吳燕茹
摘要:自2010年以來,國內在液體硫磺的使用方面有了較大的發(fā)展,這是由于液體硫磺直接裝車外運,減少硫磺成型裝置負荷及能耗,避免硫磺粉塵造成的環(huán)保問題。本文系統(tǒng)介紹普光天然氣凈化廠在液體硫磺貯運中采取的一系列措施,并取得了一定的成效。
關鍵詞:液體硫磺;貯運安全;措施分析
普光氣田儲量3560.72億方,位于四川省宣漢縣,是迄今國內發(fā)現(xiàn)的規(guī)模最大、豐度最高的特大型整裝海相氣田[1]。普光天然氣凈化廠是亞洲最大、世界第二大高含硫天然氣凈化廠,是國家“十一五”重點建設項目,是川氣東送的集輸首站。普光天然氣凈化廠以普光高含硫天然氣(H2S含量14.14%,有機硫含量340.6 mg/m3,CO2含量為8.63%)為原料。建設6套聯(lián)合裝置,年處理天然氣能力為120×108 m3/a,生產硫磺240×104 t/a [2]。
普光天然氣凈化廠采用克勞斯法硫磺回收工藝,液體硫磺自6個聯(lián)合裝置液硫池進入液硫罐區(qū)儲存、計量,液硫罐區(qū)共設置10臺液硫儲罐,分兩個罐區(qū)布置,其中731罐區(qū)設置4臺,732罐區(qū)設置6臺,單罐儲存能力5000 m3,總罐容50000 m3。每個罐區(qū)設2臺液硫送料泵,利用液硫泵將液硫輸送至硫磺成型裝置固化成型和液硫裝車單元。
普光天然氣凈化廠的硫磺以液體硫磺、固體硫磺兩種形式銷售。液體硫磺運輸過程中液硫必須保持在120~145 ℃,采用專用罐裝運輸,一般適用于短距離運輸;固體硫磺是將液體硫磺固化成型后,采用汽車、火車運輸,適用于長距離、間歇或分散式運輸。
1 硫磺的性質
硫磺,化學名為硫,是一種基礎化工原料。硫磺為淡黃色脆性結晶或粉末,易燃,有特殊臭味。硫磺燃燒溫度一般為248~261 ℃,粉狀硫磺燃燒溫度在190 ℃左右,正常情況下,硫磺在空氣中的燃燒速度很慢。燃燒時呈淡藍色火焰,放出有毒和刺激性氣體,如二氧化硫。硫磺粉塵與空氣的混合物點燃后發(fā)生爆炸。硫磺的閃點為207 ℃,自燃點232 ℃。硫磺與氯酸鹽、硝酸鹽、高氯酸鹽,高錳酸鹽等氧化劑混合組成敏感度高的爆炸性混合物。硫磺易溶于二硫化碳,不溶于水,略溶于乙醇和醚類。
硫磺的熔點為119 ℃,液體硫磺屬二級易燃品,相對密度1.96。液體硫磺能溶解硫化氫,其溶解度隨溫度的升高而增加,溫度下降硫化氫即析出。硫化氫有劇毒,同時可能引發(fā)氣體爆炸?!豆I(yè)硫磺 第2部分:液體產品》(GB/T 2449.2—2015)中規(guī)定液體工業(yè)硫磺應貯存在貯罐中,貯罐的溫度宜保持在120 ℃-145 ℃?,F(xiàn)場工作人員要穿工作服、佩戴正壓式空氣呼吸器、乳膠手套等。如發(fā)生也硫磺著火,可用霧狀水、蒸氣和二氧化碳滅火器撲救。
2 現(xiàn)場多措施并舉,確保液體硫磺貯運安全
2.1 精細化管理確保產品存儲溫度達標
普光天然氣凈化廠液體硫磺存儲罐設計最高溫度160 ℃,主材材質為Q235-B/16MnR,罐頂采用帶肋鋼拱頂。罐壁設保溫層,保溫層厚度60 mm,保溫材料為硅酸鋁;罐頂設保溫層,保溫厚度40 mm,保溫材料為硅酸鋁卷氈。在儲罐的罐底、罐壁和罐頂分別設有蒸汽盤管加熱器。
罐底部分設蛇形蒸汽加熱管16組,總加熱面積為200 m2,加熱管總長1850 m,罐壁部分設環(huán)形蒸汽加熱管20組,加熱面積170 m2,加熱管總長1600 m;罐頂部分設外置螺旋形蒸汽加熱盤管8組,加熱面積為60 m2,管總長為640 m。確保儲罐溫度在120 ℃~140 ℃。液硫管線采用蒸汽夾套伴熱,液硫管線和儲罐加熱均使用0.4 MPa的飽和蒸汽。普光天然氣凈化廠通過制定罐區(qū)巡檢制度,精細儲罐伴熱操作,進一步控制儲罐溫度在135 ℃-142 ℃。
2.2 新增固定式有毒氣體探測器
在液硫罐區(qū)、液硫池、裝車系統(tǒng)等區(qū)域新增79臺次固定式有毒氣體探測器,實現(xiàn)液硫貯運過程的全覆蓋,并結合液硫罐區(qū)儲罐實際,固定式有毒氣體檢測儀儀安裝于儲罐頂部,當有毒氣體超標時,及時發(fā)出事故報警。將二氧化硫檢測儀監(jiān)測信號接入天然氣凈化廠硫磺儲運車間中心控制室DCS系統(tǒng),實現(xiàn)就地、遠程監(jiān)控。
2.3 實施硫化氫三級管控制度
根據普光天然氣凈化廠硫化氫分布情況,建立三級管控區(qū)域,將10座液體硫磺存儲罐列入一級管控區(qū)域。不同區(qū)域內施行分級管控,一級管控區(qū)域內需佩戴正壓式空氣呼吸器并建立呼吸;二級管控區(qū)域內需佩戴空呼;三級管控區(qū)域需勞保著裝。
2.4 重點管控運輸環(huán)節(jié),建立健全液硫裝車管理制度
液體硫磺在裝車運輸過程中,存在拉運儲罐失效、裝車過程操作不當?shù)榷喾N原因導致的硫化氫中毒事故,天然氣凈化廠按照標準要求制定一系列措施,規(guī)范液硫裝車安全管控流程、定期檢查拉運罐車罐體檢驗報告等措施確保運輸過程安全可靠。
3 總結
普光天然氣凈化廠通過采取安全措施,在液體硫磺貯運過程取得了顯著的安全生產效益,實現(xiàn)了液體硫磺輸送有保障、含毒廢氣有控制,液體硫磺裝車有規(guī)范、液體硫磺拉運有規(guī)章的多方位安全保障措施。2018年,液體硫磺拉運車次達7.8萬次之多,未發(fā)生一起安全事故,圓滿完成液體硫磺外銷生產任務。近兩年,普光分公司連續(xù)被評為四川省環(huán)保誠信企業(yè),普光氣田正式列入國家級綠色礦山名錄。
參考文獻:
[1]夏莉,等.大型濕法硫磺成型工藝在普光氣田的應用[J].石油與天然氣化工,2012,41(6):551?553.
[2]張立勝,裴愛霞,彭傳波,張?zhí)K猛.20×104t/a硫磺回收裝置國產催化劑應用評價[J].石油與天然氣化工,2020,49(1):30-36.