吳慧科
(山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))高河能源有限公司,山西 長治 047100)
地質(zhì)構(gòu)造[1-2]是影響我國煤礦安全開采的重要因素,陷落柱由于其內(nèi)部巖石往往較為破碎且膠結(jié)性差,極易導(dǎo)通底板含水層,且會造成工作面冒頂問題。因此,陷落柱的治理[3-5]是廣大煤炭技術(shù)人員廣泛研究的課題。
高河礦主采3 號煤層,煤層平均厚6.71m,煤層底板標(biāo)高+350~ +570m,中奧陶統(tǒng)奧灰水位標(biāo)高約為+660m,承受的奧灰水壓介于0.9~3.1MPa 之間,全井田帶壓開采。目前,礦井準(zhǔn)備回采W4301 工作面。根據(jù)三維地震勘探和在W4301 切眼巷鉆探情況,查明Xw15 陷落柱位于W4301 工作面內(nèi)的西南角,距離W4301 切眼巷7m 左右,距離W4301 進(jìn)風(fēng)巷70m 左右,橢圓狀,長軸為東西方向,長度75m,短軸為近南北方向,長度為53m。探測顯示Xw15陷落柱內(nèi)無出水、漏水、滲水現(xiàn)象,判斷該陷落柱為不導(dǎo)水陷落柱。但由于陷落柱內(nèi)部巖石膠結(jié)性較差,巖石較為破碎,回采時(shí)容易發(fā)生頂板冒落和底板陷落事故,加之全礦井帶壓開采,防止采動裂隙與奧灰水導(dǎo)通,降低奧灰水對工作面開采的危險(xiǎn),決定對該陷落柱進(jìn)行注漿加固。
依據(jù)前期探查查出的Xw15 陷落柱的范圍,水平方向鉆孔控制到Xw15 陷落柱輪廓外20m,垂直方向鉆孔控制到煤層層位頂板以上10m、煤層層位底板以下25m。結(jié)合陷落柱位置,本次注漿堵水加固施工在W4301 切眼施工,切眼高3.8m,巷寬7m,鉆場長度從進(jìn)風(fēng)順槽口向北64m 至144m 處,共80m 范圍。
注漿鉆孔位于W4301 切眼回采側(cè)煤壁,分為頂板鉆孔和底板鉆孔。
(1)底板鉆孔
根據(jù)高河礦地質(zhì)情況,以及以往注漿堵水工程實(shí)踐,設(shè)計(jì)5 排38 個(gè)鉆孔。鉆孔均垂直回采側(cè)煤幫,方位角為90°。具體為:① 第一排8 個(gè)鉆孔,開孔編號Ad(1-8),終孔編號(1-8)d,傾角-29°,鉆孔長度65m;② 第二排8 個(gè)鉆孔,開孔編號Ae(1-8),終孔編號(1-8)e,傾角-16°,鉆孔長度94m;③ 第三排8 個(gè)鉆孔,開孔編號Bf(1-8),終孔編號(1-8)e,傾角-66°,鉆孔長度90m;④ 第四排7 個(gè)鉆孔,開孔編號Be(①-⑦),終孔編號(①-⑦)a,傾角-7°,鉆孔長度91m;⑤ 第五排7 個(gè)鉆孔,開孔編號Ag(1-7)),終孔編號(1-7)g,傾角-51°,鉆孔長度32m。鉆孔布置如圖1 所示,鉆孔參數(shù)如表1 所示。
圖1 底板注漿鉆孔布置平面圖
表1 底板鉆孔參數(shù)表
(2)頂板鉆孔
頂板鉆孔同樣按照5 排設(shè)計(jì),共32 個(gè)注漿鉆孔。鉆孔均垂直回采側(cè)煤幫,方位角90°。具體為:① 第一排8 個(gè)鉆孔,編號Ca(1-8),傾角26°,鉆孔長度22m;② 第二排8 個(gè)鉆孔,編號Cb(1-8),傾角11°,鉆孔長度51m;③ 第三排8 個(gè)鉆孔,開孔編號Cc(1-8),傾角6°,鉆孔長度91m;④ 第四排7 個(gè)鉆孔,開孔編號Cc(①-⑦),傾角6°,鉆孔長度91m;⑤ 第五排1 個(gè)鉆孔,開孔編號Cf,傾角27°,鉆孔長度89m。鉆孔布置如圖2所示,鉆孔參數(shù)如表2 所示。
圖2 頂板注漿鉆孔布置平面圖
表2 頂板鉆孔參數(shù)表
在鉆孔施工過程中,出現(xiàn)水文地質(zhì)等異常情況,應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并調(diào)整鉆孔角度、方位、深度、數(shù)量。鉆孔施工自進(jìn)風(fēng)順槽側(cè)開始,排與排之間、每排孔與孔之間采用間隔施工。
注漿鉆孔采用兩級孔徑,開孔孔徑Φ113mm,施 工 到10m 停 止, 下 入Φ108mm 套 管( 長10m),并安裝孔口安全裝置??卓诠鼙诤笞⑷?2.5R 普通硅酸鹽早強(qiáng)水泥,凝固時(shí)間8~12h 達(dá)到強(qiáng)度、封閉效果要求后,用Φ75mm 鉆頭透孔至孔底再鉆進(jìn)0.5~1m起出鉆具,然后孔口安裝測壓系統(tǒng),孔口壓力達(dá)到4MPa,并持續(xù)穩(wěn)壓30min,試驗(yàn)鉆孔周邊無滲漏水、套管無位移、幫底無鼓起、頂無冒落現(xiàn)象。測試合格后,更換Φ75mm 鉆頭,繼續(xù)鉆進(jìn)至終孔層位。
本次注漿采用42.5R 普通硅酸鹽早強(qiáng)水泥。每個(gè)鉆孔在注漿前均需進(jìn)行壓水試驗(yàn),沖孔并疏通孔內(nèi)巖石裂隙,并由此決定漿液濃度,原則上漿液先稀后稠,出現(xiàn)跑漿和串孔時(shí)提高漿液濃度。
采用終孔一次性連續(xù)注漿。根據(jù)該處底板承受的奧灰水壓為1.67MPa,初步確定Xw15 陷落柱注漿加固終壓為4MPa。施工過程中根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)調(diào)整注漿壓力。
原則上施工一孔注一孔,如經(jīng)初步探查孔做壓水、壓漿聯(lián)通試驗(yàn)相互無影響,可以邊打孔邊注漿或同時(shí)實(shí)施兩個(gè)及多個(gè)注漿孔同步注漿。每個(gè)鉆孔施工中出現(xiàn)5m3/h 水量以上的,起出鉆具隨時(shí)注漿,自始至終反復(fù)透孔,直至達(dá)到注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
注漿過程中在注漿壓力達(dá)到4MPa 時(shí),認(rèn)為該孔達(dá)到壓力結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到壓力標(biāo)準(zhǔn)后應(yīng)逐次降低泵量至50L/min,并維持30min。
本次注漿施工共計(jì)37d,完成70 個(gè)鉆孔的注漿施工,共計(jì)進(jìn)尺4969m;累計(jì)使用水泥83t,單孔最大注漿量為12t,最小為0.25t,平均1.17t;注漿壓力均超過4MPa,最高達(dá)11MPa。鉆孔施工過程中對各鉆孔的施工情況及出水量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),單孔出水量最大為0.3m3/h,最小出水量為0.08m3/h,說明回采過陷落柱時(shí)底板不會發(fā)生大的突水事故。
本次注漿堵水施工實(shí)際發(fā)生工程費(fèi)用175 萬元。根據(jù)Xw15 陷落柱的實(shí)際探測情況,采用注漿堵水加固后工作面推進(jìn)長度可增加約100m,可多回收煤炭資源約23.3 萬t。按照每噸煤100 元利潤計(jì)算,再扣除注漿加固施工工程費(fèi)用后,可實(shí)際增加利潤約2155 萬元,
由于Xw15 陷落柱距W4301 工作面切眼較近,工作面初采期間就會揭露陷落柱,且老頂初次來壓強(qiáng)度較大,因此,在工作面回采過陷落柱期間,需加強(qiáng)對工作面頂板的管理。隊(duì)組拉架工嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程要求,保證工作面液壓支架的初撐力,并及時(shí)打開護(hù)幫板護(hù)幫,且在頂板破碎時(shí)采取跟機(jī)帶壓拉架和提前帶壓拉架的方法,保證工作面頂板安全?;夭晒ぷ髅嬖谶^陷落柱期間沒有出現(xiàn)大范圍的片幫冒頂現(xiàn)象,并且陷落柱未與底板奧灰含水層導(dǎo)通,沒有出現(xiàn)工作面頂板淋水和涌水現(xiàn)象,保證了回采工作面安全高效生產(chǎn)。
通過采用注漿堵水加固和加強(qiáng)工作面頂板管理等技術(shù)方法后,W4301 工作面可多回收煤炭資源約23.3 萬t,可增加利潤約2155 萬元。在工作面回采過陷落柱期間沒有出現(xiàn)大范圍的片幫冒頂現(xiàn)象,也沒有出現(xiàn)淋水、涌水現(xiàn)象,保證了回采工作面安全高效生產(chǎn)。