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        造粒塔粉塵治理技術(shù)研究

        2020-07-31 11:43:02劉賢
        中國化工貿(mào)易·中旬刊 2020年4期
        關(guān)鍵詞:技術(shù)研究

        劉賢

        摘 要:近年來,我國是尿素生產(chǎn)大國,且小顆粒和中顆粒尿素居多,多采用造粒塔使熔融尿素在降落過程中進行冷卻成型,但由于造粒塔噴頭缺陷、尿素顆粒強度及操作等原因,在降溫冷卻過程中會形成較多的尿素粉末,夾帶在從造粒塔塔底進入的冷卻空氣中,形成具有一定尿素粉末的外排廢氣。采用自然通風(fēng)的造粒塔結(jié)構(gòu)使尿素熔融物成型的工藝,年有8000萬t產(chǎn)能,根據(jù)物料平衡核算,尿素產(chǎn)生的理論粉塵量為1.2kg/t,則年外排粉塵量約為9.6萬t/a,不僅對周邊生態(tài)環(huán)境造成影響,更對人身健康造成危害。近兩年來,隨著環(huán)境形勢的日趨嚴(yán)峻,造粒塔排放治理成為繼鍋爐煙氣治理后的重點關(guān)注對象。許多老式造粒塔屬于A型結(jié)構(gòu),塔體高度低,頂側(cè)排氣,所排放的尾氣粉塵含量相對較高,一般排放濃度在300~600mg/m3。新型造粒塔為B型結(jié)構(gòu),塔體相對較高,頂中排氣,尾氣排放粉塵濃度相對較低,一般在100~300mg/m3。粉塵排放濃度大大高于現(xiàn)有鍋爐外排煙氣粉塵濃度要求(10mg/m3以下)。隨著近些年造粒塔的產(chǎn)能逐漸加大,外排氣體總量也隨之加大,年產(chǎn)尿素40萬t的造粒塔所需的冷卻風(fēng)量在60萬m3/h,外排氣體粉塵濃度按150mg/m3計算的話,年排放尿素粉塵量在720t/a。若將此部分尿素進行回收,不僅可產(chǎn)生環(huán)境效益,也增加了尿素產(chǎn)量。

        關(guān)鍵詞:造粒塔;粉塵治理;技術(shù)研究

        在生產(chǎn)過程中,造粒塔塔頂排放氣中夾帶有一定量的尿素粉塵,一般造粒噴頭噴灑1t物料產(chǎn)生的粉塵量在1.5~4.5kg。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大,粉塵排放造成的損失越來越嚴(yán)重,排放的粉塵很大一部分掉落在造粒塔周圍和廠區(qū)附近,不僅引起嚴(yán)重的環(huán)境污染,而且造成金屬設(shè)施被腐蝕、混凝土地面開裂,因此,增設(shè)粉塵回收裝置回收造粒塔粉塵具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。

        1 問題分析

        1.1 尿素顆粒固化程度不夠,導(dǎo)致粉末出現(xiàn)

        ①造粒塔的通風(fēng)量不夠如果造粒塔的通風(fēng)量不夠,就會導(dǎo)致粒子固化效果不好。一般而言,造粒塔的通風(fēng)量需要在6.2×104m3/h以上,才可以保證粒子的固化程度足夠。同時,造粒塔需要在30℃以下,保證出塔是尿素溫度可以再60℃以下。如果處在超負荷的運轉(zhuǎn)狀態(tài),就會導(dǎo)致通風(fēng)不良,造粒塔的進風(fēng)量降低,塔內(nèi)的風(fēng)速降低之后粒子的降落速度就會明顯加快,造成熱交換存在不足,出塔的溫度甚至?xí)_到80℃。尤其是在夏天,由于外界溫度很高,如果沒有控制好造粒塔周圍的溫度,很多尿素就會強度不足,進入散庫之后就會因為強度不足破碎;②夏天的空氣溫度高夏天廠房內(nèi)的溫度會比較高,會造成尿素液滴固化的時間變長。這時,空氣中的水蒸氣分壓會小于結(jié)晶的尿素液滴表面的水分壓,所以在結(jié)晶的過程中,尿素中的水分就會向空氣當(dāng)中擴散,導(dǎo)致大量的粉末出現(xiàn)。而且,粒子的外表面也會變得比較輸送,很難承受沖擊,也導(dǎo)致粉塵容易形成。

        1.2 噴頭故障

        如果噴頭存在故障,就會導(dǎo)致最后成品的粒度非常差,也會導(dǎo)致粉塵質(zhì)量增大。噴頭的轉(zhuǎn)速和負荷需要對應(yīng)才能夠正常工作,如果噴頭的轉(zhuǎn)速提升,但是沒有及時調(diào)整負荷,那么熔融狀態(tài)的尿素將會在并沒有固化的情況下就和塔壁接觸,溫度降低,這些尿素可能會粘在塔壁上,還有些會沿著塔壁滑落,然后就會形成結(jié)塊。在轉(zhuǎn)速過低的情況下,尿素的液滴就會過于集中,在離開噴頭之后還會黏在儀器上,下落的時候可能會出現(xiàn)冷卻不均勻的情況,并且由于尿素出塔的溫度升高,也會導(dǎo)致顆粒的強度不夠,很容易受到?jīng)_擊粉碎。有些噴頭在使用過久之后,可能會有堵塞的問題,還可能因為長期使用導(dǎo)致毛刺的出現(xiàn),這種時候就很容易造成尿素的粒度不均,產(chǎn)生大量的的粉塵。在噴頭的中心軸出現(xiàn)彎曲或者機架穩(wěn)定性不足的情況下,或者工人在清洗時沒有注意保護設(shè)備導(dǎo)致噴頭受到擠壓出現(xiàn)了凹陷,就會導(dǎo)致噴頭在運轉(zhuǎn)的過程中發(fā)生跑偏。這種情況下,尿素液滴在噴出的時候,就可能存在某個角度不均勻的情況,導(dǎo)致冷卻度不夠,顆粒的強度也明顯減弱。

        2 優(yōu)化措施分析

        2.1 干式除塵工藝

        ①靜電除塵靜電除塵器是利用高壓電場使顆粒荷電,在庫侖力作用下使顆粒與氣流分離沉降的裝置。除塵效率受粉塵比電阻的影響很大。對于細微顆粒物的去除由于存在振打清灰二次揚塵的情況,因此單獨采用電除塵無法達到粉塵排放濃度在10mg/m3以下的效果。尿素粉末的比電阻經(jīng)檢測在1.2×109Ω·cm,在電除塵適宜的比電阻(104~5×1010Ω·cm)范圍內(nèi),但靜電除塵器一般采用平進平出的布置方式,如果在造粒塔塔頂布置需要下進上出,則在造粒塔塔頂不適宜采用靜電除塵模式進行粉塵治理,且存在臭氧污染;②布袋除塵布袋除塵器是利用多孔過濾介質(zhì)分離捕集氣體中固定或液體粒子的凈化裝置,主要依靠過濾介質(zhì)運行一段時間后形成的粉塵初層為主要過濾層,本身濾料層起到粉塵初層的骨架作用。通過對濾袋材料的不斷創(chuàng)新研發(fā)達到粉塵排放濃度在10mg/m3以下的效果。布袋除塵具有除塵效率高、能有效捕集對人體危害大的5μm以下的細微顆粒的優(yōu)點,同時不受煙氣成分、粉塵性質(zhì)的影響。但尿素粉末易吸潮,布置濾袋進行除塵存在糊袋的風(fēng)險。

        2.2 做好散裝庫的管理和控制工作

        散裝庫的布料小車會在散裝庫中來回移動,為此,需要做到散裝庫能夠均勻的布料。必須避免散裝庫中出現(xiàn)庫堆積過高的情況,散裝庫中的堆積必須要在8m以下,進庫的尿素要盡快趴出包裝,防止出現(xiàn)堆積時間過長的情況。其次,要控制好散裝庫的溫度,保證庫內(nèi)的水蒸氣分壓地域尿素的吸濕汽壓,保證尿素能夠放濕,避免由于吸濕導(dǎo)致尿素的質(zhì)量下降。其次,也需要減慢尿素的放濕過程,避免水分轉(zhuǎn)移過快,從而降低尿素的結(jié)塊速度。在冬季進行尿素的放濕時,很可能由于脫水導(dǎo)致粉化,為此需要減小出塔的溫度和環(huán)境的溫度差,讓尿素能夠減少放濕。

        2.3 尿素成品溫升

        裝置改造對尿素顆粒溫度的影響,主要是造粒塔進風(fēng)量。改造前為自然通風(fēng),設(shè)計通風(fēng)量100萬Nm3/h(60萬t/a

        尿素產(chǎn)能),改造后為強制通風(fēng),引風(fēng)機最大風(fēng)量112萬Nm3/h,并且8臺風(fēng)機變頻均為90%。2018年5月9日粒子平均溫度為44.83℃,改造后2019年5月9日粒子平均溫度為46.08℃,尿素顆粒溫度上升溫度為1.25℃;2018年5月10日粒子平均溫度為46.92℃,改造后2019年5月10日粒子平均溫度為48.5℃,尿素顆粒溫度上升為1.58℃,均不超2℃。

        2.4 優(yōu)化蒸發(fā)系統(tǒng)

        尿液的提濃會進行二段真空蒸發(fā),一般一段出液尿素濃霧為95%,而二段的出液濃度一般為99.7%。為了能夠降低縮二脲的比例,需要適當(dāng)降低一段和二段的操作溫度,但是一段的壓力不能太低,避免由于壓力過低導(dǎo)致氨分壓太小,以及導(dǎo)致二段縮二脲的出現(xiàn)幾率增加。其次,對于溫度、液位的低限操作,能夠降低縮二脲。通過嚴(yán)格控制蒸發(fā)的溫度,并且保證在低限的情況下,盡量保持較低的液位,就能夠明顯縮短尿液的停留時間。

        3 結(jié)語

        從現(xiàn)有除塵裝置的運行情況看,布袋除塵是可以作為造粒塔粉塵治理的首選工藝。布袋除塵運行穩(wěn)定、操作簡便、自動化程度高、運行不消耗水,且外排氣體溫度高,容易擴散。但尿素粉末容易吸潮,糊袋的潛在性很大。如果布袋除塵技術(shù)能突破尿素粉末吸潮糊袋,達到長周期穩(wěn)定運行,那么布袋除塵技術(shù)在造粒塔粉塵治理上將大有作為。由于造粒塔粉塵回收裝置設(shè)置在造粒塔出風(fēng)口處,不可避免地會增加通風(fēng)阻力,進而影響尿素的冷卻。由于該裝置于冬季投入運行,環(huán)境溫度較低,塔底尿素顆粒溫升不明顯。夏季如出現(xiàn)因該裝置運行導(dǎo)致尿素顆粒溫度升高現(xiàn)象時,可采取更換高效造粒噴頭、實施強制通風(fēng)、增設(shè)板式冷卻器等措施。

        參考文獻:

        [1]胡文齊.成品尿素強度低粉塵大的原因分析[J].大氮肥, 1997(05):24-26.

        [2]張磊.尿素顆粒強度低的原因分析及對策研究[D].蘭州:蘭州大學(xué),2012.

        [3]趙慶茹,朱聰昊,馮瑰.提高尿素粒度的有效方法[J].遼寧化工,2014,43(04):447-449+459.

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