(霍州煤電集團呂梁山煤電公司方山店坪煤礦,山西 方山 033100)
店坪煤礦二采區(qū)9-2052巷主要擔負著9-205回采工作面的運輸、回風、行人等任務,同時留巷為9-203回采工作面服務。巷道位于830南翼軌道巷21#導線點前12m處,以270°方位角,沿9#煤層頂板施工1386 m(中-中)到切巷位置。9-2052巷設計全長1386 m。預計9-2052工作面揭露煤層厚度為2.6~3.2m,平均厚2.9m,工作面范圍內(nèi)煤層、煤體結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定,含有兩到三層夾矸,夾矸多為砂質(zhì)泥巖,厚度為0.2~0.45 m。煤層傾角1°~5°,屬于近水平煤層。煤層頂板為砂巖;底板為砂質(zhì)泥巖。
由于掘進作業(yè)所產(chǎn)生的粉塵濃度較大,原有的普通降塵措施很難到達除塵效果,較高的粉塵濃度使得巷道可見范圍縮小,同時對礦工造成健康傷害,需要及時改進除塵方案,保證礦工健康與掘進作業(yè)的正常進行。
為降低工作面內(nèi)粉塵的濃度,采取相應措施,需要對實際現(xiàn)場進行粉塵濃度檢測。檢測地點主要為在距離地板1.5m處,此處為工人的主要呼吸帶[1]。在測量粉塵濃度時,使用CCZ-1000型直讀式粉塵濃度測量儀,該儀器操作簡單,便于員工上手,可以在監(jiān)測的同時讀取數(shù)據(jù),省時省力。主要檢測點布置見圖1,所得監(jiān)測數(shù)據(jù)匯總見表1。
圖1 監(jiān)測點布置
表1 掘進工作面粉塵濃度監(jiān)測
對上述監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析,得出以下結(jié)論:
1)粉塵主要是由于掘進機工作時所產(chǎn)生,而司機位于掘進面最近,所產(chǎn)生的粉塵最先到達司機位置,所以造成此處成為粉塵聚集區(qū),在設計降塵方案時,此處應作為重點防護。
2)在距離掘進頭5m處,粉塵濃度會突然增大,粉塵濃度達到最大值,造成這一現(xiàn)象主要原因是此處位于掘進機與皮帶的交界處,同時附近是局部通風機風筒出風口,產(chǎn)生的氣流會使巷道內(nèi)的塵土吹起,造成此處粉塵濃度逐漸升高,達到最大值。
3)隨著逐漸遠離掘進頭,粉塵濃度在降低,主要由于巷道內(nèi)風流的作用下,部分粉塵會逐漸被排出或者沉降在地面;另一部分粉塵則會在整個掘進巷道內(nèi)懸浮擴散。
4)當與掘進面的距離大于50m,全塵濃度下降的趨勢會變得緩和最后趨向穩(wěn)定,這是主要因為在空氣中的粉塵會受到重力與其他阻力,在擴散的過程中向地面沉降,對于較大顆粒的粉塵,沉降現(xiàn)象最為明顯;對于直徑較小的粉塵顆粒則會在空氣中自由移動,分散在整個巷道中,因此巷道內(nèi)的粉塵濃度最后會趨于穩(wěn)定。
5)呼吸性粉塵與總粉塵的濃度分布相同,在遠離掘進頭5m處達到最大值,之后是隨著逐漸遠離掘進頭,粉塵濃度開始降低,最后會逐漸趨于穩(wěn)定;但由于呼吸性粉塵顆粒較小,質(zhì)輕,很難在較短時間內(nèi)實現(xiàn)沉降,大部分會隨著巷道內(nèi)氣流運動被噴霧系統(tǒng)捕捉或者排出。
6)距掘進頭10m范圍內(nèi),呼吸性粉塵一直處于較高的濃度,而司機及其他員工在此環(huán)境下工作,及易造成塵肺病。因此,需要對產(chǎn)生粉塵源頭加以控制。
區(qū)別與地面工作,井下工作環(huán)境較特殊,目前相關領域內(nèi)主要通過濕式防降塵的方法來進行粉塵防止,此方法采用最廣泛的是噴霧防塵[2]。我國主流礦井采取高壓噴霧降塵技術(shù),這種降塵方法較傳統(tǒng)的噴霧降塵效果顯著提高,綜合降塵率達到75%~95%。
根據(jù)店坪煤礦9-2052巷掘進工作面實際情況,為了達到降塵效果,決定在原有降塵措施上進行改進,在產(chǎn)塵源頭采取高壓噴霧技術(shù),在其他地方采取自動噴霧措施,使得整體降塵方案更加適合實際礦井,預計降塵率高于80%。
在掘進機上使用油壓-水壓轉(zhuǎn)換裝置,通過掘進機的液壓來為水泵工作,從而產(chǎn)生高壓水[3]。掘進機的液壓油在液壓泵中是循環(huán)工作,所以當裝置水量不足的情況下,依然可以正常作業(yè),水泵中的水又會為整個裝置起到降溫的作用,從而在整個裝置工作時,液壓油的溫度不會升高。工作裝置見圖2。
圖2 掘進機高壓油轉(zhuǎn)換
與傳統(tǒng)獲得高壓水噴霧的方案相比,它的優(yōu)點是:
(1)整體裝置外殼堅固,功能完善,適應性強,可以高效的完成掘進作業(yè)。
(2)改進后的裝置體積小,重量輕,依然可以獲得高壓水,不會對掘進作業(yè)造成任何影響。
(3)通過掘進機液壓油工作產(chǎn)生的壓力控制水泵,從而使得液壓油的能量轉(zhuǎn)化為高壓水,整體達到減少能源,高效的目的。
(4)整個裝置的水壓與流量,都可以得到任意調(diào)控,掘進機司機可以在掘進的同時控制除塵裝置,而不影響到整個掘進作業(yè)。
圖3 皮帶輸送機噴霧降塵
皮帶附近的粉塵來源主要是由于掘進產(chǎn)生的煤塊經(jīng)過皮帶運輸時,磕破造成大量煤塵產(chǎn)生,懸浮在附近。所以此處需要安裝一個噴霧水管,達到降塵的目的,考慮的巷道實際尺寸,水管安裝在皮帶上60 cm處;噴霧水管上每隔5 m加設一個橫向噴管,每個噴管有4個噴頭。水管與井下供水裝置通過一個液壓搶相連接,液壓槍的閥門處裝有一個朝向巷道的遮板[4],每當煤塊在皮帶上通過時,都會接觸遮板,此時遮板上翹,啟動液壓槍,開始噴霧。若煤塊加大時,則遮板上翹角度隨之增大,噴霧加強,可以達到自動調(diào)節(jié)噴霧水量的目的。改進后較之前裝置,不僅實現(xiàn)自動調(diào)劑水霧,實現(xiàn)節(jié)水節(jié)能,同時安全高效,更好的起到降塵效果,噴霧裝置見圖3。
在粉塵噴霧裝置內(nèi)安裝一個粉塵傳感器[5],可以檢測巷道內(nèi)的粉塵含量,當大于某一設定值時,傳感器會向控制器傳遞降塵信號,主控裝置開啟該區(qū)域內(nèi)的噴霧裝置,使用弧形噴霧架安設噴槍;當粉塵濃度低于設定值時,傳感器反饋信號,關閉噴霧裝置。同時在噴霧裝置的兩側(cè)安裝傳感器,方便在人員通過時,會停止噴霧,當人員遠離該區(qū)域,可以繼續(xù)進行降塵作業(yè),達到節(jié)能,節(jié)水的同時,不影響正常作業(yè)。裝置設計見圖4。
圖4 回風巷自動噴霧降塵
為掌握采用新噴霧降塵技術(shù)后第一手粉塵濃度資料,對掘進工作面總粉塵濃度、呼吸性粉塵濃度進行跟蹤測定,測塵數(shù)據(jù)匯總見表2、表3。由上表可以看出,在采取新的降塵措施后,對比表1,降塵效果明顯,總粉塵與呼吸性粉塵的治理效果均達到80%以上,與預期效果相吻合,達到了除塵的效果。
表2 掘進工作面總粉塵濃度測定
表3 掘進工作面呼吸性粉塵濃度測定
1)對店坪煤礦9-2052巷掘進工作面的粉塵進行了現(xiàn)場檢測,掘進機司機處與距掘進頭5m處粉塵濃度較大,原因是掘進所產(chǎn)生的粉塵最先到達司機位置,造成此處成為粉塵聚集區(qū);而掘進機與皮帶的交界處,附近為局部通風機出風口,產(chǎn)生的氣流會使巷道內(nèi)的塵土吹起,造成此處粉塵濃度突然升高,此處需要重點防治。
2)通過對粉塵檢測數(shù)據(jù)分析,在原來的降塵裝置的基礎上,結(jié)合實際情況,掘進工作面采用高壓噴霧降塵、皮帶輸送機噴霧降塵、回風巷噴霧降塵等降塵措施,全方位除塵。
3)在采用改進后的降塵方案后,應用效果表明,總粉塵綜合降塵率平均達到85%,呼吸性粉塵綜合降塵率平均達到84.3%,治理效果良好,能實現(xiàn)礦工安全健康作業(yè),保證施工作業(yè)順利進行。