周浩楠, 潘建華
(合肥工業(yè)大學(xué)a.機(jī)械工程學(xué)院;b.工業(yè)與裝備技術(shù)研究院,合肥230009)
管殼式換熱器因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、傳熱面積大、能承受高壓和高溫、操作管理方便,又具有較高的可靠性與廣泛的適應(yīng)性,在石油化工、核能等工業(yè)中得到普遍的應(yīng)用。但是隨著流速的提高和換熱器尺寸大型化的發(fā)展,使得換熱器振動(dòng)與破壞的事故越來(lái)越多[1-3]。流體誘發(fā)振動(dòng)機(jī)理主要有渦旋脫落、紊流抖振、流體彈性不穩(wěn)定性和聲共振。因此人們這方面做了很多工作,取得了一些成果[4]。
換熱管是換熱器中最容易發(fā)生失效的部位。跨距大的換熱管或殼程流速高的區(qū)域的換熱管在長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)振動(dòng)下會(huì)造成破壞[5]。另外在腐蝕和振動(dòng)的聯(lián)合作用下,致使在管板孔處、折流板管孔處和U形彎管部位的換熱管不斷反復(fù)振動(dòng)摩擦因疲勞而斷裂[6], 造成換熱器內(nèi)漏而局部失效,甚至整體報(bào)廢。因此,探究流體誘導(dǎo)管束振動(dòng)具有重大意義。
實(shí)驗(yàn)及相關(guān)案例表明,流體引起的換熱管振動(dòng)也是造成換熱器疲勞失效的重要原因。為此國(guó)內(nèi)外出臺(tái)了很多標(biāo)準(zhǔn),TEMA標(biāo)準(zhǔn)[7]、ASME鍋爐壓力容器規(guī)范[8]及GB/T 151-2014標(biāo)準(zhǔn)[9]是最常見(jiàn)的3種標(biāo)準(zhǔn)。
某石油化工廠在試車時(shí)發(fā)生了嚴(yán)重的換熱管泄漏。具體情況如下:該大型換熱器在循環(huán)水沖洗過(guò)程中發(fā)現(xiàn)比較嚴(yán)重的故障缺陷,在循環(huán)水入口側(cè)第一排北起第19根、南起第19和第20根換熱管斷裂,折流板上表面處整排換熱管均有損傷,且有損傷的換熱管附近的拉桿松動(dòng),斷管處管板孔沒(méi)有倒角,邊緣比較鋒利。循環(huán)水出口側(cè)換熱管與折流板之間有明顯的摩擦痕跡。
圖1 換熱器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
對(duì)換熱管管材進(jìn)行取樣4件。采用火花式直讀光譜儀對(duì)樣本進(jìn)行化學(xué)成分分析。分析結(jié)果見(jiàn)表2。管材中C、Si、Mn、P、S、Cr和Ni等成分都滿足GB13296-2007《鍋爐、熱交換器用不銹鋼無(wú)縫鋼管》[10]標(biāo)準(zhǔn)對(duì)00Cr19Ni10奧氏體不銹鋼管材的要求。這說(shuō)明換熱管的管材都是合格的。
表1 換熱器設(shè)計(jì)參數(shù)
對(duì)管材取樣,然后進(jìn)行粗磨、細(xì)磨、拋光,經(jīng)硫酸銅鹽酸水溶液刻蝕后在金相顯微鏡下觀察其金相組織,分析縱截面顯微組織。圖2給出了換熱管橫截面顯微組織照片。由圖2可見(jiàn),換熱管縱向顯微組織為形變奧氏體和長(zhǎng)條狀分布的α鐵素體。
表2 換熱管化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù) %
圖2 換熱管縱截面顯微組織(400倍)
從換熱管截取全管段試樣2件,利用萬(wàn)能拉伸試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行室溫拉伸試驗(yàn),其結(jié)果見(jiàn)表3。由表3可見(jiàn),所取樣換熱管材質(zhì)的屈服強(qiáng)度為270 MPa、抗拉強(qiáng)度為620 MPa、斷后伸長(zhǎng)率為64.0%,室溫拉伸性能滿足GB 13296-2007《鍋爐、熱交換器用不銹鋼無(wú)縫鋼管》中對(duì)00Cr19Ni10材質(zhì)無(wú)縫鋼管的室溫拉伸性能要求。
表3 換熱管室溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果
對(duì)樣本換熱管斷口進(jìn)行拍照取樣,圖3給出了換熱管斷口宏觀照片。由圖3可見(jiàn),換熱管斷口平齊,大約1/2周長(zhǎng)有摩擦擠壓的痕跡,并且在外壁靠近斷口的部位色澤白亮。與其周圍管壁的顏色明顯不同。
圖3 換熱管斷口宏觀照片
對(duì)樣本換熱管斷口進(jìn)行取樣并用電子顯微鏡進(jìn)行觀察。圖4給出了換熱管斷口微觀形貌照片。由圖4可見(jiàn),換熱管斷口處具有典型疲勞貝紋線征,大都呈平行分布,沿著換熱管周向擴(kuò)展,根據(jù)圖4中微觀觀察可見(jiàn),疲勞輝紋間距約0.1~1.0 μm,該疲勞輝紋擴(kuò)展較快。
圖4 換熱管斷口疲勞輝紋形貌(3000倍)
漩渦脫落頻率按照國(guó)標(biāo)GB/T151-2014中的公式進(jìn)行計(jì)算:
式中:fs為卡門旋渦頻率;St為斯特羅哈數(shù);d為換熱管外徑;V為殼程液體橫流速度。
湍流激振主頻率多采用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算。
式中:ft為湍流激振主頻率;L為換熱管長(zhǎng)度;T為管間距。
流體彈性不穩(wěn)定性會(huì)造成換熱管振幅劇烈增大,使得管子在很短的時(shí)間內(nèi)發(fā)生疲勞破壞。流體彈性不穩(wěn)定性主要取決于臨界橫流速度。管束發(fā)生流體彈性不穩(wěn)定時(shí)的臨界橫流速度Vc按下式計(jì)算:
式中:Kc為比例系數(shù);fn為換熱管固有頻率;δs為質(zhì)量阻尼參數(shù);b為指數(shù)。
本文通過(guò)對(duì)失效樣品進(jìn)行化學(xué)分析發(fā)現(xiàn):樣本中各種元素含量符合標(biāo)準(zhǔn)。室溫拉伸實(shí)驗(yàn)表明失效樣本能滿足00Cr19Ni10材質(zhì)無(wú)縫鋼管的室溫拉伸性能要求。根據(jù)金相檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),失效樣本的微觀組織是形變奧氏體和長(zhǎng)條狀分布的α鐵素體,這是正常奧氏體不銹鋼的金相組織。這說(shuō)明材料的微觀結(jié)構(gòu)是正常的。通過(guò)以上測(cè)試結(jié)果證明換熱管管材質(zhì)量是合格的。因此,排除了因換熱管管材質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致?lián)Q熱管斷裂的因素。
換熱管斷口宏觀照片顯示斷口平齊,約1/2周長(zhǎng)有摩擦擠壓的痕跡,且在外壁靠近斷口的部位色澤白亮。說(shuō)明換熱管與折流板發(fā)生了剪切和擠壓作用。換熱管斷口微觀形貌照片顯示斷口具有典型疲勞貝紋線征,大都呈平行分布,沿著換熱管周向擴(kuò)展,并且疲勞輝紋擴(kuò)展速率較快。這是疲勞失效的典型證據(jù)。所以判定換熱器在流體力的作用下發(fā)生了振動(dòng)破壞。但是對(duì)于振動(dòng)的機(jī)理并不明確。為了明確換熱管失效的具體原因,采用現(xiàn)行的換熱器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 151-2014)對(duì)換熱管進(jìn)行校核。校核結(jié)果如表4所示。
表4 換熱管振動(dòng)計(jì)算結(jié)果
從表4中可以看出,換熱器進(jìn)口處的橫流速度明顯超過(guò)了換熱管的臨界流速。因此,換熱器管束有可能是因?yàn)榱黧w彈性不穩(wěn)定性的存在導(dǎo)致?lián)Q熱管發(fā)生振動(dòng)。振動(dòng)致使換熱管與管板和折流板之間產(chǎn)生剪切和擠壓。最終導(dǎo)致?lián)Q熱管失效泄漏。因此,導(dǎo)致該換熱器管束失效的振動(dòng)機(jī)理是流體彈性不穩(wěn)定性。
通過(guò)對(duì)換熱器管束的檢測(cè)發(fā)現(xiàn),管材的化學(xué)成分和力學(xué)性能符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);樣品斷口處出現(xiàn)大量的疲勞貝紋線呈平行分布,沿著換熱管周向擴(kuò)展。這說(shuō)明管束周期性振動(dòng)導(dǎo)致疲勞破壞的發(fā)生,經(jīng)理論計(jì)算發(fā)現(xiàn),該換熱器的工況處在流體彈性不穩(wěn)定區(qū)域,所以流體彈性不穩(wěn)定性是導(dǎo)致管束振動(dòng)的重要原因。因此得出結(jié)論:在當(dāng)前工況下,換熱器管束在流體周期力的作用下使得換熱器管束發(fā)生疲勞破壞。這項(xiàng)研究為換熱器設(shè)計(jì)制造提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn),以防止再次發(fā)生類似的工業(yè)事故。