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        采煤機(jī)智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及工業(yè)性試驗(yàn)

        2020-07-31 17:54:26
        機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2020年6期
        關(guān)鍵詞:煤巖采煤機(jī)巖層

        荊 晶

        (山西省陽(yáng)煤集團(tuán), 山西 陽(yáng)泉 045000)

        引言

        據(jù)統(tǒng)計(jì)表明,我國(guó)每年煤炭的生產(chǎn)和消耗量在世界范圍內(nèi)占據(jù)前列。從煤炭的消耗量來(lái)看,在日常生活和生產(chǎn)中對(duì)煤炭的需求量極大,而且在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)煤炭依然在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。煤炭的生產(chǎn)效率主要與綜采工作面的采煤工藝和綜采設(shè)備的自動(dòng)化水平相關(guān)。采煤機(jī)作為工作面的采煤設(shè)備,其生產(chǎn)能力直接決定工作面的采煤效率,而其生產(chǎn)能力在一定程度上受制于其控制系統(tǒng)的智能化和自動(dòng)化程度[1]。因此,提升采煤機(jī)的智能化、自動(dòng)化水平是當(dāng)前急需解決的問(wèn)題,是實(shí)現(xiàn)工作面“少人化”甚至“無(wú)人化”的基礎(chǔ)。本文著重對(duì)采煤機(jī)的智能控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),并對(duì)該控制系統(tǒng)的工業(yè)性試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行驗(yàn)證。

        1 采煤機(jī)概述

        本文主要以電牽引滾筒采煤機(jī)為研究對(duì)象,該采煤機(jī)的實(shí)物結(jié)構(gòu)如圖1 所示。采煤機(jī)主要由截割部、傳動(dòng)部、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)及其他輔助系統(tǒng)組成。

        圖1 采煤機(jī)結(jié)構(gòu)組成

        1)截割部為采煤機(jī)截割煤層的部件,其安裝于采煤機(jī)兩端,由截割電機(jī)控制。截割部由搖臂根據(jù)煤層高度控制其截割高度。一般情況下,采煤機(jī)左右截割部的旋轉(zhuǎn)方向是相反的,其上安裝的螺旋葉片的螺旋方向也是相反的。

        2)牽引部為控制采煤機(jī)前進(jìn)的部件,其根據(jù)實(shí)際工況推進(jìn)采煤機(jī)的運(yùn)行。牽引部動(dòng)力由其牽引電機(jī)提供并通過(guò)多級(jí)減速齒輪最終將動(dòng)力傳至行走箱。

        3)電氣系統(tǒng)具有為采煤機(jī)的截割部和牽引部提供動(dòng)力,并為截割部、牽引部等提供過(guò)載保護(hù)、報(bào)警的功能。電氣系統(tǒng)中的變頻器為采煤機(jī)的核心部件,基于變頻器和相關(guān)控制系統(tǒng)能夠根據(jù)采煤機(jī)截割部的受力情況控制截割部的動(dòng)力大小,從而實(shí)現(xiàn)在保證工作面生產(chǎn)能力的同時(shí)達(dá)到節(jié)能的效果[2]。

        4)輔助裝置主要包括有底托架、電纜水管拖移裝置、噴霧裝置等。底托架與刮板輸送機(jī)連接,為采煤機(jī)提供支撐;噴霧裝置可降低采煤過(guò)程中粉塵、煤塵的濃度;電纜水管拖移裝置可避免電纜和水管在拖移過(guò)程中出現(xiàn)彎曲和扭鉸的事故。

        2 采煤機(jī)智能控制系統(tǒng)方案的總體設(shè)計(jì)

        在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,采煤機(jī)的主要?jiǎng)幼鳛闈L筒的調(diào)高和牽引速度的控制。其中,滾筒調(diào)高是通過(guò)調(diào)高油缸內(nèi)活塞桿的伸縮控制的,牽引速度是通過(guò)調(diào)節(jié)牽引電機(jī)的轉(zhuǎn)速控制的。因此,采煤機(jī)的智能控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)主要是完成滾筒的智能調(diào)高和牽引速度的智能控制。

        所謂滾筒的智能調(diào)高指的是控制系統(tǒng)可根據(jù)當(dāng)前滾筒所截割煤層的煤巖界面對(duì)滾筒的截割高度進(jìn)行智能控制,進(jìn)而避免滾筒在截割過(guò)程中觸碰到頂板、巖層以及底板等。所謂牽引速度的智能控制指的是控制系統(tǒng)根據(jù)煤巖界面實(shí)現(xiàn)對(duì)采煤機(jī)橫向往復(fù)運(yùn)動(dòng)的智能控制;具體控制為:當(dāng)采煤機(jī)截割部遇到巖層時(shí),控制系統(tǒng)會(huì)控制采煤機(jī)橫向運(yùn)動(dòng)往復(fù)運(yùn)動(dòng),從而減少滾筒與巖層、頂?shù)装褰佑|的時(shí)間,為滾筒截割高度的調(diào)整贏得時(shí)間[3]。采煤機(jī)智能控制流程如圖2所示。

        圖2 采煤機(jī)智能控制系統(tǒng)流程

        如圖2 所示,采煤機(jī)在正常運(yùn)行狀態(tài)下,控制系統(tǒng)的傳感器可對(duì)采煤機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)采集。若監(jiān)測(cè)到采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)出現(xiàn)異常,采煤機(jī)進(jìn)入智能控制狀態(tài),實(shí)現(xiàn)對(duì)采煤機(jī)滾筒和牽引速度的智能控制,保證采煤機(jī)對(duì)采煤機(jī)滾筒和牽引速度協(xié)調(diào)控制,從而確保采煤機(jī)安全、高效、穩(wěn)定的運(yùn)行。

        3 采煤機(jī)智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)

        為保障采煤機(jī)在高粉塵、強(qiáng)振動(dòng)以及易燃易爆環(huán)境能夠安全、高效運(yùn)行,將其智能控制系統(tǒng)分為機(jī)載監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、順槽監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及地面監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。通過(guò)上述三個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的全面、有效的監(jiān)測(cè),且上述三個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)還具備相互通信、信息共享的功能。其中,機(jī)載監(jiān)控系統(tǒng)與順槽監(jiān)控系統(tǒng)通過(guò)無(wú)線以太網(wǎng)進(jìn)行通信,地面監(jiān)控系統(tǒng)與順槽監(jiān)控系統(tǒng)通過(guò)有線以太網(wǎng)通信[4]。機(jī)載監(jiān)測(cè)為智能控制系統(tǒng)的主要監(jiān)測(cè)手段,本文著重對(duì)機(jī)載監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的控制器及傳感器進(jìn)行選型。

        采煤機(jī)機(jī)載監(jiān)控系統(tǒng)的功能為基于各類(lèi)傳感器對(duì)采煤機(jī)運(yùn)行姿態(tài)和狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè),并結(jié)合所采集到的信息和當(dāng)前實(shí)際工況得出相應(yīng)的控制指令,通過(guò)所得控制指令對(duì)采煤機(jī)滾筒截割高度和牽引速度進(jìn)行智能控制。

        PLC 作為采煤機(jī)機(jī)載智能控制系統(tǒng)的核心,其主要是對(duì)傳感器采集到的參數(shù)進(jìn)行處理。根據(jù)采煤機(jī)智能控制需求,考慮到PLC 控制器的擴(kuò)展功能和穩(wěn)定性,選擇PLC 為西門(mén)子公司的S7-300PLC。根據(jù)采煤機(jī)的智能控制需求,為機(jī)載監(jiān)控系統(tǒng)配置傳感器的類(lèi)型及監(jiān)測(cè)對(duì)象如表1 所示。

        4 采煤機(jī)智能控制系統(tǒng)的工業(yè)性試驗(yàn)

        為驗(yàn)證采煤機(jī)智能控制系統(tǒng)對(duì)截割路徑跟蹤的精確性和穩(wěn)定性,并確保采煤機(jī)在其運(yùn)行狀態(tài)出現(xiàn)異常時(shí)能夠完成對(duì)采煤機(jī)滾筒和牽引速度的智能調(diào)整控制[5]。本文搭建如圖3 所示的智能控制策略的試驗(yàn)系統(tǒng)。

        表1 機(jī)載監(jiān)控系統(tǒng)傳感器

        圖3 采煤機(jī)智能控制策略的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)

        1)截割路徑的跟蹤效果。經(jīng)工業(yè)性試驗(yàn)可知,當(dāng)采煤機(jī)在煤巖分界面工作時(shí),滾筒路徑跟蹤的最大誤差為1.15°。根據(jù)采煤機(jī)的尺寸參數(shù),其滾筒的最大跟蹤誤差僅為0.045 m。

        2)采煤智能控制效果。采煤機(jī)智能控制效果的工業(yè)性試驗(yàn)結(jié)果如圖4 所示。

        圖4 采煤機(jī)智能控制工業(yè)性試驗(yàn)結(jié)果

        圖4 中,當(dāng)采煤機(jī)運(yùn)行到1 m 的位置處時(shí)遇到煤巖的分界面,此時(shí)搖臂傾角增大,對(duì)應(yīng)滾筒的截割高度也在增大,此時(shí)存在觸碰頂板、巖層的危險(xiǎn)。當(dāng)采煤機(jī)急需運(yùn)行到1.53 m 后監(jiān)測(cè)到設(shè)備運(yùn)行異常,并迅速控制采煤機(jī)牽引速度下降,避免其與新的巖層和頂板接觸;與此同時(shí)右搖臂傾角降低,避免其繼續(xù)與頂板或者巖層接觸,從而減少滾筒磨損,進(jìn)而確保采煤機(jī)的安全生產(chǎn)。

        5 結(jié)語(yǔ)

        采煤機(jī)作為綜采工作面的關(guān)鍵設(shè)備,其自動(dòng)化、智能化水平直接決定了采煤機(jī)的生產(chǎn)能力。在實(shí)際生產(chǎn)中,難免會(huì)遇到采煤機(jī)滾筒與頂板、頂板以及巖層相接觸情況。鑒于上述問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)對(duì)采煤機(jī)滾筒截割高度的智能控制和牽引速度的智能控制可確保設(shè)備避免在煤巖分界面與頂板、巖層和底板相接觸,進(jìn)而保證了采煤機(jī)的安全生產(chǎn),為提升工作面的高效生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

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