牛志峰(淄礦集團(tuán)內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017313)
甲醇裝置中粗甲醇分離器是一個(gè)特別關(guān)鍵的設(shè)備,粗甲醇分離器的內(nèi)件結(jié)構(gòu)對(duì)粗甲醇?xì)庖合喾蛛x效率有著決定性的影響,這些“決定性的影響”會(huì)直接影響粗甲醇產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量,此外,粗甲醇分離器的內(nèi)件結(jié)構(gòu)還好影響甲醇合成催化劑的使用壽命以及其他設(shè)備的運(yùn)行情況。世林化工合成裝置甲醇分離器原來(lái)最早的時(shí)候設(shè)計(jì)采用絲網(wǎng)除沫器進(jìn)行甲醇分離,但是隨著系統(tǒng)負(fù)荷的提升,分離效果越來(lái)越差,越來(lái)越跟不上公司的產(chǎn)能要求,據(jù)監(jiān)測(cè),在甲醇分離器出口氣相中甲醇含量高達(dá)3%,這樣使得合成塔反應(yīng)非常不好,造成整個(gè)系統(tǒng)壓力非常高,放空量很大,而且,還會(huì)造成壓縮機(jī)軸振動(dòng)、軸位移增大,大大的影響合成壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行,并且還加快了管道的腐蝕,更是造成了合成單程轉(zhuǎn)化率降低和甲醇的浪費(fèi),并且嚴(yán)重影響了氫回收膜分離器的使用壽命。
關(guān)于甲醇分離器的相關(guān)研究較多,在知網(wǎng)中以甲醇分離器為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索,共有166 條結(jié)果,大多集中在甲醇合成工藝的研究。關(guān)于甲醇分離器的研究主要集中在內(nèi)件改造、工藝優(yōu)化控制、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面,比如:2017年,李海濤認(rèn)為對(duì)合成工段粗甲醇分離器的內(nèi)件進(jìn)行優(yōu)化改造,可以解決粗甲醇分離器出口氣相帶液、循環(huán)氣壓縮機(jī)超負(fù)荷、膜分離單元無(wú)法滿負(fù)荷運(yùn)行等許多實(shí)際存在的問(wèn)題,可以提高甲醇的產(chǎn)量和質(zhì)量,可以降低產(chǎn)品能耗,同時(shí)可以延長(zhǎng)設(shè)備和甲醇合成催化劑的使用壽命;2016年,黃德華、王歡在研究中以某項(xiàng)目中甲醇合成裝置的甲醇分離器為例,對(duì)比分析了低溫復(fù)合板容器的裙座對(duì)接結(jié)構(gòu)、接管補(bǔ)強(qiáng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),結(jié)合低溫容器結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行了升級(jí)改造,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
合成氣被合成氣壓縮機(jī)釋放出以后,合成氣會(huì)進(jìn)入到下一個(gè)環(huán)節(jié)——入塔氣換熱器,然后由管程的出塔氣對(duì)合成氣進(jìn)行加熱。加熱之后,合成氣會(huì)進(jìn)入甲醇合成塔,進(jìn)而形成合成氣,然后需要添加催化劑。在催化作用下,它們會(huì)在合成塔內(nèi)發(fā)生甲醇合成反應(yīng),此時(shí)會(huì)釋放出大量的因化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生的熱量,然后由被合成的鍋爐給水帶出這些熱量,以此來(lái)維持住反應(yīng)床層溫度,讓溫度維持在一個(gè)合適的數(shù)值區(qū)間。這些氣體從甲醇合成塔出來(lái)后,會(huì)首先經(jīng)過(guò)人塔氣換熱器的管程、除鹽水預(yù)熱器的管程與甲醇水冷器的殼程,然后在甲醇分離器中進(jìn)行氣液的分離。一大部分氣體從甲醇分離器出來(lái)后,會(huì)作為循環(huán)氣重新返回到合成氣壓縮機(jī)中,而回收裝置會(huì)把其他的小部分氣體回收(作為弛放氣,去氫)。粗甲醇在減壓后會(huì)從甲醇分離器進(jìn)入閃蒸槽,而大部分的閃蒸出來(lái)的被溶解于粗甲醇中的氣體會(huì)被送至燃料氣管網(wǎng),粗甲醇被閃蒸后經(jīng)過(guò)去甲醇精餾工序后被送至去粗甲醇罐。
在進(jìn)行過(guò)大量的實(shí)地實(shí)驗(yàn)以后,經(jīng)過(guò)對(duì)實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行精確的分析和對(duì)比,我們發(fā)現(xiàn),在甲醇分離器的出口循環(huán)氣中含有嚴(yán)重超標(biāo)的甲醇含量,這些甲醇含量嚴(yán)重超標(biāo)的循環(huán)氣將大量的甲醇液帶入到合成氣壓縮機(jī)中,可能損壞合成氣壓縮機(jī)的葉輪,也可能會(huì)因?yàn)榧状己铣伤粠肓舜罅康募状家后w,從而造成甲醇合成塔的溫度變得偏低的情況,還有一種更大的危害就是也會(huì)大幅度降低催化劑的單程轉(zhuǎn)化率,由此產(chǎn)生降低催化器使用壽命的情況。
根據(jù)我們進(jìn)行的實(shí)測(cè)研究顯示,絲網(wǎng)除沫器的分離效果比較差,其主要表現(xiàn)為:當(dāng)氣速過(guò)高的時(shí)候,液滴會(huì)非常不容易從絲網(wǎng)上面掉落下來(lái),這樣會(huì)導(dǎo)致捕集到的霧沫又飛濺脫離開(kāi)來(lái),最后再一次的被氣體攜帶出去;其次,循環(huán)水較臟,雖然經(jīng)過(guò)處理,但水溫高、水質(zhì)差、富含微生物,易使換熱器結(jié)垢,影響換熱效果,因?yàn)榧状妓淦鞒隹诘臏囟仁歉哂谠O(shè)計(jì)指標(biāo)的,這就導(dǎo)致甲醇含量在甲醇分離器的出口循環(huán)氣中數(shù)值偏高。所以,在水溫?zé)o法被改變的情況下,只能通過(guò)提高甲醇分離器分離效率的措施來(lái)提高甲醇產(chǎn)量。
為解決甲醇分離器分離效果差的問(wèn)題,通過(guò)調(diào)研研究決定對(duì)甲醇分離器內(nèi)件進(jìn)行重新設(shè)計(jì)、制作,新設(shè)計(jì)的甲醇分離器內(nèi)件采用組合結(jié)構(gòu)以分離甲醇,是利用現(xiàn)有設(shè)備殼體及內(nèi)件支撐,在原絲網(wǎng)除沫器下重新設(shè)計(jì)新增一套膜片羽翅式高效除沫器(改造后局部流程圖見(jiàn)附件),原除沫器保留。
膜片羽翅式分離器具有設(shè)備體積小、阻力小、抗堵塞能力強(qiáng)、分離效率高的特點(diǎn)。膜片羽翅式分離器可以有效避免因氣速太小逃逸,還可以避免氣速太大二次霧化。膜片羽翅式分離器可以使氣流方向多次變化使小液滴聚結(jié)成大液滴,大液滴聚結(jié)成膜,最終使液體高效分離。膜片羽翅式分離器可以讓氣液同向流或錯(cuò)流:避免了氣液對(duì)流,有利于分離。
通過(guò)本次對(duì)甲醇分離器的技術(shù)改進(jìn)如圖1 所示,甲醇分離器出口處的甲醇含量從3%降低到了目前的0.3%,大大提高了甲醇的分離效率,有效提高了循環(huán)氣中甲醇的回收率,降低甲醇損失,增加甲醇產(chǎn)量,同時(shí)減少了壓縮機(jī)動(dòng)力消耗,確保了壓縮機(jī)和系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
圖1 甲醇分離器改造示意圖
未對(duì)工藝流程進(jìn)行改造的前提下,實(shí)現(xiàn)了甲醇分離器效果的大幅提升。
在不增加裝置動(dòng)力及其它能耗的基礎(chǔ)上,將合成入塔氣中甲醇含量從3%降至0.3%左右。
改造過(guò)程未在壓力容器本體上進(jìn)行焊接,充分利用了原設(shè)備的內(nèi)件支撐,進(jìn)行了技改。
世林化工分公司對(duì)合成崗位粗甲醇分離器內(nèi)件進(jìn)行改造后,解決了膜分離單元無(wú)法滿負(fù)荷運(yùn)行、循環(huán)氣壓縮機(jī)超負(fù)荷、粗甲醇分離器出口氣相帶液等許多問(wèn)題,對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)各單元工況產(chǎn)生了積極的影響,有效提高了甲醇產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量,降低了單位產(chǎn)品能耗,延長(zhǎng)了設(shè)備和甲醇合成催化劑的使用壽命及裝置的平穩(wěn)運(yùn)行周期,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
通過(guò)本次創(chuàng)新,合成入塔氣(馳放氣)中甲醇含量從3%降至0.3%,馳放氣氣量為5300Nm3/h,年生產(chǎn)8000h,每年可創(chuàng)造大量經(jīng)濟(jì)效益。