劉慶江,高增毅,方婉,沈欣
某φ4.7m×72m預(yù)分解窯設(shè)計(jì)產(chǎn)量5 000t/d,實(shí)際產(chǎn)量5 600t/d,該項(xiàng)目所在地出產(chǎn)煙煤,但其硫含量高(St.ad>2%),為了能夠高效利用本地煤,取得更好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益,經(jīng)研究決定,采用旁路放風(fēng)技術(shù),解決硫含量高的問題。
由表1、表2可見,項(xiàng)目所用原、燃料中的硫、氯離子含量皆高,黑粘土中的堿含量也偏高。
干基原料配比情況見表3,生料及熟料化學(xué)成分分析見表4,生料及熟料率值及礦物組成見表5。
表1 原、燃料化學(xué)成分分析,%
表2 原煤工業(yè)分析
表3 干基原料配比,%
表4 生料及熟料化學(xué)成分分析,%
表5 熟料礦物組成(%)、生料及熟料率值
表6 熟料中有害成分的含量,%
當(dāng)前,我們?nèi)匀涣?xí)慣采用上世紀(jì)七十年代國外水泥公司制定的指標(biāo)討論旁路放風(fēng)設(shè)置,本項(xiàng)目用的是Krupp Polysius公司的標(biāo)準(zhǔn),也部分融入了F.L.Smidth公司過剩硫的概念。項(xiàng)目熟料中有害成分的化合物含量見表6,不設(shè)旁路放風(fēng)時熟料有害組分限量指標(biāo)情況見表7。
從表7可見,項(xiàng)目原、燃材料中僅氯離子一項(xiàng)含量超標(biāo),似乎可以不放風(fēng)。但仔細(xì)研究,另外三項(xiàng)SO3、R2O、SE含量均處于警戒水平,結(jié)合其他企業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐,分析造成以上問題的癥結(jié)所在,具體原因如下:
(1)在預(yù)分解窯系統(tǒng)內(nèi),煤粉所含的硫在窯頭和分解爐內(nèi)所生成的SO2均被堿性氧化物和氧化鈣吸收生成硫酸鹽,CaSO4-K2SO4-Na2SO4三元系統(tǒng)的低共熔點(diǎn)<800℃,當(dāng)存在KCl時,低共熔點(diǎn)接近700℃,此時在窯尾很易形成硫硅鈣石(2C2S·CaSO4)、鈣明礬石(2CaSO4·K2SO4)、硫鋁酸鈣(3CA·CaSO4),這些礦物大多呈針狀或纖維狀晶體,是造成結(jié)皮、結(jié)圈的重要因素,且結(jié)皮、結(jié)圈牢固,不易清除。
(2)若硫固化在熟料中,則會使熟料強(qiáng)度降低,水泥凝結(jié)時間不正常,石膏摻入量不易掌握。
(3)項(xiàng)目1.36%的堿合量對熟料后期強(qiáng)度有影響。
綜上所述,為使用高硫煤生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料,項(xiàng)目原、燃料中氯離子含量高,必須研究采用旁路放風(fēng)技術(shù)。
表7 不設(shè)旁路放風(fēng)時熟料有害組分限量指標(biāo)
表8 旁路放風(fēng)計(jì)算依據(jù)
采用經(jīng)典Weber法進(jìn)行旁路放風(fēng)量的計(jì)算,堿循環(huán)簡圖見圖1,計(jì)算公式如下:
圖1 堿循環(huán)簡圖
旁路放風(fēng)計(jì)算依據(jù)與計(jì)算結(jié)果見表8~表13,從計(jì)算結(jié)果可見:
(1)在10%放風(fēng)的情況下,Cl-、SO3、K2O三項(xiàng)取得了良好的效果:Cl-、SO3遠(yuǎn)離限量指標(biāo);清除了過剩硫,窯尾不存在促進(jìn)窯皮生成的CaSO4,為使用本地高硫煤創(chuàng)造了條件;熟料中堿含量有所降低,使其擺脫了對熟料后期強(qiáng)度影響的限量(1.5%)界限。
(2)旁路放風(fēng)10%時,排出的旁路窯灰量為20g/kg熟料,熟料熱耗增加83.6kJ/kg熟料。若提高放風(fēng)量,排灰量和熱耗會呈正比增加,應(yīng)盡量避免。
(3)放風(fēng)量和揮發(fā)性組分的降低率并非呈正比關(guān)系,如SO3在放風(fēng)10%時,熟料中SO3含量可降低25%;在放風(fēng)20%時,熟料中SO3含量可降低39%,并非可降低50%,堿也是如此。這樣的原料只能生產(chǎn)一般熟料,即使放風(fēng)50%也不能生產(chǎn)低堿熟料。本項(xiàng)目在生產(chǎn)低堿熟料時,使用了運(yùn)距較遠(yuǎn)的低堿硅鋁質(zhì)原料。
表9 旁路放風(fēng)計(jì)算結(jié)果(K2O情況,g/kg熟料)
表10 旁路放風(fēng)計(jì)算結(jié)果(Na2O情況,g/kg熟料)
表11 旁路放風(fēng)計(jì)算結(jié)果(SO3情況,g/kg熟料)
綜上所述,我們確定設(shè)置10%放風(fēng)系統(tǒng)。放風(fēng)點(diǎn)在窯尾煙室斜坡部正前方,放風(fēng)口寬4.5m,高1.5m,變徑后的放風(fēng)管道直徑2.1m,從窯尾煙室放風(fēng)后有近36m的上升煙道,用于沉降較大顆粒物料,以減少排灰量,改善管道通風(fēng)環(huán)境。在上升煙道的最上方,煙氣自上而下直通PH爐,用于余熱發(fā)電,發(fā)電量為400kW/h。發(fā)電后的低溫氣體經(jīng)除塵后,由管道接入燒成系統(tǒng)排放煙囪排出。此設(shè)計(jì)有效解決了放風(fēng)管道堵塞的問題,使旁路系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行和余熱利用。通過設(shè)置旁路放風(fēng)系統(tǒng),企業(yè)既可使用較為經(jīng)濟(jì)的本地高硫煤,熱損失和排灰處理量也不至過大。旁路放風(fēng)設(shè)置情況見圖2、圖3,中控室操作畫面見圖4。
表12 旁路放風(fēng)計(jì)算結(jié)果(Cl-情況,g/kg熟料)
表13 熟料中揮發(fā)性組分含量與旁路放風(fēng)量
圖2 旁路放風(fēng)出口及上升煙道圖(左視)
圖3 旁路放風(fēng)傾斜煙道與PH爐鏈接圖(右視)
圖4 旁路系統(tǒng)操作畫面
表14 2019年四季度實(shí)測生產(chǎn)情況
表15 2019年四季度熟料平均強(qiáng)度
表16 熟料中有害成分的含量,%
在設(shè)有旁路放風(fēng)設(shè)施的條件下,項(xiàng)目2019年四季度實(shí)測生產(chǎn)情況及熟料平均強(qiáng)度見表14、表15,熟料中有害成分含量見表16。
通過設(shè)置10%的放風(fēng)量,本項(xiàng)目使用本地高硫煤進(jìn)行生產(chǎn)的設(shè)想得以實(shí)現(xiàn),生產(chǎn)成本降低且熱損失不大,排灰量不多,得到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益可觀;窯內(nèi)工況呈清晰態(tài),窯尾結(jié)皮趨勢減弱,操作較輕松;熟料中有害組分含量大幅降低,熟料性能改善,強(qiáng)度提高,產(chǎn)量有所增加。
遼闊的新疆是干旱地區(qū),巖礦中鉀、鈉、硫、氯離子含量均偏高??焖侔l(fā)展的新疆在建工程項(xiàng)目很多,對水泥質(zhì)量均有嚴(yán)格要求,例如高鐵工程大部分使用低堿水泥(Na2OE≤0.6%),普通水泥也要求Na2OE≤0.8%。除嚴(yán)格選料外,設(shè)置旁路放風(fēng)系統(tǒng)也可降低熟料中有害組分含量,我們采用了這兩種辦法,滿足了水泥市場對水泥質(zhì)量的要求。