文小波
(湖南煤化新能源有限公司,湖南婁底 417009)
湖南煤化干熄焦汽輪機型號為N25-8.83/1.1,發(fā)電機型號為QF-W25-2,額定負(fù)荷25 MW,2012年投運,實際平均負(fù)荷20 MW左右。汽輪機和發(fā)電機轉(zhuǎn)子采用剛性對輪連接,共四道軸承,其中1、2號軸承支承汽輪機轉(zhuǎn)子,3、4 號軸承支承發(fā)電機轉(zhuǎn)子,2、3號軸承坐落在排汽缸上,軸系結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 汽輪發(fā)電機組軸系結(jié)構(gòu)示意圖
該機組在投產(chǎn)后2 年時間發(fā)生過主油泵碰磨、停機抱軸、汽封碰磨、振動大等多起事故,很長一段時間這些事故的原因都未能得到查明。特別是振動問題一直困擾著機組運行,汽輪機后軸承振動達55~70 μm,振動不穩(wěn)定,發(fā)生過1 次振動超過75 μm 跳機。為分析振動原因,采用啟停機操作和帶負(fù)荷運行中多次進行測試分析,逐步查明了振動大的根本原因。
在開機過程中用VM9503 雙通道振動分析儀對相關(guān)數(shù)據(jù)進行了采集。
①不同工況下各瓦振動主要是基頻成份,因此從振動性質(zhì)來說屬于普通強迫振動;
②在空載和帶負(fù)荷過程中,2#軸承振動逐步增大。據(jù)運行記錄該機在冷態(tài)開機達3000 r/min 時,1#、2#軸承振動均很小,分別為7 μm 和22 μm;在空載穩(wěn)定一段時間(約20 min),1#、2#軸承振動均有上升趨勢,1#軸承振動從20∠179上升至25∠180,2#軸承振動從32∠352 上升至42∠352;并網(wǎng)后在加負(fù)荷過程中2#軸承振動一直呈爬升趨勢,約1 h 從42∠352升至52∠345,1#軸承振動有降低趨勢,從25∠174 逐步降至21∠165;1 h 后趨于穩(wěn)定,負(fù)荷降低到零時也無明顯變化。
③振動變化過程中,1#、2#軸承振動相位均有一定波動,波動范圍在15°左右。
④停機過程中,過臨界轉(zhuǎn)速的振動值比開機過程明顯大。
⑤帶負(fù)荷運行中振動不穩(wěn)定,2#⊥振動與負(fù)荷變化有關(guān),在某一工況下,負(fù)荷增大,振動降低,負(fù)荷減少,振動升高,振動變化滯后于負(fù)荷變化。
⑥隨著時間增加,不穩(wěn)定強迫振動增加。振動與機組的受熱狀態(tài)有關(guān)。
機組振動在并網(wǎng)前持續(xù)爬升,顯示與機組熱狀態(tài)有關(guān),初步分析兩方面原因:①轉(zhuǎn)子發(fā)生熱彎曲;②汽缸膨脹不暢和變形的影響。如果汽輪機轉(zhuǎn)子存在熱彎曲,有功負(fù)荷減小后,振動應(yīng)該減小,但減負(fù)荷過程中振動并未出現(xiàn)明顯變化,甚至在某些減負(fù)荷的情況下振幅反而有上升的情況,因此振動異常的原因只可能是汽缸不暢和變形引起的。為證實汽缸確實存在膨脹不暢和變形的情況,在一次冷態(tài)開機帶負(fù)荷過程中在前軸承箱打百分表,用以監(jiān)視前軸承箱兩側(cè)軸向膨脹差和左右膨脹差,見表1。
表1 前軸承箱軸向和左右膨脹數(shù)據(jù)
從表1 可以看出,機組軸向和左右均存在膨脹差,軸向膨脹差0.9 mm,左右膨脹差0.8 mm,一般理論上只要膨脹差超過0.3 mm就可以認(rèn)為汽缸膨脹偏斜。同時觀察到后座架一側(cè)橫銷前后膨脹一凸一凹,另一側(cè)則相反,明顯感覺汽缸承受過大的側(cè)向力。因此基本可認(rèn)定機組存在膨脹不暢,其振動機理是膨脹不暢導(dǎo)致后軸承座與臺板出現(xiàn)間隙,使支撐剛度降低,導(dǎo)致機組振動增大,同時膨脹不暢會改變動靜部件之間徑向、軸向間隙,最嚴(yán)重的后果是導(dǎo)致動靜部分摩擦。上述機理分析也可一定程度解釋主油泵碰磨、停機抱軸、汽封碰磨等事故的原因。
(1)連續(xù)運行。許多膨脹問題是由于滑銷系統(tǒng)存在臨時性卡澀引起的,經(jīng)過一段時間運行后,這種卡澀可以自動疏通;
(2)平衡。存在膨脹問題時,雖然膨脹導(dǎo)致支撐剛度降低,但是如果不存在激振力,即使軸承座剛度很低,也不會產(chǎn)生振動,因此通過平衡可以使振動得到改善。
(3)轉(zhuǎn)入檢修。如果通過連續(xù)運行和平衡都不能徹底解決問題,則需考慮轉(zhuǎn)入大修徹底消缺。
考慮到發(fā)電機前軸承(3#軸承)與2#軸承均座落在排氣缸上,振動相位接近,決定對發(fā)電機轉(zhuǎn)子進行現(xiàn)場軸系動平衡,在降低3#軸承振動的同時使2#軸承振動降低。
(1)振動測量
在半熱態(tài)開機過程用VM9503 雙通道測振儀測得有關(guān)轉(zhuǎn)速的振動見表2,在3000 r/min測量2#⊥為37∠355。
表2 半熱態(tài)開機振動 (單位:振動μm∠°;轉(zhuǎn)速r/min)
(2)動平衡過程
根據(jù)所測得的相位及圖2 所示的速度、光電傳感器相對位置,估算出試加重位置,3#側(cè)平衡槽內(nèi)加重位置為貼光靶處順轉(zhuǎn)向100°,4#側(cè)與3#側(cè)相差180°,試加重大小為每側(cè)176 g(2塊),加上試重后測得振動見表3 所示,同時在3000 r/min 時測得2#⊥為24∠346。
圖2 光電傳感器相對位置示意圖
表3 試加重量后振動測量結(jié)果 (單位:振動μm∠°;轉(zhuǎn)速r/min)
由于是反對稱加重,所以對通過臨界轉(zhuǎn)速影響不大。
試加重量后測得的振動與起始振動相比較進行動平衡計算,計算結(jié)果見表4(以3#⊥為準(zhǔn))。
表4 動平衡計算結(jié)果 (振動μm∠°;轉(zhuǎn)速r/min)
以2#⊥為準(zhǔn),進行計算得G=481∠30。
加重后測得的振動見表5,在3000 r/min時候測得2#⊥為11∠266。1#⊥為7 μm,考慮到振動均較小,至此動平衡工作結(jié)束。
(3)帶負(fù)荷后振動測量
帶負(fù)荷21835 kWh,測得1#⊥為14∠181,2#⊥為33∠343,3#⊥為15∠33,4#⊥為15∠331,帶負(fù)荷的過程中2#⊥振動不斷加大,與平衡前規(guī)律相似,由于空載時振動已減少,振動增大后,基頻振動未超過35 μm,平衡后3#⊥振動已降至20 μm 以下,4#⊥振動雖有一定的增加,但也在20 μm以下。
表5 調(diào)正重量后的振動 (單位:振動μm∠°;轉(zhuǎn)速r/min)
利用某次干熄焦?fàn)t停產(chǎn)檢修,停機對機組徹底消缺。機組解體后對數(shù)據(jù)重新進行了測量,發(fā)現(xiàn)以下缺陷:
(1)前汽封洼窩中心左右數(shù)值相差1.42 mm。
(2)發(fā)電機前軸承擋油環(huán)洼窩偏差0.35 mm。
(3)在起吊下汽缸后,發(fā)現(xiàn)前貓爪定位銷全部折斷,經(jīng)過分析認(rèn)為,汽輪機在膨脹或收縮過程中,由于汽缸偏斜,前箱受到扭轉(zhuǎn)應(yīng)力,將定位銷拉斷。
(4)高壓缸內(nèi)汽封磨損嚴(yán)重。
(5)汽輪機后汽缸導(dǎo)板沒有進行二次灌漿,螺絲松動。
(6)后座架左側(cè)臺板接觸面積約20%,右側(cè)僅10%。通過塞尺測量,間隙最大處達0.3 mm。
從上述數(shù)據(jù)可以明顯看出機組確實存在跑偏,同時存在碰磨。通過分析認(rèn)為機組汽缸偏移、振動大是由于汽輪機下汽缸在安裝過程中存在重大缺陷而導(dǎo)致的。要徹底解決問題,須將汽輪機下汽缸全部吊起,重新調(diào)整定位。
具體步驟:
(1)先將發(fā)電機轉(zhuǎn)子向外部分抽出以不影響汽缸起吊,在聯(lián)軸器側(cè)使用堅實的枕木支撐,另一側(cè)仍由發(fā)電機后軸承支撐。
(2)使用兩側(cè)前貓爪頂絲將前汽缸頂起,使其脫離前貓爪橫向定位鍵,然后行車大勾懸掛2 臺10 t 手拉葫蘆,用手拉葫蘆將后汽缸吊起,使后汽缸脫離左右兩側(cè)橫向鍵。對前汽缸使用鋼絲繩,后汽缸繼續(xù)使用手拉葫蘆,將整個汽缸調(diào)整水平,緩慢吊起。
(3)吊至一定高度后,拆除前汽缸垂直鍵和后汽缸導(dǎo)板。清理后臺板接觸面上及前貓爪橫向鍵上的銹蝕和氧化皮,使其在鍵槽內(nèi)活動自如不卡澀。
(4)將松動的后汽缸導(dǎo)板拆下,用汽油清洗干凈,將基礎(chǔ)附近的雜物清理干凈,用電錘將基礎(chǔ)表面浸透油污的水泥全部打掉。
(5)在后汽缸臺板上部接觸面,涂抹一層紅丹粉,然后對準(zhǔn)原安裝位置緩慢落下,使用撬棍或者千斤頂?shù)跗鹣缕?。查看汽輪機后臺板下部接觸面的紅色印記,根據(jù)印記用角向磨光機普通砂輪片進行打磨處理。在磨掉印記后,再向外擴展約1 cm范圍,直至整個臺板面接觸約70%且分布均勻,再采用砂布材質(zhì)的百葉輪進行中磨,直至整個臺板面接觸約80%且分布均勻,最后采用油石加汽輪機油進行細(xì)磨。
(6)在接觸面均勻地涂抹一層二硫化鉬粉末,用布條用力涂擦,清除剩余粉末,起到潤滑和防銹的作用。
(7)回裝后汽缸導(dǎo)板,要求留有一定活動量,在汽缸最終定位后再進行緊固,提前做好二次灌漿的模板。
(8)在臺板研磨完畢以后,將下汽缸初步定位,然后將發(fā)電機轉(zhuǎn)子穿回,汽輪機下汽缸使用假軸進行聯(lián)軸器找中心,同時一并考慮汽封洼窩中心調(diào)整、前汽缸垂直鍵定位、后汽缸導(dǎo)板定位和后汽缸橫向鍵定位等。
(9)將下隔板、下汽封裝入下汽缸,吊入汽輪機轉(zhuǎn)子,進行軸封間隙的調(diào)整、通流部分間隙的測量調(diào)整、聯(lián)軸器中心的調(diào)整。
(10)在回裝過程中,要注意汽缸水平、轉(zhuǎn)子揚度、汽封洼窩、聯(lián)軸器中心的變化和負(fù)荷分配等問題。
大修后運行振動數(shù)據(jù)恢復(fù)正常,解決了機組膨脹不暢的問題。大修后主要振動和瓦溫數(shù)據(jù)見表6,前軸承箱軸向和左右膨脹數(shù)據(jù)見表7。
表6 振動、瓦溫數(shù)據(jù)
表7 前軸承箱軸向和左右膨脹數(shù)據(jù)
汽輪發(fā)電機組的膨脹不暢的問題對機組運行有較大的危害,處理不當(dāng)極易引起彎軸等惡性事故。通過檢查調(diào)整滑銷系統(tǒng)、對機組做動平衡和下缸調(diào)整能有效解決此問題。