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        數(shù)控機(jī)床的故障分析與對策

        2020-08-16 11:25:02周增富
        西部論叢 2020年5期
        關(guān)鍵詞:機(jī)械故障機(jī)械加工

        周增富

        摘 要:機(jī)床爬行現(xiàn)象是機(jī)床常見故障之一,也是機(jī)械加工中難以解決的問題之一,其危害特別大,我們必須采取有效措施加以防范。多年來,通過對機(jī)械加工中機(jī)床產(chǎn)生爬行現(xiàn)象時的觀察和統(tǒng)計(jì)分析,從中摸索出其產(chǎn)生爬行時的一些規(guī)律,找到了引起爬行的主要原因和解決辦法,本文就機(jī)械加工生產(chǎn)中機(jī)床爬行現(xiàn)象做一簡單的闡述和分析。

        關(guān)鍵詞:機(jī)床爬行;機(jī)械故障;機(jī)械加工

        數(shù)控機(jī)床的爬行故障是指進(jìn)給系統(tǒng)的運(yùn)動件在運(yùn)轉(zhuǎn)的過程中運(yùn)行速度為連續(xù)勻速的運(yùn)動,但是當(dāng)其運(yùn)動速度低于標(biāo)準(zhǔn)值時,就會打破勻速運(yùn)動的規(guī)律,表現(xiàn)為時快時慢,忽走忽停,運(yùn)行過程中存在頓、跳的現(xiàn)象,這種故障就稱之為爬行故障。爬行主要在低速運(yùn)行的情況下在傳動系統(tǒng)的執(zhí)行部件上出現(xiàn),一般來說,爬行程度較輕微的情況下是不容易被察覺的,明顯的爬行會表現(xiàn)為較大距離的跳動。爬行故障可由多種原因引起,排除起來有一定的困難。

        一、機(jī)床爬行故障的危害分析

        爬行現(xiàn)象是機(jī)床低速運(yùn)行時較易出現(xiàn)的機(jī)械故障,主要是由于爬行破壞了系統(tǒng)運(yùn)動的均勻性,這不僅使被加工件精度和表面質(zhì)量下降,也會破壞液壓系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性,使機(jī)床導(dǎo)軌加速磨損,甚至產(chǎn)生廢品和事故.

        在機(jī)械傳動鏈中,軸與齒輪、凸輪與杠桿、絲杠與絲母等,在受力時會產(chǎn)生彎曲、扭轉(zhuǎn)及接觸變形,從而引起機(jī)床的爬行。如絲杠絲母副的絲杠直徑較小,絲母殼體壁厚較薄,可以產(chǎn)生爬行,對于重型機(jī)床,采用絲杠絲母副極易產(chǎn)生爬行。再者,傳動鏈較長也會使機(jī)床產(chǎn)生爬行。

        對于此類集機(jī)、電、液等先進(jìn)技術(shù)于一體的機(jī)械加工設(shè)備,產(chǎn)生爬行的因素是很復(fù)雜很綜合的,機(jī)床的機(jī)、電、液中任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都有可能引起機(jī)床爬行,而實(shí)際工況中如何消除爬行故障與機(jī)床使用維護(hù)保養(yǎng)有很大的關(guān)系,極為典型的是金屬切屑對運(yùn)動副導(dǎo)軌拉傷到液壓油品質(zhì)等問題對機(jī)床爬行故障的起因。

        二、機(jī)床爬行故障的原因分析

        在設(shè)計(jì)制造機(jī)床時,它的傳動機(jī)構(gòu)剛性和工作臺導(dǎo)軌承載能力是能都達(dá)到使用要求的,出現(xiàn)爬行在實(shí)際工作中我們主要考慮的是人力不可控或不容易控制的因素,這主要體現(xiàn)在機(jī)床導(dǎo)軌副的精度和靜壓系統(tǒng)兩方面。機(jī)床使用時維護(hù)保養(yǎng)不好如刮屑板損壞使金屬切屑直接進(jìn)入兩導(dǎo)軌面之間或液壓油雜質(zhì)未過濾完全,都很容易造成導(dǎo)軌面拉傷導(dǎo)軌磨損后表面精度不夠,低速運(yùn)動狀態(tài)下,摩擦力增大而驅(qū)動力不足,致使工作臺不能保持平穩(wěn)的運(yùn)行進(jìn)而出現(xiàn)爬行故障。

        另外,靜壓導(dǎo)軌是依靠靜壓油腔在兩導(dǎo)軌面之間形成具有一定強(qiáng)度的壓力油膜,使導(dǎo)軌面間形成液體摩擦減小了摩擦因數(shù),達(dá)到使工作臺平穩(wěn)運(yùn)行的目的。但若導(dǎo)軌面間缺油,致使沒有形成油膜或油膜厚度不夠,出現(xiàn)干摩擦負(fù)載加大,低速運(yùn)行狀態(tài)下驅(qū)動力不足,機(jī)床便出現(xiàn)爬行故障。另外,導(dǎo)軌磨損或靜壓油腔被破壞均會使油腔不能很好的封油,使液壓油膜不達(dá)標(biāo)或者形成不了油膜;而液壓油質(zhì)變壞粘度降低,使靜壓油膜剛度不夠,托不起負(fù)載,也是機(jī)床出現(xiàn)低速爬行故障的一個原因。

        三、機(jī)床爬行故障的診斷對策

        (一)檢查伺服系統(tǒng)

        爬行問題與進(jìn)給速度密切相關(guān),進(jìn)給伺服系統(tǒng)的不穩(wěn)定也會引起爬行現(xiàn)象的產(chǎn)生,所以還要對伺服系統(tǒng)中各個環(huán)節(jié)逐項(xiàng)檢查,分類排除。如檢查速度調(diào)節(jié)器,根據(jù)故障特點(diǎn)如振動周期與進(jìn)給速度是否成比例變化,檢查電機(jī)或測速發(fā)電機(jī)、檢查系統(tǒng)增益是否太高、檢查系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定有無錯誤以及速度控制單元的線路是否良好等。

        (二)檢查是否由于滑座靜壓問題引起爬行

        檢查方法如下,在滑座與底座導(dǎo)軌接觸的四個面分別放上百分表,啟動油泵,建立靜壓油膜后觀察四個百分表讀數(shù)。假如四塊百分表只有一個或兩個讀數(shù)偏低,說明浮生量不均勻,個別螺旋毛細(xì)管堵塞,需要把它拆掉,并逐一檢查、清洗,此處要注意螺旋毛細(xì)管順序不要裝亂,因?yàn)楦鞑糠炙鑹毫Σ煌?,廠家在出廠前已經(jīng)調(diào)試完畢。假如四塊百分表讀數(shù)都低,說明導(dǎo)軌靜壓沒有建立起來。

        首先,看壓力表示數(shù)是否滿足條件:壓力表示數(shù)低,說明在壓力表前面油壓不夠,逐一排除油箱油位是否滿足工作要求,油溫是否在正常范圍,油箱內(nèi)油液是否混有空氣;濾油器、單向閥、液壓管路是否堵塞,發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象及時清洗或更換;液壓泵和電機(jī)是否正常工作,液壓泵是否由于密封件損壞或密封不可靠而進(jìn)氣;壓力表數(shù)正常,說明后面減壓閥有可能發(fā)生以下故障,出口壓力很低、閥內(nèi)泄漏嚴(yán)重、出口壓力不穩(wěn)定,發(fā)現(xiàn)以上問題要檢查閥芯并清洗減壓閥,或更換此閥;發(fā)現(xiàn)油路、螺旋毛細(xì)管有堵塞處,及時清理。以上油路檢查無誤,檢查是否由于滑座與導(dǎo)軌的間隙問題,導(dǎo)致導(dǎo)軌靜壓建立不起來?;捎煤銐洪]式靜壓導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間隙過大時,靜壓油膜剛度小,精度不穩(wěn)定。間隙過小,會增加附加摩擦,使滑座移動困難。導(dǎo)軌的間隙需要調(diào)整到即能建立剛度適合的靜壓,又能運(yùn)動自如。

        滑座靜壓導(dǎo)軌的兩垂直面有一側(cè)導(dǎo)軌面是基準(zhǔn)導(dǎo)軌面,與其相對的導(dǎo)軌面是有可調(diào)整的鑲條,組成的導(dǎo)軌面。因鑲條與底座導(dǎo)軌的結(jié)合面有1:50的斜度。因此只要前后移動鑲條,即可減小或增加導(dǎo)軌間隙。靜壓油腔開在鑲條上,鑲條位置的調(diào)整不影響靜壓的建立。此機(jī)床設(shè)備的鑲條是由定位銷定位,定位銷由內(nèi)六角螺栓和螺母定位。間隙偏小時,先用小六方扳手向外擰松螺栓,然后逐漸向外微調(diào)螺母。調(diào)整中隨時檢查導(dǎo)軌間隙應(yīng)保持0.04mm塞尺不入,而且進(jìn)給電機(jī)的電流保持沒有突然的變化和電流加大的情況。

        (三)機(jī)械傳動方面是否正常

        在檢查滑座液壓系統(tǒng)后,并無發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致爬行的原因,這時應(yīng)排查是否由于滑座進(jìn)給箱問題造成的爬行現(xiàn)象。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)進(jìn)給箱中與齒條嚙合的齒輪上下微移導(dǎo)致爬行。此臺機(jī)床滑座進(jìn)給箱大體結(jié)構(gòu)如下:電機(jī)所帶軸為I軸→傳動軸為II軸→與齒條嚙合軸為III軸。調(diào)整方法如下:拆掉III軸上的軸蓋,取出軸承,可觀察到齒輪與軸之間是由漲圈進(jìn)行固定的,把漲圈一周的螺栓松開;于把II軸的背帽松開,并把II軸上提至無間隙;用扳手逆時針扳緊I軸同時把III軸上漲圈往下打,然后鎖死漲圈一周的螺栓;要是調(diào)整的好,此時II軸的軸沒有上下移動量,并擰緊背帽;最后再檢查齒輪與齒條嚙合間隙的大小,間隙大時,可適當(dāng)?shù)男弈フ{(diào)整墊的方法調(diào)整進(jìn)給箱,然后壓緊楔塊,緊固進(jìn)給箱固定螺栓。

        綜上所述,本機(jī)床滑座爬行問題經(jīng)常發(fā)生,初期維修現(xiàn)場通過大量更換零件,不但未能解決問題,反而使維修工作更加復(fù)雜,耽誤了生產(chǎn),造成了浪費(fèi);后期通過技術(shù)人員的認(rèn)真分析,使問題明朗化,及時地解決了問題。可見快速、準(zhǔn)確地查找、分析是維修爬行故障的重要前提。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 李紹鵬。機(jī)械加工生產(chǎn)中機(jī)床爬行現(xiàn)象淺析[J].中國科技縱橫,2016.

        [2] 趙中敏??貦C(jī)床低速爬行分析及對策研究[J].中國設(shè)備工程,2015.

        [3] 王江萍.機(jī)械設(shè)備故障診斷技術(shù)及應(yīng)用[m].西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2010

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