張建新(萬華化學(xué)集團股份有限公司,山東 煙臺 264000)
國產(chǎn)環(huán)管ST 工藝中,環(huán)管反應(yīng)器排出的漿液進入閃蒸罐,閃蒸罐頂部為動力分離器,動力分離器本質(zhì)上是一臺由電機驅(qū)動的風(fēng)扇,作用是阻止聚合物粉末隨循環(huán)氣排出。但這樣的分離效果有限,不僅循環(huán)氣中細(xì)粉含量較高,而且還容易出現(xiàn)密封泄露、攪拌電流過高等機械問題,導(dǎo)致生產(chǎn)不穩(wěn)定。第五代Spheripol 工藝優(yōu)化了動力分離器,將其替換為中壓過濾器S300,過濾精度10μm,并使用氣相丙烯進行脈沖式反吹,避免濾袋堵塞。這樣的設(shè)計能夠大幅降低循環(huán)氣中的細(xì)粉含量。如此不僅避免了動力分離器經(jīng)常出現(xiàn)的設(shè)備問題,還能夠大幅減少循環(huán)氣中夾帶的細(xì)粉含量。
循環(huán)氣經(jīng)過動力分離器后進入高壓洗滌塔C301, 目的是洗滌掉循環(huán)氣體中夾帶的細(xì)粉,避免進入后續(xù)系統(tǒng),引發(fā)結(jié)結(jié)垢或堵塞等問題。由于Spheripol 工藝對動力分離器的優(yōu)化,使得進入高壓洗滌塔C301 的循環(huán)氣中細(xì)粉含量減少,洗滌塔的作用減弱,所以專利商將高壓洗滌塔C301 作為可選設(shè)備,并稱在國外已有運行經(jīng)驗,但在國內(nèi)目前尚無業(yè)績。
圖1 Spheripol聚丙烯流程圖
高壓洗滌塔C301 的壓力設(shè)定值為1.85MPa,如果壓力設(shè)定過高,則不能到達(dá)閃蒸脫氣的效果,若壓力設(shè)定過低,則無法通過循環(huán)水進行冷凝回收。而且在生產(chǎn)抗沖產(chǎn)品時也能與氣相反應(yīng)器保持0.4~0.7Mpa 的壓差,使粉料可以順暢地排放至氣相反應(yīng)器。C301 為篩板塔使用循環(huán)的液相丙烯進行洗滌,循環(huán)氣經(jīng)過洗滌除去細(xì)粉后,進入循環(huán)氣冷凝器E301 的殼程。Spheripol聚丙烯流程如圖1。與ST 工藝不同的是,第五代Spheripol 工藝中的洗滌塔C301 底部不設(shè)再沸器,洗滌塔的熱量的來源是中壓過濾器的循環(huán)氣以及低壓洗滌塔C302 經(jīng)壓縮機加壓后的尾氣,循環(huán)氣溫度為75~90℃(根據(jù)產(chǎn)品牌號控制溫度,其中均聚產(chǎn)品:90℃;無規(guī)產(chǎn)品80℃;抗沖產(chǎn)品75℃),循環(huán)氣由塔底進入塔頂排出,隨后進入循環(huán)氣冷卻器E301,E301 的凝液大部分進入丙烯進料罐回收,少部分經(jīng)泵回流進入C301 頂部回流,回流量約9t/h,比ST 工藝回流量低,這也是為什么Spheripol 工藝能夠取消C301 塔底換熱器的原因。循環(huán)氣中細(xì)粉被洗滌的同時循環(huán)氣溫度降至47℃左右,塔底液相丙烯和洗滌下來的細(xì)粉通過小閃蒸管線進入低壓過濾器S301,S301 粉料排放到汽蒸器中,最終制成聚丙烯顆粒。排出的氣體經(jīng)過壓縮機加壓后,與循環(huán)氣一起進入洗滌塔C301 中。這樣就造成了大約2.5t/h 的丙烯在C301 和S301 之間不停的進行氣化→壓縮→洗滌→冷凝→氣化的過程,如此往復(fù)循環(huán),造成了蒸汽、電力消耗的增加。取消C301 后則不存在此循環(huán),能夠節(jié)省運行成本。
循環(huán)氣冷卻器E301 的作用是使氣相丙烯冷凝,Spheripol和ST 工藝的控制模式是相同的。當(dāng)洗滌塔壓力升高時,P302排向D302 的壓力控制閥開大,由冷凝器內(nèi)排出的液相丙烯增多,冷凝器內(nèi)殼程液位下降,列管暴露數(shù)量增多,氣相丙烯冷凝速率加快,洗滌塔壓力開始下降。當(dāng)洗滌塔壓力降低于設(shè)定值時,壓力控制閥逐漸關(guān)小。冷凝器內(nèi)液相丙烯增多,氣相丙烯冷凝速率降低,塔壓開始升高??梢娧h(huán)氣經(jīng)過冷凝器殼程主要是考慮到洗滌塔C301 的壓力控制問題。
取消高壓洗滌塔C301 后循環(huán)氣經(jīng)過濾器直接進入循環(huán)氣冷卻器E301 的殼程,由于取消洗滌塔,循環(huán)氣中夾帶的少量細(xì)粉持續(xù)進入換熱氣殼程中,可能引發(fā)E301 換熱效率下降或堵塞問題,這是論證能否能夠取消C301 的首要問題。其中最重要的是循環(huán)氣中的細(xì)粉含量的問題。專利商給出了粉料產(chǎn)品中細(xì)粉含量的典型值,鑒于已經(jīng)取消此洗滌塔的國外同類裝置運行良好,這表明使用進口催化劑能夠滿足要求。但進口催化劑價格昂貴,以產(chǎn)能為300kt/a 的裝置計算,每年的催化劑費用比國產(chǎn)催化劑高出2000 萬元以上,所以國內(nèi)聚丙烯裝置在開車穩(wěn)定后通常都會進行催化劑的國產(chǎn)化以降低生產(chǎn)成本,而國產(chǎn)催化劑細(xì)粉含量通常高于進口催化劑,所以必須要論證國產(chǎn)催化劑生產(chǎn)粉料的細(xì)粉含量是否能夠滿足專利商的要求。對此需開展小試實驗對比國產(chǎn)催化劑和進口催化劑所生產(chǎn)的粉料的細(xì)粉含量,對比如表1。
從表1 數(shù)據(jù)對比看,使用國產(chǎn)催化劑生產(chǎn)的粉料中小于44μm 和44~105μm 的細(xì)粉含量均低于專利商給出的典型值。且對于其中大于10μm 的細(xì)粉,可以通過袋濾器除去,袋濾器的過濾效果為98%,從細(xì)粉數(shù)據(jù)分析,經(jīng)過中壓過濾器后,循環(huán)氣中細(xì)粉含量低,高壓洗滌塔C301 所洗滌的循環(huán)丙烯氣中細(xì)粉含量少,洗滌效果不明顯,初步判斷C301 可以取消,且取消后仍可以使用國產(chǎn)催化劑。
取消高壓洗滌塔后,細(xì)粉直接進入換熱器E301,循環(huán)氣進入E301 殼程的設(shè)計,主要是為了方便控制C301 壓力并保證丙烯回流泵入口充滿液相丙烯的需要。這一點環(huán)管聚丙烯工藝與其他聚丙烯工藝是不同的,應(yīng)用廣泛的Innovene 聚丙烯工藝中循環(huán)氣都是進入換熱器的管程進行冷凝的,由于管程的流通面積較小,循環(huán)氣流速較快,其中夾帶的細(xì)粉不容易堵塞換熱器,這在眾多的Innovene 工藝長期運行中已經(jīng)得到了證明。但循環(huán)氣進入殼程的流通面積較大,加上折流板的阻擋,死區(qū)較多。相較管程而言,更容易在器壁上造成結(jié)垢或堵塞。雖然能夠進入換熱器E301 的細(xì)粉含量很低。但在缺乏國內(nèi)運行經(jīng)驗的情況下,日常生產(chǎn)中仍應(yīng)密切注意E301 的換熱效率,大檢修時應(yīng)抽出換熱器管程進行仔細(xì)檢查和徹底清理。若取消C301 后,細(xì)粉含量達(dá)到要求的情況下,冷凝器E301 殼程仍存在容易堵塞和結(jié)垢的問題,可考慮對此進行優(yōu)化,使循環(huán)氣進入E301 的管程,經(jīng)冷凝后液相進入丙烯進料罐D(zhuǎn)302,不凝汽進入冷凍水換熱器E310 進一步冷凝。但目前E301 的設(shè)備結(jié)構(gòu)為多程式換熱器,不滿足循環(huán)氣經(jīng)管程冷卻而不堵塞的條件,可根據(jù)需要考慮將E301 的形式改為單程換熱器。
由于在取消C301 后,塔底細(xì)粉不再排入中壓過濾器中,降低了中壓過濾器排出尾氣的細(xì)粉含量,這為取消低壓洗滌塔C302 創(chuàng)造了條件。應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到這之間存在的因果關(guān)系,在不取消C301 的條件下單獨取消C302 的做法是不可取的。C301 和C302 取消后不僅能夠節(jié)省一次性投資500 萬元左右,還能夠節(jié)省運行成本約200 元/小時,同時還能夠節(jié)省大量的白油和抗靜電劑Atmer163,還可以節(jié)省廢油(礦物油、Atmer163 與三乙基鋁的絡(luò)合物)的處理費用。取消洗滌塔后,需要在生產(chǎn)過程中關(guān)注換熱器的換熱效果以及循環(huán)氣壓縮機X301 的段間過濾器和閥片等運行情況,避免因催化劑、過濾器或預(yù)聚合條件等問題引起的生產(chǎn)不穩(wěn)定的情況發(fā)生。
由于Spheripol 工藝對動力分離器的優(yōu)化,做好催化劑細(xì)粉含量的論證后,可以選擇取消高壓洗滌塔C301,由此可減少一次性投資約250 萬元。取消C301 后,應(yīng)重點關(guān)注E301 的換熱效率問題。也可考慮將換熱器設(shè)計為單程,將循環(huán)氣引入E301管程,降低換熱器堵塞的可能性。如果選擇取消高壓洗滌塔C301,則可同時取消低壓洗滌塔C302,不僅降低生產(chǎn)成本,還可減少廢油的處理量。細(xì)粉含量的控制是能否取消洗滌塔的重要因素,在保證過濾器效果、和產(chǎn)品細(xì)粉含量的前提下,取消兩洗滌塔對裝置是更為有利的。