段后能實(shí)現(xiàn)100%閉路循環(huán)。當(dāng)按標(biāo)準(zhǔn)加煤后,懸浮液系統(tǒng)的密度在不加稀釋水時(shí),合介密度會(huì)隨之緩慢上漲,合介桶液位也隨之緩慢下降;當(dāng)適當(dāng)增加稀釋水后,密度保持較好的穩(wěn)定性,介質(zhì)消耗少;當(dāng)需要快速提高密度時(shí),可以通過(guò)打分流的方式;當(dāng)循環(huán)系統(tǒng)中煤泥量增加時(shí)可以通過(guò)適當(dāng)打分流和加水方式維持懸浮液的穩(wěn)定性;當(dāng)密度調(diào)節(jié)到生產(chǎn)需要后,能基本實(shí)現(xiàn)在不打分流或少打分流的情況下煤泥含量穩(wěn)定在35%~45%[4],且密度波動(dòng)較小。
若想達(dá)到理想狀態(tài),旋流器分選出的各產(chǎn)品必須在預(yù)先脫介和合介段脫介率達(dá)到80%以上[5],產(chǎn)品在稀介段能夠充分沖洗掉產(chǎn)品上的殘余介質(zhì),產(chǎn)品帶介極低,同時(shí)稀介段的篩下水經(jīng)過(guò)磁選機(jī)回收后,99.8%以上的介質(zhì)能實(shí)現(xiàn)回收,這要求工藝設(shè)計(jì)時(shí),設(shè)備硬件選型必須嚴(yán)格匹配或富裕。
現(xiàn)實(shí)選煤廠中,能達(dá)到理想狀態(tài)的循環(huán)系統(tǒng)較少或基本沒(méi)有,由于生產(chǎn)狀況的不同形成了下面常見(jiàn)的幾種循環(huán)狀態(tài)。
2.2.1常打分流型
該類型的系統(tǒng)一種是由于第一段脫介占比過(guò)高,導(dǎo)致磁選機(jī)純介質(zhì)回收量不足或者副產(chǎn)品損失偏大,循環(huán)密度不斷下降,需要持續(xù)打分流,密度才可穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。另一種是由于循環(huán)系統(tǒng)中煤泥含量過(guò)高,需要持續(xù)打分流以維持理想的煤泥含量,保證系統(tǒng)分選精度。
形成該狀態(tài)的常見(jiàn)原因:預(yù)先脫介段篩板篩縫選用過(guò)大或合介段設(shè)計(jì)過(guò)長(zhǎng),可采用換小篩縫或縮短脫介篩合介段的方法(由兩排變?yōu)橐慌?;由于入洗煤質(zhì)發(fā)生變化,入洗原煤煤泥含量增高,原設(shè)計(jì)時(shí)選用的設(shè)備或工藝不合適,導(dǎo)致合介中煤泥含量過(guò)高,需要持續(xù)打分流才能減少循環(huán)系統(tǒng)中的煤泥量,提高分選精度,若原煤煤泥含量高,煤質(zhì)不再發(fā)生變化,可以考慮改為脫泥重介工藝。
2.2.2常加稀釋水型
該類型的系統(tǒng)一般是由于預(yù)先脫介段效果差,未能及時(shí)脫介,使大量介質(zhì)進(jìn)入稀介段中,篩下磁選機(jī)回收濃介質(zhì)過(guò)多,密度提升快。另一種為設(shè)計(jì)缺陷,缺少預(yù)先脫介環(huán)節(jié),分選后的產(chǎn)品直接進(jìn)入振動(dòng)篩(比如邯鄲洗選廠)。
第一種情況一般采取及時(shí)更換篩面或篩板調(diào)頭、弧形篩上掛擋皮、合介段篩板篩縫堵塞清理等措施;第二種由于老廠房改造空間受限等原因,無(wú)法安裝預(yù)先脫介弧形篩,如邯鄲洗洗廠采取特制脫介篩入料跌落箱減緩入料流速,延長(zhǎng)合介段(一般第一段為一排篩板,該廠變?yōu)?排),同時(shí)在振動(dòng)篩的合介段上加蓋厚重皮子增加脫水效果,在合介段增加3道擋水壩,定期清理篩板堵塞等措施[2].
2.2.3頻繁加介質(zhì)型
該類型由于系統(tǒng)多環(huán)節(jié)出問(wèn)題,系統(tǒng)介質(zhì)損失過(guò)大,需頻繁加介質(zhì)才能保證分選密度和合介桶液位。
這種類型多發(fā)生在新廠試生產(chǎn)期間,首先需要排查循環(huán)系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié),其次考慮介質(zhì)質(zhì)量。
2.2.4打分流與加水結(jié)合型
該類型較常見(jiàn),打分流和加水量都控制在合理范圍內(nèi),把密度和系統(tǒng)煤泥含量維持在穩(wěn)定狀態(tài)則能在保證低介耗情況下優(yōu)化指標(biāo)。
預(yù)先脫介一般有弧形篩、固定溜槽篩兩種設(shè)備。
弧形篩效果差原因:1)入料箱分料不均,若是溜槽設(shè)計(jì)原因直接改動(dòng)溜槽結(jié)構(gòu)。若是煤料中雜物堵塞導(dǎo)致,及時(shí)清理雜物。2)弧形篩磨損導(dǎo)致需定期調(diào)頭,及時(shí)更換篩板。3)弧形篩選型不合理,脫水效果差,調(diào)整篩縫或重新選型,在弧形篩篩面上加擋皮[2,3,6].
固定溜槽篩效果差的原因通常為篩板被細(xì)絨毛等雜物堵塞,需要定期清理。
1)常見(jiàn)為振動(dòng)篩入料偏稀、速度過(guò)快越過(guò)合介段篩面,一般在弧形篩出料端加擋板或擋皮,增加合介段脫介有效量。2)弧形篩入料不均勻?qū)е抡駝?dòng)篩入料不均勻,需改善弧形篩入料情況。3)篩板篩縫被細(xì)絨毛等雜物堵塞,需要定期清理。若為兩排篩板,則可增加兩道擋水壩,增加其脫介效果;篩縫過(guò)小,如選用0.5 mm的篩板,建議改為0.75 mm或1 mm[2-7].
1)篩上煤量過(guò)大,煤層厚,應(yīng)綜合考量是否采取減量措施。2)噴水水壓不夠,沖不透煤層或噴嘴經(jīng)常堵塞,需要加大噴水壓力,同時(shí)合理擺布噴嘴布置,建議同一排水嘴一短一長(zhǎng),噴嘴間距適當(dāng)縮小。3)稀介段篩板篩縫偏小,可以根據(jù)后續(xù)工藝情況靈活選用0.5 mm、0.75 mm和1 mm的篩板;擋水壩偏少偏低或無(wú)擋水壩,根據(jù)情況增加擋水壩[2-7].
1)入料濃度過(guò)高或過(guò)低,調(diào)節(jié)噴水大小使入料濃度控制在15%~25%,特別是中轉(zhuǎn)磁選流程,系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)由于稀介桶沉淀濃度高導(dǎo)致磁選機(jī)入料箱堵塞,采取稀介桶上加風(fēng)管,啟動(dòng)前先鼓風(fēng)等措施。2)入料量過(guò)大,控制不超過(guò)100 m3h/m.3)磁選機(jī)入料粒度大,溢流翻花磁選效果差,導(dǎo)致介耗高,這種情況通常發(fā)生在矸石篩下磁選機(jī),可采取每班停車(chē)后及時(shí)沖洗滾筒或在筒皮上加刮耙措施[1-2].
介質(zhì)分流量必須控制在合適范圍內(nèi),一般不超過(guò)合格介質(zhì)量的25%~30%,或者以磁選機(jī)溢流不翻花為準(zhǔn),磁選機(jī)液面平穩(wěn);分流量越大,到磁選機(jī)凈化的介質(zhì)量越多,介質(zhì)消耗越高;若長(zhǎng)期打分流,才能保證循環(huán)系統(tǒng)煤泥含量合適,則需要通過(guò)改善預(yù)先脫介效果,或從工藝上改為脫泥重介。
在重介質(zhì)選煤過(guò)程中,懸浮液循環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定性對(duì)分選效果有顯著的影響??偨Y(jié)了重介選煤廠懸浮液循環(huán)系統(tǒng)常見(jiàn)的工藝流程及幾種常見(jiàn)的循環(huán)系統(tǒng)狀態(tài),并對(duì)介耗高的常見(jiàn)原因進(jìn)行了分析提出了改進(jìn)措施。建議在選煤廠工藝設(shè)計(jì)時(shí),盡可能地完善分選工藝,在生產(chǎn)實(shí)踐中,多采用自動(dòng)化、智能化手段控制懸浮液循環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定。