尤凌祎
(遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧 大連 116000)
核電廠發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)(GST)的功能是通過(guò)一個(gè)閉式低電導(dǎo)率水的循環(huán)回路帶走發(fā)電機(jī)定子線圈在帶負(fù)荷運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的熱量。定子冷卻水由水泵GST101/201PO提供循環(huán)動(dòng)力。正常運(yùn)行時(shí)1臺(tái)工作,1臺(tái)備用。當(dāng)檢測(cè)到流量低于150 m3/h或者工作泵電源跳閘信號(hào)時(shí),備用泵自動(dòng)啟動(dòng)并投入運(yùn)行。自該核電廠各機(jī)組調(diào)試至今,各臺(tái)機(jī)組GST系統(tǒng)的電機(jī)或泵端多次出現(xiàn)振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)象。
GST泵日常運(yùn)行期間一直存在振動(dòng)頻繁超標(biāo)現(xiàn)象,前期在未改變?cè)O(shè)備本身結(jié)構(gòu)的情況下,進(jìn)行了基礎(chǔ)虛角增加墊片、調(diào)整軸承室支架等諸多在線設(shè)施的改造工作,均未能從根本上解決設(shè)備振動(dòng)問(wèn)題?,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)整合格后運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后振動(dòng)偏高現(xiàn)象會(huì)再次出現(xiàn)。為確定振動(dòng)原因,專門開展了一系列查找原因的驗(yàn)證試驗(yàn),同時(shí)結(jié)合電廠設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,制定了電機(jī)振動(dòng)超標(biāo)處理方案。
GST系統(tǒng)2臺(tái)100%容量的定子水電動(dòng)泵都為離心泵,電壓380 V,功率75 kW,轉(zhuǎn)速2 980 r/min。泵轉(zhuǎn)子由2個(gè)深溝球軸承支撐。支撐方式為懸臂式。軸承室下部有三腳架支撐。彈性柱銷聯(lián)軸器、電機(jī)和泵,通過(guò)中間框架坐落在基礎(chǔ)臺(tái)板上。改造前,該核電廠GST泵振動(dòng)超標(biāo)情況如表1所示,表1中MBD-H表示電機(jī)驅(qū)動(dòng)端水平向,PBD-H表示泵驅(qū)動(dòng)端水平向。設(shè)備簡(jiǎn)圖及現(xiàn)場(chǎng)布置圖見(jiàn)圖1和圖2。
表1 GST系統(tǒng)振動(dòng)超標(biāo)數(shù)據(jù) 單位:mm/s
圖1 設(shè)備簡(jiǎn)圖
圖2 設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)布置圖
振動(dòng)出現(xiàn)異常后,對(duì)該泵進(jìn)行了數(shù)據(jù)采集和頻譜分析,測(cè)點(diǎn)見(jiàn)圖1 中的標(biāo)注,頻譜如圖3所示。振動(dòng)超標(biāo)方向頻譜成分主要為49.68Hz 和99.46Hz,分別為工頻(1X)和二倍頻(2X)成分,其中49.68Hz占主要成分(約80%)。結(jié)合振動(dòng)產(chǎn)生機(jī)理和前期經(jīng)驗(yàn),對(duì)泵振動(dòng)頻繁超標(biāo)問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整和振動(dòng)分析。
圖3 3GST201PO泵端水平向振動(dòng)頻譜圖
遵循從易到難的處理原則對(duì)該泵進(jìn)行了相關(guān)在線調(diào)整分析:
1) 基礎(chǔ)松動(dòng)。在設(shè)備不停機(jī)的情況下,對(duì)電機(jī)、泵基礎(chǔ)螺栓及基礎(chǔ)框架螺栓依次進(jìn)行力矩校驗(yàn),未見(jiàn)異常,基礎(chǔ)松動(dòng)因素可以排除。
2) 基礎(chǔ)框架變形。通過(guò)塞尺對(duì)框架基礎(chǔ)與臺(tái)板結(jié)合面進(jìn)行全面測(cè)量,發(fā)現(xiàn)框架兩緊固螺栓中間區(qū)域存在0.2 mm間隙,且框架為整體框架,長(zhǎng)度1 480 mm,兩邊肋板偏薄(8 mm),且分布不合理,長(zhǎng)期處于高振動(dòng)運(yùn)行,導(dǎo)致基礎(chǔ)框架兩頭存在明顯翹曲變形,加劇泵體振動(dòng)。具體翹曲變形見(jiàn)圖4。
圖4 框架基礎(chǔ)翹曲變形
3) 基礎(chǔ)虛角墊片調(diào)整。該泵前期曾出現(xiàn)過(guò)振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)象,通過(guò)對(duì)框架基礎(chǔ)增加墊片將振動(dòng)降至合理區(qū)域。結(jié)合經(jīng)驗(yàn)反饋在線對(duì)泵組框架基礎(chǔ)虛角處進(jìn)行了墊片調(diào)整,泵端水平向振動(dòng)有小幅下降(調(diào)整前4.1 mm/s,調(diào)整后3.35 mm/s)。
4) 泵軸承室支架應(yīng)力。在線對(duì)泵軸承室下部支架緊固螺栓進(jìn)行依次松緊調(diào)整,以釋放應(yīng)力。泵水平向振動(dòng)變化不明顯,該因素可基本排除。
5) 對(duì)中檢查。借機(jī)組臨停窗口,停機(jī)對(duì)聯(lián)軸器本體及軸系對(duì)中進(jìn)行復(fù)查,發(fā)現(xiàn)對(duì)中偏差較大,電機(jī)較泵高0.285 mm,電機(jī)較泵偏左0.23 mm;張口0.13 mm(標(biāo)準(zhǔn)為0.05 mm),且聯(lián)軸器柱銷存在不同程度的磨損。聯(lián)軸器柱銷磨損見(jiàn)圖5。
圖5 聯(lián)軸器柱銷磨損
表2給出了調(diào)整與測(cè)試的分析結(jié)果。
表2 GST泵頻繁振動(dòng)高可能存在的故障模式及可能性分析[1]
根據(jù)檢查和分析可以得出:引起GST泵振動(dòng)頻繁超標(biāo)的直接原因?yàn)檫\(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中軸系對(duì)中出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致這一現(xiàn)象發(fā)生的根本原因是基礎(chǔ)框架剛度不足,局部基礎(chǔ)存在變形和虛角。
根據(jù)前面的分析,從提高支架剛度這個(gè)基本目標(biāo)出發(fā),對(duì)泵基礎(chǔ)框架實(shí)施加固和基礎(chǔ)調(diào)平方案。首先對(duì)基礎(chǔ)框架進(jìn)行肋板焊接加固,在框架兩邊對(duì)稱增加20mm肋板,單側(cè)5塊,兩側(cè)共10塊。焊接位置及肋板如圖6所示。然后對(duì)肋板與基礎(chǔ)結(jié)合處采用點(diǎn)焊方式進(jìn)行焊接,現(xiàn)場(chǎng)焊接執(zhí)行情況見(jiàn)圖7。最后對(duì)虛腳處采用塞尺測(cè)量,并增加相應(yīng)厚度的墊片進(jìn)行虛角補(bǔ)償,同時(shí)架設(shè)百分表觀察螺栓緊固后基礎(chǔ)變形量,保證基礎(chǔ)框架不發(fā)生變形,并用數(shù)字機(jī)水平儀進(jìn)行校準(zhǔn)。
圖6 框架肋板加固圖
圖7 現(xiàn)場(chǎng)焊接實(shí)際圖
通過(guò)對(duì)泵組基礎(chǔ)框架實(shí)施肋板焊接加固,提高了基礎(chǔ)框架的支撐剛度,并針對(duì)框架變形引起的基礎(chǔ)虛角進(jìn)行了局部墊片補(bǔ)償優(yōu)化,減輕了因基礎(chǔ)剛性薄弱、基礎(chǔ)局部接觸不實(shí)變形后導(dǎo)致的機(jī)組安裝平面變化程度,使泵組基礎(chǔ)框架情況大幅改善,提高了泵組運(yùn)行中對(duì)外部激振力的抗干擾能力[2];后統(tǒng)一更換聯(lián)軸器柱銷,重新對(duì)中,泵執(zhí)行連軸帶載試驗(yàn),降振效果良好,發(fā)電機(jī)定子冷卻水泵振動(dòng)反復(fù)超標(biāo)問(wèn)題得到了徹底、有效治理。具體振動(dòng)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3,框架基礎(chǔ)加固前后振幅對(duì)比情況見(jiàn)圖8。
表3 3GST201PO框架基礎(chǔ)改造處理后振動(dòng)數(shù)據(jù) 單位:mm/s
圖8 框架基礎(chǔ)實(shí)施前后平均振幅對(duì)比
框架基礎(chǔ)剛度差、局部變形等基礎(chǔ)類故障是引起設(shè)備振動(dòng)異常的一個(gè)主要原因,而且在設(shè)備運(yùn)行中對(duì)常規(guī)不平衡、不對(duì)中等故障起到一定的放大作用[3],也是解決振動(dòng)問(wèn)題時(shí)首要排除因素;本文根據(jù)框架異常實(shí)際情況,進(jìn)行了較為經(jīng)濟(jì)、有效、便捷的改造和嘗試,效果尤為明顯,處理該問(wèn)題的一系列試驗(yàn)過(guò)程和措施可為同類電廠類似問(wèn)題的處理提供借鑒和參考。